某4×300 MW燃煤电厂超低排放改造方案

doi:10.3969/j.issn.1009-3230.2021.02.007
某4ˑ300MW燃煤电厂超低排放改造方案
龙维哲
(云南能投曲靖发电有限公司ꎬ曲靖655000)
摘㊀要:燃煤电厂超低排放改造是控制NOX㊁SO2㊁粉尘排放浓度的关键技术ꎬ文中阐述了国内某4ˑ300MW电厂煤粉炉实施超低排放改造方案ꎬ在原有的湿法脱硫系统㊁选择性催化还原(SCR)脱硝系统和电除尘系统工艺基础上ꎬ进行了改造升级ꎬ使得NOX㊁SO2㊁粉尘排放浓度达到了国家超低排放标准ꎬ希望能够为国内电厂超低排放改造提供一定的借鉴与参考ꎮ
关键词:氮氧化物ꎻ二氧化硫ꎻ粉尘ꎻ煤粉炉ꎻ超低排放
氧化镁板中图分类号:TM621㊀㊀文献标志码:A㊀㊀文章编号:1009-3230(2021)02-0021-03
A4ˑ300MWCoal-firedPowerPlantUltra-lowEmission
TransformationScheme
LONGWei-zhe
(YunnanNengtuoQujingPowerCo.ꎬLtd.ꎬQujing655000ꎬChina)
Abstract:Theultra-lowemissiontransformationofcoal-firedpowerplantsisakeytechnologytocontrolNOXꎬSO2ꎬanddustemissionconcentrations.Thearticledescribestheimplementationofultra-lowemissiontransformationplansforadomestic4ˑ300MWpowerplantpulverizedcoalboiler.Theoriginalwetdesulfurizationsystemandselectivecatalyticreduction(SCR)denitrificationsystemandelectricdustremovalsystembasedontheprocessoftransformationandupgradingꎬsothattheNOXꎬSO2ꎬdustemissionconcentrationreachedthenationalultra-lowemissionstandardsꎬhopingtoprovideacertainreferenceandreferencefortheultra-lowemissiontransf
ormationofdomesticpowerplants.
Keywords:NOXꎻSO2ꎻdustꎻpulverizedcoalfurnaceꎻultra-lowemission
0㊀引㊀言
收稿日期:2020-12-26㊀㊀修订日期:2021-01-15作者简介:龙维哲(1991-)ꎬ男ꎬ本科ꎬ助理工程师ꎬ从事发
电厂运行与管理工作ꎮ
NOX㊁SO2㊁粉尘是燃煤电厂主要污染物ꎮ
2014年ꎬ国家提出超低排放的要求:对于新建燃煤发电厂大气污染物排放浓度需基本达到燃气轮机组排放限值ꎻ对于现役30万kW及以上燃煤发电厂㊁10万kW以上自备燃煤自备电厂㊁其他有条件的燃煤发电电厂ꎬ改造后粉尘㊁SO2㊁NOX分别不超过10㊁35㊁50mg/Nm3ꎮ目前在我国火电行业中多种脱硫脱硝除尘技术得以运用[1-3]ꎬ根据
电厂规模以及实际情况选择不同的脱硫㊁脱硝㊁除尘技术ꎬ取得的效果不同[4-6]ꎮ
某电厂为达到最新的环保排放要求ꎬ根据电
厂实际情况ꎬ对烟尘㊁SO2㊁NOX进行改造方案的探讨ꎬ提出一套切实可行的超低排放改造方案ꎬ改造后效果显著ꎬ可为同区域电厂后续改造提供借鉴ꎮ
1㊀机组概况
该电厂装机容量为4ˑ300MWꎬ#1㊁#2锅炉
消息队列实现型号为DG1025/18.2-Ⅱ8型ꎬ#3㊁#4锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ16型ꎬ均是东方锅炉厂制造的引进嫁接型亚临界自然循环汽包炉ꎮ锅炉型式为一次中间再热㊁单炉膛㊁平衡通风㊁固态排渣㊁露天
22021年第2期(总第278期)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀应用能源技术㊀
倒U型布置㊁全钢架㊁全悬吊结构燃煤锅炉ꎮ2㊀烟气脱硝技术简介
eact
SCR反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间ꎬ为高温高尘布置ꎬ催化剂采用板式催化剂ꎬ催化剂层数
按2+1模式布置ꎬ初装2层预留1层ꎮ在设计煤种及校核煤种㊁BMCR工况下ꎬ在BMCR至50%BMCR负荷时ꎬ且脱硝装置入口烟气中NOX含量为500mg/Nm3时ꎬ系统单台炉氨耗量为0.16t/h(设计煤种㊁BMCR工况)ꎬ任何工况条件可满足脱硝效率达到75%以上ꎬ氨逃逸率控制在3ppm以内ꎬSO2氧化生成SO3的转化率控制在1%以内ꎮ其余设备按脱硝效率不小于80%设计ꎮ烟气在锅炉省煤器出口处被平均分成两路ꎬ每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里ꎬ即每台锅炉配有两个反应器ꎮ在反应器里烟气向下流过均流器㊁催化剂层ꎬ随后进入回转式空气预热器㊁静电除尘器㊁引风机㊁增压风机和FGDꎬ最后通过烟囱排入大气ꎮNOX㊁NH3按1ʒ1的摩尔比例喷入锅炉烟气中ꎬNH3在SCR反应器中催化剂的作用下与烟气中NOX按(1) (3)化学反应式反应ꎬ从而达到降低排烟中NOX含量的目的ꎬ其中脱硝装置进/出口烟气参数见表1ꎮ4NO+4NH3+O2ң4N2+6H2O+HEAT(1)6NO2+8NH3ң7N2+12H2O+HEAT(2)6NO+4NH3ң6H2O+5N2+HEAT(3)㊀表1脱硝装置进/出口烟气参数
项㊀目参数值
标况烟气量1061768Nm3/h
工况烟气量3185978Nm3/h
烟气NOx量500mg/Nm3
烟气粉尘量ɤ50g/Nm3
烟气温度392ħ
3㊀脱硝系统改造方案
脱硝系统的改造考虑到当初设计催化剂采用板式催化剂ꎬ催化剂层数按2+1模式布置ꎬ初装2层预留1层备用ꎬ所以采用机组烟气脱硝装置增加备用层及更换第一层催化剂(板式催化剂ꎬ其尺寸与原催化剂保持一致ꎬ原催化剂模块尺寸为1882mmˑ954mmˑ1300mm)ꎻ备用层新增4只蒸汽吹灰器㊁8只声波吹灰器ꎮ机组烟气脱硝系统烟气流场优化改造㊁喷氨系统的优化调整ꎬ机组脱硝装置现有催化剂活性检测ꎬ并提交检测报告ꎬ锅炉60只小风门电动执行机构的供货㊁安装㊁调试ꎬ小风门纳入DCS控制ꎮ为了降低投资经济成本ꎬ将本机组机组更换下来的催化剂先行存放ꎬ待2号机组停机后ꎬ安装到2号炉的备用层ꎬ同时增加2号炉备用层4只蒸汽吹灰器㊁8只声波吹灰器ꎮ机组烟气脱硝喷氨系统的优化调整:A㊁B侧脱硝入口及出口断面NOX浓度测试ꎬ喷氨手动门调整ꎬ确保NOX出口排放指标最优的情况下ꎬ氨逃逸不大于3ppmꎮ
4㊀脱硫系统改造方案
该电厂4ˑ300MW机组脱硫系统采用石灰石 石膏就地强制氧化湿法烟气脱硫工艺ꎬ脱硫装置按一炉
一塔单元布置ꎮ每套脱硫装置的烟气处理能力为相应锅炉BMCR(BoileMaXimumCon ̄tinuousRatingꎬ最大连续蒸发量)工况时的100%烟气量ꎻ当燃煤含硫量为1.7%时ꎬ脱硫效率高96%ꎮ公用系统主要有吸收剂制备及供应石膏脱水系统㊁工艺水系统㊁排空系统㊁废水处理系统ꎮ脱硫副产品 石膏在脱水后含湿量<10%ꎮ该机组在改造时ꎬ参考其设计煤种ꎬ脱硫系统出口SO2浓度按照小于35mg/Nm3设计ꎮ其烟气脱硫装置采用湿法石灰石-石膏脱硫技术ꎬ吸收塔采用液幕塔+喷淋塔相结合的方式ꎮ考虑到经济成本与脱硫效率等问题ꎬ此次重点改造其吸收塔区域ꎮ吸收塔属于机组烟气脱硫装置的核心ꎬ综合考虑其投资成本ꎬ希望在满足脱硫效率的基础之上ꎬ降低投资ꎬ缩短改造周期ꎮ为了保证其对原有吸收塔的改动最小ꎬ吸收塔不拔高ꎬ拆除原系统2层平板式ꎬ除雾器更换改造为1级管式+2层屋脊式除雾器ꎬ最下面喷淋层优化改造ꎬ上面3层喷淋层检查㊁修复ꎬ在底层喷淋层与入口烟道之间设置旋汇耦合装置ꎬ增加湍流器ꎮ改造总排口
22㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀应用能源技术㊀㊀㊀㊀㊀㊀2021年第2期(总第278期)
CEMS及粉尘仪系统ꎮ脱硫系统改造后参数见表2ꎮ
㊀表2改造后参数统计表
项㊀㊀目参数值
FGD入口SOꎬ浓度4500mg/Nm3
FGD出口SOꎬ浓度35mg/Nm3
SOꎬ脱除效率大于99.23%
CaCO3含量小于3%
FGD烟尘脱除效率大于50%
FGD出口液滴浓度小于50mg/Nm3
溶解于石膏中CI含量低于100ppm
溶解于石膏中F含量低于100ppm
溶解于石膏中Mg含量低于125ppm
FGD可利用率100%
自由水份大于10%5㊀电除尘改造方案内孔撑圆涨紧夹具>缀花草坪
根据该电厂脱硝系统的运行状况ꎬ机组除尘设备烟尘排放30~50mg/Nm3ꎬ无法满足最新的排放
标准ꎬ需进行改造ꎮ最终电除尘改造方案是将干式静电除尘器二电场4台工频电源更换为高频电源ꎻ第三㊁四㊁五电场末端增加静电滤槽收尘装置及相应的配套设施(新甲振打装置采用顶部电磁振打ꎬ集成入上位机IPC控制系统)ꎬ对机组干式静电除尘器上位机IPC控制系统升级改造ꎮ电除尘系统改造后的参数见表3ꎮ
㊀表3改造后电除尘参数统计表
项㊀㊀目参数值干式除尘器设计处理烟气氧量1061768mg/Nm3干式除尘器设计处理烟气量2256313m2/h
干式除尘器设计温度(入口)135ħ
干式除尘器入口含尘浓度62mg/Nm3
干式除尘器出口含尘浓度ɤ40mg/Nm3
干式除尘器改造后除尘器效率>99.94%
干式静电除尘器本体阻力300Pa
干式静电除尘器漏风率3.0%
气流分布均匀性系数0.26㊀结束语电热丝打火机
某4ˑ300MW电厂煤粉炉通过超低排放改造ꎬ综合考虑其运营成本与投资成本ꎬ吸收塔不拔高ꎬ拆除原系统2层平板式ꎬ除雾器更换改造为1级管式+2层屋脊式除雾器ꎬ并且增加脱硝系统备用层反应器投用ꎮ改造完成后ꎬ通过验收ꎬ其脱硫系统出口SO2浓度按照小于35mg/Nm3ꎬ烟气脱硝效率均不低90%ꎻ脱硝装置出口NOX浓度低于50mg/Nm3ꎻNH3逃逸量应控制在3.0ppm以下ꎬSO2/SO3的转化率小于1%ꎬ满足国家超低排放标准ꎬ机组的安全性与经济性大大提高ꎮ
参考文献
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32
2021年第2期(总第278期)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀应用能源技术㊀

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