压缩机级间冷却器泄漏及防控措施

第57卷第1期2021年1月氯 碱工业
Chlor-Alkali Industry
Vol.57 ,No. 1
Jan.,2021
【材料与设备】
氣气屈鑰机级间冷却K世漏及防控措施
张友谊'吴红忠,庞小才,郭鹏,段治予
(焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司,河南焦作454191)
[关键词]压缩机冷却器泄漏;循环水
[摘要]介绍了压缩机级间冷却器的泄漏情况,分析了泄漏原因,并提出了防控措施。
[中图分类号]TQ114.15 [文献标志码]B[文章编号]1008 -133X(202丨)01 -0039 -04
Leakage of interstage cooler for chlorine compressor and prevention measures ZH A N G Y o u yi, W U H o n g zh o n g, P A N G X ia o c a i, GUO P e n g, D U A N Z h iy u
(Jiaozuo Coal Industry(Group)Kaiyuan Chemical Co. ,Ltd,Jiaozuo 454191, China)
K ey words:chlorine compressor;cooler;leakage;circulating water
Abstract:The leakage of the interstage coolers for chlorine compressor was introduced.The causes of leakage were analyzed,and the prevention measures were put forward.
焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司(以下简称“开元化工”)20万t/a离子膜法烧碱生产装置采用的压缩机(包括供油系统和控制系统)由德国西门子生产,型号为STC -SH(8 -4 - VRZ), 配备4台国产级间冷却器。该压缩机系统从2011年投用至今,由于使用年限较长,近两年来级间冷却器中的冷却管频繁出现内漏故障,导致离子膜法烧碱装置停车、停产,给公司造成较大的经济损失。为解决这个问题,在原有设备管理基础上强化级间冷却器强制更换管理,同时优化改造独立封闭冷却器循环水系统。采用这种新型单独的循环水系统后,可及时有效地发现并处理循环水水质产生的变化或影响,避免因此而引起的停车情况,有效保障烧碱生产装置长期稳定运行。
1系统的工作原理[1]
压缩机为离心式透平压缩机,压缩机的转子在电动机的驱动下高速旋转产生离心力对做功,叶轮的进口产生负压,从而将气体连续吸人机内;气体在强大离心力的作用下,压力得到提高,同 时动能也大为增加;随后气体在扩张的流道中流动时又将这部分动能转化为静压能,使气体的压力得到进一步提高,从而达到提高气体压力的目的。经过一级压缩的温度、压力升高,进人一级冷却器(因为气体的压缩消耗机械能并转化为热能,所以压缩机每一段的压缩比不能过大,必须在级间设置中间冷却器以移去热量,使气体体积减小以利于压缩过程的逐级进行),利用循环冷却水换热后将冷却;然后依次进入二级、三级、四级压缩及冷却后,被送至液化储存及包装出售。
2级间冷却器运行情况[2]
2.1级间冷却器的制造参数
级间冷却器为列管式换热器,属于n类压力容器。壳程介质为,管程介质为循环水,外形尺寸少950 X6 525,换热面积137. 8 m2,换热管394根 (规格0 25 x2、材质10*钢),壳体Q345R、厚度12 mm,管板16MnHI。管子和管板连接方式为:外管板
* [作者简介]张友谊(1982—),男,工程师,2007年毕业于河南科技大学,现任焦作煤业集团开元化工有限责任公司总工程师。
[收稿日期]2020 -07 -31
39
氯 碱工业2021 年
为强度焊加贴胀,内管板采用强度胀。管程接触水
的金属表面涂覆以氨基环氧涂料为基料,添加防蚀
防锈颜料、导热性颜料和防沉淀剂等组分的涂层,涂
层厚度要求〇.2 mm。
2.2冷却器运行状况
4台级间冷却器运行状况见表1。
表1级间冷却器运行参数
Table 1 Operational parameters of interstage coolers
设备名称出口压力/M Pa
出口温度/t 壳程管程
一级冷却器0.0760.04080.8
二级冷却器0. 1600. 13588.0
三级冷却器0.3400. 14397.5
四级冷却器0.6300. 12690.8
2.3级间冷却器泄漏情况
压缩机级间冷却器自2011年11月投用,2016年9月三级冷却器第一次发生泄漏事故,现场 采用堵管处置后再次投入使用,同时采昀4台新的 冷却器,并于2016年丨丨月26日全部更换。
2019年8月7日一2020年3月14日,一级冷却器发生6次泄漏,二级冷却器发生2次泄漏,均是 由于换热管泄漏,导致进人循环水系统,造成现 场循环水游离氯含量严重超标(〇.05% ~0. 10%)、p H值严重偏低(PH值为1.2 ~4)。现场均采取紧急停车,拆卸了两边封头,检查出泄漏管道,两边堵 管后继续投人使用,同时订购4台新的冷却器备用。
2020年3月大修期间,对4台级间冷却器进行了整体更换,并于3月28日投人运行。2020年7 月8日,二级冷却器再次泄漏,采取的措施均是将漏 管进行两头封堵。泄漏情况见表2。
表2级间冷却器泄漏统计表
Table 2 Statistics of leakage o f interstage coolers
序号级间渗漏时间渗漏部位
1一级冷却器20190807第10排右起第5根
2一级冷却器20190829第8排左起第12根
3一级冷却器20191208第14排右起第5根
4一级冷却器20200121第5排右起第8、13根
5一级冷却器20200217第1排左起第5根
6一级冷却器20200314第3排右起第13根
7二级冷却器2020012里第12排左起第5根
8二级冷却器20200314第10排左边第2根
9二级冷却器
20200708
<20200328 投运)
第15揉右起第1根
3泄漏原因及整改措施
3.1现场拆解设备情况
为察看换热管腐蚀情况,分析泄漏原因,开元化
工拆解更换下来的一级冷却器,取出泄漏的换热管,
并刨开换热管泄漏段,腐蚀情况详见图1 ~图3。
图1换热管未拆解漏点
Fig. 1 Leak points on an unremoved heat exchange pipe
图2泄漏的换热管外壁情况
Fig. 2 Situation of outer wall of
leaked heat exchange pipes
w m m m m m
图3泄漏的换热管内壁情况
Fig. 3 Situation of inner wall of
leaked heat exchange pipes
将更换下来的冷却器放置在维修厂房内,采用
气割方式将上部碳钢外壳切割下来,察看内部腐蚀
情况。对比发现,漏点均为内部孔蚀逐步形成的。
40
第1期
张友谊等:压缩机级间冷却器泄漏及防控措施
将冷却管漏点部位对边刨开,发现内壁涂层已经局 部脱落,管壁出现黄和绿的锈斑锈迹,漏点中间 腐蚀严重,周边腐蚀逐渐变轻。3.2泄漏原因分析及采取措施
冷却器管程介质是循环水。循环水中含有游离 的氧、微量的二氧化碳和微生物,以及超高含量的氯 离子等杂质,形成腐蚀性介质,在管壁涂层出现脱落 或发生涂层机械损伤处发生吸氧腐蚀,使管壁穿孔, 发生泄漏事故[2]。
经过现场共同讨论分析,具体原因有以下几个 方面。
(1)
设备在制造过程中对涂层要求不严格,管
道冷却水侧防腐涂层附着力不强,存在涂层脱落或 涂层不牢固的情况,个别列管质量存在瑕疵。设备
机械加工厂的防腐工艺不专业。
采取措施:采购时,加强对冷却器冷却管内涂层 制造工艺的质量跟踪,确保设备制造过程的涂层质 量,避免涂层缺陷的形成。
(2)
循环水氯离子含量超标的主要原因与地下 水有关。一次地下水氯离子含量就在18〇 ~ 220
m g /L 之间,同时氯碱生产系统换热器使用较多,个
别换热器出现渗漏时,盐水、盐酸等具有腐蚀性的介 质进入循环水系统,导致循环水氯离子含量超标,而 同行业循环水介质氯离子最低含量保持在1〇 ~ 20
m g /L 。
采取措施:将循环水由一次水更换为纯水,加缓 蚀剂,调整p H 值在7.5〜9.0,使氯离子质量浓度矣 100 m g /L ,减少循环水介质对冷却管的腐蚀。
(3) 中水分含量超标。
采取措施:在一级冷却器管线(壳程)进口 与出口各增加1台水分在线检测仪,完善压缩 过程水分在线检测系统;在日常管理中,加强压 缩机压缩过程中水分的控制,及时发现异常并 进行处理,避免介质对设备壳程的腐蚀。
(4)
循环水杂质较多可能会对换热管内防腐涂
料层产生冲刷而造成破坏。
采取措施:将压缩机冷却器循环水改建为 独立的循环系统,并将原来的一次水改为纯水,保证 循环水质量。
(5)
氯碱企业都存在压缩机级间冷却器泄 漏情况,但一定要处理得及时彻底,在条件允许时该 更换就更换,避免同一台设备短时间因泄漏造成频
繁停车而带来更大的损失。
采取措施:建立完善设备强制更换制度,级间冷 却器运行3年后强制更换,并常备1台冷却器,以便 泄漏时及时切换,保证后期的安全运行。
3.3现场管理改进措施
(1) DCS 操作人员加强对压缩机ORP 在线 监测仪和水分在线监测仪的监控,一旦发现循环水 含有游离氯或中水分含量呈上升趋势,应立刻 报警。同时在级间冷却器回水取样口取样分析,当 分析结果PH 值<6. 5时,立即向班长及值班厂长汇 报情况,及时采取有效措施,做到早发现,早处理,避
免设备事故的扩大。(2)
定期清理换热管,利用停车检修机会,打开
冷却器前后封头,对换热管进行清淤作业,同时检查 换热管涂层腐蚀情况。
(3)
在压缩机停车期间,充人氮气对系统
透平式压缩机进行置换,置换完成后,将通往除害塔的阀门关 闭,保证压缩机系统微正压,防止除害塔各系统
湿进人压缩机系统。
4级间冷却器循环水优化方案及优点[3]
4.1方案
为防范级间冷却器内漏而导致生产装置停车,
实现生产装置长周期稳定运行的目标,开元化工利 用现压缩机房西侧空地,建造地下独立封闭循 环水池。将2台循环水泵和循环水冷却器安装于水 池混凝土的上盖,纯水管路与管桥架上的纯水管连 接,冷却水管路与现有冷冻水系统连接。循环水经 冷却后出水管与原循环水管路连接;同时利用强制 更换下来的完好冷却器,形成一个封闭的独立的无 压循环水系统。将循环水介质由原来的地下一次水 改为纯水,经过循环水泵将纯水送至冷却器,利用制 冷系统冷却水将循环水冷却至15 ~20丈,达到最佳 运行效果。
独立封闭式循环水系统流程见图4。
4.2优点依托开元化工现有冷冻水系统,充分利用现有 管道和强制更换下来的压缩机冷却器,将7 t  冷冻水作为循环水的冷却水,可有效降低冷却器循 环水运行温度,减轻循环水介质对冷却器冷却管的
腐蚀。同时将压缩机级间冷却器循环水从氯碱
装置循环水系统独立出来,减少其他换热器泄漏时 污染水质后对级间冷却器的腐蚀影响。
41
氯 碱工业2021 年
材料与设备》
循环水泵
■H 去污水处理
\/
循环水冷却器 \/
-{X 3-----1冷却水去7r 水冷冻@
iXl ------<;冷却水来自71C 水
独立循环水池(地下封闭)
图4
优化后压缩机级间冷却器循环水独立封闭系统
Fig. 4
Independent and closed circulating water system for interstage coolers for chlorine compressor after optimization
独立系统建成后,无论管网循环水质量如何波 动,单独循环水(纯水)系统直接进人列管冷却,不 再受管网影响,确保生产系统平稳运行。可有效缓 解或避免压缩机冷却器泄漏对生产造成的影 响,实现氯碱装置长期稳定运行。而且新增冷却器 独立循环水池建立在地下,系统占地面积小,投资 少,生产工艺稳定,操作能力可控。
运行结果表明:改造后的独立循环水系统能够 完全满足各种负荷下的生产需要,压缩机的各 项指标均不受影响。
5
结语
级间冷却器是保证压缩机安全稳定运行的 重要设备,其泄漏原因复杂,泄漏现象比较普遍,是
导致氯碱装置非计划停车的主要原因之一。开元化 工通过全面的综合性分析,压缩机级间冷却器
采用独立封闭式循环水进行冷却,有效避免了因级 间冷却器泄漏引起的停车事故,确保了 20万t /a 离 子膜法烧碱生产装置长期稳定运行。
参考文献
[1] 王江.浅谈德国“3K”透平式压缩机[J ].机电机械,
2018( 10) :23 -25.
[2] 张坚,白刚,刘阳.压缩机冷却器的腐蚀与防护[J ].
氯碱工业,2002(4) :41 -43.
[3] 高理玉,宋旭东,姚胜奇,等.透平式压缩机运行经
验[J ].氯碱工业,2020,56(1) :20 -23.
[编辑:董红果]
欢逆打阅《氯碱工业》《聚氣乙締》杂志
联系人:董红果;电话/:186********
A
■C
四级冷却器
三级冷却器级冷却器
级冷却器油冷却器
42

本文发布于:2024-09-21 22:45:30,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/378796.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:冷却器   氯气   压缩机   泄漏   级间   系统   设备
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议