常压塔冷却器的试漏和堵漏

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7月9日甲醇系统开车,于7月16日恢复正常生产状态, 7月20日发现常压塔精甲水份含量超标,经多次调整依然不合格,分析原因为常压塔冷却器换热列管泄漏,循环水进入管程,导致采出精甲水份超标,需进行堵漏处理。另外常压塔酸度分析值在排放槽压力超过10KPa的情况下,一直超标,后采取打开现场放空的方式降压,分析值恢复到指标内并稳定运行,分析原因为常压塔顶安全阀内漏,导致排放槽内部气体漏入常压塔所致,因此需拆除该安全阀进行检查调校。
原因已确认,分厂及时编写试漏堵漏方案上交公司审批,决定于23日停精甲装置处理常压塔冷却器。为确保前系统正常运行,不影响粗甲产量,分厂和生产部协调沟通,调整生产负荷,10:00将精甲装置安全停车,降温降压排液合格安全交出设备检修。
装置已安全停车,接下来就是创造检修条件及过程的把控。首先工艺人员关闭常压塔冷却器1、2进回水阀,打开封头导淋泄压,检修人员对常压塔出口气至常压塔冷却器1、2处法兰加DN450盲板进行隔离,拆除进水阀阀后法兰及回水阀阀前法兰,11:30分工作完成后,工艺人员缓慢开消防水,从临时接管处通入消防水试漏,做好标记,试漏废水送粗甲中间槽,防止
废水外排造成污染事故。
发生泄漏的列管标记完成,并进行充分置换后,联系质检取样分析,列管内部要求CO<1.0%,H2<0.5%,CH3卧式钻床OH<0.3%为合格,现场作业环境要求CO<1.0%,H相框制作设备2<0.5%, CH3OH<0.3%为合格,壳层出口清洗消防水要求CH3OH<0.3%为合格。待质检分析合格后于常压塔冷却器1、2出口甲醇总管法兰处加盲板隔离。对泄漏列管进行补焊。16:00堵漏工作结束后,再次通入消防水进行试漏,直到没有列管泄漏为止,如此反复检漏堵漏累计4次,于24日1:30分堵漏结束,抽出所有盲板,恢复所有管道、设备的法兰连接及拆除临时接管。水冷器试漏堵漏期间,为安全起见,向系统充氮气保持微正压,同时对三塔安全阀进行更换调校。
it运维系统详细设计
床垫钢丝3:00所有检修工作安全顺利完成,工艺操作人员缓慢全开循环水出口阀,微开进口阀投用冷却器,精甲系统全面开车调试,本次试漏堵漏及安全阀调校更换工作圆满结束。
通过大家的辛勤努力,消除了设备运行存在的问题,为确保精甲产品质量打下了良好的设备基础,同时降低了生产运行成本。
甲醇分厂工会 刘玉娇
smdao
2014年7月25日

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