循环水水质不合格原因分析及技术优化措施

山 东 化 工
  收稿日期:2019-04-18
作者简介:李文军,工程师,1996年毕业于陕西省化工学校化工机械,现从事石油化工生产工作;通信作者:张聪玲。
循环水水质不合格原因分析及技术优化措施
李文军,徐西娥,张聪玲
(陕西延长石油集团炼化公司延安石油化工厂,陕西延安 727406)
摘要:本文针对延安石油化工厂循环水系统水质差的生产实际问题,结合循环水分析数据,分析认为主要有以下原因:一是冷换设备
量泄露累积,使得循环水颜发黄影响循环水浊度。二是循环水系统黏泥生长快、黏泥腐蚀及脱落造成浊度、总铁不合格;三是旁滤系统运行不正常,导致循环水中悬浮物无法有效过滤排除;四是循环水置换不及时,无法将悬浮物排除。通过采取优化杀菌剂的加注方式及加注量,使异养菌达到控制指标以下;及时修复改造旁滤系统,使循环水中的大部分悬浮固体、胶质和微生物等得到有效去除;定期加入
混凝剂,将部分污染物进行混凝、加速沉淀,加强置换效果等技术措施,使循环水水质合格率从23%提高至达到98%以上。关键词:循环水;水质;优化
中图分类号:TQ085+
.4     文献标识码:A    文章编号:1008-021X(2019)14-0154-02
  陕西延长石油集团延安石油化工厂循环水场始建于2008
年,设计规模为19056m3/h,最大供水能力为23500m3
/h。设置
20m×20m凉水塔5间,单间最大处理能力为4700m3
/h;旁滤
部分设置2组A
GF-22联全自动石英砂过滤器。该厂循环水场主要供给本厂240万t/a柴油精制装置、180万t/a汽油精制装置、120万t/a连续重整装置、20万t/a苯抽提装置、140万t/
a柴油加氢装置、60万t/a气体分馏装置、20万t/a聚丙烯装置、12万t/aMTBE装置及配套环保装置、辅助系统等循环冷却水。
1 循环水水质情况
2018年1月25日开始,循环水系统运行出现异常,循环水
浊度、总铁、异养菌等水质指标不合格。4月13日黏泥剥离后,
浊度居高不下,最高达1
82NTU;循环水水质恶化,严重影响生产装置冷换设备的正常运行,使得冷换设备堵塞和腐蚀加剧,冷却效果变差。
循环水凉水池水面颜发黄(见图1),水质指标COD平均为67mg/L,最高达131mg/L(正常为30mg/L);异养菌不合格,最高达670000CFU/mL;由于黏泥的腐蚀,总铁部分不合格;4月11日开始黏泥剥离,浊度持续80多天不合格(原计划7天置换合格),浊度合格率较低,并出现反复现象。循环水水质情况见表1。
表1 循环水水质情况统计表
目录浊度(NTU)总铁/(mg/L)异养菌/(CFU/mL)
控制指标201100000美工刀片
2018.1.2529.000.732018.3.332.301.436700002018.4.11101.001.862018.6.11182.001.4930002018.8.27
40.40
1.39
6000002 原因分析2.1 部分冷换设备泄露,循环冷却水中滋生大量微生物
在循环水水质异常时,经详细排查主要生产装置冷换设备,发现部分冷换设备存在泄露现象,加之每周循环水系统置换次数较少(每周只置换一次),长期不断累积,使得泄漏的富营养工艺物质(如油类等)进入循环水系统中,微生物迅速繁
殖,使水质恶化[1]
微生物繁殖形成的黏泥危害相当严重,主要表现在几个方面:一是黏泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电
池,引起垢下腐蚀,垢下腐蚀的速度快,严重时将使设备穿孔。二是黏泥为硫酸盐等还原性腐蚀物,可为微生物提供生存的厌氧环境,加速微生物腐蚀。三是黏泥覆盖在金属表面,阻止缓蚀剂、阻垢剂等化学处理药剂到达金属表面发挥作用,杀菌剂也难于杀灭其中的微生物,从而增大了循环冷却水处理的难度和清洗频次,造成浊度和总铁不合格。
2.2 循环水场旁滤系统运行不正常
通过旁滤可以去除循环水水中大部分悬浮固体、胶质和微生物等。但延安石化厂循环水系统因旁滤罐破损,无法正常运行,过滤功能失效。
2.3 循环水系统清洗预膜时所用药剂不当
循环水系统清洗预膜时,为了防止悬浮杂质沉积在冷换设
备表面,加入的分散剂,使得悬浮杂质分散在循环水中,难于沉淀至凉水池底部,不利于循环水置换,造成循环水水质长达两个月多月不合格。
2.4 循环水系统排污置换不及时
循环水旁滤设备的反冲洗排水、凉水塔排污水统一自流进入厂区高浓污水管网,送到污水处理场进行处理。2018年以来,为了节约水资源及减轻高浓度污水处理压力,厂部要求循环水系统每周只能置换一次,此运行工况下根本无法达到设计的排污置换要求,从而加剧了循环水水质变差,增加了水质控制困难。
3 采取的技术优化措施3.1 优化杀菌剂加注方式及加注量
加大杀菌剂加入量,并将间歇式投加杀菌剂改为连续投加,氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂交替加入。每周6天加入氧化性杀菌剂,周五加入非氧化性杀菌剂。每周置换前一天加入大量的非氧化性杀菌剂,进行冲击式杀菌,将异养菌控制到20000CFU/mL(控制指标为100000CFU/mL)以下,以保证冲击式杀菌时浊度不超标。
3.2 及时修复改造旁滤系统
修复破损的旁滤罐,使得旁滤系统使用正常;在旁滤进水
管线注加助滤剂,使旁滤系统具有混凝、过滤作用,通过旁滤去除循环水中的中大部分悬浮固体、胶质和微生物等。
3.3 优化清洗预膜药剂种类,增加适量混凝剂
针对清洗预膜时加入分散剂后悬浮杂质分散在水中,浊度长期不合格的问题,及时进行了小样实验:取浊度68NTU循环水装入量筒中,加入少量混凝剂,很快出现絮状物,沉淀30分钟后,测定上清液浊度为15.2NTU。根据实验结果,给循环水系统加入适量混凝剂,加速悬浮物杂质沉淀至冷水池底,循环
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451·SHANDONGCHEMICALINDUSTRY            2019年第48卷
 第14期
水系统置换效果较好。
3.4 加注适量聚丙烯酰胺,有效解决循环水浊度大的问题
  针对冷换设备泄露后循环水颜发黄、浊度不合格的问题,通过以下小样实验,进一步优化的水处理药剂。取颜淡
黄、浊度31NTU循环水装入用量筒中,加入少量聚丙烯酰胺,沉
淀3
0min后,测定上清液度为4.5NTU。根据实验结果,每周循环水置换前一天,加入适量聚丙烯酰胺,加速泄露物料沉淀,及时改善循环水度,
使循环水浊度合格。
图1 循环水凉水池水质颜发黄图片
4 结论
测试网页游戏该厂针对循环水系统运行不正常、水质差的生产技术问
题,积极分析排查原因,并通过优化杀菌剂的加注方式及加注量,使异养菌达到控制指标以下;及时修复改造旁滤系统,使得旁滤系统具备混凝过滤作用,循环水中的大部分悬浮固体、胶质和微生物等得到有效去除;定期加入混凝剂,将设备泄漏溶解进水中的部分污染物进行混凝、加速沉淀,并加强置换效果。通过实施以上技术措施,从2018年12月底循环水合格率每月
达到9
8%以上。参考文献
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(上接第153页)
助勃器(3)使用在沿海、远海地区的波纹金属软管,在软管表面通过增加聚乙烯PE热缩保护膜或增涂相应的防护漆,使不锈钢波纹管与外界海洋性环境隔离,可以延缓腐蚀情况的发生,大大的延长使用寿命。
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