功到自然成——访中国有金属学会“杰出工程师奖”获得者倪恒发

功到自然成
——访中国有金属学会“杰出工程师奖”获得者倪恒发
一分耕耘一分收获,只有洒下辛勤的汗水,才能收获成功的喜悦,2020年8月,经过多轮评选,河南豫光锌业有限公司总工程师倪恒发荣获2020年度中国有金属学会“杰出工程师奖”。
屈联西 翟爱萍 王沛林|文
经过多轮评选,河南豫光锌业有限公司(以下简称“锌业公司”)总工程师倪恒发荣获2020年度中国有金属学会“杰出工程师奖”。截至2020年12月12
日,他已主持或牵头完成国家
科技支撑项目1项,申报河南省省院科技合作项目3项,河南省科技攻关项目2项,河南省科技计划项目1项,获国家科学技术奖3项,省级科学技术奖1项,发表论文12篇,获各级科技进步
奖22项,专利获权23项,1项国家科技支撑项目,并被评为河南省有冶金、化工双方向注册高级咨询师、济源市第四批学术技术带头人、济源市第十五批专业技术拔尖人才。这些成绩的取得,
都是他长期以来艰辛努力的结果。
一分耕耘一分收获,只有洒下辛勤的汗水,才能收获成功的喜悦。近日,笔者对他进行了采访。
在不断学习中练就本领
2003年,为了充分发挥铅锌互补的冶炼优势,豫光集团决定立项上马30万吨电锌项目。8月16日,30万吨电锌工程一期10万吨开工,历经16个月建设,2005年3月28日投料试产。2005年5月10日,第一批锌锭下线。
工程采用代表世界炼锌主流的常规炼锌工艺,即锌精矿沸腾焙烧-锌焙砂两段浸出-浸出液三段净化-电解沉积析出锌,最后经电炉熔铸生产出成品锌锭;中间产品浸出渣采用回转窑挥发生产出次氧化锌,经多膛炉处理,脱除氟、氯等有害杂质后,获得合格的含铅氧化锌。氧化锌经浸出系统回收锌后所产的富铅渣再返回铅冶炼系统,铅冶炼弃渣为无害渣,可作为水泥厂辅助原料。焙烧烟气经余热回收后,可生产硫酸。
在这期间,倪恒发从公司项目管理员,到技术处处长,从此走上了锌冶炼技术之路。
倪恒发说:“那时,我带领20多个技术骨干,到水口山冶炼厂实习。每天晚上10点至12点,召开当天的实习总结会,布置第二天的实习事项。回到锌业公司以后,就开始搞试产工作,制定锌业公司相关的文件、制度、台账、试产方案等。”
30万吨电锌一期工程投产后的短短2年时间里,锌业公司采用先进技术,先后投资建设了银浮选回收银、镉回收、铟回收、余热发电等工程,回收镉、铟、铅、铜、金、银等金属,后来还回收了锗、钴等有价金属。
2005年6月,公司投资3000万元,开工建设银浮选回收银项目,2006年6
月建成投产。项目采用了相对成熟的“一
粗、三扫、三精”浮选工艺。项目实施后,
经过多次技术改造,银精矿品位得到大
幅提高,目前,每年产出银金属量30
余吨,价值12000余万元。同时,减少
了后道工序二氧化硫的排放,降低了环
境污染。
锌业公司的镉回收系统原设计只能
产出海绵镉堆放在渣场,既污染环境又
难以销售。2006年,公司先后自行设
计建设了粗镉、精镉生产系统,4月份
产出第一批粗镉,8月份采用真空蒸馏
工艺产出精镉,达到1#镉标准。随着
生产工艺的成熟,原堆放在渣场的海绵
镉重新返回系统,变为了精镉锭产品。
项目经多次改造,精镉年生产能力已达
900吨,价值1300多万元。
2006年10月,公司开始建设铟回
收项目,该项目投资约1450万元,于
2007年8月竣工并投料试产,9月产出
第一批精铟锭。项目通过对铟富集渣进
行浸出、萃取、电解、熔铸等工艺可年
产出精铟10吨,全部达到了0#国标
铟锭标准。近几年,公司对其工艺进行
了改进和完善,解决了反萃液净化等问
题,精铟年产量目前已达到20吨,价
值10000多万元。
由于锌精矿在沸腾炉焙烧脱硫的同
时,会产生大量的余热,以前只有将多
余的蒸汽放空,会造成大气污染和温室
效应。2007年1月,公司投资3600余
万元,建设余热发电项目。项目总装机
容量4.5兆瓦,年发电量3150万千瓦时,
是国内同行业首家利用饱和蒸汽发电的
项目。项目于当年9月并网成功。每天
可减排800吨蒸汽,回收除盐纯水700
吨,经济效益可观。2009年4月2日,
余热项目在联合国气候变化理事会成功
注册为CDM项目。
倪恒发说:“2005年10月份,我
被推荐到锌业二厂当厂长,3年之内,
锌业二厂各项指标,从不达标到达标,
再到超产、稳产。同时,我负责银浮选、
镉回收、铟回收项目的建设和生产。在
这个过程中,除了做好本职工作外,还
十分注重人才的培养。“一个篱笆三个
桩”,一个人再有能力,也没有那么大
的精力。当时,我向公司要了6个工艺
员,因为这几个综合回收项目是全新的,
公司需要更多的技术人才。如今,我培
雨生红球藻养殖养的人不单是在生产厂从事技术工作,
有的到了科技发展部,有的走上了管理
岗位,有的甚至走向了海外。”
2006年12月30日,30万吨电锌
二期工程开工建设。2008年8月8日
试产,10月5日产出合格锌锭。同月,
倪恒发被提拔为锌业公司总工程师。
  “在公司领导的大力支持下,除了
抓好锌产品的生产,三个综合回收项目
的建设和生产外,我最自豪的是二期
试产,我拿出的方案,48小时内全线
拉通。试产前,我们准备工作很充分,
单试产方案,我们就做了两套,还有
应急预案,所以试产很轻松。拉通浸出、
净液系统仅用了36个小时。”倪恒发
介绍道。
勇于担当 为提质增效尽责
倪恒发说:“任锌业公司总工程师
后,我主要抓工艺、科技、检验管理等
等。前几年,主要抓提质增效,综合回
收。如钴渣,每年锌钴渣7000~8000卫生间储物盒
吨,含锌量4000多吨,还含有一定的
钴金属量。为此,公司成立了科研小
组,我带领科研小组人员做实验,将锌
钴渣全部综合利用,锌变成了锌锭,钴
变成富钴精矿。另外就是氧化锌系统,
因为含铁高,浸出只有两段,产出的锌
浸出渣含锌12%~13%,含铅20%多,
同时含铟量也很高。由我牵头组织创新
研究,开发了高铁氧化性高效还原浸出
工艺。大幅度提高了锌、铟的回收率和
硫酸铅含铅品位。目前,氧化锌系统产
出的铅泥含铅大于40%,含锌小于3%,含铟小于80克/吨,锌铟回收率及铅泥含铅大幅度提高,且每年不再外购近10000吨硫酸亚铁,改造升级后的技术经济指标大幅优化,创效近1亿元。之后,公司领导让我负责降低尾矿含银。我带领科技、设备部门及生产厂的人员联合攻关,对银浮选工艺、设备进行了提升改造,使尾矿含银大幅度降低,每年创效至少有4000万元。”
锌业公司设计电锌产能为20万吨,现在已提升到28万吨。作为技术总负责人,倪恒发在提质提产方面,他做了大量工作。
倪恒发说:“目前我们的锌锭,在行业有一定的口碑。锌锭国标规定,主金属锌含量不小于99.995%,公司在此基础上严格控制标准,降低小项杂质,要求锌含量大于99.996%。2020年,锌锭含量标准全部达到公司要求。其中,86%的锌锭含量达到了99.997%,从而
满足了不同客户的要求。能取得这样的
成绩主要得益于科学的考核和精细化管
理。锌锭有六大杂质元素指标,我和技
术部门对各种杂质元素进行了全面的权
重分析,对考核指标进行了改革。将质
量考核指标直接分解到各个工段,甚至
分解到个人。这样落实了责任,就杜绝
了以前的大锅饭现象——质量不合格,
大家一起担责任。另外,还有类似于原
来的挥发窑生产指标,是以氧化锌为依
据考核的,我也对此进行了修改。因为
通过降低浸出渣含锌、含水,大幅度降
低了浸出渣渣量,提高了锌、铜直收率。
挥发窑处置浸出渣渣量的减少,产出的
氧化锌就减少了,虽然焦耗单项指标提
升了,但总能耗、总焦耗下降了。科学
的考核才能促进生产力发展;不科学的
无框画
考核,因循守旧,只会阻碍生产力的发
展。”
国内赤铁矿领域的开拓者
由于锌冶炼行业存在着资源利用水
平低、生产成本高、能耗高、渣的经济
高效处理困难等问题,尤其渣的经济高
引纸绳
效处理问题,已经成为全行业技术难题。
湿法炼锌目前没有主流工艺,应用较
广泛的工艺主要有两段浸出——浸出渣
挥发窑挥发法(又称常规法),热酸浸
出——黄钾铁矾法、热酸浸出——针铁
矿法、锌精矿直接浸出等工艺,每种工
艺都存在一定的弊端。国内炼锌工艺存
在的共性问题主要是:锌及有价金属回
收率低,浸出渣量大,浸出渣处理难度
大,能耗高,环境治理投资大,环保设
施运行费用高等,因此,开发湿法炼锌
新技术,进一步提高锌精矿中锌及其他
有价金属的回收率,减少浸出渣量,铁
防身戒指形成无害渣或可以利用铁渣,是锌冶炼
行业发展的必然途径。
早在2011年,在公司领导的支持
锌业公司全景
下,倪恒发就积极主动谋划锌冶炼的全新生产工艺。在国内首次主持开展更环保、资源利用率更高的赤铁矿全新工艺实验,为国内产业化、工业化运用提供开拓性的技术研究。“当初,我选了2个工人、3个刚毕业的学生,进行小规模的实验,只有简陋的仪器,进行中试实验。那段时间是我工作以来,面
临过的最大考验,也是最难以忘怀的。第一,赤铁矿工艺技术在国内是空白的没有任何经验可以借鉴;第二,耐高温高压材质难以解决;第三,毕竟是小实验,仪器设备问题不断,出现过氧气通不进去,出现过高压矿浆从排气管喷出来,出现过搅拌桨叶烧成渣的情况。我连续3天3夜没有睡觉,经常凌晨3点跑到现场。在实验期间还经历了母亲去世。但我始终坚信‘功到自然成’的道理。最终,我把这个实验拿下来了。”倪恒发努力
控制着自己的情绪。
赤铁矿除铁工艺是将锌浸出液中的二价铁在高压釜内氧化沉淀,生成一种热力学性质稳定、含铁更高的具有利用价值的铁渣(Fe>55%)。赤铁矿法除铁工艺能回收锌精矿中几乎全部有价成分,产生的产品都可以销售,所有作为中间产品的废渣可进一步加工而无须堆存,特别是在处理含铁和其他有价金属(如金、银、铜、铟等)高的锌精矿较其他工艺有很强的优势。
倪恒发带领公司科技人员,通过试验室试验、半工业化试验,不仅确定了赤铁矿除铁的最佳工艺条件和辅料消耗指标(蒸汽、氧气消耗指标),而且掌握了高压釜、加压泵、闪蒸阀等主要设备的选型、材质,除铁率达90%左右,所产赤铁矿含铁55%左右,含锌1%左右,工艺指标达到预期目标。2015年,该工艺通过中国有金属协会组织专家评选委员会评审。
“采用赤铁矿工艺的优势不仅环保,资源利用率更高,而且成本大幅降低。据统计,电锌加工费比现有
工艺降
低500元至600元,资源利用率更高。
当前,我着重抓再生锌的研发,已进行
工艺设计和施工图设计,同时进行赤铁
矿的可研报告,为锌业公司下一步做强
做大,继续奉献自己的一份绵薄之力。”
倪恒发说道。
将为环保治理继续奋斗
随着环保要求严格,同时公司也愈
发重视环保问题,开始对公司的2#锌
挥发窑系统排放的尾气进行治理,主要
治理污染物为颗粒物及氮氧化物,主要
改造内容为增加臭氧脱硝及湿式静电除
尘器,改造目标是使尾气中颗粒物和氮
氧化物达到特别排放限值要求。
倪恒发介绍说:“近几年,我把
工作侧重点转向了环保治理。尤其是
2019年,在锌挥发窑尾气臭氧氧化法
脱硝的生产实践中,时间紧、任务重,
我不等不靠,不盲从。比如,公司邀请
的专家认为,低温湿烟气脱硝效果不好,
要高温高压烟气。但是我考虑到,高温
高压烟气在脱硫前进行脱硝,势必影响
脱硫产品的质量。因此,在项目实施过
程中,我尝试加了一套管道,投资不到
15000元,烟气脱硫后,对低温湿烟气
喷臭氧脱硝。后来经过生产试验证明,
高温不但对亚钠脱硫产品质量有很大影
响,而且高温脱硝,消耗大,设备寿命
短。现在,公司主要用低温湿烟气脱硝,
达到了预期效果。”家庭信息箱
倪恒发在脱硝的工艺过程中发现,
臭氧脱硝的局限性,以及在低价氮氧化
物氧化为高价氮氧化物后难吸收,吸收
进入水体难处理等问题,因此提出了直
接在挥发窑内喷氨,将氮氧化物还原为
氮气的思路并付诸实践。
倪恒发认为,积极建设锌挥发窑尾
气臭氧氧化法脱硝治理环保工程,既是
响应国家蓝天保卫战要求,同时对公司
节能减排和废气达标排放工作,有十分
重要的意义,有利于提升公司社会形象,
达到经济绿冶炼,为同行业生产起到
带头引导作用。
 (作者单位:河南豫光金铅集团有限责任公司)锌锭产品

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