更换原煤123皮带评价总结

更换原煤123皮带评价总结
选煤厂123使用的是B1800/ST2000(8+6+8)抗阻燃钢丝带,全长420米左右。由于123使用过程中,输送带表面磨损严重出现裂纹,伤口破口经过多次修补,皮带强度明显降低,影响毛煤提升系统安全运行。决定于2022年1月1日9时开始对皮带进行更换,1月5日14时完成皮带更换并试运行正常。现将施工过程评价总结如下:
复方金荞麦颗粒一、作业准备工作充分:
1、制定完善更换方案,施工全员熟知;
2、工程机械液压系统编制审批安全技术措施,全员学习;moba平衡梁
3、参与作业人员提前组织,分工明确;
4、工具、设施完好完备:新皮带提前固定准备;牵引皮带装置回柱绞车提前就位,并试车备用;影响拖拉窗户提前拆除。
光纤器件
二、皮带拖拉有序进展:
1、新旧皮带固定牢靠;
2、人员站位符合要求;
3、作业票证审批完整,跟班部室监管有力;
4、牵引绞车运行速度6米/分钟,皮带拖拉稳定安全可靠。
5、皮带机头、吊挂间、绞车安排专人负责,由检修车间负责人通过对讲统一协调指挥。
6、原计划拖拉每卷皮带由3小时缩短至2小时完成。
三、硫化过程遵照标准:
1、皮带接头剥口平整、清洗干净,无残留及粉尘;
2、钢丝绳芯摆放有序平整、铺设胶料均匀;
3、严格执行硫化工艺:第一次压力达到1.0Mpa后开始送电升温。 待温升达到100℃时,开始第二次打压,压力达到1.6-1.8Mpa,保持压力。升温到145℃,开始保温,保温时间4
5分钟,保温完成后关闭电源自然降温,温度低于70℃后,方可拆模。
四、设备调试交付使用:
硫化完成后,经检查皮带接口平整光滑、无鼓包、无裂纹等异常情况,恢复皮带托辊等设施,开始试运转设备,经多次调试,无跑偏、跳带现象,再次检查设施恢复情况,清理工器具,人员撤离,设备交付使用。
五、检修完成评价:
本次检修更换原煤123皮带,提前工作准备充分,施工作业组织有序进展,工艺符合标准,按期按质完成检修任务。
不足之处:自动扶梯装饰
室外作业未考虑天气寒冷因素,皮带剥头硫化工序时间过长,由预计10-12小时,增加至16小时。
机械挖孔桩

本文发布于:2024-09-23 03:10:26,感谢您对本站的认可!

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