乙烯装置能耗优化措施分析

乙烯装置能耗优化措施分析
摘要:通过对烯烃厂乙烯装置能耗的分析,提出了降低乙烯装置能耗的措施。
关键词:乙烯 优化 降耗
抚顺石化公司烯烃厂乙烯装置自开工以来,能耗一直偏高,处于同行业中游水平,降低能耗始终是首要工作。
一、乙烯装置能耗情况
抚顺80万吨/年乙烯装置2021年加工原料234.19万吨,生产乙烯76.4万吨,乙烯收率32.63%,2021年检修后乙烯装置能耗为611.72kgEO/t,双烯能耗425.61kgEO/t。达到乙烯行业能效基准水平,与标杆水平还存在很大差距。
二、优化调整措施
1、提高原料品质
声音检测电路
抚顺石化乙烯装置原料结构多元化,包括自产重油、石脑油、拔头油、LPG、外购石脑油和LPG。自产重油原料品质目前比较稳定, BMCI值变化不大;自产石脑油中,加氢裂化石脑油正构烷烃含量低,环烷烃高,外购石脑油品质优于自产石脑油。公司下一步计划提高外购石脑油和液化气量。
2、监控炉管表面温度及火嘴燃烧状态,减少裂解炉烧焦频次。
每天测量8台炉炉管表面温度,发现高温炉管及时调整,延长裂解炉运行周期,减少裂解炉烧焦频次,减少燃料和蒸汽消耗。同时每天监控火嘴燃烧状态,调整裂解炉风门开度,保持火焰燃烧状态最佳,通过调整预计每年减少裂解炉烧焦3次,共节约中压蒸汽1440吨,节约燃料288吨,全年降低乙烯装置能耗1.05kgEO/t。
3、优化全厂蒸汽管网平衡
1)通过与CCC控制厂家交流,调整丙烯机抽气控制方案,降低HS至MS减温减压阀开度(目前开度在10~20%)8%,减少高压蒸汽能量浪费。全年降低乙烯装置能耗0.2kgEO/t。
2)将乙烯机抽气与全厂管网联动,通过增加乙烯机低压蒸汽外送,减少乙烯装置界外减温减压阀开度,降低乙烯机复水外送量,预计全年乙烯装置能耗降低0.3kgEO/t。
4、急冷系统优化调整,增加DS产量。
光通维持率在保证裂解汽油干点小于210℃前提下,降低急冷油塔汽油回流至200t/h以下(目前220t/h),减少盘油至急冷油回流量至240~250t/h(目前280t/h),降低急冷油、盘油热量后移到急冷水塔,将多产稀释蒸汽1t/h,减少外补中压蒸汽。全年乙烯装置能耗降低1.57kgEO/t。
通过以上优化调整,乙烯装置能耗下降约3.12kgEO/t。
三、技术改造措施
结合乙烯装置的改扩建计划,在扩能改造的同时,建议实施的能耗优化措施如下:
1、改造裂解炉对流段预热模块,增加原料预热和省煤器模块,增加SS产量,降低燃料消耗。
目前1#~4#重油炉排烟温度 140~150℃, 6#、7#炉裂解LPG时排烟温度150℃,8#气体炉排烟温度最高可达到 155℃。与先进企业差距较大。
改造方案将引风机烟道和集烟罩上移,裂解炉对流段新增加 ECO-N和FPH1-N段,增加传热面积,降低烟气温度,提高裂解炉热效率。
在石脑油工况下,裂解炉的排烟温度由改造前的121℃降为97℃;热效率提高1.04%;燃料气消耗减少54.4 kg/h;超高压蒸汽产量比改造前提高0.7t/h。
根据改造前后燃料和蒸汽产量对比数据,将4台重油炉和2台轻烃炉进行改造后,全年乙烯装置能耗下降12.96kgEO/t。
2、8#裂解炉更换雨滴型高效炉管,节约燃料和蒸汽消耗。
8#测试网页游戏炉炉管原设计为6程气体炉管,由于停留时间长,后2程炉管结焦严重并出现高温问题,运行效果达不到设计值,此问题在行业同种炉型普遍存在,目前雨滴型高效炉管运行周期在100天以上,建议更换。每年将减少4次烧焦,节约燃料384吨,蒸汽1920吨,全年乙烯装置能耗下降1.4kgEO/t。
3、应用裂解炉保温衬里新材料或炉墙外壁保温技术,降低裂解炉炉壁温度,减少散热损失。
裂解炉辐射段保温已经使用10年,存在开裂老化现象,局部温度达100℃以上,通过应用裂解炉保温衬里新材料或炉墙外壁保温技术,炉壁温度可下降25~30℃,预估全年乙烯装置能耗下降1kgEO/t。
相框组合
4、三机透平改造,提高三机透平效率,降低装置能耗。
乙烯装置裂解气压缩机和丙烯制冷压缩机为日本三菱公司生产,乙烯机是沈鼓生产,通过与厂家沟通,在现有条件下改造三机透平,提高压缩机效率,节约蒸汽消耗。乙烯机改造后功率降低,可节约蒸汽3t/h,全年乙烯装置能耗下降4.73kgEO/t。
5、乙烯机一段冷剂流程改造,降低乙烯损失。截瘫行走器
乙烯机一段设计温度为-101℃,目前运行 -88℃,造成脱甲烷塔顶温度高,乙烯损失大,最大值达0.5%,通过改变一段冷剂流程,降低冷剂温度,减少脱甲烷塔顶乙烯损失约525t/a,全年乙烯装置能耗下降0.7kgEO/t。
6、增加甲烷氢压缩机,降低裂解气压缩机能耗。
随着乙烯装置负荷和裂解深度的提高,末级冷箱返裂解气压缩机的循环甲烷氢增多,裂解气压缩能耗增大,表现为转数升高,高压蒸汽抽出量下降,新建乙烯装置大多采用甲烷氢压缩机,将这部分气体返至燃料气系统,能有效降低裂解气压缩机能耗,预计全年乙烯装置能耗下降3.15kgEO/t。
通过以上技术改造,乙烯装置能耗下降约23.94kgEO/t。
四、结论
实现以上优化改造措施,乙烯装置能耗下降约27.06kgEO/t,预计全年乙烯装置能耗可达到584.66kgEO/t,达到行业能效标杆水平,使装置实现能耗达标。
参考文献
[1] 王松汉,《乙烯装置技术与运行》-北京:中国石化出版社,2009.
[2] 陈滨,《乙烯工学》-北京:化学工业出版社,1997.1.
[3] 李作政,《乙烯生产与管理》.

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