低碳钢盘条表面氧化铁皮质量改进

 第47卷  第2期金 属 制 品
2021年4月
 Vol 47  No 2MetalProductsApril2021
  doi:10.3969/j.issn.1003-4226.2021.02.009
低碳钢盘条表面氧化铁皮质量改进
张宏亮
(本钢集团北营轧钢厂, 辽宁 本溪 117017)
摘要:为了降低盘条氧化铁皮厚度,采用降低吐丝温度、提高风冷线冷却强度等工艺措施后,盘条氧化铁皮中的w(O)∶w(Fe)从1∶2降低至1∶1,FeO层占比由40%提高至70%,最终氧化铁皮厚度减少约6μm,改善了客户的机械剥壳效果。
关键词:盘条;氧化铁皮;低碳钢;风冷线;机械剥壳中图分类号:TG356.4   文献标识码:A
Qualityimprovementofoxidescaleonlowcarbonstee
lwirerodsurface
ZhangHongliang
(BenxiBeiyingIron&Steel(Group)Co.,Ltd.,Benxi117017,China)
Abstract:Toreduceoxidescalethicknessofwirerod,processmeasuressuchasreducingspinningtemperatureandincreasingcoolingintensityofair cooledareadopted.Thew(O)∶w(Fe)inoxidescaleofwireroddecreasesfrom1∶2to1∶1,theproportionofFeOlayerincreasesfrom40%to70%,andfinaloxidescalethicknessdecreasesabout6μm.Improvecustomersmechanicaldescalingeffect.
Keywords:wirerod;oxidescale;lowcarbonsteel;aircooledproductionline;mechanicaldescaling
  客户采用机械剥壳方式去除低碳钢盘条氧化铁皮,反馈低碳钢盘条氧化铁皮厚、不易去除、加工过程损失大、模具磨损快。为此,对 5.5mmSAE1008系列盘条进行工艺调整试验。通过降低吐丝温度、提高风冷线冷却强度改善氧化铁皮结构和厚度。1 生产工艺调整
氧化铁皮生成温度区间主要在盘条吐丝后800~900℃,通过降低吐丝温度、提高冷却速率,尽量缩短盘条处于该区间的时间,减少氧化铁皮生成量,控制氧化铁皮厚度,提高氧化铁皮整体质量
[1]
盘条轧制工艺按表1数据进行调整,调整风冷线后部的保温罩,提高该区域冷却速率,避免氧化铁皮在
鸡舍暖风炉570℃以下发生进一步转变,FeO→Fe3O4+
Fe[2]
,设定1
1#~16#保温罩全部开启。2 氧化铁皮质量检验情况2.1 宏观观察
工艺调整前后观察盘条表面,调整后盘条氧化铁皮较薄,表面青,调整前盘条氧化铁皮较厚,表
面乌黑。
表1 盘条轧制生产工艺调整情况
Table1 Adjustmentofwirerodrollingprocess
吐丝温度/℃
保温罩辊道速度/
(m·s-1
原工艺
950±20
1~2#开启;15~16#开启0.25
改进工艺920±201~4#开启;11~16#开启
0.30
2.2 氧化铁皮厚度测量
将5卷成品盘条头尾未穿水段去除后,头部和尾部分别取1同圈样,每个同圈上截取5个金相试样检测氧化铁皮厚度情况,调整工艺前,氧化铁皮厚度范围为19~26μm,平均厚度约21μm,调整工艺后,氧化铁皮厚度范围为13~16μm,平均厚度约15μm,工艺调整后盘条表面氧化铁皮平均厚度减少约6μm。2.3 氧化铁皮组织结构分析
工艺调整前后盘条的氧化铁皮质量分数能谱扫描分析整理的数据见表2,氧化铁皮组织形态如图1所示。
 第2期张宏亮:低碳钢盘条表面氧化铁皮质量改进表2 工艺调整前后氧化铁皮质量分数分析数据
Table2 Analysisdataofoxidescalemassfractionbeforeandafterprocessadjustment
分析点工艺调整前
w(O)/%w(Fe)/%w(O)∶w(Fe)
工艺调整后w(O)/%w(Fe)/%w(O)∶w(Fe)
129.64158.0720.5131.06034.5300.90216.77451.3650.3330.39437.0890.82331.75654.3960.5831.96932.750.98424.47753.020.4630.92628.5331.08530.32947.7910.6332.28527.6541.176
30.824
61.453
0.50
29.487
33.008
0.8焊锡线
a)调整工艺前                   b)调整工艺后
图1 盘条氧化铁皮组织形态对比合成皮革
Fig.1 Comparisonofmicrostructureandmorphologyofwirerodoxidescale
  盘条氧化铁皮由不同的相组成,各相呈层状分布,由内到外为FeO、Fe3O4、Fe2O3,FeO层的占比小,不利于盘条氧化铁皮的机械剥壳,影响盘条的拉拔性能。由表2可以看出,经过工艺调整的盘条氧化铁皮中F
e含量与原工艺比较,明显降低;同时w(O)∶w(Fe)也发生明显变化。原工艺生产的盘条氧化铁皮质量较差,其中w(O)∶w(Fe)在1∶2左右,比值相对偏低。而工艺调整后w(O)∶w(Fe)为1∶1左右,比值相对偏高,证明工艺调整后FeO占比增加。
相关资料显示,盘条氧化铁皮中FeO存在非化
学计量与化学计量2种形式[3]
,能够分解成(Fe3-
XO4+Fe)的FeO为化学计量形式,未能分解的为非化学计量形式。提高冷却速率可降低化学计量形式FeO的质量分数,从而在源头上降低(Fe3-XO4+Fe)的质量分数,且提高Fe3-XO4中的X数值,从而提高整体氧化铁皮中的氧铁比值。总体来看,试验前氧化铁皮w(O)∶w(Fe)为1∶3~1∶2,试验后在1∶1左右,说明工艺改进后盘条内部结构与理论分析是一致的,
而且FeO的占比可以达到70%,有较大改善[4]
调整后的盘条氧化铁皮结构与客户普遍反馈盘条表面质量较好的厂家A钢厂、B钢厂基本一致。A钢厂与B钢厂盘条表面氧化铁皮质量分数比较情况见表3。
表3 A钢厂与B钢厂氧化铁皮质量分数对比
Table3 ComparisonofoxidescalemassfractionbetweenAsteelplantandBsteelplant
分析点A钢厂
w(O)/%w(Fe)/%w(O)∶w(Fe)
B钢厂w(O)/%w(Fe)/%w(O)∶w(Fe)
138.46424.5821.5646.16039.051.18236.53742.3470.8645.14545.111.00338.47237.6031.0246.5124
6.731.00439.68637.2451.0743.03250.290.86539.79139.7311.0042.22351.580.826
42.862
29.666
1.44
39.390
54.67
0.72
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 第47卷  第2期金 属 制 品2021年4月 Vol 47  No 2MetalProductsApril2021櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄
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3 结语
工艺调整后,盘条的力学性能稳定。盘条表面氧化铁皮厚度与调整前比较减少约6μm。盘条氧化铁皮中w(O)∶w(Fe)从1∶2降低至1∶1,FeO层占比由40%提高至70%,与客户普遍反馈盘条表面质量较好的A钢厂、B钢厂氧化铁皮结构基本一致。
参考文献
[1] 魏天斌.热轧氧化铁皮的成因及去除方法[J].钢铁研究,2003(4):54-58.[2] 林芳婷,石旺舟,马学鸣.冷却速率对低碳钢线材表面氧化铁皮微观结构的影响[J].华东师范大学学报,
2006(3):23-28.
[3] 李铁藩.金属高温氧化和热腐蚀[M].北京:化学工业出版社,2003.
[4] 孙彬,曹光明,刘振宇,等.不同热连轧工艺参数条件下三次氧化铁皮的分析[J].物理测试,2010(6):1-5.
(收稿日期:2020-09-25)
作者简介
张宏亮 1978年生,本钢集团北营轧钢厂首席工程师。
  doi:10.3969/j.issn.1003-4226.2021.02.010
帘线钢丝水浴淬火介质的应用研究
李姣桃1, 王洪峰2
(1.沙索(广州)工业介质科技有限公司, 广东 广州 510663;
2.东营市翰腾钢丝帘线有限公司, 山东 东营 257000)
摘要:介绍帘线钢丝水浴热处理取代铅浴热处理的现状及ACR类淬火介质的冷却特性和影响因素,对沙索ACR类淬火介质与进口水浴淬火液用于帘线钢丝索氏体化处理进行试验和生产对比。结果表明,使用国产水浴淬火液处理帘线钢丝的抗拉强度、断面收缩率、帘线捻制断丝率均达到进口淬火液的使用效果。同时对淬火液配制过程中水质的影响及硼砂的影响进行了定量研究。
关键词:帘线钢丝;水浴淬火;索氏体化;ACR类淬火介质;抗拉强度
中图分类号:TG156   文献标识码:A
Researchonapplicationofwaterbathquenchingfluidsforcordsteelwire数字电视解码器
LiJiaotao1,WangHongfeng2
(1.Saso(Guangzhou)IndustrialFluidsTechnologyCo.,Ltd.,Guangzhou510663,China;
2.DongyingHantengSteelCordCo.,Ltd.,Dongying257000,China)
Abstract:ThepresentsituationofreplacingleadbathquenchingwithwaterbathquenchingforcordsteelwireandcoolingcharacteristicsandinfluencingfactorsofACRquenchingareintroduced.ThetestandproductioncomparisonofSasoACRquenchingflui
dsandimportedwaterbathquenchingusedforsorbitictreatmentofcordsteelwirearecarriedout.There sultsshowthattensilestrength,areareductionandbreakingrateofcordsteelwiretreatedwithdomesticwaterbathquen chantareuptothoseofimportedquenchant.Theinfluenceofwaterqualityandboraxonpreparationofquenchingsolutionwasstudiedquantitatively.
Keywords:cordsteelwire;waterbathquenching;sorbitization;ACRquenchingmedium;tensilestrength
  1854年英国人James.Horsfall发明的钢丝铅浴热处理淬火技术,称为派登脱(Patenting)处理或韧化处理,在钢丝生产中被广泛采用。现在也有一些钢厂在盘条生产线上用盐浴、水雾等处理技术,实现接近于铅浴的索氏体化处理效果[1]。聚合物水溶性淬火液取代铅浴对钢帘线用钢丝进行索氏体化处理得到推广应用。聚合物水溶性淬火液有ACR(聚丙烯酸盐)类及CMC类(羧甲基纤维素)[2]等,CMC类水溶液在市场上使用极少,而ACR类的应
电子跳绳用已近20年,并已在钢帘线生产厂家及部分钢丝或钢丝绳生产厂家使用,以环保及使用成本低、过程控制简便的优势获得了行业的认可。笔者对ACR类聚合物

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