夹具简单气路维护

安  徽  福  臻  工  业  有  限  公  司  研  发  部  编  制
(本文件制作与乌拉圭奇瑞SOCMA 合资工厂) 2008年2月27日
瑞祥自动化科叶朝国
2011.03.24
第一章夹具气动元件型号说明
我公司生产设计的焊装夹具,从控制方式可以分为手动控制与驱动、气动控制与驱动和电控与气动驱动结合的三种。
本手册以气控为重点简单介绍,我公司的气控夹具的简单维护保养与简单故障排除。一、以下为我公司气控逻辑气路中常用的符号所表示的含义:
表1-1
水稻田
二、我公司常用的气动元件的型号列表:
序号 名称 型号 厂家 备注
A1 二点组合 AW30-WC32K097 S.M.C
A2 方向閥 VFA5220-03 S.M.C
A3 PB閥VM130-01-33 S.M.C
A4 極限開關 VM131-01-01S S.M.C
A5 調速閥2 AS2201F-01-10S S.M.C CQ2B32/40使用
A6 調速閥3 AS2201F-02-10S S.M.C CQ2B50/63使用
A7 N連式閥
VV5F5-20-0N1 S.M.C
N≥3表示可选参
数,如3,4,5…
A8 OR閥VR1210-01 S.M.C
A9 AND閥VR1211F-06 S.M.C
表1-2
三、气动元件的基本功能简述
对于我公司常用元件的气路上的具体功能,将有SMC公司的专业人员做详细的讲解,在这里只作简单叙述。挤压件
PB阀:我公司使用的PB阀主要是用来实现传达控制气路先后动作指令的阀,属于点动开关,按下按钮则通气,给方向阀传达换向气流,实现换向阀气控换向,松开按钮则相应的控制气路断气,通气指令结束。
限位开关:本气动元件是实现逻辑工作循序,前后互锁要求。
气压缸:本元件是利用压缩空气产生的压力来提供直线运动,是气动夹具上的动作执行元件。
OR阀:本阀是控制元件,实现逻辑要求的气控元件。
调速阀:调节气流大小,实现动作快慢的元件。
方向控制阀:能改变气体流动方向或通断的控制阀,在夹具上是直接实现机构的打开或关闭的控制元件
二点组合:包含空气过滤器和减压阀,净化气体和调节与控制压力的元件。
(二点组合)(PB阀)(夹紧气压缸-CK1A系列)
方向控制阀与阀座(限位开关) 调速阀
第二章常见气动故障与排除
在正常夹具生产过程中,气动部件时常会有一些问题,有些问题将直接影响到我们的生产,这些问题正常都需要技术人员来现场解决,但有的问题可以由现场直接排除,不需要在向设备部门申报维修,自己就可以直接维护。
本手册仅局限简单故障的现场排解。重大问题则依然需要专业技术人员来排解。
一般在现场常见的故障可以分以下几类:
从气动元件的种类分:1、控制元件问题
2、执行元件问题
3、净化元件问题
4、其他元件问题
控制元件问题:控制元件包含PB阀、方向控制阀、限位开关、调速阀,OR阀等。其中故障较多的为PB阀,方向控制阀和限位开关。
控制元件故障将影响动作的执行,一般PB阀的损坏大多是按下按钮后不能正常弹回,导致常断开关,一直处于常开,致使下步动作无法执行。方向控制阀元件故障一般是不能正常换向,或者由于其中的内芯润滑不够,导致通气孔供气不足,致使机构运转不顺畅,甚至机构不能正常打开或加紧。方向控制阀的常见故障有:由于弹簧使用老化,导致部分单作用的方向控制阀无法正常回弹,致使换向失败。由于密封不良,导致换向压力不足,致使正常换向失败。由于受到外在因素导致损坏不能正常换向。限位开关一般都是使用的寿命达限而需要更换,但有些情况则是由于外在的机械撞击导致损坏。
解决气路问题,我们没有什么特别好的办法,一般都是使用排除法来解决。通常都是采用“望”“闻”“问”“切”四种方法来逐个排除,最终到问题的所在。
一般首先“闻”,就是听,看看整个夹具是否那里有漏气的声音,漏气会严重的影响夹具的动作及能源损耗,到漏气点,问题一般就都可以解决了,如果是经常的漏气就要分析原因,如是否是泄气不畅,使用气动元件不合理等。
其次就是“望”一下加剧个夹抓是否有异常,如被什么东西卡死或干涉什么的,或者是机构上缺少什么的。
二联件
再次就是问:对于没有调查就妄下结论修改气路是很危险的,只有充分的向操作本工位的工人了解情况,方能不误诊“病因”
如果以上的方法依然不凑效,那最后的办法就是“切”了。查气路图,对夹具气路进行解剖分析,使用本方法需要有一定的气路知识。
下面就气动夹具可能出现的故障作简单的描述:
一、按下动作按钮后,夹具不动作。
一般出现这种情况,大多是由于以下几点原因引起:
1、行程开关处问题:行程开关的进出气口安装错误,一般进气口接在有三角表示
的一侧,如图示意;
2、行程开关的限位挡板问题:安装限位挡板(以下简称挡板)的螺柱变形,导致
挡板没有有效的接触到行程开关的触点;或者由于紧固挡板的螺母松了,导致
挡板的位置变化,指使没有有效的接触开关;
3、夹具上的手动机构没有到位:本问题比较常见,一般在某一步动作中由于手动
进给的动作较多,有遗漏夹紧的或没有夹紧到位的现象存在,解决的方法就是
检查一下是哪个没有被推到位,重新推到位就可以了;
4、由于机构有比较高的位置要求,机构上设计有保证位置精度的O、V、U或一
字型挡块的,在挡块的两侧夹有杂物或由于较长的时间夹具没有保养致使机构
不能精确到位,没有有效的压紧行程开关,感知失效;
5、前几步的动作有没有到位的,并且有感知,导致限位开关没有感知信号,致使
动作失败;
6、连接控制气路有漏气的现象,导致供气不足;
7、主气管没有气、主气路的机械阀(和两点组合在一起)没有打开或者是气压不
足,查看压力表一般分装夹具的空气压力为0.5MP左右,主线夹具的空气压力
为0.55-0.6MP;
8、气动二联件损坏,不通气或者是由于空气过滤器长期没有释放脏气,导致杂物堵
住了气孔;
9、由于焊接产生的焊渣粘接在气压缸的活塞杆上,导致气压缸损坏不能动作;
10、气管有折弯、老化、挤压变形致使通气不畅引起的。
11、PB阀、方向控制阀等气动元件的损坏;
12、调速阀被调到最低甚至被关闭;
13、其他一些原因:如气路设计不合理、由于总成件的焊接变形导致夹具的机构被
卡住了、机构过大过重而设计选用的气缸的压力不够等。
二、按下动作按钮后,夹具部分机构动作,部分机构不动作。
1、听一下看是否有漏气、或气管松动等;
2、机构本身过大过重,提供的压力不足导致,如主线的输送滚床或总拼的侧围SLIDE
机构,检查压力表,一般主线需要提供的压力为0.55-0.6MP,或者由于在维护中有更换气管,将原来
较粗的气管更换为细的,如将主线的直径为12毫米的主气管换为直径为10毫米的了,导致供气不足,压力不够.
3、机构本身过大,设计选用的驱动气压缸太小
4、由于焊接应力的影响,机构被卡、挂主了
5、由于设变新追加的机构干涉
6、气压缸损坏,如活塞杆的表面粘有大量的焊渣
7、前面的动作有没有到位的情况
三、按下动作按钮后,夹具机构动作,但部分机构动作缓慢或太快。
1、由于机构过大,为安全考虑,属于设计需求使动作缓慢;
2、由于机构过大,使用的气压缸的缸经和行程都较大,出现压力瞬时急剧衰减,属于手机转轴
正常现象;
3、调整气压缸的调速阀,有的气压缸有气缓冲,也可以调气缓冲,也可二者结合一起
调;
4、 由于气路的泄气不够充分引起,可以将方向控制的安装阀座的另外两个气口也安装
消音器进行加大泄气速度;
5、 非自润滑的机构长时间没有维护保养,导致机构润滑不够,出现干磨擦,增加润滑
油可解决本问题;
6、 由于轴承、肘、轴等已经达到使用寿命需要更换了。
四、按下动作按钮后,夹具机构动作,但部分机构出现误动作,如有的机构本应该是直接打
开的,但却表现先打开一点后又关闭然后再打开等
制作奖章这类问题一般都是气路的排气不畅引起的,检查气管看是否有扭曲、折弯、老化变形通气不畅,如果没有这样的问题,则可以追加消音器增大泄气流量。
在同一个方向控制阀上连接的气压缸中的缸经与行程差距太大,并且有大缸经大行程的汽缸,大气压缸在泄气的时候泄气流量较大,串气较严重引起的。
五、按下动作按钮后,夹具机构动作正常,但听到刺耳声音,这种情况一般是消音器损坏,
需要更换一个就好了。另外的一种的情况就是选型不对,泄气超过极限。
六、按下打开按钮后,夹具机构正常动作,但却夹不紧。
1. 供气压力不足;
2. 选用的气压缸过小,并且夹抓机构阻力臂过大。
3. 主气管管经过小,如总拼或主线输送线气管一般为直径为12毫米。双层pcb板
七、在有互锁要求的地方,前面的一步还没有动作,按下后面的动作按钮后,夹具机构也照样动作。 1. 前工位的限位开关没有正常复位;
2. 夹具缺少逻辑互锁。
瑞祥自动化科叶朝国2011.03.24

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