常减压蒸馏装置开停工预先危险性分析及防范措施

常减压装置停工预先危险性分析及防范措施
杨强龙                            乔蓓
(四川石化南充炼油厂一车间) (西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院)
摘要:本文针对常减压装置在开停工过程中易发生油气着火爆炸事故,设备、仪表损坏事故以及环境污染等事故,分析其主要原因,是由于设备泄漏、介质互窜、超温超压、可燃气或空气置换不净、仪表或安全设施失灵等,为预防事故的发生,做到操作和作业都要受控,即在操作和作业前须充分计划,进行风险辨识并有预案,落实安全防范措施,在操作和作业过程中按规程步步确认。
关键词:常减压装置  风险识别  预先性危险分析
实践证明,石油化工装置停工、检修及开工过程中是最容易发生事故的,据统计,在中国石油化工集团公司系统发生的重大事故中,在此过程中发生的事故占事故总起数的42.63%1。常减压装置油品火灾危险性大,在开停工过程中状态比正常生产更不稳定,操作程序
更繁杂,因为风险辨识不充分、防范措施不到位、组织管理不到位、操作人员综合素质低下等原因,致使操作不受控,时有安全事故发生,因此有必要对该过程作个系统预先危险分析,并提出相应防范措施。
1 工艺介质的危险因素识别
常减压装置工艺生产过程中所涉及的易燃易爆物质主要是原油、瓦斯、汽油、煤油、柴油、溶剂油、润滑油、渣油,其火灾爆炸危险特性详见表1
1 处理物料的火灾爆炸危险特性
网络巡检
序号
名称
自燃点()
闪点()
爆炸极限(V %)
火灾危险性分类
1
原油
350
-6.6732.2
1.18.7
B
2
汽油
415530
-43
1.47.6
B
3
溶剂油
415530
-43
1.47.6
茶浴炉B
4
煤油
230240
4372
led背光屏
0.75.0
乙A
5
柴油
257
43.387.7
1.54.5
乙A
6
渣油
230竹纤维加工240
350
/
丙B
7
润滑油
248
140
/
丙B
8
瓦斯
482632
室温
磁力头514
从表1可以看出,常减压装置属于甲类生产装置,主要火灾危险介质为甲B类可燃液体和甲类可燃气体及重油。原油、汽油、溶剂油、瓦斯列为装置重大危险源,其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能将引起燃烧或爆炸,重油在操作条件下易发生泄漏自燃造成重大火灾或发生低温冻凝事故。
2 工艺介质的毒害性
原料及产品物质均为低毒物质,如果油气线泄漏可能引起烃类化合物在空气中浓度超标,对现场人员眼、鼻及呼吸系统有强烈刺激,并造成一定环境污染;若加工含硫或高硫原油,则要预防硫化氢中毒;助剂系统中烧碱、氨等属于危险化学品,操作不当会造成人体伤害。
3 停工过程常见事故案例分析
停工过程一般包括降温降量、退油吹扫置换、水冲洗、开人孔、堵盲板等过程。停工方案一经确定,应严格的按照停工方案确定的时间、停车步骤、工艺变化幅度,以及确定的停工操作操作顺序图标,有秩序地进行1。停工过程关键在于退油吹扫置换过程,油气是否置换干净关系到后续检修动火等作业的本质安全。
3.1退料罐突沸事故
某常减压装置停工退油过程中,循环降温时间不足,急着退油,油品出冷却器超过100℃,由于退料罐加温盘管泄漏罐底含水,导致油品突沸冒罐事故。
3.2加热炉热管爆裂事故
某常减压装置停工过程中,常压加热炉熄火就停风机,而炉膛温度较高,造成热管没有换热温度剧增,导致热管爆裂事故。
3.3蒸汽吹扫水击损坏设备事故
某常减压装置停工退油吹扫过程中,发生加热炉转油线水击震动过程中摆动幅度过大,转油线拉裂事故。发生原因是加热炉蒸汽量通入不足,夜晚气温降低,加热炉炉管呈U型,流程又长,相当于一个冷却器,蒸汽在炉管中冷凝成水,造成炉管堵塞,第二天加大蒸汽通入,发生强烈水击现象,导致转油线拉裂。
某常减压装置停工退油吹扫过程中,发生加热炉转油线剧烈水击,幸未造成事故。从初馏
塔到加热炉转油线有两处给汽点,前点给汽不足导致蒸汽在换热器冷凝不通,后加大汽量,导致一股冷凝水突然进入加热炉炉管,发生水击。
某常减压装置停工吹扫时,汽油冷却器副线有U型,未设低点放空,并且刚吹扫时未开启副线,导致副线U型口袋积水,后来开副线时,在未停汽的情况下就开启副线,发生剧烈水击,造成汽油容器进口管线拉裂。
3.4循环水管线闪爆事故
    某常减压装置检修,在埋地循环水管线上动火作业,由于未考虑其在低洼处,管线空间大,轻油冷却器泄漏的油气积存在其管线上部,动火发生闪爆。
3.5减压塔顶来油着火伤人事故
    某常减压装置检修,减压塔内正在进行动火作业,突然塔顶来一股汽油,导致着火伤人事故。事故原因是由于初馏塔塔顶注缓蚀剂单向阀不严,停工时汽油反窜至缓蚀剂泵,该缓蚀剂泵还同时向减压塔顶注缓蚀剂,由于通向减压塔顶线不畅通,在检修期间对减压塔顶注缓蚀剂线进行打压贯通,由于存在联系失误,还未断开该管线进减压塔法兰时就已启
泵打压,导致管线内存油进入减压塔内,导致塔内动火作业人员烧伤。
3.6柴油出装置管线倒窜着火事故
某常减压装置停工检修,柴油出装置管线处只将法兰断开,未加盲板,而在检修过程中,储运车间柴油罐倒油,反窜至装置法兰断开处跑油,当时附近正在动火,引起火灾事故。
3.7减压塔填料硫化亚铁自燃事故
某常减压装置减压塔停工检修,将塔用蒸汽吹扫后,塔顶打水冷却,由于打水时间不够,塔内温度较高,当人孔打开后,空气对流进入塔内,减压塔填料段发生硫化亚铁自燃事故,造成设备损坏事故。
3.8灭火蒸汽窜油伤人事故
某常减压装置炉管腐蚀穿孔着火,操作员打开灭火蒸汽进行掩护,但炉膛火势突然猛涨,造成操作员轻度烧伤。调查原因发现灭火蒸汽带油,加大了火势,蒸汽窜油的原因是原油泵和塔底泵出口压力比蒸汽压力高,蒸汽吹扫双阀没关严,油品窜入蒸汽管线内造成灭火蒸汽带油。
3.9蒸汽烫伤事故
装置停工吹扫时,正常开工时的常温管线、容器由于进行蒸汽吹扫,温度较高,操作工在装置进行作业时,尤其是夏天,劳保穿戴不规范,身体裸露部位容易造成烫伤。
4 开工过程常见事故案例分析
    从前面的停工案例分析不难看出,停工过程风险主要是人的不安全因素,暴露出停工风险辨识不足,操作不规范,停工管理松散等问题;而开工过程风险除上述人的不安全因素外,还包括检修质量、设备质量的好坏一些客观的因素。
4.1 加热炉着火爆炸事故
国内炼化装置曾发生发生多起加热炉点火爆炸亡人事故,究其原因是炉膛内可燃气体混合物达到爆炸极限,点火发生爆炸,爆炸时现场有闲杂人员,造成伤亡事故扩大。具体原因主要有两种情况:第一种情况置换不彻底,用蒸汽吹扫置换时间不够,或置换时烟道挡板处于关闭位置,使可燃气未及时得到置换,或未作可燃气爆炸气体分析,使炉膛内存有可燃气体混合物达到爆炸极限,点火就发生爆炸,这种情况以加热炉熄灭后点火的可能性较
大,第二种情况点火前阀门可燃气泄漏大,由于可燃气控制阀关不严,或未全关,可燃气爆炸气体分析时间过长,使可燃气泄漏入加热炉达到爆炸极限,气体分析结果合格,但已失效,点火就发生爆炸。
防止加热炉点火爆炸的措施可燃气不能过早引入装置内,可燃气进入加热炉前应加盲板防泄漏,蒸汽吹扫置换时间应足够,必须作可燃气爆炸气体分析,合格后立即点火,炉火熄灭后应关闭可燃气,重新吹扫置换分析,符合要求再点火,另外还应设置未设长明灯、火焰监测仪、防爆门等防爆设施。
4.2 初馏塔带水冲塔事故
    开工过程中,易发生初馏塔带水冲塔事故,造成油品污染,甚至损坏塔盘。原因主要是原油含水多,原油乳化严重,初顶回流罐界位失灵带水。 
4.3 液位失灵淹塔事故
开工过程中,由于仪表带水、温度低,仪表线路不畅通,或线路接触不良等原因,造成仪表指示突然失灵,或操作人员疏忽大意未及时发现液位参数不变化,容易造成淹塔,污染
油品。
4.4 机泵空转时间过长烧轴事故
开工过程中,塔内气液相不平稳造成抽出干板,或泵入口带水气化,泵时有抽空现象,尤其是开减压部分时,机泵长时间不上量,机泵空转,造成机泵烧轴,或泵密封泄漏。
4.5 减压塔负压爆炸事故
70年代,国内曾发生一起减压塔爆炸亡人事故。减压塔内减压渣油温度高达370℃,油气自燃温度低于250℃,由于减压塔为高负压操作,静密封泄漏点多,一旦操作不当,导致空气进入塔内,达到可燃气爆炸极限,极易发生爆炸。造成空气吸入主要原因有大气腿腐蚀泄漏、水封罐脱水口虹吸现象使水封失效,塔顶注剂线腐蚀泄漏、停抽真空蒸汽过快从顶放空倒吸,人孔、法兰等静密封点泄漏。
4.6 柴油集油箱堵塞导致停工事故
某常减压装置停工前生产正常,检修后开工,发现常压塔柴油抽出怎么也不正常,经停工
检查发现,柴油集油箱内存有很多块状固体堵塞抽出口,分析判断是开停工吹扫,将塔壁的结垢污泥疏松掉落在集油箱内,停工检查没发现导致。
4.7 减压塔带水拉翻塔盘事故
某常减压装置减压开工过程中,由于渣油泵冷却水堵,倒至备用泵,备用泵上量差,塔底液位高,停过热蒸汽,后泵上量,塔底液位降低,操作工在向塔吹入过热蒸汽时忘记脱水,水进入塔后遇高温油气汽化,体积急剧膨胀,造成减压塔内塔盘全部冲垮。
4.8 加热炉下火雨
某常减压装置开工过程中,加热炉突然下火雨,火从炉底流淌出来,由于及时发现,紧急切断初顶不凝气进加热炉,未造成事故。主要原因是初顶汽油回流罐液位失真未及时发现,初顶汽油满罐后从不凝气线进入加热炉,造成了加热炉下火雨事故。
4.9常压塔壁着火
某常减压装置扩能改造后10个月,正常生产中常压塔突然从下往上燃起大火,紧急停工处
理未造成事故。调查原因发现由于常压塔常一中塔壁处穿孔,轻油漏入保温棉内,沿塔向下流入塔下部高温段,达自燃点着火。塔壁穿孔的原因是扩能改造时,未扩大常一中返回线喷嘴口径,常一中油超速喷溅至塔壁,导致塔壁冲蚀穿孔。
4.10 重油冻凝管线
某常减压装置开减压加工重质新疆原油,生产100号沥青,开工过程中发现减压塔液位慢慢升高,减压渣油无法出装置,误判断以为是减压渣油泵有问题,延误了时间,致使减压渣油冻凝在管线内,造成减压装置瘫痪,减压渣油管线报废。调查原因发现是该减压渣油为重质沥青,换热流程长,出最后一台换热器温度为6070℃,温度低,粘度大,出装置困难,造成冻凝事故。应及时改副线,提高沥青出装置温度。
4.11常渣油泵放空口着火
某常减压装置进行标定,取常渣油样,由于操作工违规操作,直接在常渣泵放空口取样,开始时放空口管线不通,用蒸汽吹通后渣油喷出自燃着火,操作工当场烧伤,造成部分仪表电缆烧坏,装置被迫停工。
微型压力传感器芯片
4.12常压塔顶部不凝气放空喷油
某装置开工生产正常,发生停电,机泵全部停止运转,常压塔顶、中段无回流,致使塔顶温度猛涨,大量轻油进入常压塔顶回流罐,回流罐液位猛涨,由于操作延误,致使大量汽油从塔顶不凝气放空喷溅,幸未造成着火事故。 
4.13 电脱盐罐火灾爆炸事故
电脱盐罐开工前应用蒸汽对脱盐罐进行短暂吹扫,开工时应排净罐内空气,充满油后再通高压电,以免电火花引起爆炸。应设有满液位通电联锁装置,只有当液位全满后,才能送电。
4.14  阀芯掉落憋跳初顶塔安全阀事故

本文发布于:2024-09-24 19:20:26,感谢您对本站的认可!

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