定边油气田水处理系统运行分析及改进措施

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沼气发酵罐1 水处理系统现状
定边油气田共有各类注水站43座,其中清水站24座,清采一体站10座,采出水站9座;平均日注水量2.07万方/天。安装各类注水泵118台,其中:配套一拖多变频43台,恒压变频20台,单泵变频15台,未安装变频40台。
清水处理工艺方面共有站点34座,9座为简易撬,4座无处理装置,21座配套清水处理设备,采用“精细过滤器、纤维球+精细过滤器、全自动清洗过滤器+精细过滤器”三种处理工艺。共有各类过滤器78台,处理能力7.84万方/天。2座全自动清洗过滤器+精细过滤器站点平均悬浮物含量1.4mg/L,14座精细过滤器站点平均悬浮物含量1.6mg/L,5座精细过滤器站点平均悬浮物含量1.71mg/L,基本满足处理要求;13座未配套处理装置站点平均悬浮物含量3mg/L。
采出水处理工艺方面,共采用三种采出水处理工艺,其中“高效气浮”占总处理量的32.1%,“一级沉降除油”占总处理量的58.3%,简易脱水占9.6%。定一联、定三联、定七转、定十二转、定十五转等座站点水质基本达标,其它站点因处理能力不足和工艺设备问题,目前水质无法满足处理要求。
模拟训练系统2 日常管理及运行分析
(1)处理设备运行管理。清水设备专业化维护按照“全面检修、全程监管”的思路,依托专业化维修队伍,对78套设备每季度保养维护一次,目前已开展两轮维护,共更换附件14套,保养设备156台次,清洗滤管18套,酸洗滤管2套,更换滤管6套,确保水处理设备高效运行。采出水设备管理按照“抓两端、保中间”的思路,加强前端加药系统管理,确保前端脱水水质含油<150mg/L,机杂<150mg/L,为主体工艺提供保障。充分发挥主体处理工艺优势,确保最终水质达标,双50mg/L和双80mg/L的最新回注水质要求。计划配套负压排泥装置,提升排污效果,减少反复处理水量完善后端运行,提高回注水质。
(2)注水水质提升监测。引进新型处理工艺,在定三注配套纳滤脱硫酸根装置,设计处理能力2000m 3/d,目前日产清水650m 3/d,浓水260m 3/d。处理后SO 42-从1683↓37mg/L。通过调整五注和三注的日注水量,目前处理后的清水基本覆盖228区北部和中部约41口井,可以有效缓解地层压力上升。严格按照“水源-处理设备-存储设备-注水设备-管线-井口”的运行流程,规范水质监测管理,完善了“岗位员工目测、站场化验室日检测、厂级化验中心月普查”三级监控体系,共计开展水样检测981次,及时对工艺流程异常情况进行处理。
负压病房
(3)日常运行过程管理。按照“注重环节监管、确保工作落实”的原则,通过狠抓加药管理、气体反冲
洗、清水反冲洗、储水罐排污四项重点,保证设备定期保养维护工作落到实处;确保各类设备持续高效平稳。按照严抓维护质量
与提升日常管理相结合的思路,针对环一联等10座站点处理设备存在问题,计划清理维护各类设备储罐25台,已完工9台,正施工3台。通过对清理、焊补、防腐等重点工序全程监督,保证施工质量,确保处理系统高效运行。
螺钉输送机(4)组织管线清洗清垢。制定年度滤网清洗计划,通过每月对重点阀组滤网、机芯进行清理,定期排查前后注水流程运行状况,及时组织维护。对阀组间滤网每年清洗一次,作为水质检测的重要补充,根据水质情况判断前段管网及井筒水质情况。以滤网清洗结果作为依据,及时对注水管线进行清洗,保证水质不受二次污染。制定《不同管径下不同流量标准压损图版》,作为基层监控管线运行、判断管线结垢程度的依据。根据不同管线的结垢特征,逐步改进物理清垢工艺,累计完成管线清垢23条,清洗后末端注水水质明显提升。
(5)井筒净化多措并举。为进一步提升洗井效率,引进活动洗井车3台,利用旋流除砂、气浮除油、精细过滤等技术,实现清水洗井、污油回收,处理后水质﹤50mg/L。计划1200口,已经完成842口,有效净化了井筒环境。水井检串以常规检串为主,逐步推广带压作业,针对测试遇阻井、堵水调剖井、采出水回注井,计划检串190井次,目前共完成162井次,其中带压作业共实施34口,更换防腐油管8.1万米,井筒环境明显改善。
3 改进措施及建议
(1)清水处理系统。一是要配套清水处理装置。脱水站和五转清水系统投产配套撬装式精细过滤器,因设备选型存在问题,震动严重刺漏频繁均已停用,急需配套清水处理装置2套。二是维护过滤器。根据定期检修结果,目前共有2套纤维球过滤器滤料固化严重,需要进行清洗;10套烧结管过滤器堵塞老化严重需更换。三是维护隔氧气囊。共有15套清水储罐隔氧气囊存在严重损坏,对后端水质影响较大,且易造成腐蚀等问题,计划统一进行维护更换。
电缆转接箱(2)采出水处理系统。根据实际问题改造站点处理工艺。二联气浮系统能力不足,四转和一计沉降脱水工艺简单,导致水质长期不合格;建议改造3座站点采出水处理工艺,满足采出水处理需求。一联、二联建有采出水过滤器,因腐蚀老化长期停用,建议对7台过滤器进行维护恢复;一联、脱水站除油罐未配套负压排泥装置,罐内沉积油泥较快清理困难,导致水质二次污染,建议全面维护。
(3)油气田水处理系统具有链条长、环节多、问题杂等一系列特点,日常工作中必须精益求精提升管理水平,运行维护过程要严抓节点控制严把质量监管,工艺技术方面要不断完善防护配套提升运行效率。
参考文献 
乙酰丙酮铱[1]李世军. 油田生产系统整体优化理论与方法[D].大庆:大庆石油学院,2005.
定边油气田水处理系统运行分析及改进措施
雷宇1 黄琛2 乔炜3 蔚乐3 王治锦3
1.西安石油大学 陕西 西安 710065
2.长庆油田公共关系处 陕西 西安 710018
3.长庆油田苏里格南作业分公司 陕西 西安 710018
摘要:定边油气田目前采用注水驱油开发,水处理系统设计站点较多、工艺流程复杂、运行问题较多。本文通过对生产现状、运行管理、存在问题进行分析,提出下步维护方案和改进措施。
关键词:水处理 运行管理 改进措施

本文发布于:2024-09-21 22:37:28,感谢您对本站的认可!

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