习水发电厂脱硫真空皮带脱水机及真空泵优化改造

2019.32科学技术创新习水发电厂脱硫真空皮带脱水机及真空泵优化改造
赵刚
(习水发电厂,
贵州习水564600)1真空皮带脱水系统简介
吸收塔的石膏浆液通过石膏排出泵送入石膏水力旋流站浓缩,浓缩后的石膏浆液既可以进入真空皮带脱水机。进入真空皮带脱水机的石膏浆液经脱水处理后表面含水率小于10%,石膏经皮带机脱水后直接落入石膏储存间存放待运,可供综合利用。真空泵型式
为:水环式真空泵。水环泵是由叶轮、
泵体、吸排气盘、水在泵体内壁形成的水环、吸气口、排气口、辅助排气阀等组成的。真空泵为皮带脱水系统提供真空。习水发电厂真空皮带机为脱硫公用系统重要辅机,运行中一运一备,一旦出现故障会导致环境污染事件,存在机组全停风险,经过查阅相关资料及咨询厂家,决定对其进行技术改造,保证其安全稳定运行。
2真空皮带机脱水机存在的问题
2.1每台真空皮带机的9根皮带托辊为不锈钢内置滚子轴承,压盖形式,使用普通内六角螺栓连接,长时间使用后会出现螺栓松动,螺栓退出后卡在轴承支架上,导致托辊卡涩不转,为了避免螺栓卡涩,将端盖螺栓全部拆除,拆除后由于端盖松动导致轴承室密封破坏,轴承室内部进水,轴承锈蚀损坏,更换频繁,且托辊重量较重,所处空间位置比较狭窄,轴承更换难度较大,造成工作量过大。
水上滚筒2.2每台真空皮带机有12根滤布托辊,第一次技改将其更换为带密封圈的带座轴承,但这种轴承一旦密封圈破损,轴承运行中长
期进水、
进浆,极为容易损坏,轴承卡死后轴径与轴承存在干磨情况,导致托辊轴颈减小,无法继续使用,需更换托辊,且频繁更换滤布轴承浪费人力、增加检修费用。
2.3每台真空皮带机下料口有2个导向滚筒,由于真空皮带机经常出现脱水不好的情况,稀石膏容易进入轴承内部且长期受石膏热气腐蚀,频繁损坏。
2.4真空皮带脱水机原设计皮带采用橡胶裙边,由于生产环境恶劣,导致橡胶裙边极易脱落、损坏,影响脱水机的正常使用。且重新粘接的裙边寿命和质量也难以保证,维护难度较大。
2.5真空皮带机目前设备采用电磁阀为控制核心,在较为恶劣的环境中工作容易出现失灵的问题,且出
现问题后不易被检修人员察觉。电磁阀为开关型电信号控制器,当滤布跑偏到一定幅度并触动触发杆后,电磁阀打开,从而给气囊充气。但此时气囊的充气量无法控制,只能实现充满,或泄完两个极值状态。因此纠项目 月份/月 总生产量/kg 疵布量/kg
疵布比率/% 总比
例/% 2 85728.58
1535.56
1.791 3 94268.25 1837.4
9
1.949 未改进 地毯织机 生产情况
4
89523.13 1653.9
1
1.847  1.862
2 102844.28 423.15 0.411
3 109351.63 381.67 0.349 改进后 地毯织机 生产情况
4
98143.15 330.54
0.337  0.366
时,就可以利用电子齿轮改变信号脉冲,改变传动比使二者相匹配,计算出送线电机的转动速度,实现纱线的定量输出图4具有电子齿能的伺服系统。
图4具有电子齿能伺服系统
3纱线断线保护以及针头定量输线的使用效果2019年,对地毯织机改进以后在多家企业进行了实验与使用,其使用效果表1所示。
从表1两台同种类型的地毯织机改进前后疵品的比率可知,相同类型的地毯织机在改进后的运用中产品
的合格率有了相对较高的提升,说明此次设计改进可以有效减少地毯的疵布的产生,节省了大量的人力财力后加工的浪费,节约了地毯生产的成本。
4结论
此次设计的纱线断线保护以及纱线的定量输出方法,解决
了传统植绒地毯织机产品合格率低,
需人工不间断看守的这个弊端,大大提高了产品的合格率,达到了工艺要求,节省了
大量的人力与资源的浪费,在地毯织机的实际应用中具有很高的市场使用价值。
参考文献
[1]吕渭贤.自动化产品在纺织机械上的应用[J].纺织信息周刊,2002,2.
[2]高孝纲.纺织自动化技术的应用与发展.纺织机械,2005,6:13-17.
[3]刘欢胜.簇绒地毯技术的发展现状[J].北京纺织,2002,23(3):7-11.
作者简介:张德凯(1993,2,10-),男,民族:汉,籍贯:山东滨州,
职称:在校研究生,研究方向:
机电一体化。表1效果对比
摘要:习水发电厂两台真空皮带脱水机于2015年进行增容改造,2015年底投入使用。型号:DU65/3150,过滤面积:65㎡,
胶带速度:9-14m/min ,主电机功率:30kW ,外形尺寸长x 宽x 高:24943x 7200x 4395,生产厂家:无锡市华东电力设备有限公司。
真空皮带脱水机原设备皮带采用橡胶裙边、托辊轴径、轴承室磨损严重,
维护工作量大,长期运行存在很大的安全隐患。真空泵无法长时间运行,轴承频繁烧坏,故提出对真空皮带机及真空泵进行优化改造,
解决真空皮带机目前存在的问题。关键词:纠偏器;托辊;裙边;真空泵中图分类号:TM621文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)32-0171-02(转下页)
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科学技术创新2019.32
偏底座随着两边气囊的充放气在或左或右两个极限位置间不停摆动,从而带动滤布在不停的做左右偏移运动。这样导致滤布不断的在设备上调整位置,滤布的偏移幅度较大,容易导致滤布变形,打折等问题。
2.6纠偏滚筒的纠偏底座滑板式结构,长期进水、进浆导致锈蚀严重,且浆液易附着在滑板上,一旦积累到一定程度,就会造成滑动灵敏性下降明显,卡顿,运行不到位等情况。
2.7滤布冲洗水水质较差,胶带润滑水堵塞、滤布冲洗水喷嘴频繁堵塞,堵塞后积水盘堆积石膏、滤布托辊带石膏运行,摩擦力增大,导致滤布频繁跑偏,且石膏堆积后极易导致滤布撕断。
2.8滤布刮板刮不干净石膏,导致回程带上面积石膏较多,容易造成积水盘石膏堆积,导致滤布撕裂。
2.9真空盒与润滑水连接软管较长与皮带有摩擦,导致管道磨穿,现场漏水严重。
2.10真空盒漏真空严重。
2.112号真空皮带机皮带底部摩擦带频繁断裂,需查原因,避免皮带与真空盒直接摩擦,导致皮带磨损断裂问题,导致较大设备事故发生。
2.12真空泵轴承极易烧坏,烧坏后导致真空泵转子轴颈磨损,需要进行解体检修,并外送转子至加工
厂修理。但由于现场位置较为狭窄,解体检修难度较高,且外送转子修复时间较长,真空皮带机失备时间较长。
3优化改造措施
3.1将皮带的9根不锈钢内置轴承托辊,全部更换为碳钢包胶托辊(与滤布相同),并在机体支撑上重新焊接轴承座支架,将轴承座引伸改为外置轴承。在机架上安装新型耐腐蚀自润滑托辊座,不存在腐蚀问题,也无需加润滑油,托辊在这个新型托辊座中转动,该托辊座内不需要另外安装轴承,解决了后期轴承极易腐蚀损坏,并需要频繁更换和检修的难题。该托辊座硬度小于托辊轴径,长期使用不会造成托辊的轴径磨损,可极大延长托辊的使用寿命,基本做到免维护。
3.2将12根滤布托辊轴承座更换为新型耐腐蚀自润滑辊筒座,性能与上述皮带托辊轴承座一致,可极大延长托辊使用寿命,解决轴承、托辊频繁损坏问题,基本做到免维护。
3.3下料口2个导向滚筒,原设计两端装FAG UCP210带座轴承,该轴承为自密封轴承,一旦密封破坏后就极易锈蚀损坏,且会磨损滚筒轴颈,导致滚筒无法继续使用。将其更为22310CCK/W33轴承,安装在剖分式轴承室内,端盖一端装50*70*10骨架油封,一端无孔端盖,设加油孔。这样设计可以保证轴承室良好的密封,避免轴承进水、进石膏,且可以随时进行润滑脂的补充,避免轴承缺油烧坏,此方法可以保证轴承半年以上不发生问题,延长滚筒使用寿命。
3.4现场真空皮带脱水机为橡胶裙边,将其全部割除。改造为固定挡边形式,焊接固定支架在机架上,在支架上安装尼龙板挡边,挡边的高度和宽度设计为可调整结构,方便根据皮带位置灵活调整。裙边改造完毕后,对皮带进行跑偏调整,使其稳定在中间位置,平时有跑偏不脱水时,只需要微调跑偏轴承座螺杆即可。改造完成后,皮带基本不存在跑偏情况,且后期维护工作量小,只需在固定挡边表面发生磨损后更换磨损部件即可。
3.5纠偏系统解决方案:采用气源控制阀作为控制核心,当滤布跑偏时会带动摆杆摆动,随着摆动角度不同,阀门会控制气囊充气量的大小。也即滤布跑偏幅度大,则气囊充气量大,纠偏托辊摆动幅度也越大,反之,滤布跑偏幅度小时纠偏托辊摆动也越小。这样便实现了滤布的精确纠偏。当滤布处于纠偏滚筒中心位置,即没有跑偏的时候,纠偏滚筒将会停止运作,不会带动滤布不停左右偏移。从而保护滤布,让滤布变形更小。
3.6纠偏滚筒底座的滑动部分采用直线轴承滑动杆,滑动灵敏而精确,且直线轴承处于悬空状态,浆液会不易轻易附着堆积在上面,能在较长时间内保证滑动的灵敏性。此外,底座上加装保护罩,也能有效防止水、浆液掉落到底座内污染纠偏轴承座。
3.7滤布冲洗水脏污导致喷嘴堵塞问题,可在滤布冲洗水管适当位置加装隔离阀和过滤阀,实现经过滤处理后的水直接供应滤布冲洗水和润滑水,解决滤布喷嘴和胶带润滑水管频繁堵塞的问题。
3.8检查滤布刮板刮刀磨损严重,对其进行更换。刀架两端轴承锈蚀卡涩,导致刮刀无法再受力后自由回弹,重锤失去意义,更换刀架两端轴承后,重新对刀架位置进行调整,保证受力后能立即弹开,防止压力过大撕裂滤布。
3.9缩短真空盒与润滑水连接软管距离,并在机架上焊接支撑将软管抬高、定位,避免与皮带有摩擦,将磨穿泄漏的软管进行更换。
3.10检查真空盒各个结合面连接螺栓是否松动,结合面密封垫是否磨损,重新更换密封垫并紧固好螺栓。清理真空盒密封面杂物,真空盒内部杂物及石膏堆积块。
3.112号真空皮带机皮带底部摩擦带频繁断裂,在改造过程中查出来原因为:真空皮带机滑台由于长时间未安装摩擦带,滑台直接与皮带摩擦,安装摩擦带的滑道磨损严重,导致摩擦带安装后跑偏卡涩被皮带拉断。解决这一问题的方法:直接进行滑台总成的更换,并用磨光机将皮带磨损的纹路打磨平整,重新安装新的摩擦带。
3.12对真空泵进行解体检查发现:
3.12.1真空泵轴承游隙安装偏小,出厂游隙只有0.4mm。真空泵轴承为双列滚子轴承352938*2,经过查阅资料,其安装径向游隙要控制在0.65-1.0mm之间,通过调整轴承内隔圈厚度来调整径向游隙,重
新进行轴承游隙调整。3.12.2轴承滚珠的润滑脂在高转速及高温下全部甩至轴承室边缘,导致轴承缺油,轴承原润滑脂加油孔较小,加油后无法观察是否加到位,且加油量有限。重新将轴承室加油孔扩大为Φ10的孔,攻丝后上M10的螺栓密封,可以保证加油量。3.12.3为避免轴承烧坏后导致轴颈磨损,检修人员需定期对轴承进行检查,发现问题及时进行更换,定期补充润滑脂,避免缺油。提前进行预警,在推力端与膨胀端轴承室处安装温度测点,方便监视其温度变化。在DCS上设置温度保护定值,使用润滑脂的轴承温度≤80℃,将跳闸温度设置为80℃,达到温度真空泵跳闸。
结束语
设备管理的目的就是为了让设备运行稳定,少出故障。运行中对设备长期发生且存在设计缺陷的问题进行梳理,并明确解决问题的方法,通过技术改造的方式集中进行整治,使设备能安全稳定的运行。此次对两台真空皮带机进行技术改造,改造后真空皮带机运行可靠性大大增加,减少的维护工作量,降低了真空皮带机失备导致环保超标、机组全停的风险。
参考文献
[1]JBT8236-1996滚动轴承双列和四列圆锥滚子轴承游隙及调整方法.
[2]DL/T5210.3-2009电力建设施工质量验收及评价规程第3部分:汽轮发电机组.
作者简介:赵刚(1991,4-),汉,籍贯:陕西省合阳县人;学历:大专;职称:初级。研究方向:热力机械检修。
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本文发布于:2024-09-22 15:32:01,感谢您对本站的认可!

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