吴宏利、吴传津人体红外感应器
前 言: 在整个水平井的施工过程中,包括了从前期勘探、中途设计、组织施工、后期电测、试油、开采等诸多程序。在这些程序中,最关键的步骤、最节约开采成本的一环就是钻井施工过程。而钻井施工过程中最重要的环节就是定向施工及水平段钻进。此环节施工顺利将大大节约施工周期,从而节约开发成本。 HD2-4H井是由塔里木石油勘探指挥部第四勘探公司60154钻井队承钻的一口开发水平井,位于新疆沙雅县境内,HD2-20H井东偏南约1650m处。由大港油田定向井技术服务公司提供该井定向井技术服务。
该井为双台阶水平井,设计井身剖面类型为:四增一降剖面中半径阶梯结构:即直井段-双曲率增斜井段-水平井段-单曲率降斜井段-单曲率增斜井段-水平井段(阶梯水平段)。造斜点为:4803.16,设计真方位:171.31。海拔:944.24m,补心高:6.7m,磁偏角:3.16。
造斜井段造斜率分别为:9/30m、3.6/30m、9/30m。 目标A点井深:5175.75m、垂深:5038m、 位移:248.37m。
目标B点井深:5325.16m、垂深:5037.3m、位移:397.77m。
水平段阶梯调整段:5325.16m—5353.17m,造(降)斜率:-1.8/30m
目标C点井深:5376.29m蜜春堂、垂深:5037.8m、 位移:448.89m。
目标D点井深:5524.42m、垂深:5037.02m、位移:597.01m。
靶区范围为:以靶心为中线,允许上下摆动0.5m,左右摆动10m,前后移动10m,AB、CD石墨保护套水平段设计轨迹靶盒为1.020300m3。
本井为二开水平井,于2005nfj防静电不发火年04月25日开钻,2005年5月1日08:00二开,2005螺杆钻具年6月9日由井深 4790m开始侧钻钻进。
2005年6月22日钻进至5152m时,勘探开发研究院通知垂深调整为5040.5m。6月28日,根据实钻录井,将A-B点垂深调整为5041.8m.C-D点根据实钻B点待定。该井水平段轨迹控制均以勘探开发研究院通知为准.全井定向侧钻至完钻共用时:31天。
抛丸处理
该井斜井段施工于6月9日下入2.5°弯接头加172mm直螺杆,按华北四勘技术科要求带两柱6-1/4″钻铤。从井深4785m侧钻造斜开始到6月24日钻到井深5191m,历时15天(包括调整A点垂深油层用时3天),实际从侧钻点钻达 A点时间12天,创该区块同类型井最高指标。为确保从侧钻开始的施工顺利,必须做好前期准备: 1、 打塞回填时应注意:根据导眼电测的井径,准确计算好回填井段的内容积,合理选择好附加量。打塞施工前认真检查好设备,特别是两个泵工作状态保证完好,以保证水泥塞的质量。打塞过程中,要求固井队把侧钻点附近的水泥浆比重尽可能打高,以提高水泥塞硬度。采用双泵替泥浆,待水泥浆从钻杆水眼返出后,低速转动转盘,替重一定记录准确无误。起钻到回填井段大排量循环一周,把前置液清水放掉以免长时间浸泡把井壁泡塌。
2、 按设计要求候凝48小时钻水泥塞,以提高水泥胶结程度,不能盲目提前钻塞。
3、 选准侧钻点。按钻井设计要求在侧钻点附近,根据电测井径及钻具校深情况,选择较规则井段,长度一般不低于8米为侧钻点,选取侧钻点后,钻水泥塞到侧钻点以上5-10米,一般为大肚子井段较多。弯接头加直螺杆下钻到位后,提前适当控制钻时钻完侧钻点以上的水泥塞(钻时一般控制在40-60分钟左右),以便到侧钻点位置形成一定的趋势,有利于
侧钻一次成功。本井侧钻点选在4790米,实际钻塞到4785米,留有5米的余量。前5米钻进钻压控制在2-3吨,钻时控制在40分钟左右效果较佳。
侧钻成功后,下入1.75°单弯马达进行斜井段增斜钻进。定向造斜时加足钻压以提高增斜率,从而获得更多复合钻进的井段,最大程度的避免了由于井斜大托压而带来的定向机速缓慢。复合钻进时,根据增斜率调整钻压,尽量避免钻压过大对牙轮钻头和螺杆钻具造成的损害。在确定了各种角度马达的增斜率后,每趟钻适当选择高造斜率的动力钻具(实际造斜率略大于设计造斜率),采取多导少定的方法,既能大幅度地提高钻井速度,又能有效地预防井下事故和复杂情况的发生,实现了安全、高效钻井。到达A点后,用无磁短钻铤替下无磁抗压缩钻杆,以缩短测量盲区,并及时测斜(关键点每3米一测),及时调整井斜,避免井斜的大起大落,为轨迹的油层穿透率提供了保障。
本井使用的帝陛艾斯FS2565NPDC钻头,寿命长且调整工具面比较容易,建议在今后的水平井施工中加以推广。