降低碎玻璃率对光伏玻璃产品的影响分析

水泥磨降低玻璃率对光伏玻璃产品的影响分析
摘要  抽油机模型 本文主要简要阐述了光伏压延玻璃生产过程中,随着原片良品率的稳定提升,库存碎玻璃逐步减少,下调碎玻璃使用比率,并进行工艺对策,同时在碎玻璃下调过程中产品出现一些质量缺陷,结合现场实际情况进行了分析和对策。
关键词  碎玻璃、料山、泡界线、 气泡
一、碎玻璃在玻璃熔化中的作用
  1、碎玻璃在玻璃生产中的作用及注意事项:在玻璃生产和加工的各个环节,总会产生一定数量的碎玻璃,如产生过程中的不合格品或废品,回收碎玻璃重新加入窑炉再利用,从工艺上分析,有利于配合料的熔化、降低成本。对碎玻璃的粒度要求,既不能过大,也不能成粉状,过大容易造成均化困难,粉状则会带入过多气体,增加澄清困难。
碎玻璃使用过程中还需要注意一些情况:第一:二次挥发,在碎玻璃重新熔化后,容易挥发的组分进行二次挥发,因而该组分的含量将会减少。因此使用大量的碎玻璃时,需要适当补充某些挥发损失的氧化物。第二,由于碎玻璃表面有很快的吸附水气和大气作用的倾向,使
变速箱试验台表面形成胶状,与玻璃内部的组成发生差异,引起不均匀现象。第三,当碎玻璃重新熔化时,其中某些组分要发生热分解并释放出氧气,因此重新熔化后的碎玻璃具有还原性,对以变价离子为基础的颜玻璃可能会引起一些泽变化,如热分解会使Fe2O3转变为FeO, 使玻璃颜不一致。第四,碎玻璃尽量与制品成分相同,差距较大时需要适度调整料方。
二、降低碎玻璃率的背景分析
某500T/d玻璃熔窑2021年10月点火,窑炉工艺在运行过程中从制定到不断改进,到12月底,原片平均良品率已经达85%以上,最高的单线90%左右。随着原片良品率的不断提升,库存碎玻璃逐步减少,需要提前进行碎玻璃下调。
进入2022年,原片良品率逐步提升至90%左右。配料工序库存的碎玻璃逐渐减少,提前主动降低碎玻璃率。4月19日开始逐步降低碎玻璃,从38%一直到6月19日的28%。
三、窑炉工艺、玻璃质量分析与对策
1、碎玻璃率降低过程中工艺对策过程与思路:
1)、4月份:4月18日、28日,降低碎玻璃率38%→37%→36%,为对策碎玻璃率下调,4月28日1#小炉燃料提升17.1%→17.4%,6#小炉降低6.2%→6.1%。
2)、5月份:碎玻璃下调5次:从36%→30%.。主要思路是提升前部1#、2#小炉燃料,其中1#小炉:17.4%→18.8%,6#小炉:6.1→5.9%。确保配合料达到充分熔化。期间窑底前部池底温度TE302波动整体受控(915-922°)。
3)、6月份:6月11日、18日两次下调碎玻璃率30%→29%→28%。6月2日、4日、6日、7日,Y4线、Y3线、Y2线、Y1线微泡分别开始明显增多。6月1日-21日,主要是提升前部1#、2#、3#小炉燃料,确保配合料充分熔化和料山稳定。二是小幅降低后部6#小炉燃料,减轻横通路温度调整压力。三是略微提升4#燃料,确保热点温度。6月21日之后,提升后部4#、5#、6#小炉燃料,提高玻璃澄清温度,继续对策产品气泡增多;同时25日、29日将碎玻璃率回调2%(28%→29%→30%);6月25日之后将整体拉引量进行下调,由516吨下调至510吨左右;
以下是4月29日-6月15日的各线产品微泡趋势图,从图中可以看出,6月2日-7日,各线出现不同程度的微泡增多。
4)、7月份:分析澄清部温度整体属于偏低状态,主要有三个方向进行对策,第一增加后部燃料(4#23.2%-23.7%,5#18.0%-18.4%、6#5.3-5.8%),意在提高玻璃澄清温度;第二下调卡脖深层水包:7月22~26日,按计划逐渐下沉水包25毫米左右, 5#、6#小炉增加燃料后,横通路温度明显受控;第三稳定卡脖水包等循环水回水温度,将循环水水温按39±1°稳定控制,减少波动。第四碎玻璃率回调:7月4日碎玻璃率上调:30%→31%。通过以上一系列措施,池底澄清部温度稳定回升,截止7月30日8:00时,池底后部温度稳定升高,其中TE313达到1020°,较7月7日之前的1016°升高4°,产品微泡有明显减少趋势。
2、火焰燃烧状态优化
1)、5月份:5月2日南侧4#东侧烧火焰压低调平, 5月11日调整北侧6#小路东火焰;5月15日北侧1#东下压调平;5月16日调整2#南侧西火焰;5月17日调整北6#东西火焰。
2)、6月份: 6月6日、7日、11日、19日对部分烧进行了优化;6月6日北侧3#小炉东下压;6月7日下压南侧4#小炉东、西火焰,抬高南北两侧5#小炉东西火焰。6月11日南侧3#小炉西下压火焰;6月19日压低左侧4#东火焰;
3)、7月份:7月5日南侧4#东火焰下压调平; 7月14日调整左侧1#小炉西间隙。
3、炉况变化跟踪与对策:
1)、料山: 5月1日、2日三次优化投料机现场开度。5月15日-19日优化投料机现场开度,全部调整为38%,料山两侧基本稳定。5月25日,料山形状逐步好转,料堆逐步显现。随着碎玻璃率的逐步下调,加料机输出逐步增大,5月28日将7#现场开度增加1%,其他增加0.5%,加料频率整体有所降低。6月份12次优化现场投料机开度。7月2日对1#、2#、9#投料口开度调整,7月3日18:10,对6#、8#投料口开度进行优化。截止7月底整体稳定;
2)、泡界线:5月8日北侧略有延长,8日、9日对2#、3#、4#料斗开度略下调,之后泡界线有改善; 6月泡界线整体稳定,北侧略长,5#小炉有少量泡沫。7月泡界线整体稳定,但5#小炉中心线以西有时少量泡沫可见;
四、对策效果分析
瓶胚检测机
  7月15日以后,各线气泡出现减少趋势:一是气泡总量减少, 7月15日,四条生产线良品
率分别达到89.5%、89.7%、89.7%、89.8%,平均89.6%。
8月份对工艺进行了再次的巩固优化,第一:增加3#、4#、5#、小炉燃料,提高玻璃液澄清温度;第二:下沉卡脖水包:减少横通路玻璃液回流,提高澄清部温度;第三:提高配合料水份3.5%→3.7%,提高1#、2#燃料,增加前部热量,加速前部配合料熔化,经过一系列的对策,窑炉前部温度逐渐稳定,澄清部底部温度逐渐升高,截止8月30日,各线上板开口小泡数量有明显减少趋势。
物联网天线  产品品位恢复,微小泡(减少:2022年6月26日之后为小泡略有减少,但上板开口小泡仍偏多;以下是从2012年6月1日-7月30日ISRA自动检测数据的变化趋势图
总结:此次碎玻璃率降低的过程,一是燃料梯度调整要有确切的调整依据与数据分析系统支撑;二是窑炉工艺尽量单因素调整。玻璃的熔制过程是一个复杂的相互作用、相互转化的过程,在此只简要分析了碎玻璃下调对玻璃熔化和产品质量的一些影响,影响玻璃熔化和澄清的因素很多,在此不再一一叙述,不当之处请指正。
参考文献
《玻璃工艺学》-赵彦钊 殷海荣主编
《浮法玻璃生产技术与设备》-张战营 刘缙 谢军主编
柴火灶《玻璃生产工艺技术》-刘晓勇主编

本文发布于:2024-09-22 11:37:06,感谢您对本站的认可!

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