燃煤发电机组脱硝系统稳定运行影响因素分析

燃煤发电机组脱硝系统稳定运行影响因素分析
挤压成型机武纪原
背心袋
【摘 要】维持火电厂脱硝系统稳定运行有助于氮氧化物的达标排放.文中介绍了某电厂1号机组选择性催化还原法脱硝(SCR)系统工作原理及存在的主要问题,通过分析脱硝SCR系统稳定运行的影响因素,采取相关措施促使脱硝系统稳定运行.实现氮氧化物长期稳定达标排放.
【期刊名称】《江苏电机工程》
【年(卷),期】2016(035)004
【总页数】4页(P95-97,100)
【关键词】燃煤;SCR;运行;稳定性
【作 者】武纪原
【作者单位】江苏新海发电有限公司,江苏连云港222023
【正文语种】中 文
【中图分类】X7738300c
随着火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223—2011)实施,对火电厂NOx的排放有了更高的要求,因此火电厂脱硝系统的重要性也随之提高,它的安全稳定运行直接影响燃煤机组NOx的达标排放。某火电厂1号机组2012年投入运行,采用SCR脱硝及低氮燃烧技术严格控制烟气NOx排放指标。该机组自2012年底投产后,曾多次出现因设备故障脱硝SCR系统退出运行的情况,大大影响烟气中NOx的达标排放,为此通过对脱硝系统设备的改造及加强运行维护管理,减少了脱硝系统退出运行的情况。
选择性催化还原法脱硝(SCR)技术是目前国际上应用最为广泛的烟气脱硝技术,在日本、欧洲、美国等国家和地区的大多数电厂中基本都应用此技术,它装置结构简单,并且脱除效率高(可达90%以上),运行可靠,便于维护等优点。
SCR技术原理为:利用氨(NH3)的还原性将一定体积浓度的氨气通过氨气喷射格栅喷入温度为320~420℃的烟气中,与烟气中的NOx混合后,扩散到催化剂表面,在催化剂的作
用下氨气(NH3)将烟气中的NO 和NO2还原成无害的氮气(N2)和水(H2O)。同时催化剂还会将SO2氧化为SO3,如图1所示。
连杆机会主要的反应方程式:
脱硝催化剂使烟气中部分SO2氧化生产SO3,烟气中残留的氨与SO3反应生成(NH4)2SO4,NH4HSO4很容易粘污催化剂从而影响脱硝效率,同时对空气预热器影响也很大。副反应[1]有:
1号机组采用由上海锅炉厂生产的SG-3049/28.25-M548型螺旋管圈直流炉。该锅炉采用低氮燃烧器及四角切圆燃烧方式,配置6层制粉系统及7层配风(6 层SOFA+1层CCOFA)。与1号锅炉相配套的烟气脱硝系统由上海电气电站集团环保工程有限公司设计安装的烟气脱硝装置。脱硝SCR系统由稀释风机、混合器、喷氨栅格、催化剂、蒸汽吹灰器等组成。SCR脱硝系统采用高灰型布置方式,即布置在省煤器与空气预热器之间的高含尘区域。SCR脱硝系统配有安装两层催化剂层和一层预留附加催化剂空间,即按照“2+1”模式布置,初装两层德国亚基隆公司提供的板式催化剂。每层催化剂上方安装8个半伸缩耙式蒸汽吹灰器。反应剂为液氨。稀释风机送入的空气稀释来自氨站的氨气,混合器中氨/空气的混合物
通过布置在脱硝催化剂上游的氨喷射格栅进入烟道与烟气混合,经过导流板混合均匀后进入脱硝催化剂层,催化剂促使氨气同烟气中的NOx反应,将锅炉烟气中的NOx还原成氮气和水,达标烟气依次进入空预器、静电除尘器、引风机和脱硫,最后通过烟囱排入大气。在附加催化剂层不投用的前提下,脱硝SCR系统处理锅炉BMCR 100%烟气量,确保NOx的脱除效率不低于80%,氨逃逸率不大于1.5 mg/m3,SO2/SO3转化率小于1%。
脱硝供氨系统由氨存储系统及氨输送系统组成。外购的液氨通过液氨槽车运送至液氨存储罐区 (氨站)。通过卸氨压缩机将氨站中液氨储罐内的气氨压缩后送入液氨槽车,利用两端的压差将液氨槽车中的液氨输送到液氨储罐内;液氨经过氨蒸发器蒸发成气氨后进入混合器同通过稀释风机注入的空气混合稀释后进入SCR反应区。
SCR运行过程中存在一些问题,如供氨管路堵塞导致氨输送中断、稀释风系统出力不足导致氨空比异常、脱硝催化剂活性降低、表计测量故障等。
3.1 NOx生成量影响SCR系统稳定运行
锅炉NOx生成量受燃料、锅炉燃烧情况、燃烧器类型等多种因素的影响。NOx产生稳定有助于SCR系统稳定运行,污染物达标排放。NOx生成量重要的影响因素有:
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(1)燃料煤量煤质及锅炉运行温度。煤质的含氮量直接关系燃料型NOx的生成燃烧生成的NOx随锅炉运行温度的升高而增加;煤质中硫元素含量同样会影响NOx的生成;挥发份高煤质燃烧相对NOx生成量低,NOx的产生随煤量的增加而增加,运行温度越高则NOx产生的量越大[2]。
(2)炉膛内过量空气系数。炉膛内燃烧通过配比一二次风量调节,采用分级燃烧模式,降低过量空气系数,限制炉膛内烟气含氧浓度,从而控制炉膛内热力型NOx和燃料型NOx的生成量。正常工况下,炉膛内烟气含氧量低于5%。锅炉空气系数过大,不仅会增加锅炉的排烟热损失,更会大量生成NOx;过量空气系数过小,会导致燃料不完全燃烧,降低锅炉经济性。因此过量空气系数应在合理范围内。
(3)选用合适的低氮燃烧器控制NOx的产生。1号机组选用浓淡燃烧型低氮燃烧器,它通过燃烧时燃料过剩火焰区与空气过剩的火焰区相错排列实现燃烧过程的延缓,降低锅炉燃烧区温度,抑制NOx的生成。
3.2 烟道中流场分布影响SCR系统稳定运行
(1)烟道烟气流场均匀性影响SCR系统稳定运行。当局部烟气流速过大,易对催化剂造成冲刷磨损,减少催化剂寿命。局部烟气中NOx浓度过高,超过催化剂反应能力,易降低脱硝效率;局部烟气中NOx浓度偏低,易增加氨逃逸,产生二次污染。
(2)氨气同空气混合均匀性影响SCR系统稳定运行。为保证氨同空气在SCR系统中混合均匀以及安全性必须在SCR运行过程中持续运行稀释风机,并在机组停机过程中喷氨电动门关闭后仍需运行一段时间。稀释风机设备故障、稀释风机滤网脏等原因导致稀释风量出力不足或稀释风流量表计测量故障等易导致氨空比异常。
3.3 脱硝催化剂性能影响SCR系统稳定运行
脱硝系统催化剂[3]在脱硝还原反应中起到关键性的作用。催化剂的品质好坏直接影响SCR系统脱硝性能。平板式催化剂是采用不锈钢金属丝网为基材,以Ti-W-V为主要活性材料,采用TiO2等物料为载体表面涂敷或浸泡活性物质后烧结成型,有着比表面积小,压损小、抗腐蚀和磨损性高,对高尘环境的适应力强等优点。脱硝催化剂的正常工作温度为320~420℃。在其他温度条件下容易导致催化剂失活。脱硝催化剂失活是指催化剂在包括沾污、堵塞、中毒和热烧结等复杂的物理和化学过程中产生的性能降低。温度较低时,脱
硝系统化学副反应生成的硫酸氢铵易导致催化剂小孔堵塞影响催化剂活性,当催化剂长期在高温环境中运行,出现微晶结构变化而造成催化剂活性不可逆转的降低。随着催化剂失活或者表面被飞灰覆盖或堵塞,为了维持NOx脱除率实现NOx排放达标,就必须增加反应器中NH3/NOx摩尔比,将导致氨逃逸量增加,增加脱硝SCR运行成本的同时也增加空预器等设备堵塞的风险。
在机组启停阶段,锅炉往往采用投油稳燃的方式,烟气中易含有未燃尽的油污,沾污脱硝催化剂。随着运行时间的增长,安装在高灰区域的催化剂容易积灰堵塞,不仅仅增加机组运行经济成本(增加引风机电耗及氨逃逸风险等),更直接影响机组的安全稳定运行(增加烟道爆燃风险)。催化剂区域烟气流速若超过技术协议的规定值,流速过高,会对催化剂产生磨损,降低脱硝催化剂的使用寿命。催化剂表面潮湿或含水会引发水溶性碱金属、砷化物进入催化剂内部堆积,导致催化剂失活[4],因此脱硝催化剂吹灰一定要使用过热蒸汽才允许启动吹灰程序。锅炉停运前需要增加催化剂的吹灰频次,迫使催化剂表面未燃尽的碳及油污同催化剂分离。1号机组脱硝催化剂2015年3月催化剂(已运行近20 000 h)送检的样品显示催化剂活性保留83%新催化剂活性,如图2所示。
3.4 供氨系统故障影响SCR系统稳定运行电力网桥
1号机组脱硝系统运行过程中出现过供氨系统设备阻火器故障导致脱硝退出运行的情况。氨气属于易燃气体,在参与烟气混合的过程中若遇到烟道二次燃烧则易发生险情,故在喷氨管道上设置了阻火器,阻火器是由多层不锈钢网状金属层构成,通过阻火元件足够小的缝隙实现阻断火焰传输,达到阻断火焰燃烧至整个管网的作用。由于输送液氨管路及采购的液氨及运输液氨的罐车内会存在些杂质,2014年1号机组在运行过程中出现过阻火器堵塞的情况导致脱硝退出运行,氮氧化物超标排放,浓度值甚至高达300 mg/m3以上,严重影响了脱硝系统的稳定运行和NOx达标排放。为此利用机组检修时机,对喷氨系统阻火器段管路进行技改,加装阻火器旁路,实现了脱硝运行过程中在线更换阻火器,消除了因阻火器阻塞导致脱硝退出运行的风险,确保SCR系统稳定运行。改造后的阻火器旁路工艺流程示意图如图3所示。
另外,液氨存储罐区的部分阀门采用碳钢材料,运行一段时间后出现阀门卡涩的情况,影响供氨系统安全运行,将故障阀门更换为不锈钢材质后降低了氨存储区设备故障率,确保SCR系统稳定运行。

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