马来西亚OPTIMAL工厂乙二醇装置培训总结

马来西亚OPTIMAL工厂乙二醇装置培训总结
213日-312日,乙二醇工艺、设备、仪表、分析等19人参加了DOW公司组织的马来西亚OPTIMAL工厂乙二醇装置操作培训,通过课堂辅导和现场学习相结合的形式,系统回顾学习了乙二醇装置的相关专业知识,使我们对DOW乙二醇工艺有了进一步的熟悉和理解。现从两个方面总结整理本次学习的收获,以供学习参考。
第一部分  工艺专业
一、装置概述
Optimal工厂位于马来西亚(西马)东海岸,关丹市以西,马来西亚化学工业区,与DOW化学合资,下属63万吨/年乙烯裂解装置、乙二醇装置和下游精细化工装置。其中乙二醇装置生产能力为38万吨/年,主要产品有环氧乙烷、乙二醇和二乙二醇。工艺上与我们的主要区别:
1EO反应系统是单台反应器。
264单元的贫吸收水换热器采用蒸发式冷凝器。
367单元采用三效蒸发器。
4、因处理能力小,不生产TEG,因此没有TEG塔。
569单元没有设C-6955EO储罐只有一个,环氧乙烷产品直接由管道输送至下游装置,没有装车站。
6、循环气压缩机采用电驱动。
7、尾气压缩机是三级四缸卧式往复式压缩机,填料密封。
8、冷冻单元只有工艺制冷压缩机,无EO储罐制冷压缩机,工艺制冷压缩机是蒸汽喷射式汽化冷冻机。
9、没有设废气焚烧炉,而是单独上了一个小火炬。
Optimal工厂乙二醇装置操作岗位采用“四班两倒”,每班配备6人;管理岗位配备工艺工程师、维护工程师、安全工程师、自动化工程师、HSE工程师、检修计划工程师等。
二、关于氧气管道
(一)氧气管道的风险预防及清洗
1、燃烧三角。氧气管道的操作使用中,一定要遵守“燃烧三要素”原则:Use of good materials(MAX)Utilize good practicesIgnition(MIN)
①提高材料等级(抗点燃)。提高材料的抗点燃性;选材时应选材料有利于防止火焰的传播;被选材料的被破坏机率降至最低(如耐压性好、合适的润滑剂等)。
②把点燃的机率(温度)降至最低。点燃的机理是由于细颗粒撞击、流动摩擦、绝热压缩、机械冲击、静电、共振、闪电、污染物存在等,而金属点燃的最容易方法是颗粒撞击,颗粒撞击会导致金属自身或其他材料的热能升高;非金属点燃的方式是绝热压缩;金属与非金属的点燃方式是污染物存在,污染物对着火点有着推波助澜的作用,类似于联锁反应。
③安全操作。氧气管道及设备的操作要小心。此外如:易燃材料不允许放在纯氧区域,油垢的F等不能带到纯氧区域,其它作业人员在纯氧区域工作必须有业主监护,业主也尽可能少去工作。
1 燃烧三要素示意图
2、氧气管道清洁。通常采用溶剂清洗、氮气吹扫、通球三种清洗方法。对于现有已安装管线的清洗,通球是最好的方法,也可采用溶剂清洗,但要考虑其他相关的影响,如溶剂价格昂贵、废料处理等因素。氧气分布指只能采用溶剂循环清洗,在清洗前要保证相连接的软管等其他设备也是干净的,每次大的检修均需进行分布指的全部清洗,在氧气供应正常的情况下,一般只在催化剂更换时需要清洗。清洗前若发现氧混站有黑灰,则有可能是未燃的烃类沉积。
①通球清洗。通常情况下,须移除管线上的热电偶、移出阀门等保证管径相同,按顺序分别用金属球、中硬度海绵球、软硬度海绵球清洗,清洗次数一般在100次以上,DOW化学公司有专用的通球发射器和接受器。
②液态清洗。溶于水的物质(不溶于水的物质采用其它溶剂),通常需要加热,清洗完后必须用水立即清洗,中间不允许干燥,否则清洗剂会粘在管壁。若涉及清洗液的管线采用碳钢材料,则清洗前必须钝化。
③清洗后检查的指标。对于涉氧管线的清洁度要有相应的指标,据DOW工厂的运行经验所得:
油脂:下限值:15mg/ft2,上限值:20mg/ft2
颗粒:小于150μm
3、氧气管道测试。通常有:
①目视:能进入的空间,必须在一定的光度下检查。对于目视不能检测的物质采用紫外光观察。
②紫外光下观察:能接触到的部位全部要用这种方法检查。
③擦拭测试:不能进入的空间,把布包在棒上测试。
④闻气味:能进入的空间。
(二)氧气管道的操作
1、充氮。引氧气前要先用高压氮气充填,同时界区阀要先打开小旁路,防止高压氧气绝热压缩特别是在有小颗粒的情况下发生燃烧。
2、氧气过滤器。Optimal氧气过滤器滤芯形式为锥形,相比与普通形式过滤器,锥形过滤器在过滤总表面积上有明显的提升。在滤芯的材质的选择上,由于Monel合金材质在丝状的情况下着火点较Inconel合金低,因而选择Inconel合金,过滤精度为100目(150μm)。
2 氧气过滤器
氧气过滤器不能在O2流动情况下在线切换,必须把O2停掉后再切换,正常情况下长时间不用切换,如果切换频繁,则应停车到根本的问题(很大可能是O2的供应装置出问题),备用过滤器滤芯回装后,在投入使用前应用软管连接用高压N2充压,在放空口接临时压力表。
不能在线切换如果在线切换将有高流量、高压差产生;
②一般两年切换一次(在DOW的工厂中,催化剂的一个寿命同期内一般不用切换),如果切换过于频繁,要从原料上问题;
③切换一次一般需要5分钟,对生产影响不大;
④过滤器可以清洗,也可以更新,要看具体情况;
⑤更换过滤器后,要按程序清洗这段氧气管道;
⑥在用过滤器前后有一个压差,日常操作中要关注这个压差。
3、氧气管道操作危险。在任何情况下,氧气管道中都应杜绝瞬时高速、绝热压缩、颗粒撞击等情况,否则将可能导致氧气管道的燃烧。
3 阀门打开时的氧气冲击力较集中的位置
4 事故前的氧气管道
5 事故后的氧气管道
4氧混站的检修需要穿戴无毛防护服,涉氧管线及阀门清洗检验合格后要贴上标签、仔细包装,以便保护。
5涉氧管线的阀门、接头、螺母或者螺栓严禁上漆,在螺栓上可谨慎地使用许可的螺纹润滑剂(DOW强调要求使用专用润滑剂),在氧气阀门上挂有标签表明润滑剂的名称以免误用润滑剂。
三、关于METEORTM200催化剂
(一)METEORTM200催化剂的主要性能
1、可靠耐用,无工艺失常。根据DOW以前的经验,在停车之后如果重新开车,只要Z*NH3调整得好,往往催化剂的性能会更好,起码不会比停车之前差。
2、助催化剂。除气相含氯助催化剂(EDC)之外,还需要使用一种气相助催化剂液氨。EDCNH3对催化剂的性能会相互影响。对于新型催化剂而言,EDC均已作为促进剂来考虑,作用机理已与作为抑制剂时完全不同。同时,虽然NH3也有调节选择性的作用,但更重要的是用来提高活性,如果NH3中断,METEOR催化剂在短时间内就会完全可逆性失活。但NH3的加入对后系统影响很大。
3、超强选择性。需要催化剂在活化时,按照要求调整好Z*NH3。如果由于Z*NH3调整不好使选择性达不到要求,则只能通过重新开车来调整。
4、高活性。由于METEOR催化剂具有高选择性和高活性的特征,氧气过滤器飞温和尾烧不是反应器
操作时监控的重点。因为METEOR催化剂在没有NH3存在的情况下只具有非常少的活性,所以,即使反应管内发生飞温而导致温度升高,由于NH3的浓度并没有增加,活性并不会由于温度的升高而大幅度增加。
5、低二氧化碳耐受性。相对于传统的催化剂,CO2对催化剂性能的影响要大得多。推荐的CO2浓度:初期0.20.3%,末期<0.5%
6、五角形支撑结构:
METEOR™催化剂五角形支撑结构许每单位反应器体积所容纳的银更多,但压力差并不增大(催化剂床压力差)。
②具有更好的机械强度,减少了尾烧的可能性。在DOW的几家工厂中,卸催化剂时在反应器下封头未发现大量的粉尘,CG压力波动,通常不会把催化剂粉未带出反应器,到换热器等角落而产生尾烧。
③壁更薄,外表面积更大,缩短了物料在催化剂上的停留时间,从而抑制了EO的深度氧化,这也是METEOR催化剂选择性高的原因之一。
④高银装载率是由助催化剂专利决定的――除气相含氯助催化剂(EDC)之外,还需要使用一种气相含氮助催化剂-促进剂:氨)。
6 METEOR催化剂实例图
7 显微镜下的催化剂表面
7、装热电偶。先在相应管子上加塑料盖,把热电偶放到要求的位置,再人工把催化剂一粒一粒装入管子,直至装滿,同样要做压差试验等,装填过程中,要不断轻摇热电偶,防止催化剂搭桥,确保装滿。
8、催化剂装填过程中,要派专人联络,大多工作由专业公司完成。
(二)初次开车中的主要注意点
1、温度升到位后,进乙烯(C2H4),使其浓度大约达到22-25%DOW温度没有到位千万不能加乙烯。
2、在供氧之前大约2小时、1小时、0.5小时分别向系统进消泡剂、40%wtNBS水溶液、20%wt)碱液,其中消泡剂进料为正常的1.52.0倍,目的是为了在系统中建立一定的浓度,否则一旦进氧后才注入,则时间上来不及。如果助剂已按照要求加入,进氧时间却推迟,则可降低注入量或者暂停注入。
3、开始进氧和EDC(按照此顺序),但是一旦TST温度在225230℃之间并且万事俱备时,其输送时间应尽可能靠近,氧气和EDC可同时进入系统。
4、当反应器入口氧气浓度达到0.5%时,开始进氨。根据DOW经验,一般投氧后几分钟氧分析仪就会有指示。进氧后如果发现NH3系统故障,在20分钟内,对催化剂性能影响不大,但千万不能在进氧之前进NH3,因为在没有氧的情况下,NH3会与催化剂反应。进氧后NH3不会与催化剂反应,因为被氧气快速氧化成氮基化合物,所以NH3要加晚一些,如果氧气在预定时间内无法加入,则可相应减少或切断其它进料,同时,NH3注入系统一定要检查,防止泄漏。
5、当分析仪开始出现氧后,以尽可能大的速率注甲烷。根据目前开车网络的安排,我装置首次开车投氧后,大概需要78天才有合格的甲烷,所以我们装置在最初几天需要在氮气致稳条件下生产,下一次开工可按此操作。
6、活化过程中的目标TST。当开始进氧后,使TST保持在活化温度(225℃~229℃),进氧前可直接将TST控制在229℃。TST用于反应器温度控制,但是催化剂活性取决于催化剂温度。在正常操作中,催化剂床层的平均温度比TST大约高4-9℃,最高点≯10℃。没有
反应时,催化剂平均温度TTST。如果开始进氧8小时后,催化剂催化产生环氧乙烷的速率小于0.2kg/s,或者如果活化时间>12小时,可将TST提高至230℃。当催化剂开始以稳定的速率催化生产环氧乙烷后,将TST恢复至225℃。

本文发布于:2024-09-22 10:36:45,感谢您对本站的认可!

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