燃料气系统异常波动的原因与对策

燃料气系统异的原因与对策
吕怀生祝贺于泳波孟江
(中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳,471000)
摘要
某炼油厂常减压装置有3台加热炉正在使用,每月大约消耗5000t燃料气,占全厂燃料气消耗的1/4。近年来气系统经常压力波动、带液和硫含量超标等问题,影响着加热炉和常减压装置的平稳运行。分析了影响气系统稳定的,并提化1井催化、2井催化回炼气柜干气比例*改造常减压螺;更新常减压初憎塔和增上回收系统,从气的稳定供应,保证加热炉的平稳运行。
关键词:燃料气压力波动燃料气带液硫含量超标
某炼油厂常减压装置当前拥有4台加热炉,其
中2台常压炉和1台减压炉正常运行,另外1台为
化原料预处理单元加热炉,预计2021年6月将投
用。运行中的三台加热气约
5000t,是该炼油厂最大的燃料气用户,占
耗的1/4,待预处理单元加热炉投用后,常减压装置
每月燃料气消耗将达到6000t,占比将提高至1/3。
气系统的稳常减压的稳运行
至关重要。
1燃料气系统存在的问题
燃料气系统即高压瓦斯管网,是该炼油厂最重要的系统!二台加热炉的生命线。如图1所示,供1井催化干气、2井催化干气、焦化干气、气柜干气和少量制氢解析气组成,使用方为常减压、重整、5套加氢、焦化、芳姪和溶剂脱沥青等装置的加热炉。为保证常减压和其他装置加热炉的稳定,必须解决近年来经常岀现的几大问题:压力大幅波动、燃料气带液和燃料气硫含量超标。
1.1燃料气压力波动
炉岀口温度平稳率是影响常减压装置平稳率评比的关键参数,仅常压炉和减压口温度2项,在该炼油稳率评分中权达59.3%o气压力经常在0.40.6MPa之间波动,这将导致炉岀口温10C左右的起伏,是困扰常减压装置加
图1某炼油厂燃料气管网示意图
热炉平稳运行的最大问题。如图2所示,某日夜间燃料气管网压力从0.48MPa降至0.44MPa后,又上升至0.5MPa导致减压炉岀口温度在407 416'之间波动。
4180
402.0
416.0
4140
4124
4104
408.0
406.0
404.0
0.41
040
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-•一减压炉出口温度(C-燃料气管网压力(Pa
001
图2气动对减压温度的影响
为了平稳管网压力的波动,常减压装置在燃料气总管上设置有压控阀,但当管网压力波
快,或升至过高的压力时,该压控阀则无法满足生产需求,所有的调节任务都转嫁到了后路各个炉子
的主燃料气调节阀,控制难度较大。以减压炉为例,主燃料气调节阀开度由减压炉出口温度控制,为防止减压炉出口温度高导致燃料气调节阀开度过小而引发主火嘴熄灭,燃料气调节阀设定了20%的安全开度。当燃料气压力突然升高,燃料气调节阀最多只能关小到20%,若出口温度继续上升,只能通过现场调整各路燃料气手阀或熄灭个别火嘴来控制炉出口温度,操作难度和劳动强度较大。
1.2燃料气带液
燃料气带液可分为两种情况,一种是带溶剂,另一种是带油。当燃料气带溶剂时,由于加热炉长明灯管线较细,溶剂中的焦粉等杂质很容易堵塞长明灯阻火器,导致长明灯燃料气压力快速下降而触发“切断长明灯燃料气”联锁,2019年冬天,曾出现过一天清理三次长明灯阻火器的情况。根据该炼油厂加热炉联锁保护系统设置的相关要求,本次催化原料预处理单元的加热炉设置了“长明灯燃料气压力低低”触发“切断长明灯燃料气和主燃料气”联锁,若发生燃料气带溶剂情况,预处理单元加热炉的长明灯和主火嘴就可能会因触发联锁而双双熄灭,一旦恢复不及时,装置将被迫切断进料,导致下游的重整、催化和直柴加氢装置部分原料供应中断,造成全厂性生产波动。
气带油带油的气加热
燃烧,会出现“烟筒冒黑烟、主火嘴燃料气压力急剧上升、炉膛温度急剧升高、炉出口温度急剧升高和炉膛正压”等状况,严重时有将炉底烧坏的可能。若在燃料气脱硫过程中,油随溶剂返回溶剂再生装置,
会引起该装置再生塔压力波动,气化后的桂类随酸性气进入硫磺加热炉,生成的炭粒将堵塞冷凝器出口丝网捕集器,并产出“黑硫磺”。
1.3燃料气硫含量超标
2019年大检修期间,常减压装置加热炉烟气出口增设CEMS自动监控系统,实时监控加热炉烟气中的SO2、NOx和粉尘等气态污染物浓度。此处与催化脱硫脱销系统的CEMS有所不同,催化装置出现SO?、NOx或粉尘浓度上升时,可通过调整双脱塔喷水量、注碱量、塔底浆液外排量,甚至降低装置
处理量等方法来降低排放口的气态污染物浓度。而
当常减压加热炉烟气中气态污染物浓度超标时,本
装置无任何手段干预,只能联系调度台进行全厂性
的排和长一排放
成环保事故。
2异常波动原因分析
2.1燃料气压力波动原因
燃料气中H?、G、C等轻组分占比80%左右,常温下无法进行压缩储存,因此当燃料气供应装置
或使用装置进行工艺调整时,燃料气的供需平衡就
会被打破,随之而来的就是燃料气管网的压力波动。
夏季由于气温影响,燃料气管网压力较全年其
他时间偏高,常用手段是将部分富余燃料气引至电
站煤粉炉增产高压蒸汽。而在夏季尤其是加工低硫
原油期间,常减压装置初憎塔经常因压力偏高,需要
将部分初常顶瓦斯通过低压系统排放进气柜。若泄
放量过大,气柜高度将快速上升,为保证气柜处于安
全高度,大量气柜干气需通过催化装置干气脱硫塔
后进入燃料气管网。而气柜压缩机出口压力最高只
能达到0.73MPa,所以如果管网压力过高,则需要电站消耗更多的燃料气来降低管网压力,以保证气柜干气顺利并网。
冬季生产中,管网压力偏低,常用做法是将液态桂引进芳桂或1井催化气化器,经加热升压后补充至燃料气管网,或直接将高压天然气补入管网。
以上过程均为人工调节、人工管理,操作精度不
高,很难保证燃料气管网压力稳定。
2021年该厂乙苯装置也将投产,催化干气需要经过乙苯装置提取乙烯作为原料。催化裂化装置所产干气中乙烯所占比例约为15%(V/V),且乙烯的热苯装置组分提取后的气平衡状态将会一定程度被打破。且脱乙烯后的催化干气从乙苯装置附近进入燃料气管网,常减压加热炉将成为全厂燃料气管网的末端,燃料气品质和压力将更难控制。
2.2气液
催化和焦化装置干气脱硫塔采用甲基二乙醇胺
(EDTA)作为溶剂,吸收干气中的H2S。当出现干气脱硫塔气速过大、超负荷,干气流量波,干气中杂质较多,胺液回收器分果情况时!
气带溶剂就会加剧。
冬季气温偏低,燃料气中若带有C3以上较重组分,将发生气带油情况。当前催化和焦化装置稳定系统对干气中C3以上组分含量有13%和15%的要求,故气中若出现带油情况,最大的来源是气柜干气、液补充管网或部分装置临时排放气管网。
为防气压控阀突然关闭导致加热炉长明灯,要求长明灯气 在压控阀前,而常减压燃料气总压控阀设置在分液罐之前,如图3所示,燃料气一旦带液,长明灯就阻火器堵塞、压和火嘴熄灭等一系列问题。
切液罐
图3常减压加热炉主燃料气和长明灯流程图
2.3燃料气硫含量超标原因
常减压加热炉烟气出口SO2含量通常在6—8mg/m3。某日中午10)0,加热炉出口烟气自动监控系统中SO?含量突然升高,左50mg/m3,、加装置加热口烟气硫含量
程度的升高,持续了近30分钟后缓慢下降o 原因,三1井催化加氢干气脱硫理气柜干气流量突增造成的。
当天低硫原油加工量19000t,加上气温较高,为控制压力,初常顶瓦斯部分放低压压瓦斯,气柜通过提高压缩机负荷来控制气柜冷如图4所示,气柜干气流量从3200m3/h上升到4600m3/h,大量的气柜干气处理不及,导致气硫含量超标。常减压加热炉出口烟气硫含量超标后,及时调整两套催化的气柜干气处理量配比,并 溶剂用量从19t/h提高到26t/h,燃料气中H2S 含量恢复正常。
气柜干气-----加热炉烟气含量m,m$.........溶剂流量—
图4气柜干气1-催化流量、溶剂流量和常减压加热炉
烟气出口SO?含量趋势图
化或化装置生波!干气量变化大,若溶剂量及时就干气中H2S 含量超标情况。
3工艺操作控制手段
3.1控制常减压初F塔放低压速度
常减压初常顶瓦斯经过螺杆机升压,将凝缩油分离后的送入1-催化装置气压口。因常减压装置初憎塔几经改造,多次利旧,设计压,在加工低硫原油期间,原油中轻组分较多,为防止安全阀起跳,需部分初常顶瓦斯排放至低压瓦斯系统,为控制气柜高度,减少对燃料气管网的冲击,调阀格控制在5%/5mm以内,尽可能气管网的影响。
3.2优化两套催化气柜干气回炼量配比
正常生产期间,气柜干气全部送至2-催化气柜干气脱硫塔,经过脱硫后并气管网。夏季气柜干气量增2-化气柜干气硫理能
2020年6部分气柜干气至1-催化加氢干气脱硫行处理。为气带液和硫含量超标,应控制好气柜干气至2套干气脱硫装置的量分!量波或偏情
况。
3.3优化原油加工模式
2020年9月底渣油加氢装置开工后,常减压装置将结束长达4年的硫原油切换加工模
式,轻质原油进厂比例下降,初憎塔顶压力控制将有所改善,尽量少放、不放低压,从而减少气柜干气对燃料气管网的冲击。
催化原料预处理单元闪蒸塔顶、常压塔顶定压为0.35MPa,待2021年预处理单元投产后,轻质原油全部进预处理单元进行加工,将进一步缓解常减压装置因初顶压力高而放低压的问题。
4优化改造方案
4.1解决燃料气管网压力波动的改造方案
4.1.1初常顶瓦斯系统优化
螺杆机是常减压装置的关键设备,若出现停机且无法迅速恢复情况,所有初常顶瓦斯全部放低压,气柜无法承受,只能点燃火炬,造成较严重的环保事故。当初常顶瓦斯流量较大时,螺杆机会出现超过额定电流的情况。为保证螺杆机安全稳定运行和完成原油加工任务,只能通过将初常顶瓦斯放低压系统的方法来维持螺杆机工作电流在额定电流范围内。初常顶瓦斯中C3以上组分高达85%,C5以上组分也在15%左右。大量的携带C3以上重组分的初常顶瓦斯放入低压瓦斯系统,不仅增加了气柜的操作难度,对常减压装置还将造成不小的加工损失。
减少初常顶瓦斯放低压问题有两种途径,一是改造螺杆机,提高处理能力,实现将初常顶瓦斯全部送至1井催化装置,通过螺杆机出口分液罐和1-催化装置吸收稳定系统,可将初常顶瓦斯中的C3以上组分全部回收;二是改造初憎塔及塔顶附属冷换设备,一方面提咼初憎塔操作压力,另一方面提咼塔顶冷却能力,将C4以上组分尽可能多的留在初顶石脑油中,提高装置轻液收率,同时降低加工损失。
4.1.2燃料气管网增上APC先控系统
当前管网补充天然气、液态桂和电站消耗燃料气等控制燃料气管网压力的手段均为人工调节,操作精
度不高,很难保证燃料气管网压力稳定。若将天然气、液态桂补入量、电站燃料气消耗量等参数和管网压力整合建立APC先进控制系统,可进一步降低管网压力波动。炼油厂气柜容量较大,若纳入到平衡调节中,将使得管网压力的平稳性进一步提高,但问题在于,如果管网调节冲击到气柜,燃料气系统将再无调节手段,所以气柜以何种方式参与进来,还有待商榷-
在各装置平稳运行中,为实现加热炉出口温度稳定,需要燃料气管网提供稳定的热量。如表1所示,液态桂和天然气组成与装置自产干气有很大差别,当补充进入燃料气管网时,加热炉消耗相同体积的混合燃料会得到不同数量的热量,为保证出口温度稳定,燃料气调节阀会发生动作,用气量随之发生变化,进而导致燃料气管网压力波动。为根本解决这一现象,可在APC先控系统中增加天然气、液态桂和管网内燃料气的组成分析,通过计算热值来控制天然气或液态桂的补入量能总够更有效地减少燃料气管网压力的波动。
表1天然气、液态'、催化干气、焦化干气组成和热值对比组成
(V/V%)催化干气化干气液态桂气
氢气42.5524.92——
氮气1&.29  5.33—&.51
气&.45&.76——
甲烷22.9448.72—91.49
乙烷
1&.4317.&7&.&9  3.11乙烯9.81  1.&3&.&&—
丙烷&.&8  1.1815.6&  1.26
丙烯&.33&.38&.&2—
丁烷
&.18&.23
49.55&.71
丁烯&.16&.&233.74—
C5+&.27—&.79
1.8&
一氧化碳  1.27&.31——
二氧化碳  1.27&.&5—&.67
渣油加氢热值kJ/kg39862.5745546.454555&.7&48145.67 4.2解决燃料气带液问题的改造方案
4.2.1加热炉燃料气系统优化
长明灯引出点在燃料气分液罐之前,在燃料气带液时无调整手段。为满足长明灯平稳运行,同时兼顾设计规范要求,可在4台加热炉长明灯总线上设置一个分液罐,在出现带液情况时可及时发现,并通过分液罐将液体排空,在实现长明灯平稳运行的同时,可以很大程度上减少清理阻火器的工作量。
目前主燃料气分液罐未设置液位远传,只能通过2小时一次的外操巡检来确认分液罐底部是否存液,若出现短时间大量带液情况将无法及时发现处理,对于加热炉运行是很大的隐患。可在主燃料气分液罐设置液位远传,随时监控燃料气带液情况。
4.2.2更新2!催化装置干气脱硫塔的胺液回收器
2019年大改造期间,1井催化脱硫单元的2座
干气脱硫塔出口的胺液旋分器更新为胺液回收器。改造前催化干气采样时,需要把采样器中残存的胺
液排净。更新胺液回收器后,干气采样时再未出现排出液体的情况。因此建议在2井催化脱硫单元的2座干气脱硫塔出口更新胺液回收器,以改善燃料气带溶剂问题。
4.2.3增上轻坯回收装置
2019年大检修后,1井催化吸收稳定处理能力
有了很大的提升,虽然当前常减压初常顶瓦斯可以通过1井催化吸收稳定系统分离成干气、液态桂和汽油产品,但由于催化回炼物料多且相当一部分轻桂富含饱和液态桂,导致液态桂中丙烯收率受限;另外焦化液态桂中饱和桂成分也较多,致使气分装置在目前工况下无法最大量生产丙烯。随着渣油加氢装置开工,催化加工量将进一步提高,因此需降低催化回炼物料量,使其满足自产轻桂的处理能力,提高催化装置丙烯收率和气分装置丙烯产量,从而确保
聚丙烯装置高负荷运行,达到企业增效的目的。
因此增上轻桂回收系统是回收常减压初常顶瓦
斯、焦化液态桂和PSA解析气等饱和桂类最直接有
效的途径。经过轻桂回收系统的分离,干气脱硫后可进入燃料气管网,液态桂脱硫后可直接作为产品,
既释放了催化和气分装置的负荷,实现增产丙烯,又能够减少初常顶瓦斯进入气柜,降低燃料气带油的风险,初常顶瓦斯全部回收,更能有效控制常减压装
置加工损失。
4.3解决燃料气硫含量超标的改造方案
各路干气每日均有H S含量分析,但无法做到
燃料气硫含量实时监控。可在1井催化、2井催化和焦化装置干气出装置管线增上在线硫分析仪,实时监控三路燃料气供应主要装置的干气硫含量,若出现上升趋势,可及时通过调整干气或溶剂流量,从燃料气源头上发现问题,解决问题。
5结语
燃料气系统是石化企业较为庞大和复杂的公用工程,几乎涉及炼厂所有的生产装置,其运行状况的好坏,直接决定了炼厂安全、环保及经济效益通过优化加热炉燃料气系统、初常顶瓦斯系统,增上轻桂
回收系统、燃料气管网APC先进控制系统和燃料气管网在线硫分析仪等方法,可有效减少燃料气系统异常波动,基本实现全厂各装置加热炉安全平稳运行。
参考文献
刘陈宇,匡华清,等.炼化企业燃料气管网平衡控制设计与实现炼油技术与工程,2020,6:56—60.
'(王宽心,吴玉成,等.炼油厂燃料气系统的优化方法与应用自动化仪表,2018,8:27—31.
Causes and Countermeasures of Abnormal Fluctuation of Fuel Gas System
Lv Huaisheng,Zhu He,u Jiang
(SINOPEC Luoyang Petrochemical Company,Luoyang471000?Henan,China)
Abstract:There are three heating furnaces in use in the crude distillation unit of a refinery plant.It con­sumes about5000T of fuel gas per month,which accounts for about a quarter of the total fuel gas con­sumption of the whole plant.In recent years,fuel gas systems often have problems such as pressure fluc­tuation,liquid in gas and excessive sulfur content,which affect the smooth operation of heating furnaces and the crude distillation unit.This paper analyzes the various influencing factors an
d proposes the follow­ing measures to achieve a stable supply of fuel gas and ensure the smooth operation of the heating furnaces. Optimize the ratio of dry gas from1—FCC and2—FCC to the gas tank for refining,modification of screw compressor of the crude distillation unit,renew the initial distillation tower and add light hydrocarbon re­covery system.
Key words:fuel gas;pressure fluctuation;liquid in fuel gas;excessive sulfur content

本文发布于:2024-09-22 06:42:35,感谢您对本站的认可!

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