浅谈Φ4.3m×6.0m磨煤机改进

2017年11
浅谈Φ4.3m×6.0m 磨煤机改进
尹春阳(中天合创能源有限责任公司化工分公司,内蒙古鄂尔多斯017300)
摘要:针对Φ4.3m×6.0m 磨煤机设计存在的缺陷,分析了进料端、出料端、筒体漏浆,滚筒筛破损、末端积渣,气源系统不可靠的原因,提出了相应的改进措施,取得了较好的效果。硬质合金密封
关键词:磨煤机;进料端;出料端;筒体;滚筒筛;气源系统;缺陷;改进;效果
中天合创是我国目前投产的最大煤制烯烃项目,煤气化装置磨煤机用于制备煤浆,以获得合适粒度水煤浆原料,满足GE 水煤浆气化工艺的要求。
我公司磨煤机为溢流型棒磨机,共14台,规格为Φ4.3m×
6m ,筒体有效容积81m 3
,装棒量140t ,额定转速13r/min ,正常干基进煤量65t/h ,自2016年9月装置开车投运以来,磨煤机设计上存在诸多缺陷,频繁停机消缺,运转率降低,鉴于此情况,对磨煤机进行了若干改进。
1Φ4.3m×6.0m 棒磨机存在的缺陷
1.1进料端存在的缺陷
(1)入料管与进料衬套之间密封形式较差,为单层填料过盈密封,填料材质为硅酸石棉绳盘根,规格20mm×20mm ,尺寸略小,过盈量不足。
(2)设备安装质量问题,入料管与衬套同心度调整不好,要求≤0.5mm 。在磨机运转时,作用在盘根上的力不平衡,盘根偏压,局部磨损快,再加上盘根无自紧性,不能自动补偿磨损量,导致煤浆连续溢出。
(3)给料管材质为GB/T8163/20#钢,规格为600mm×14mm ,受到水煤浆的冲刷腐蚀,使用寿命很短,频繁贴板,补焊消漏。
cng加气机(4)入料管本体材质为Q235B ,内部贴衬马赛克陶瓷片,在水煤浆的长期冲刷下,瓷片大面积脱落,管壁裸露磨穿,频繁补焊。
1.2出料端存在的缺陷
(1)出料衬套与中空轴为间隙配合,水煤浆充满间隙环腔,结合法兰面螺栓易磨损腐蚀。
切筋>数据波(2)磨机运行时,出料衬套被滚筒筛带动晃动,衬套与中空轴连接的六角螺栓会受到振动、剪切作用,易松动断裂,法兰面漏浆。
1.3筒体螺栓存在的缺陷
(1)磨机运行以来,磨棒的不断冲击导致筒体衬板螺栓易松动,造成煤浆从螺栓孔溢出甩浆,原螺栓紧固方式为螺母预紧,备母锁紧。
(2)原衬板螺栓橡胶密封垫材质为2040耐酸碱橡胶,存在老化现象,反复紧固挤压后出现破损,影响密封效果。1.4滚筒筛、排渣口存在的缺陷
破门弹(1)经磨机研磨后的煤浆通过滚筒筛,筛下物料即为合格工艺用料浆,筛上粗颗粒从末端渣斗排出,筛孔规格4mm×20mm ,运行半年,高压煤浆泵流量出现波动,检查发现:筛网T 型筛条太细,点焊不牢靠,出现破损,导致煤浆粒度变大。
(2)滚筒筛筛出的粗颗粒从其末端排到渣斗,靠自重落入下部收渣小车,由于粗颗粒较为黏湿,渣斗排
渣口、排渣坡度较小,落渣距离较长,粗颗粒极易在渣斗堆积,达到一定高度后越过隔板,混入到合格水煤浆中,造成煤浆给料泵流量波动,甚至卡阀不打量停车。
1.5磨煤机气源系统供气缺陷
磨煤机离合器,大齿轮喷油装置气源分别由两台小型活动式活塞空压机供气,空压机设定自启动联锁,当储气罐压力低至0.6MPa 时,自启充压,由于启停频繁,启停及运行时振动很大,空压机活塞总成多次损坏,橡胶气源管多次破裂漏气,影响磨机稳定运行。
压电陶瓷驱动电源2改进措施及效果
2.1进料端的改进及效果
(1)密封结构改进及效果方案一:原填料函空间只能放入一层盘根,在进料衬套外部再增加一层填料函,多加一层盘根,变为双层盘根过盈密封,填料更换为AIG25灰渣专用耐磨盘根,自润滑性,耐磨性、柔韧性好,规格25mm×25mm ,增大耐磨性及过盈量。改造后,漏浆现象得到很大改善,但还不能完全杜绝,在可接受范围。
方案二:原密封结构不变,在盘根外侧增加一套改型密封结构,见图1,锥套与橡胶密封垫通过锥面密封,密封面积增大,胶垫通过压板固定于出料衬套上,锥套通过固定在入料管上的4颗紧定螺栓调
节定位,保证锥套锥面与密封垫锥面紧密贴合,定期检查拧紧螺栓,补偿磨损量,确保锥面的紧配性。改造初期,密封效果与方案一相近,运转两个月后,通过不断磨合及紧定螺栓顶压,密封效果要好于方案一,改造较为成功,达到了阻止水煤浆溢出的目的。
方案三:原密封结构不变,在填料压板上焊接一个“倒F 型”钢圈,在入料管相应位置环焊一个圆形钢片,与F 口交错,互相配合形成梳齿密封,该密封结构相对精密,安装复杂,由于入料弯管对应位置改进空间有限,只能形成1层梳齿密封,密封效果与方案一、二相近,如果空间允许,多增加梳齿层数,该型式有望做到滴水不漏。
建议制造商及其他用户今后选用鼓式进料或者联合进料
系统等,这些密封结构能做到入料零泄露,由于我单位磨机入料端现场空间有限,相应部件结构不匹配等问题,此种改造很不现实。
图1锥套安装示意图
(2)重新调整入料管与衬套同心度,保证间隙均匀,尽量控制盘根不被偏压,减小盘根局部磨损速度,定期紧固填料压板,保证盘根始终被压紧,确保足够过盈量,此方法配合方案一、二、三实施,对密封效果起到了一定促进作用。
(3)入料管本体材质仍为Q235B ,但内壁下半周与煤浆接触部分贴焊10mm
Q345钢板,同时在钢板上均匀平行布置凸起钢条,对介质有减速作用,钢条也能挂住部分煤浆,达到“以渣抗渣”之效果,减缓冲刷磨损。
(4)给料管材质更换为稀土耐磨合金钢ZG35Cr2MnMoSiNi⁃VNRe ,整体偏心铸造,下部与水煤浆接触部分壁厚增加至25mm ,上部增加至15mm ,耐磨性提高。建议用户优先选用耐磨性能优异的材质,方可大幅延长使用寿命。
175

本文发布于:2024-09-22 04:25:50,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/284159.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:密封   盘根   煤浆   水煤浆   螺栓
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议