双台肩钻杆接头优化设计

第15卷 第9期2020年9月中国科技论文
CHINASCIENCEPAPER
Vol.15No.9
Sep
.2020双台钻杆接头优化设计
高定祥1,曾德智2,康红兵1,刘 冰2,丁 雯1,罗 江2
(1.中国石化西北油田分公司石油工程技术研究院,乌鲁木齐830011
;2.西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都610500
)摘 要:随着油气井钻探难度和深度的增加,钻杆接头所需的抗扭强度、疲劳寿命和传递水力效率要求越来越高。通过增加接
头内径提高水力效率,通过减小锥度提高抗扭强度,通过加大磨损余量增加使用寿命,优化了新型V 50R螺纹牙型结构,
计费系统并设计了一种新型双台肩钻杆接头。结果表明:在复合载荷作用下,相较于NC50接头和GPDS50接头,
所设计的新型双台肩接头最大vonMises应力分别减小16.26%和19.04%,减缓应力集中效果更佳;抗扭强度分别增加76.4%和27.7%,
抗扭强度更高;水眼直径分别增加11.67%和21.73%,
水力效率更大。优化设计的双台肩钻杆接头可应用于深井超深井钻具中,车顶横杆
也可为钻杆接头及相关油井管接头改进设计提供参考。关键词:钻杆接头;双台肩;有限元分析;抗扭强度 中图分类号:TE921     文献标志码:A文章编号:20952783(2020)09104406开放科学(资源服务)标识码(OSID)油田水处理
半导体除湿机
:犗狆狋犻犿狌犿犱犲狊犻犵狀狅犳犱狅狌犫犾犲狊犺狅狌犾犱犲狉犱狉犻犾犾狆犻狆犲犼
狅犻狀狋GAODingxiang1,ZENGDezhi2,KANGHongbing1,LIUBing2,DINGWen1,LUOJiang
(1.犚犲狊犲犪狉犮犺犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犘犲狋狉狅犾犲狌犿犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵,犛犻狀狅狆犲犮犖狅狉狋犺狑犲狊狋犗犻犾犉犻犲犾犱犆狅犿狆犪狀狔,犝狉狌犿狇
犻830011,犆犺犻狀犪;2.犛狋犪狋犲犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犗犻犾犪狀犱犌犪狊犚犲狊犲狉狏狅犻狉犌犲狅犾狅犵狔犪狀犱犈狓狆
犾狅狉犪狋犻狅狀(犛狅狌狋犺狑犲狊狋犘犲狋狉狅犾犲狌犿犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔),犆犺犲狀犵
犱狌610500,犆犺犻狀犪)犃犫狊狋狉犪犮狋:Withtheincreaseinthe
difficultyanddepthofoilandgaswelldrilling,therequiredtorsionalstrength,fatig
uelifeandhydraulicefficiencyofdrillpipejointsarebecominghigherandhigher.Byincreasingtheinnerdiameterofthejointtoimp
rovethehydraulicefficiency,reducingthetapertoimprovethetorsionalstrength,increasingt床身
hewearallowancetoincreasetheservicelife,thenewV 50Rthreadprofilestructurewasoptimized,andanewtypeofdoubleshoulderdrillpipejointwasdesigned.TheresultsshowthatthemaximumvonMisesstressofthenewdoubleshoulderjointis16.26%lowerthanthatofNC50jointand19.04%lowerthanthatofGPDS50jointundercompositeload.Thetorsionalstrengthincreasedby76.4%and27.7%resp
ec tively,andthetorsionalstrengthwashigher;watereyediameterincreasedby11.67%and21.73%respectively,hy
drauliceffi ciencyisgreater.Theoptimizeddouble shoulderdrillpipejointcanbeusedindeepwellultra deepwelldrilling
tools,whichcanprovideareferencefortheimproveddesignofdrillpipejointsandrelatedoilwellpipej
oints.犓犲狔
狑狅狉犱狊:tooljoint;double shoulder;finiteelementanalysis;torsionalstrength收稿日期:2020 01 13
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51774249);中国石化科技重大专项(ZDP17004)第一作者:高定祥(1986—),男,工程师,主要研究方向为机械采油工艺与开发通信作者:曾德智,教授,主要研究方向为石油管工程,zeng
dezhi1980@163.com  钻杆接头是位于钻杆一端连接另一钻杆的配合
接头,可使连接钻杆柱整体长度达到上千米甚至上万米,从而将地面钻机与井底钻磨设备相连进行作业。据中国石油集团石油管工程技术研究院统计,
2006年32项钻具失效项目中,钻杆失效占17项,
高达失效总数的53.1%[1]
。在钻井过程中,钻杆接头作为钻杆连接的薄弱环节,其所承受的预紧、拉压、扭转等多种载荷的大小决定了钻杆的力学强度,所拥
有的疲劳寿命和水眼直径决定了钻杆的工作性能[2 4
]。因此,钻杆接头的优化应考虑抗扭强度、应力集中和水力效率等因素的影响,以满足井下苛刻工况的需求。
近年来,国内外学者针对钻杆失效问题已进行
了许多研究,Akyildiz等[5]
通过实验确定了切削力、径向进给、工具磨损和2种螺纹切削方法对螺纹接
头疲劳强度的影响;Zeng等[6]
证明了在缺口、
温度、腐蚀介质和交变应力等多种因素作用下,S135钻杆
更易发生疲劳失效;Lin等[7]
借助开发的弹塑性有限元分析软件来优化API(AmericanPetroleumInsti
tute
)标准中用于螺纹的更宽的公差范围,包括长度、螺距、锥度和螺纹角度公差;祝效华等[8
]为解决大位移井钻杆接头剪切失效的问题,根据钻杆接头受扭时的变形协调关系,设计了一种高抗扭双台肩钻杆
接头;李皓等[9
]为提高钻杆的安全疲劳寿命,采用扫描电镜观察S135钻杆断口形貌,
板栗开口机
研究了应力集中对S135钻杆疲劳性能的影响;
高连新等[10
]采用特别设计的螺纹和双台肩结构,设计了一种新型定向钻杆
接头HLBT 8A;
任辉等[11
]通过增加外螺纹接头和内螺纹接头圆柱孔部分的长度,设计了一种新型双

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