转鼓造粒生产复合肥的技术总结

转鼓造粒生产复合肥的技术总结
【摘要】复合肥生产中最难掌握的是配方和造粒技术,尿素的分解温度低、溶解度高,它对水分、温度等工艺指标十分敏感。转鼓造粒机克服了圆盘造粒机造粒过程中配料、粒子成形率、粒子强度、产量、劳动强度、造粒车间粉尘、成本等诸多不利因素,是高浓度复合肥生产首选的造粒设备。甘肃刘化集团复合肥厂淘汰圆盘造粒机,引进转鼓造粒复肥生产线,在配方和造粒技术方面取得了很大的成功。
【关键词】转鼓造粒生产复合肥;技术;氨化;配料;配加蒸汽;造粒;养分稳定;粒子成形率高;节能降耗
由于圆盘造粒生产磷复肥,工艺流程简单,存在:产量低,产品质量波动大,生产流程不连续,粒子成形率较差,生产高浓度复合肥配加蒸汽困难,添加剂用量难确定的生产难题。返工率高,消耗大,人工工作量大。2000年公司对原有生产线进行了技术改造,引进了年产能50kt的转鼓造粒机,建成了转鼓造粒复合肥生产线。长期的生产表明:工艺状况稳定,产量提高,消耗降低,产品质量完全符合GB15063-2001要求。
1、生产工艺原理
复合肥能全面为作物供给养分,其制作过程就是将作物所需的主要营养元素(如NPK及其它微量元素)通过化工工艺方法,将氮肥、磷肥、钾肥及其它化学品集中在一起制作成适合于耕作的粒子,施入土壤,然后由作物从土壤中吸收所需的养分。生产工艺原理如下:一是磷肥(学名过磷酸钙)的氨化,二是各种粉状原料经过造粒、干燥、冷却工艺制得成品复合肥。
1.1过磷酸钙的氨化:用碳酸氢铵进行氨化处理
碳酸氢铵的加入量要根据工艺要求严格控制。因为原料过磷酸钙中常含有36%的游离酸,其与尿素接触时分发生如下反应:
生成尿素磷酸盐加合物和水,在反应过程中结晶水变成游离水,这部分游离水能溶解尿素磷酸盐加合物,使造粒过程出现过多的液相,致使过磷酸钙和尿素混合物呈粘糊状而难以造粒,所以在配料前必须对过磷酸钙进行氨化处理。氨化过程中碳酸氢铵的配加量为过磷酸钙总量的2%4%(视其游离酸量定),氨化时间为36h,即在游离酸含量为3%6%的过磷酸钙中加入过磷酸钙总量2%4%的碳酸氢铵,充分混合,堆放36h后即可使用。
1.2粉状原料造粒、干燥、冷却制得成品复合肥,整个过程基本是物料在转鼓内受物理作用形成粒子。
2、生产工艺流程(见图1
复合肥生产线的工艺流程分为:原料配料、原料搅拌、原料造粒、颗粒烘干、颗粒分级、颗粒冷却、成品包装。
3、原料组成
4、生产过程中关键技术操作
4.1原料的预处理:
4.1.1氨化:氨化过程见1.1
4.1.2配料:将经过预处理的物料,严格按所需比例准确计量(注意:尿素的配加量一般不超过15%),配加到搅拌机的料斗内,每斗配加量在500kg左右,物料的水分如超过8%,应配加适量钙镁磷肥,以改善后工序的操作。钙镁磷肥的配加量每吨产品折算不超过10kg气钉
为宜,一般每斗加5kg。物料配好后,开启搅拌机,使物料充分混匀。
4.2锅炉的压力:严格按照锅炉操作方法操作,在开车前1.5h点火升温,使锅炉压力达到2kg
4.3干燥炉升温及烘干温度控制:在开车前1.5h点火,使干燥炉提早升温,炉头温度达到180工字钮~200。造粒机出来的粒子经过干燥炉进料斜皮带机运送到干燥炉内,干燥炉炉头温度一般控制在80100磁性刀架之间,炉尾温度一般控制在7080之间。若炉尾出来的物料出现大量粘结现象时,可在炉尾适量地撒些钙镁磷肥,使粒子松散,便于筛分操作。
4.4配加蒸汽:当物料进入转鼓造粒机入口处时,立即打开蒸汽管道阀门配加蒸汽。蒸汽压力23.5kg,在转鼓造粒机的入口处配加,采用φ4cm的钢管,伸入转鼓造粒机11.5m,钢管前端0.1m范围内表面要制作多个小孔(φ3mm、间距3cm)、距离转鼓造粒机底部20肛门充气~30cm
4.5造粒:操作工应密切注意造粒机距出口2m陶瓷压机处物料的变化——当该处物料粒子已经成形且颜变为粉红时说明造粒正常,此时的进料速度和蒸汽量正好合适;若此处物料已成
感应门制作大颗粒,说明上料速度过慢或蒸汽量过大,要调节其中一种配加量至合适为止;若此处物料仍是粉状,说明上料速度过快或蒸汽量过小,要及时调节其中一种配加量至合适为止。粒子成形率的检验采用手测法——即用手捏转鼓机尾端的物料,若手捏时成团,松手后呈疏松状,说明粒子符合要求,粒子成形率高;若手捏时成团,松手后仍然成团,说明物料太湿,粒子成形率差,此时应及时在造粒机出口处均匀撒些钙镁磷肥,以调节混合物料的干湿度,对粒子成形率差的物料从造粒机尾端投入再次造粒,直到粒子符合要求为止。
4.6配加热返料再次造粒:造粒物料温度在6575时,每加一份重量的混合物料,大约要加入1.5份重量的热返料。
5、结束语
刘化复合肥厂生产复合肥已有二十多年的历史,其间进行了多次技术改进,产品由低浓度复混肥转型为高浓度复合肥,造粒设备由圆盘机转型为转鼓机,克服了圆盘造粒生产复合肥的诸多不利因素,生产流程连续、节能、降耗、环保、节约劳动力,降低了生产成本,提高了经济效益。

本文发布于:2024-09-21 17:39:05,感谢您对本站的认可!

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