延迟焦化装置放空塔系统改造实例及效果评价

延迟焦化装置放空塔系统改造实例及效果评价
摘要某延迟焦化装置放空塔原设计为8层折流板,对放空塔油气进行简单的洗涤,塔底重污油冷却后做急冷油,塔顶不凝气放火炬,塔顶轻污油做急冷油,存在塔顶冷凝水油水乳化严重,影响下游污水汽提装置运行,塔底和塔顶污油直接做急冷油温度过低且易带水,对急冷油注入嘴子影响较大。装置与某设计院合作,利用大修机会进行放空塔系统改造,去掉折流板,改为两层喷淋,对冷凝水罐进行改造,减少油水乳化,塔底增加蒸汽加热器对污油进行加热,轻、重污油分别回炼,提高回炼量同时保护了回炼设备。
关键词  延迟焦化;放空塔改造;喷淋;污油回炼;油水乳化
1 前言
某炼油企业延迟焦化装置设计规模230万吨/年,采用LPEC的可灵活调节循环比流程,放空塔系统设计为8层折流板,塔底循环泵将塔底重污油抽出冷却后返塔,对进入放空塔的油气进行冷却和洗涤,洗涤后的重污油经过水箱冷却后送至污油收集罐暂存,作为急冷油注入到焦炭塔顶大油气线急冷油嘴子处。塔内油气进入塔顶后,经过冷凝冷却进入三相分液罐,气
体进入火炬放空系统,含硫污水送至下游污水汽提装置处理,罐内污油送至污油收集罐,做急冷油使用。
2 存在的问题分析
塔底油
该放空塔流程设计简单,操作简便,适应性强,但是存在一些问题无法解决,例如塔内洗涤效果较差,塔顶油水乳化问题,气体排放冲击火炬等问题,主要存在的问题如下:
2.1 污油的出路问题
塔顶和塔底污油都是冷却后送入污油罐储存,然后作为急冷油注入焦炭塔顶控制焦炭塔顶温,存在温度过低的问题,温度过低污油必然带水,带水冷污油进入焦炭塔大油气线处,进入急冷油嘴子后,会急剧汽化吸热,水和轻组分汽化膨胀,对急冷油嘴子产生不利影响,装置曾出现过多塔急冷油嘴子出现裂纹的问题,出现泄漏,危害安全生产,嘴子与母体连接处出现裂纹,与污油温度低和带水可能有关。(设计急冷油为蜡油,180℃,不带水,用污油做急冷油只有40-60℃,带水)
用冷污油做急冷油除带水和温度低以外,用量也很小,很难平衡装置污油产量,炼厂想要
装置多炼罐区污油,比较困难。
2.2 塔顶含硫污水水质差
放空塔顶含硫污水油水乳化严重,油含量普遍在几万PPM数量级,对下游污水汽提装置原料水脱油,防止含油进入汽提塔等操作影响较大。
2.3 塔顶不凝气回收
放空塔顶不凝气原设计都是去火炬系统,一是造成装置额外的加工损失,二是排放气体期间,对火炬系统冲击较大。
3 放空塔改造内容
流氓猫图1改造后的放空塔系统流程
3.1 塔底部分
竹胶合模板
①增加3.5MPa蒸汽加热器,将塔底循环泵扩容,分一路塔底油进入加热器进行加热脱水,维持塔底温度在180℃左右,塔底油直接作为急冷油进焦炭塔,解决温度低和带水问题,其他污油全部进入放空塔加热脱水。②增加自产蜡油进放空塔底流程,用来补充塔底液位,防止污油量不足的时候急冷油中断,维持塔底油做急冷油的连续性。③增加一个含硫污水喷嘴,进放空塔油气线,控制油气进塔温度,降低油气中重污油在塔内向塔顶的聚集,减少塔顶污油重组分含量。⑧水箱冷却器增加旁路控制,控制塔底回流返塔温度。
boin3.2 塔内部分
④拆除塔内原来的8测折流板,改为两侧喷淋,将回流污油从塔顶喷入,增加污油和油气接触面积,根据设计核算,约相当于一层理论板的分离效率。⑤将进放空塔的外来其他污油单独增加了一层喷淋,将污油喷入塔内进行脱水。⑥油气进塔口上增加一层填料,作为气体分布器使用。
3.3 塔顶部分
⑦塔顶含硫污水泵最小流量线入口改为塔顶空冷入口,相当于增加空冷注水,减少偏流。⑨塔顶油气分离罐部分改造:进料口增加气液分离结构,减少对罐内液面的扰动;罐内增加垂直切线方向的栅格板,稳定液位减少扰动,增加油水分离效果;增加一段填料絮凝器,增加油水破乳效果。⑩增加不凝气去分馏塔流程控制和超压泄放联锁,老塔处理期间将部分油气回收到气压机入口。(11)塔顶轻污油增加去分馏塔柴油线的轻污油回炼流程,作为轻污油回炼,不做急冷油。(12)塔底污油增加去分馏塔中段回流的回炼流程。
4 改造效果
机械发条4.1 塔顶部分
改造后,放空塔顶含硫污水的油含量有一个数量级的降低,从原来的20000ppm降低至1000-2000ppm,乳化带油情况明显改善。污水汽提装置脱油量减少,汽提塔堵塞情况减少。老塔处理期间,每天可以回收不凝气2万标立以上。
图2 放空塔含硫污水改造前,改造后平均水平,改造后最好水平
4.2 塔底部分
增加蒸汽加热器以后,放空塔回炼外来污油量从原来的2-4t/h提高到了5-8t/h,除了装置自产污油全部消耗完毕外,基本能够保持炼厂重污油罐区脱水污油低库存。
4 存在的不足和建议
①设计改造后塔底温度控制180℃,塔顶控制140℃,实际运行发现,塔顶温度如果按照设计数据控制,会出现蒸汽加热器一边加热,水箱冷却器一边冷却的问题,造成3.5Mpa蒸汽的浪费,另外由于间歇操作的特点,塔底泵抗抽空能力较差,在切改焦炭塔流程过程中容易抽空。建议将塔底加热和塔顶冷却分为两个回流,增加中段集油箱和回流泵,塔顶部分带水箱冷却器进行冷回流,控制顶温,减少塔顶重组分,塔底部分带蒸汽加热器进行热循环,维持塔底较高温度,蒸发脱水,避免塔底泵经常抽空,减少蒸汽浪费。
②去分馏塔中段回流的回炼线非常好用,但是当初没有考虑流量控制和焦粉问题,由于放空塔污油携带较多焦粉焦粒,放空塔自己回流部分过滤器精度不能做到太高,否则会出现频繁堵塞问题,但是回炼进分馏塔的污油需要尽量减少焦粉携带,避免堵塞分馏塔部分的换热器,因此需要增加过滤器。
③塔顶油气回收线管径选择小了,由于放空塔与分馏部分压降较小,造成油气不能全部回收,还是需要部分放火炬,应该核算压降,增加管径,减少或不放火炬,同时也可以降低放空塔顶压控制,提高冷焦效果。
④甩油直接进放空没有设计控制手段,甩油容易带水,间歇送油量大或带水都可能造成放空塔底泵抽空。
空速管

本文发布于:2024-09-24 03:27:53,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/338902.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:污油   塔顶   放空   增加   装置   改造   油气
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议