DCC装置稳定塔底重沸器内漏处理过程总结

2019年第15期广东化工第46卷总第401期www.gdchem
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DCC 装置稳定塔底重沸器内漏处理过程总结
史江
(中海石油宁波大榭石化有限公司运行六部,浙江宁波315800)
Summary of Internal Leakage Treatment Process of Bottom Reboiler of Stabilizer
Tower in DCC Unit
Shi Jiang
(CNOOC Ningbo Daxie Petrochemical Co.,Ltd.,Ningbo 315800,China)
Abstract:In this paper,Analysis of the problems and hazards of internal leakage in the bottom reboiler of the stabilizer in DCC unit of CNOOC Ningbo Daxie Petrochemical Co.,Ltd.,Adopt method of reducing differential pressure between leaking side and leaked side,effective reduction of steam leakage.Reduce effect of Steam Leakage on Distillation Efficiency of Stable Column.Thus the normal operation of the stabilization
tower is restored.
Keywords:
中国海油宁波大榭石化DCC 联合装置是以重质烃为原料,以丙烯为主要目的产品,副产轻芳烃的化工型炼油工艺技术。DCC 联合装置中稳定系统液化气的产率及纯度直接影响后续丙烯产品的收率。所以对于稳定系统稳定塔的操作和液化气产品质量的控制是关键。
1工艺原理及流程简介
DCC 联合装置稳定塔是一个精馏塔,其原理为一定温度和压力的料液进入精馏塔后,轻组分在精馏段逐渐浓缩,随气相上升至塔顶,离开塔顶后全部冷凝进入回流罐,一部分作为塔顶产品,另一部分被送入塔内作为回流液。而重组分在提留段中浓缩后,随液相下移至塔底,一部分作为塔釜产品,一部
分则经再沸器加热后送回塔中,为精馏操作提供一定量连续上升的蒸气气流[1]。稳定塔接收由解析塔来的脱乙烷汽油,经过精馏过程塔顶产出液化气产品,塔底产出饱和蒸气压合格的稳定汽油及C5组分。稳定塔工艺流程图见图1。
图1稳定塔工艺流程图
Fig.1
Flow chart of stabilization tower
为给精馏塔提供稳定的上升的蒸汽气流,我装置稳定塔底有两部分热源,一部分是二中回流利用剩余热量进入E304A 与塔底液相换热,一部分是3.5Mpa 蒸汽进入E304B 与塔底液相换热。其中蒸汽经E304A 产生的蒸汽凝结水进入V310蒸汽凝结水缓冲罐,再进入V311凝结水闪蒸罐,顶部产出1.0Mpa 闪蒸蒸汽,底部产出凝结水去V313凝结水缓冲罐,送出装置。正常操作中V310采取液位控制,操作压力3.8Mpa ,稳定塔底压力1.3Mpa 。
2稳定塔操作异常,液化气产品质量变差
在装置运行一年后,2017年4月发现稳定塔操作有变化,而
且产品质量出现下降的情况。产品质量如下表。
表1液化气产品质量
Tab.1Quality of liquefied gas products
日期C2以下/%
C5以上/%
10020030.0010.00540.0020.007500.003600.01700.00980.0010900.0110
0.005
表2C5产品质量Tab.2C5product quality
日期C5以下/%纯度/%10.6492.320.793.63  1.290.44  1.989.25  1.591.56  1.788.77  1.687.28
1.491.19  1.889.710
1.5
88.4
由以上两表可以看出液化气中开始夹带少量C5组分,而且同时C5中轻组分含量在升高,两个产品有一部分重叠,说明稳定塔的分离效果出现了下降[2]。
而且稳定塔进料层温度以及V310蒸汽凝结水缓冲罐液位也较之前出现较大变化。
[收稿日期]2019-05-05闪蒸罐
[作者简介]
史江,男,中海石油宁波大榭石化有限公司运行六部分催化内主操,石油化工方向。
广东化工2019年第15期·164·
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图2V310液位及稳定塔32层温度变化
Fig.2Level change of V310and temperature change of 32Layers
of Stabilizing Tower 由上图2可以看出稳定塔32层温度由之前较为平稳,出现了波动幅度增大,且数值逐渐升高,并且V310罐液位出现波动剧
烈的情况。由此可以推断可能在蒸汽侧出现了异常问题。
图3V302水包界位及排水阀开度变化
Fig.3Water level and variation of drainage valve opening 由图3可以看出,稳定塔顶回流罐液包原本没有凝结水的排放,波动过后凝结水排放量逐渐增大,可以肯定有水窜入了稳定塔。
3问题分析及优化方案
通过稳定塔系统发生的种种现象分析E304B 管束发生了内漏,3.5Mpa 蒸汽通过内漏点进入稳定塔,在进行蒸汽调节时,有蒸汽不稳定的串入稳定塔造成了V310液位波动变大;进入稳定塔的高温蒸汽气流增加了塔釜的上升蒸汽气流的流量与温度,造成了32层附近温度上升,影响了塔盘上的传质传热并造成塔精馏效果变差;塔内水汽最终被蒸汽带到塔顶冷凝成凝结水,导致V302水包脱水量变大。
由于稳定塔的正常操作需要持续的热量,只用二中循环回流无法满足,所以E304B 不能切出检修,只能维持现状减少管束内漏量,降低其对稳定塔操作的影响。经过部门商讨决定,将V310液位控制改成满液位操作用压力控制,这样可以降低E304B 与稳定塔底压差,从而减少蒸汽凝结水向稳定塔的泄漏量。最大限度的降低蒸汽内漏对稳定塔操作的影响。
4调整后效果
4月10日经过调整后,V310与稳定塔底差压从2.5Mpa 降低到0.1Mpa ,稳定塔32层温度稳定在92℃至93℃,V302液包排液量稳定在小流量区间。
由图4可以看出通过降低V310与稳定塔底差压,最大限度的减少了蒸汽凝结水了泄漏量,从而降低了水对稳定塔精馏效果的影响。
图4稳定塔32层温度及V302排水阀阀位变化
Fig.4
32layer temperature of stabilizing tower and change of valve
position of drainage valve
塔顶液化气产品,塔底C5及稳定汽油均可以保证合格且产品质量较之前有所好转。产品质量如下表。
表3液化气产品质量
Tab.3Quality of liquefied gas products
日期C2以下/%
C5以上/%
11001200130.0010140015001600.0011700180.010190020
0.001
表4C5产品质量Tab.4C5product quality
日期C5以下/%
纯度/%110.791.7120.7792.8130.890.414  1.192.3150.7291.5160.8193.217  1.192.4180.5593.4190.8192.720
0.74
93.2
5结论
针对中海石油宁波大榭石化DCC 联合装置稳定塔底重沸器E304B 内漏情况进行了分析,并且根据分析结果采取了V310由液位控制切换到满液位压力控制,降低了泄露测与被泄露测差压,减少了蒸汽泄漏量,从而降低了蒸汽内漏对稳定塔操作的影响。在操作中要注意严格控制V310压力,保证压力微大于稳定塔底压力,严禁汽油窜入蒸汽凝结水系统。
参考文献
[1]李和平.精细化工工艺学[M].北京:科学出版社,2005.
[2]马伯文.催化裂化技术问答[M].北京:中国石化出版社,2003.
(本文文献格式:史江.DCC 装置稳定塔底重沸器内漏处理过程总结[J].广东化工,2019,46(15):163-164)

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