三效MVR与三效蒸发技术的能耗对比分析

葡萄架势
第37卷ꎬ总第215期2019年5月ꎬ第3期
«节能技术»
圆极化天线ENERGYCONSERVATIONTECHNOLOGYVol 37ꎬSum No 215
May 2019ꎬNo 3
三效MVR与三效蒸发技术的能耗对比分析
李志新ꎬ王亚雄
(内蒙古科技大学化学与化工学院ꎬ内蒙古㊀包头㊀014000)
摘㊀要:对于海水淡化过程中的高能耗问题ꎬ将多效蒸发和MVR工艺相结合ꎬ提出多效MVR节能工艺的新思路ꎮ介绍了三效MVR蒸发系统的工作原理ꎬ用人工配制的氯化钠溶液模拟海水ꎬ以1t/h氯化钠溶液为例ꎬ对三效MVR和三效蒸发技术进行能耗对比分析ꎮ分析结果显示ꎬ三效MVR蒸发系统每年可
节省308697.6元的加热蒸汽费用ꎬ并且还省去了末效蒸汽冷凝的装置ꎬ因此每年还可节省85564.8元的冷凝水费用ꎬ相当于节省了63.6%的标准煤ꎮ稀土镁合金
关键词:MVRꎻ多效蒸发ꎻ氯化钠ꎻ节能ꎻ能耗
中图分类号:TQ115㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1002-6339(2019)03-0244-04
ContrastiveAnalysisonEnergyConsumptioninThree-effectMVR
andThree-effectEvaporationTechnology
LIZhi-xinꎬWANGYa-xiong
(SchoolofChemistryandChemicalEngineeringꎬInnerMongoliaUniversityofScience
andTechnologyꎬBaotou014000ꎬChina)
Abstract:Inordertosolvethehighenergyconsumptionproblemduringthedesalinationprocessꎬanewi ̄deaofmulti-effectMVRenergy-savingtechnologyisdesignedbycombiningmulti-effectevaporationwithMVRtechnology.Theworkingprincipleofthree-effectMVRevaporationsystemiscarefullystud ̄ied.InthisworkꎬtheseawaterwassimulatedwiththeartificiallypreparedNaClsolution.Acontrastiveanalysisonenergyconsumptioninthree-effectMVRevaporationtechnologyandtraditionalmulti-effectevaporationtechnologywasconductedwhenthefluidquantityofNaClsolutionis1t/hduringthedesali ̄nationprocess.Theresultsshowthatthethree-effectMVRcansavethesteamheatingcostof308697.6yuanannually.Inadditionꎬitcanalsoomitthelasteffectofcondensingdeviceandthussavetheconden ̄satewatercostof85564.8yuanperyear(theequivalentof
63.6%standardcoal).Keywords:mechanicalvaporrecompressionꎻtriple-effectevaporationꎻNaClꎻenergysavingꎻenergy
consumption
收稿日期㊀2018-09-14㊀㊀修订稿日期㊀2019-01-03作者简介:李志新(1993~)ꎬ男ꎬ硕士研究生ꎬ研究方向为多效
MVR设备研发方向ꎮ
㊀㊀蒸发浓缩是一种基本的化工单元操作ꎬ广泛应用于化工㊁轻工㊁医药㊁冶金㊁食品加工㊁海水淡化㊁污水处理㊁原子能等领域中ꎮ蒸发浓缩操作主要通过
使用源源不绝的生蒸汽作为热源ꎬ关于低浓度㊁处理量大的物料ꎬ生蒸汽的消耗所带来的能耗是相当可观的ꎬ节能成为目前摆脱能源短缺束缚的重要途径之一[1]ꎬ合理使用能源ꎬ提高能源利用率是蒸发过程中必须重视的问题[2]ꎮ对于一些需要购买蒸汽的企业ꎬ随着市场蒸汽价格的不断上涨ꎬ蒸汽运行的
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成本也越来越高ꎬ企业的负担明显增大ꎮ因此如何减少装置蒸汽的运行成本㊁使能耗降低ꎬ以此来达到节约能源的目的ꎬ是目前蒸发浓缩工艺亟待解决的问题ꎮ
目前ꎬ大多企业广泛使用多效蒸发技术ꎬ利用前一效蒸发产生的二次蒸汽作为后一效蒸发器的热量来源ꎮ理论上多效蒸发的效数越多ꎬ所节省的生蒸汽越多ꎬ但随着蒸发器效数的增多ꎬ设备投资费和基建费也相应地增加ꎮ因此很多企业一般做到三效或者四效ꎮ但多效蒸发末效产生的蒸汽还存有很大的潜热利用价值ꎬ直接进入冷凝器无疑造成了巨大的能量浪费ꎬ如果这些蒸汽进入压缩机进行压缩后ꎬ使得二次蒸汽的温度㊁压力㊁热焓值得到大幅度的提升ꎬ得到的高品位的二次蒸汽可以重新进入第一效蒸发器内替代新鲜蒸汽进行换热ꎬ于是除了启动该系统时ꎬ需要通入一点蒸汽外ꎬ只要产生二次蒸汽ꎬ就可关闭新鲜蒸汽的加入ꎬ这样就充分利用了二次蒸汽的潜热ꎬ从而达到节能的目的ꎮ
1㊀传统三效蒸发技术
多效蒸发是应用最早的淡化方法ꎬ20世纪60年代末发展了低温多效蒸发海水淡化技术[3]ꎮ最大的低温多效淡化装置位于以列的ASHDOD电厂ꎬ制水规模11.9万m3/dꎬ单机日产淡水1.7万m3/d[4-5]ꎮ多效蒸发的多个蒸发器中只有第一效使用生蒸汽ꎬ因此生蒸汽的使用量大为减少ꎮ若忽略热损失而沸点进料ꎬ单效蒸发的单位蒸汽消耗量e约为1ꎬn效蒸发的e约为1/nꎮ多效蒸发由于其具有换热性能好㊁动力消耗少㊁操作弹性大等优势ꎬ在海水淡化技术中占重要地位[6-7]ꎮ
Kamali[8-9]等针对多效蒸发系统建立了质量和能量平衡方程ꎬ编制了计算程序进行求解ꎮ研究了系统效数㊁加热蒸汽温度㊁浓缩比等参数对系统造水比的影响ꎮ研究结果表明:多效蒸发海水淡化系统造水比随系统效数的增加而提高㊁随加热蒸汽温度的提高而降低㊁随系统浓缩比的增加而提高ꎮ李清方[10-11]等针对油田污水成分复杂㊁不适合膜法脱盐的特点ꎬ提出了用多效蒸发技术对油田污水进行集中脱盐的技术方案ꎮ建立了油田污水多效蒸发系统工艺流程的计算模型ꎬ分析了蒸发温度㊁效数等主要运行参数对系统性能的影响ꎮ
传统的三效并流降膜蒸发工艺如图1所示其工作原理是ꎬ预热后的原料液经原料泵被输送到第一效蒸发器的顶部进料室ꎬ通过布液器进入列管内ꎬ与管外的生蒸汽进行热量交换ꎬ原料液以降膜形式蒸发ꎮ蒸发产生的浓缩液和二次蒸汽进入分离器内进行分离ꎬ分离出来的二次蒸汽进入第二效的加热室作为加热蒸汽ꎬ而分离后的浓缩液经泵打入到第二效蒸发器内进一步浓缩ꎮ第二效分离出来的二次蒸汽进入第三效的加热室作为加热蒸汽ꎬ产生的浓缩液经泵打入到第三效蒸发器内继续浓缩到规定的浓度后通过出料泵排出ꎬ第三效产生的二次蒸汽则全部送进冷凝器内进行冷凝
图1㊀三效蒸发工艺流程
1-一效蒸发器ꎻ2-二效蒸发器ꎻ3-三效蒸发器ꎻ4-一
效分离器ꎻ5-二效分离器ꎻ6-三效分离器ꎻ7-原料泵ꎻ
8-一效循环泵ꎻ9-二效循环泵ꎻ10-出料泵ꎻ11-真空
泵ꎻ12-冷疑器ꎻ13-冰箱
多效蒸发是运用前一效产生的二次蒸汽作为后一效的热量来源ꎬ虽然在一定程度上节省了生蒸汽ꎬ但是第一效依然需要提供源源不绝地生蒸汽ꎬ并且从末效出来的二次蒸汽还需要用冷凝水进行冷凝ꎮ这样不仅需要担负冷凝水的费用还浪费了大量的蒸汽潜热ꎮ
2㊀三效MVR蒸发技术
目前对MVR系统工业运行的报道比较少ꎬ大多数还是仅仅停留在实验室运行阶段ꎮ
NarmineHA等[12]对埃及原子能管理局传热实验室产能为5t/d的单级MVR脱盐系统进行了研究ꎮ实验结果表明为保证水平管外较好的形成薄膜ꎬ浓海水的循环量为进料量的15~20倍ꎻ蒸汽过热度在15~20ħ范围内ꎻ生产率随着操作温度的升高而增大ꎮ
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周桂英[13]等对单级MVR处理废液进行了实验研究ꎬ结果指出采用该技术获得的出水满足生产回用要求ꎻ系统节能效果显著ꎮ
武江津[14]等采用单级MVR系统对高浓度洗毛废水处理进行了实验研究ꎬ结果表明该技术处理洗毛废水效果良好ꎮ
综上可知ꎬ已有一些对MVR实验研究的报道ꎬ这些研究大多是针对单效MVR系统在实验室条件下的研究ꎮ然而对于多效MVR蒸发技术实验研究
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还少有报道ꎮ而以实际工业运行为背景的研究无论是处理何种物料更是鲜有报道ꎮ因此ꎬ对多效MVR技术开展具有工业运行背景的研究ꎬ从实际运行上分析和把握系统的运行特征及规律ꎬ积累实际应用经验ꎬ是促使该技术工程化发展亟须进行的工作ꎮ
三效MVR蒸发技术的工艺流程如图2所示ꎮ将末效蒸发器分离出来的二次蒸汽经压缩机压缩ꎬ其温度㊁压力升高ꎬ热焓增大ꎬ然后进入一效蒸发器加热室冷凝并释放出潜热ꎬ受热侧的料液得到热量后沸腾汽化产生二次蒸汽依次进入后一效蒸发器作为热源ꎬ第三效蒸发器产生的二次蒸汽经分离后再进入压缩机ꎬ周而复始重复上述过程ꎬ蒸发器蒸发的二次蒸汽源源不断地经过压缩机压缩ꎬ提高热焓ꎬ返回到一效蒸发器作为蒸发的热源ꎬ这样既省去了二次蒸汽冷却水系统ꎬ节约了大量的冷却水ꎬ还可以充分回收利用二次蒸汽的热能ꎬ省掉生蒸汽ꎬ达到节能的目的
图2㊀三效MVR蒸发工艺
1-一效蒸发器ꎻ2-二效蒸发器ꎻ3-三效蒸发展ꎻ4-一效分离器ꎻ5-二效分离器ꎻ6-三效分离器ꎻ7-原料泵ꎻ
8-一效循环泵ꎻ9-二效循环泵ꎻ10-出料泵ꎻ11-压缩机3㊀能耗对比分析
用1t/h氯化钠溶液的蒸发浓缩作为研究对象ꎬ对使用三效MVR蒸发和传统多效蒸发技术的工艺流程进行能耗对比分析ꎮ
工艺条件:进料量F=1t/hꎬ料液初始浓度x0=3.8%ꎬ完成液浓度为x3=18%ꎬ蒸发温度为T1=99.6ħꎬ加热蒸汽温度为T2=104.5ħꎬ末效蒸汽出口温度为T3=85.6ħꎮ因此压缩机温升应该达到әt=T1-T3=104.5-85.6=18.9ħꎬ目前压缩机能达到的最大温升范围为15~25ħꎮ因此三效MVR工艺完全可行ꎮ3.1㊀加热蒸汽消耗量
多效蒸发主要是第一效耗费加热蒸汽ꎬ依据物料衡算
W=Fˑ(1-X0X3)=1000ˑ(1-0.038
0.18)=790kg/h
各效的热量衡算式为W1=η1(Dˑr1
rᶄ1
)W2=η2[W1rᶄ1rᶄ2+(Fcp0-W1cpw)t1-t2
rᶄ2
]W3=η3[W2
单水合肼rᶄ2rᶄ3+(Fcp0-W1cpw-W2cpw)t2-t3
rᶄ3
]考虑到各种温度差损失和蒸发器的热损失等ꎬ查阅资料书及文献[15]取上述数值后ꎬ代入热量衡算式计算可得多效蒸发加热蒸汽的消耗量为
284.289kg/hꎮ一般工业蒸汽的价格为240元/tꎬ全年工作时间按照7200h来计算ꎬ因此多效蒸发每年的蒸汽费用为
284.289ˑ7200ˑ0.24=491251.4元对于三效MVR蒸发ꎬ理论上ꎬ设备启动后正常
运行时ꎬ不再需要外来蒸汽的供给ꎬ只需要压缩机耗费一定的电能即可ꎮ
在本例中ꎬ根据已知条件ꎬ通过设计计算ꎬ压缩机的理论功率为㊀Wth=
nn-1RgT1[(P2P1)n-1n-1]=1.251.25-1
ˑ461ˑ85.6ˑ[(
12060
)1.25-11.
25-1]=29.339kW式中㊀Wth  压缩机理论功率/kWꎻ
T1  进气温度/ħꎻ
P1  压缩机进气压强/kPaꎻP2  压缩机出口气体压强/kPaꎻ
Rg  水蒸气气体常数/J (kg ħ)-1ꎬ取值461J/(kg ħ)ꎻ
n  多变系数ꎬ通常n=1.2~1.3ꎮ
由于压缩机压缩二次蒸汽属于多变过程ꎬ压缩机多变效率和机械效率均取90%ꎬ因此在实际运行过程中ꎬ压缩机所消耗的总功率按下式计算
WT=
Wth
ηe ηm
式中㊀WT  压缩机实际功率/kWꎻ
ηe  机械效率/[%]ꎻηm  多变效率/[%]ꎮ
压缩机实际功率为WT=
Wthηe ηm=29.339
0.9ˑ0.9
=36.221kW
工业电价为0.7元/kW hꎬ全年工作时间按照
7200h来计算ꎬ则三效MVR蒸发系统每年所消耗的电费为
36.221ˑ7200ˑ0.7=182553.8元
因此根据上述数据ꎬ三效MVR较传统多效蒸
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发ꎬ每年可以节省308697.6元ꎮ
3.2㊀冷凝水消耗量
冷凝水的温度为tw=25ħꎬ排出温度tk=30ħꎬ
冷凝压力p=60kPaꎬ冷凝蒸汽量W3=246.192kg/hG=
W(h-Cpwtk)Cpw(tk-tw)
式中㊀G  冷凝水流量/kg h-1ꎻ
h  进入冷凝器二次蒸汽的焓/J kg-1ꎻW  进入冷凝器的流量/kg h-1ꎻ
CPW  水的比热容/J (kg ħ)-1ꎬ取值4.187ˑ103J/(kg ħ)ꎻ
tw  冷凝水的初始温度/ħꎻ
tk  水冷凝液混合物的排出温度/ħꎮ
冷凝水的流量
G=
W3(h-Cpwtk)Cpw(tk-tw)
246.192ˑ(2652.1ˑ103-4.187ˑ103ˑ30)4.187ˑ103ˑ(30-25)=29711.088kg/h
因此三效蒸发的冷凝水流量为29.71t/hꎮ冷凝水的处理费用为0.4元/tꎬ因此三效蒸发每年所使用的冷凝水费用为
29.71ˑ0.4ˑ7200=85564.8元
对于三效MVR蒸发系统来说ꎬ不仅末效产生的二次蒸汽可以升温升压后重新回到第一效作为热源ꎬ而
且加热蒸汽的冷凝水又作为预热原料的热源ꎬ整个系统充分的回收利用了二次蒸汽的潜热ꎬ因此省掉了冷凝水系统ꎮ所以三效MVR比起传统的多效蒸发ꎬ每年还可以节省85564.8元的冷凝水费用ꎮ
3.3㊀综合节能对比
为了便于相互对比和在总量上进行研究ꎬ将三效MVR蒸发系统和多效蒸发系统各自耗费的能量转化为标准煤消耗量来进行比对ꎬ可以将三效MVR蒸发系统的节能效果直观地体现出来ꎮ按照1kWh电的等价热量为0.4kg的标准煤ꎬ1kg饱和蒸汽的等价热量为0.14kg的标准煤进行计算ꎬ使用三效MVR每年所耗费电的等价热量为104.316t标准煤ꎮ采用三效蒸发每年所消耗蒸汽的等价热量为286.563t标准煤ꎮ对比以上数据可以得出ꎬ相比于多效蒸发来说ꎬ使用三效MVR蒸发系统每年可以节省63.6%的标准煤ꎮ
4㊀结论
三效MVR蒸发系统既节省了加热蒸汽的用量ꎬ同时又不需要用冷却水冷凝末效的蒸汽ꎬ从而节
省了冷却水的费用ꎬ可以说是节能显著的一种工艺
流程ꎮ本文通过1t/h氯化钠溶液的蒸发浓缩作为研究对象ꎬ分析了三效MVR蒸发技术和传统多效蒸发技术的能耗问题ꎬ对比结果显示ꎬ使用三效MVR蒸发技术比传统的多效蒸发技术每年可节省30
8697.6元的加热蒸汽费用及85564.8元的蒸汽冷凝水费用ꎬ相当于节省了63.6%的标准煤ꎮ说明三效MVR蒸发节能效果明显ꎬ运行成本低ꎬ充分利用了二次蒸汽的潜热ꎬ设备一经启动ꎬ则不再需要新鲜蒸汽ꎬ只是需要一部分电能ꎬ使能耗大大降低ꎮ为三效MVR蒸发技术的推行使用提供了基础ꎮ
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