锅炉节能技术

VL定量配风经济燃烧节能控制系统——锅炉节能设备
系统特点:
高效节能:提高燃烧效率,节省用煤10%左右,根据经验、风机、水泵的节电率为20%~50%;
延长寿命:驱动电机软起动,无起动的冲击电流,延长风机、水泵、管件及锅炉设备的使用寿命;
安全性能:与原启动柜构成冗余备用系统,还具有丰富的自检功能和自动报警功能,确保不影响锅炉设备的正常使用;
环境保护:降低排烟浓度,避免冒黑烟的环境污染。
工况现状:
锅炉传统的控制方法是使用挡板或阀门控鼓、引风机、补水泵、循环水泵的流量,不考虑锅炉结构和燃烧工艺,不考虑煤种、发热量、进风量,同时生产工艺和生产任务不同,蒸
汽、水温需求量发生变化时、需改变给煤量和配风量,以达到高效率燃烧的目的,但传统的控制方法治标不治本,既浪费能源,又污染环境。
系统概述:
为配合国家清洁能源行动计划的有效实施,实现工业锅炉的高效燃烧、洁净排放、自动控制技术,促进我国燃煤工业锅炉的整体技术进步,公司研制了VL链条炉定量配风经济燃烧控制系统;
本系统主要的控制技术在于燃煤有效效率及用电有效效率,锅炉的节能技术;
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定量配风提高燃煤效率,提高用电效率;
锅炉本身燃烧结构和工艺的改进,综合解决系统的优化燃烧;
该系统已经成功应用于多处链条锅炉上,系统运行平稳、节能效果显著。
系统构成:
一、链条炉定量配风系统
该系统运用PLC实现整体控制,运用变频器调节鼓风、引风和炉排电动机,使鼓风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、含氧量三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷;
采用热力式气体质量流量计对进入各个风室的空气流量进行测量,手动或自动调节各风室进风阀(经验值)达到最佳燃烧效果;
二、链条炉综合自动化控制系统
系统运用工业计算机实现上位机监控,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。在控制系统中,常规控制和智能控制并存,在燃烧控制中采用模糊-PID复合控制器,维持锅炉的最佳工况工作;
监控软件对锅炉整个工艺流程进行动态显示,对各种工况参数、超标数值进行连续或定时打印,以及打印日报等。对某些工况参数超越一定界限进行声光报警与连锁控制,即对送风机、引风机、燃烧设备、燃烧设备、给水泵等进行预定的安全连锁保护操作。
三、链条炉实时诊断专家系统
监控软件通过接口(OPC)与VL锅炉专家分析诊断系统连接,VL专家分析诊断系统接收监控软件发送的锅炉各主要参数,经过分析运算得出最优控制方案;
系统操作人员根据最优控制方案的数据调整各主要控制点的目标值,使系统达到最佳燃烧状态,尽量提高系统效率。
实施步骤:
锅炉本体系统诊断
测定锅炉的当前各个参数挂面纸
煤质燃烧分析
煤的燃烧专家系统建立
节电控制
设计自控方案(风室的定量配风)
锅炉本体系统改造
自控系统实施
锅炉实时燃烧模型的计算和显示
链条锅炉拨火助燃节能控制系统——锅炉节能设备
VL-Y-III链条锅炉拨火助燃控制系统
VL-III型链条式锅炉拨火助燃控制系统是一种高效助燃节煤设备,解决煤层燃烧物理所需条件,安装在链条锅炉主燃区侧面(左面或右面),在电机和减速机械的驱动下,拨火杆齿往复横向拨动正在燃烧的煤层,在鼓风机的作用下达到松渣,半沸腾状燃烧的目的,产生真正意义上的强化燃烧,解决燃烧后移,提高前拱区域的炉膛温度,达到节煤目的。
文具盒生产过程链条锅炉是根据煤炭层燃方式设计的,热效率偏低(设计热效益为78%),在实际运行中,更是难以达到设计所要求的技术指标,普遍存在炉膛温度偏低,飞灰和炉渣可燃物含量高、能耗高等缺点。原因在于,锅炉从进煤至排渣的整个燃烧过程中,煤层处于相对静贺育民
止状态,加上燃烧产生的结渣,覆盖在煤层表面结成渣块,造成煤层通风不畅,氧气难于扩散到煤粒表面,因而降低了煤的燃烧强度,使主燃区后移、排红渣,造成不完全燃烧和较大的热损失。
(1)炉排横向配风不均匀,造成煤层燃烧不均匀,并影响炉排寿命;
(2)煤的燃烧方式属单面静态燃烧、仅靠人工拨火,着火条件差,煤在炉排上运行中很难达到与氧气均匀充分的混合,造成煤的燃烧不及时、不完全、锅炉热效率低;
(3)根据不同煤种,锅炉的实际操作和管理的人为因素很大、缺乏科学性,容易造成燃煤的极大浪费、产生环境污染并影响锅炉的使用寿命。
VL-III型链条式锅炉助燃机以智能化得精确运行模式,对炉膛主燃区的燃煤层提供三个可控自由度的机械搅动,使之在风机风力的作用下达到松渣和半沸腾燃烧状态,实现了燃煤的沸腾变层活化燃烧。燃煤在燃烧过程中不产生结渣、增大了燃煤的氧交换有效面积,从根本上解决了链条锅炉常见的燃烧后移、排红渣问题,有效提高了前拱区域的炉膛温度、燃煤的燃烧效率和锅炉的热效率,有效降低了煤渣、废气的可燃物和有害物质排放,综合节煤效率达到10%~35%。
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浸胶线技术指标:
锅炉排渣可燃物含量由原来的18~34%降为6~10%;
飞灰可燃物含量由原来的60~70%降至23~28%;
提高烟气温度100~~150℃,同等产汽量节煤10~35%。
该设备具有技术施工简便、投资少、见效快等显著特点,一台十吨锅炉在较重负荷下,使用本项技术,年节煤量约在1000吨以上。

本文发布于:2024-09-23 19:25:36,感谢您对本站的认可!

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