煤层采动卸压瓦斯抽采顶板裂隙带定向长钻孔施工技术

SerialNo.620December.2020
现 代 矿 业
MODERNMINING
螺杆钻具总第620期
2020年12月第12期
  曹建明(1989—),男,工程师,710077陕西省西安市高新技术产业开发区。
煤层采动卸压瓦斯抽采顶板裂隙带定向
钻孔施工技术
曹建明
(中煤科工集团西安研究院有限公司)
  摘 要 贵州某矿存在煤层采动卸压瓦斯抽采与上隅角瓦斯超限的难题,施工常规顶板裂隙钻孔进行瓦
斯抽采时,由于顶板岩层裂隙发育多,地质条件复杂,导致钻孔深度浅、成孔率低、钻孔有效段无法准确控制在稳定岩层和裂隙带层位,严重制约影响钻孔施工质量及瓦斯抽采效果。为有效保证钻孔成孔率,提高钻孔有效段长度,准确控制钻孔轨迹,采用近水平定向钻孔施工技术,施工顶板裂隙带定向长钻孔,实现“以孔代巷”,总结出一套适合某矿高位定向钻孔成孔工艺方法和布孔参数。
应用结果表明,利用定向钻进技术,钻孔单孔瓦斯抽采浓度达60%,瓦期抽采纯量为1.1m3
/min以
上,效果显著,具有很好的推广应用价值。
关键词 定向钻进长钻孔 顶板裂隙 瓦斯抽采DOI:10.3969/j.issn.1674 6082.2020.12.069
  贵州地处我国西南腹地,煤炭资源丰富,煤炭工
业是全省重要的经济支柱[1]
。贵州煤矿开采历史悠久,含煤面积占全省总面积的40%以上[2],煤与瓦斯
突出问题非常严重,大部分为高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井,即“高突”矿井,由于煤层赋存条件复杂、瓦斯含量高、瓦斯动力灾害危险性大,瓦斯己成为制约矿井安全生产的主要因素。某矿于1966年建矿,位于六盘水地区,行政区属盘州市,矿井共开发羊场坡、火烧铺、滥泥箐3个勘探井田,境内高铁、高速公路方便快捷,公路320国道从矿区穿过。
根据某矿地层特点和瓦斯治理实际需求,在其232石门处开展煤层顶板裂隙带近水平定向长钻孔施工,总结出一套适合某矿的定向钻孔成孔工艺方法和布孔参数,以解决煤层采动卸压瓦斯抽采与上隅角
瓦斯超限等难题[3]
1 工作面概况
1.1 地质概况
某矿所在井田内属中切割的中高山地形,地形起伏较大,坡度为30°~70°。矿区地形属于山区地貌,地层呈单斜构造,出露地表有二叠系地层、三叠系地层和第四系冲积层,工程地质条件复杂,断层发育。特别是三叠系和二叠系的煤系地层均有泥质粉砂岩、砂质泥岩,细砂岩全区出露,节理、裂
隙十分发育,风化剥蚀严重,随时都有裂解、崩塌的危险。该矿设计
生产能力为1
20万t/a,工作面位于火铺井田南二采区第二亚阶段,开采标高为+1668~1747m,走向长1015m,倾斜长130~170m,煤层平均厚3m,平均
倾角为2
9°,开采面积为15.23万m2
,采用分层开采。该工作面开采的12#
煤层为高质低灰微硫的效益型
煤。
1.2 瓦斯涌出情况
232石门所在工作面平均瓦斯涌出量为11
m3
/min。在下运掘进期间,瓦斯涌出量达10m3/min,采取增加风量的办法解决瓦斯问题,直至形
成负压通风系统。该工作面为综采工作面,瓦斯超限主要表现在开采过程中工作面底板瓦斯涌出大,致使工作面上隅角附近及回风流瓦斯超限,上隅角瓦斯最高达3%,回风流瓦斯最高达1.3%。
2 定向钻孔技术
根据某矿瓦斯治理的工作实际需要,结合该矿区地层特点,决定在232石门钻场施工顶板裂隙带近水平定向长钻孔,用于抽采工作面煤层采动卸压瓦斯、
上隅角瓦斯以及采空区瓦斯[
4 5]
。232石门施工钻场位置距12#
煤顶板16m,在钻
场内使用中煤科工集团西安研究院有限公司研制生产的Z
DY6000LD(F)型定向钻机,施工定向长钻孔为23125工作面服务,钻孔目标地层为12#
煤层顶部法
线距离19m左右,煤层与顶底板地质条件见图1,钻场断面见图2。在进行高位瓦斯抽采定向钻孔施工时所用设备及材料见表1
图1 23125工作面12#
煤层顶板地质柱状图
图2 232石门钻场断面表1 定向钻进用设备及材料
设备材料名称规格或尺寸备注定向钻机ZDY6000LD(F)分体式履带钻机中心通缆钻杆
73mm×3000mm传递轴压、测量无磁钻杆 73mm避免磁干扰螺杆钻具 73mm孔底马达PDC钻头
96mm平底烧结胎体式扩孔钻头 94mm/ 153mm开孔后二次扩孔随钻测量系统YHD2 1000A测量和控制中心通缆水便
73mm送水器
2.1 设计原则
印第安笛(1)发挥ZDY6000LD(F)型钻机定向优势,在地层中精确定位,确保钻孔轨迹在目标地层中延伸,达到最佳瓦斯抽采效果。
(2)为了达到良好的抽采效果,布置顶板裂隙带瓦斯抽采定向长钻孔时,设计钻孔应尽量覆盖12#
煤层顶板上部相应区域,保证采空区瓦斯抽采顺畅,以解决治理煤层采动卸压瓦斯抽采与上隅角瓦斯超限难题。2.2 钻孔布置
根据施工要求,保证施工时钻具安全,进行轨迹设计。钻场内设计5个顶板裂隙带抽采定向钻孔,孔口间距为1m,在平面上按照勘探线方位线钻进,钻孔的终孔距离为2m,5个钻孔在剖面上按相同轨迹
延伸[
6 7]
。2.3 钻孔施工
本次施工定向长钻孔通过裂隙抽放采动卸压瓦斯,试图“以孔代巷”,进而解决上隅角瓦斯及采空区瓦斯。施工过程中,最大单孔深426m,单班最大进尺达6
9m,65个班次共施工钻孔总进尺1821m,平均单班进尺约30m。施工的5个钻孔参数及终孔原因见表2。
表2 钻孔参数
孔号
主孔深度/m
成孔周期/班
终孔原因1#
32411钻遇软煤2
#42623开分支孔2个,总进尺
555m,钻至采空区
3#
35110接近采空区4#29111钻遇破碎带5
#300
接近采空区
  1#
钻孔回转开孔12m,扩孔9m,下入2m封孔
管,采用马丽散封孔液封孔,经过11个正常班(8h班)的施工,由于钻遇软煤层及破碎带终孔提钻,终孔深3
24m;该孔在200m深以后存在下斜孔岩粉及小颗粒钻渣极难排出的问题,因此,在施工中对轨迹控制要求比较严格,避免出现“波谷”而导致沉渣卡钻。
2#
钻孔经过23个正常班施工,最终因钻至采空
区终孔提钻,共施工主孔1个,分支孔2个,主孔深426m,总进尺为555m,该钻孔钻进过程
具有代表性,钻孔剖面轨迹和平面轨迹见图3。在施工过程中,通过2次钻遇松软煤层及破碎带,确定了松软煤线及破碎带所在位置,为之后的钻孔施工提供了详实的地质资料和技术指导。
  3#
发光墙钻孔经过10个正常班施工,终孔深351m,由
于该钻孔严格按照设计施工,有效避开了松软煤线及破碎带的干扰,钻至351m已达到了施工目的,终孔提钻。
4#钻孔经过11个正常班施工,终孔深291m;5
钻孔经过9个正常班次施工,钻孔已达到了施工目的,终孔深3
00m。3 瓦斯抽采效果
钻孔施工完成后,对单个钻孔的(下转第233页)
总第620期现代矿业2020年12月第12期
提出治理区存在崩塌、落石等地质灾害隐患,生态景观破坏、环境污染,土地资源浪费等。
(2)在分析勘察资料的基础上,运用赤平投影等综合评价方法,对治理区内边坡进行评价,确定边坡处于欠稳定状态。
(3)治理区采用下部25°回填压脚、上部45°削坡减载、坡脚设置排水沟的治理措施,增强了边坡的稳定性,消除了地质灾害隐患。
(4)通过分析对比研究,岩质边坡采用挂网客土喷播复绿,回填土坡采用穴种乔木的复绿措施,恢复了山体生态景观。
(5)通过采用废弃矿山地质环境治理及生态恢复技术,达到了消除地质灾害、恢复生态景观的目的,对类似废弃矿山地质环境治理具有重要的借鉴意义。
参 考 文 献
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(收稿日期2020 06 08
櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄
)(上接第226
边沟滑模施工页)
图3 2#钻孔轨迹
瓦斯抽采情况进行监测监控。单孔瓦斯抽采浓度达到60%,瓦斯抽采纯量为1.1m3/min以上,连续抽采3个月无衰减。工作面回采期间瓦斯超限次数为零,有效保证了工作面安全高效开采。
4 结 论
(1)ZDY6000LD(F)型定向钻机及配套装备在施工过程中性能稳定,泵车搬迁方便快捷,施工30d,钻孔总进尺达1821m,单孔最深426m,孔径达153mm,满足设计要求。该定向钻进技术与装备能够满足某矿乃至西南地区复杂地层条件下的顶板裂隙带近水平定向瓦斯抽采钻孔的施工。
(2)某矿采用顶板裂隙带近水平定向瓦斯抽采长钻孔技术,单孔抽采浓度达到60%,单孔瓦斯纯量达到1.1m3/min,回采过程中回风瓦斯零超限,不仅实现“以孔代巷”解决煤层采动卸压瓦斯难题,更为周边矿井瓦斯治理提供借鉴。
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(收稿日期2020 04 28)
  付天池 叶小舟等:某废弃矿山地质环境治理及生态修复技术研究      2020年12月第12期

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