plc与多台变频器modbus通信实例

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智能制造
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PLC 与多台变频器Modbus 通信实例
■■东北工业集团 (吉林吉林 132021) 牛志斌 陈建国 刘德伟 金 波
摘要:本文介绍了PLC 与多台变频器通过RS485接口进行实时Modbus 通信的应用实例,通过触摸屏PLC 一体机的触摸屏组态和宏程序编程、PLC 通信程序编制以及变频器通信参数设置,实现触摸屏PLC 一体机对多台变频器的实时监控功能。关键词:Modbus 通信;RS485接口;触摸屏PLC 一体机;变频器;参数设置
现在的变频器都带有R S485接口,可以使用Modbus 协议与其他设备通过R S485通信接口实现通信,并且当一台外部设备作为主站,例如P L C 做主站时,可以通过R S485通信连线,并联连接多达256台带有RS485接口的变频器或其他设备的从站。
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M o d b u s 通信采用半双工方式,只需连接两根线,简单可靠。使用Modbus 通信可以方便地实现主机(包括P L C 、触摸屏、工控机等)与变频器、仪表及其他带有R S485接口设备的通信。下面介绍一个触摸屏P L C 一体机与5台变频器进行实时通信的应用实例。
1. 系统构成
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门牌制作一台设备由4台变频器控制4台搅拌风机的交流电动机,另外一台变频器控制零件传送链驱动的交流电动机。根据技术要求,需要监控、记录搅拌风扇的转速,但变频器安装在电气柜中记录数据不方便;另外还要控制、
设定传送链的链速,并且没有授权的人员不能随意更改链速,以确保零件传送链的稳速运行。
为此,决定使用带有R S485通信接口的触摸屏P LC 一体机作为监控控制器,通过R S485通信接口采集4台搅拌风机电动机变频器的转速、负载数据,并在触摸屏上显示;另外,通过R S485通信接口把链速设定数据传输给控制链速的变频器,并采集链速控制变频器的实际转速和负载数据,显示在触摸屏上,链速设定采用口令授权方式。
触摸屏P L C 一体机作为主站,5台变频器作为从站,5台变
频器的R S485通信接口通过导线并联连接到触摸屏PLC 一体机的RS485接口上,如图1所示。通过编
热流道分流板制PLC 的通信程序控制通信,5台变频器也需要设置相应通信参数。
2. 变频器参数设置
本系统1~4号的搅拌风机驱动电动机采用深川S200型变频器控制,链速驱动电动机采用易能EDS800型变频器控制。为了实现Modbus 通信,变频器参数设置如
下:
1号变频器设置F8.00=1,从站地址为1;2号变频器设置 F 8.00=2,从站地址为2;3号图1 触摸屏监控系统连接示意

本文发布于:2024-09-23 17:14:12,感谢您对本站的认可!

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标签:变频器   链速   控制
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