壳牌气化炉渣屏结渣原因分析及对策

壳牌气化炉渣屏结渣原因分析及对策
摘要:本文先对Shell气化炉渣屏结渣现象及后果进行描述,然后对渣屏结渣过程和原因进行分析,并提出防止渣屏结渣的对策及改进建议,希望能为水富煤气化装置的长周期稳定运行提供一些技术参考。
关键词:气化炉;渣屏结渣;黏度
1.
工艺简介
Shell气化炉采用以渣抗渣原理进行粉煤气化。微米级的粉煤经煤烧嘴进入气化炉反应器燃烧生成粗煤气、飞灰、渣,其中粗煤气和飞灰从反应器顶部送入下游冷却、分离处理,而1350℃左右的熔渣在4个烧嘴离心旋流的作用下被甩到气化炉水冷壁上,沿水冷壁流至气化炉底部并由底部的渣口落入渣池淬冷。渣口至渣池之间还设有渣屏、热裙水冷壁,用于冷却换热。
1.
渣屏结渣现象及后果
气化炉渣屏结渣是一个分阶段、累积的过程,因煤种变化或参数偏离,导致熔渣黏结在渣屏上,在重力作用下开始只是渣屏下部积累的钟乳石状的渣块坠落,一旦渣屏积渣达到一定厚度,就会在重力作用下整体坠落,导致破渣机、渣收集罐、排渣罐堵塞,严重时气化炉被迫停车或渣池液位高跳车。
渣屏一旦开始结渣,渣块就会在重力作用下间歇性的从渣屏上脱落。脱落的渣块较大,落入渣池中很难淬裂,同时造成渣池液位波动,随后落入破渣机造成破渣机驱动油压波动。此时若破渣机破渣门开度过大,较大渣块落入下游,又会造成收集罐、排渣罐出口堵塞。
1.
渣屏结渣过程
渣屏结渣由初始层和结渣层组成,其中初始层碳含量很高(将近70%)。设计渣屏表面温度大于450℃,粉煤燃烧生成的一氧化碳在高硫、高铁的催化作用下还原生成碳纤维附着在渣屏表面形成初始层。初始层的形成与天然气气化中焦的形成有些相似。
一旦形成初始渣层后,渣池上方的温度相对升高,离开渣口的渣流动性相对增强,在离心旋流力的作用下被甩到渣屏上附着形成结渣层。结渣层随煤种的变化一层一层的累积,气化炉运行时间越长,结渣层越厚,最厚可以达到80mm左右。最终在重力作用下先由渣屏下部脱落,然后整体垮落。整个结渣过程可从破渣机油压和渣池液位波动趋势看出。渣屏结渣的三个过程见图1。
图1 渣屏结渣的主要过程
1.
渣屏结渣的主要原因
1.
原煤铁、硫含量过高
在气化炉高温和CO、H汽化炉2、C组成的还原环境下,原煤中过高的Fe2O3被还原生成Fe,Fe又与原煤中的S反应成FeS,Fe或FeS就构成了初始渣层的催化剂。
Fe2O3+3H2 →2Fe+3H2O
Fe203+3CO→ 2Fe+3CO2
Fe+S→FeS
以上3个反应均是在密闭高温下进行的。
气化炉中过高的铁和硫化亚铁作为催化剂,加之高温环境,创造了碳纤维组织形成的条件,致使初始层的形成,最终随运行时间演变为结渣、大渣块脱落、垮渣。
1.
气化炉操作温度选定过高
Shell设计要求离开渣口的渣黏度应在2-25Pa.S区间内,但实际生产应通过炉温和石灰石平衡调整,将渣的黏度控制在10-15Pa.S之间。按照流动形态简单比较来说,就是渣流经渣口不能像糖浆、也不能像水,而理想的流动形态应该像油。
气化炉操作温度选定主要依据煤种,即不同煤种对应不同的气化温度,若选择操作的炉温过高,熔渣的流动性就会很高,导致离开渣口的熔渣黏度很低,很容易被气化炉烧嘴产生的离心力甩到渣屏上(见图2)。
图2 渣屏结渣层的形成
1.
石灰石添加过多
粉煤中加入石灰石主要用于降低灰熔点和调整渣的黏度,将粉煤灰熔点降至1350℃以下,同时将渣的黏度调整在10-15Pa.S。石灰石的添加比例也是基于煤种进行选定,添加过多,造成渣的黏度较低,流经渣口的渣流动性过强,容易被甩到渣屏积累,同时气化炉水冷壁保护渣层较薄,容易烧损耐火材料和销钉。
石灰石添加过少又会造成渣的黏度增加,流动性变差,堵塞渣口并引起渣池液位大幅波动,甚至引起气化炉停车。
1.
煤种之间的灰熔点偏差较大
目前国内Shell气化炉使用单一煤种的比较少,大多都使用混配煤的方式进行生产。合格的不同煤种分开堆放,然后根据灰份分析确定配煤煤种和比例,确保气化炉稳定运行。若将
灰熔点偏差较大的煤种进行配烧或混配不均匀,石灰石添加比例的设定就形同虚设,因为对高灰熔点的煤来说石灰石可能添加少了,对低灰熔点的煤来说石灰石又添加多了,渣的黏度变化会很大,加剧了渣屏结渣的可能,同时很容易造成工况波动甚至烧损内件。
1.
防止渣屏结渣对策
1.
原煤质量控制
严格按照《煤炭验收指标》标准采购合格煤种,控制原煤中Fe2O3的含量不超过15%wt,针对Fe2O3含量比较高的煤还应适当增加水氧比,抑制FeS的生成。Shell专家对添加蒸汽降低FeS的生成做过实验计算,通过烧嘴添加蒸汽增加粗煤气中的水份可以将FeS降至0。
1.
选择合适的操作炉温
选择的炉温过高导致渣的黏度降低,流动性变强,同时容易烧损耐火材料和销钉;炉温选定过低,渣的粘度增加,容易堵塞渣口,同时会加速FeS的形成,故选择的炉温要适宜。
根据煤种分析选定操作炉温,并根据运行参数(水汽密度、粗煤气组份、SGC入口温度等)、渣形和炉壁挂渣情况对炉温进行修正,到适宜的操作炉温,可有效避免渣屏结渣,保护气化炉内件。
1.
准确控制石灰石添加比例
石灰石添加过多容易造成渣屏结渣,同时引起耐火材料和销钉的烧损;添加过少又会导致渣口堵塞,故石灰石添加要适中。通过采购控制、煤库或皮带配煤稳定煤质,然后再根据煤质分析精确计算和经验确定石灰石的添加比例。
装置正常运行时还应根据粉煤分析、破渣机驱动油压趋势和渣形及时修正石灰石添加比例,确保石灰石添加准确。
1.
优化堆煤和配煤操作
优化堆煤和配煤,按灰份、煤来源地将来煤分开堆放;Shell要求灰熔点波动范围应在100℃以内,我们也可以理解为配煤灰熔点偏差应控制100℃以内,但考虑煤种采购的困难,可适当放大至150℃以内,同时必须混配均匀。这样有利于炉温控制和石灰石添加的稳定、准确,避免渣黏度变化造成的渣屏结渣。
1.
小结
综上所述,通过对原煤质量的控制、选择适宜的炉温、添加适中的石灰石和优化配煤,可有效的避免渣屏结渣。但要注意炉温和石灰石有异曲同工的作用,两者都有调整渣黏度的作用,相对来说石灰石对渣黏度的调整更明显但又存在滞后性。两者之间的耦合匹配需要技术人员综合分析、经验应用和Shell计算软件来确定。
参考文献
[1] 宋立强,陈凯,郭冰,等.71500Nm3/h壳牌煤气化装置工艺手册.云南水富云天化有限公司,2015.08-26.

本文发布于:2024-09-21 05:47:30,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/359422.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:结渣   石灰石   气化炉   添加   煤种   炉温
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议