冷凝器存在问题及解决措施

冷凝器存在问题及解决措施
一、氨压机房制冷系统运行现状
1.氨系统
1)系统配置ca1703
氨系统现有7台螺杆压缩机,具体容量配置如下(标准状况下):
机组编号  机组型号          运行工况          功率kw    制冷量×104kcal/h
1#压缩机  GSV-185        +38℃/-10℃      450      104 
        2#压缩机  GSV-185          +38℃/-10℃      450      104
3#压缩机  GSV-263                        450      150/45.17
        4#压缩机  GSB-185          -10℃/-30℃        110      53.1
  5#压缩机  GSB-263          -10℃/-40℃        132      44.5
    6#压缩机  GSB-263        -10℃/-40℃        132      44.5
  7#压缩机  GSB-263          -10℃/-40℃        132      44.5
注:①1#、2#机为高压机,3#机为备用机(可作低压机,也可作高压机);
            ②4#机所带负荷为两个-20℃库(700T、1000T)和三台制冰机;
            ③5#、6#、7#机所带负荷分别为1#和2#、3#和4#、5#和6#速冻库。
2)系统运行现状
经系统负荷校核计算得如下结论(设计合同数据):
14#机热负荷为41.675×104kcal/hr, 压缩机制冷量为53.1×104kcal/hr,
Q=(53.1-41.675)×104=11.425×104kcal/hr
Q用于抵消系统热损耗及压降损耗后,还有一定的余量。
25#、6#、7#机各自热负荷为41.2×104kcal/hr, 制冷量为44.5×104kcal/hr,
Q=(44.5-41.2)×104=3.3×104kcal/hr
Q用于抵消系统热损耗及压降损耗。
31#机和2#机制冷量共为208×104kcal/hr,热负荷为208.32×104kcal/hr,
设备已处于满负荷运行。
:因各个速冻库热源基本在10-12T间,远大于设计标准8T。由于热量比较大,使对数平均温差加大,据公式QC=S×K×△tm可知,单位时间内蒸发器蒸发量大于原设计能力,加大了各低压机负荷。在中间冷却器内,由于低压机负荷增加,而高压机已满负荷运行,不能将中间冷却器内气体及时抽走,导致中间冷却器内压力升高,饱和温度升高,据实际测得,中间冷却器内温度为-5℃,高于设计标准-10℃。由于中间冷却器压力升高,导致四台低压机单位质量制冷量减少,在热负荷不变的情况下,要求质量流量增加,而高压机已处于满负荷运行,不能再处理多余的制冷剂蒸汽,同时也加大了冷凝器负荷,进一步加大了冷凝压力。
3)蒸发式冷凝器现状
氨系统现配置有3台ECO 1600型蒸发式冷凝器
1单台冷凝器理论排热量:Q=1587.2×860=136.5×104kcal/hr
2Q= Q×3=136.5×3××104=409.5×104kcal/hr(三台共计)
3热负荷:Q=Q+N=208×104+1000×860=294.32×104kcal/hr
4Qmax= Q×1.21=294.32×1.21×104=356.12×104快开阀芯kcal/hr < Q
(按夏季最高气温42℃,湿球温度29℃,取排热系数为1.21)
⑤    将冷凝器表层水垢考虑在内:(水垢按2mm考虑)
Q旋转座椅总'=373.23×104kcal/hr > Qmax
    ⑥取20%的余量后:Q'’=373.23×80%=298.58×104kcal/hr < Qmax
4)结论
11#、2#机已满负荷运行;
25#、6#、7#机已满负荷运行;
3三台蒸发式冷凝器在无水垢的条件下可满足制冷要求,但结水垢后不能满足制冷要求。
2.氟系统
1)系统配置
氟系统配置有2台活塞式压缩机,具体配置如下(标准状况下):
机组编号    机组型号        运行工况          功率  制冷量(×104kcal/hr)
8#机组      HC800          -10℃/+36℃      90KW    18.6
9#机组      HC800          -10℃/+36℃      90KW    18.6
2)系统负荷
8#最大负荷为机组额定制冷量的50%,9#机最大负荷为机组额定制冷量的100%。
3)冷凝器负荷
    氟系统现配置有两台ECO 1080型蒸发式冷凝器
1单台蒸发式冷凝器理论排热量:Q=1094.2×860=94.11×104kcal/hr
2热负荷:Q=Q+N=18.6×张有雨2×104+90×2×860=52.68×104kcal/hr
3最大负荷:Qmax=52.68×1.62×104=85.34×10药物枕头4kcal/hr
(按夏季最高气温42℃,湿球温度29℃,取排热系数为1.62)
4取20%的余量后:
Q'=94.11×80%×104=75.28×乙氧酰胺苯甲酯104kcal/hr < Qmax=85.34×104kcal/hr
4)    结论
因氟系统配置蒸发器面积较小,两台HC 800型压缩机能量保持在75%。故一台ECO 1080型蒸发式冷凝器基本能满足制冷要求,但在夏季最高气温时不能满    足制冷要求。而两台ECO 1080型蒸发式冷凝器用于氟系统存在较大闲置。
二、负面影响
1.由于系统长期处于超负荷运行状态,加大了机械磨损,增加了维修费用    和配件费用。据统计,2000年1-10月的配件费用为61918.75元。
  2.由于水垢的形成,系统制冷能力下降,耗电量加大,运行成本加大。现机房月耗电量约为750000度,按平均电价0.7元/度计算,机房每月电费为750000×0.7=525000元。按8%的能量增加考虑,每月因蒸发式冷凝器热交换面结垢导致的运行费用增加为525000×0.08=42000元,1-10月共增加运行费用420000元。
三、解决措施
    现有两套方案可解决氨系统冷凝器超负问题;
清除蒸发式冷凝器水垢,并加一套水处理设备;

本文发布于:2024-09-22 13:42:26,感谢您对本站的认可!

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