影响磷酸二铵产品结晶感

关于磷酸二铵产品结晶感的情况分析
磷酸二铵在国内属新型产品,其生产工艺现基本成熟,但因国内各生产厂家用矿品种不同,其产品质量和工艺控制各异,DAP质量要求养分稳定合格,外观粒度均匀、圆润并有结晶感。DAP质量不能仅以国标进行评判,应以顾客需求组织生产,在生产过程中DAP内在及外观质量受矿石质量和矿种的影响较大,同时工艺生产操作和生产装置也直接决定产品质量。
一、影响原因
现国内二铵有结晶感的厂家有:云南富瑞、云南三环、三环嘉吉和湖北宜化。在国内有关磷酸二铵方面书籍上无结晶感方面的研究和介绍,根据生产现状和数据分析,影响结晶感的主要原因有:
1、配矿质量及指标的确定对结晶感的影响分析:
原矿配矿:以往配矿主要以P2O5MgO为依据,从而大致确定精矿中MER。配矿原则是以成品总养分和氮含量达标为前提,兼顾MgO对成粒的影响,若按这一原则远远满足不了产品外观圆润均匀并有结晶感这一要求。
①原矿中AL2O3含量对产品外观影响很大,通过对近几个月的数据统计分析显示,DAP外观质量好时AL2O3含量在节能烤箱1.4以上,低于此数据则DAP生产表现为粒度不稳定,感差。而影响AL2O3含量的矿种主要为花果树精矿。该矿通过水洗和重力选矿后AL203含量较低,在配矿时要严格控制花果树精矿用量,一般不能大于20%,确保配矿后AL2O3含量在1.5%以上。
②高MgO原矿通过浮选可获得相对较高的精矿P2O5含量,但在浮选MgO的同时也带出了部分Fe2+ Al3+ 等有利造粒的杂质。宜昌矿的特点是MgO高,矿石中K+ Na+1 Fe2+ Al3+含量低,基本上是成一定的反比例,这虽有利于磷酸生产,但从产品成粒来看,并不是有利的,所以严格控制配矿MgO稳定是必要的。根据近几个月的数据分析,精矿MgO0.7%左右时,MER10-12%最有利于造粒,并且原矿装配自动流水线MgO%=2.0-2.5%P2O5%=28.5-29.5%时所获得的精矿最能兼顾磷酸指标和DAP的外观质量。
③矿种选择:根据矿石分析数据和生产摸索的经验,花果树精矿对造粒不利,云贵矿对造粒有利,同时为保证配矿质量和理论计算数据一致,矿种使用不能超过3个,矿石进场分堆不能只以MgOP2O5为依据,还要考虑综合品质。这些有待进一步摸索。
2DAP的结晶感由磷酸质量所决定。
磷酸质量主要以酸浓和酸中杂质含量来评判,在精矿质量相对稳定时稀浓酸质量必须相对稳定。杂质在酸中的溶解度随酸浓变化而变化,这种变化不具备一定曲线斜率,在一定温度下酸浓稳定酸中杂质就相对稳定。稀酸、浓酸陈化目的主要是通过降温、沉降达到去除杂质从而提高磷酸品质的目的,这种品质的提高对养分显然是有利的,但是否对造粒有利尚值得探讨。因为对造粒有利的绝大部分杂质在酸中都有一定的溶解度,随着沉降时间延长、酸温降低,部分杂质溶解度可能成几何倍数下降。但是若沉降时间过短,则部分有害杂质不能从酸中有效去除,特别是镁络合物等若不能去除则影响造粒。所以通过确定磷酸沉降槽的温度来确定存化期这一办法值得摸索。
1)磷酸中的MgO含量。
精矿中的杂质MgO在生产过程中全部进入磷酸,在磷酸与氨反应的过程中全部生成镁的复合盐,其盐影响磷铵料浆的性质和粘度。其含量高,将导致磷铵产品强度低,结晶感差,着困难,造粒状况差,现场粉尘大。
2)磷酸中的Al2O3含量。
精矿中的杂质Al2O3在生产过程中70%左右进入磷酸,在磷酸与氨反应的过程中全部生成铝的复合盐,其盐影响磷铵料浆的性质和粘度。其含量太低和太高,将导致磷铵产品强度低,结晶感差,着困难,造粒状况差,现场粉尘大。
3)磷酸中的含固量(淤渣含量)。
含固量就是酸中固体沉积物的含量,固体沉积物主要是由硫酸钙和碱性氟硅酸盐及铁、铝磷酸盐等组成。在DAP生产过程中,磷酸中的含固量过高会造成中和料浆稠而不粘,造粒困难。
上三种成份的异常,均会造成磷酸二铵装置造粒和着困难,产品无结晶感且产生大量的粉尘,产生的粉尘易结疤堵塞系统造成停车,且使内着后的DAP粒子表面形成一层白的粉尘,粘结在DAP粒子表面影响着效果。
3、磷酸质量的变化,产量的提升使粒度调节手段受限,操作空间变得狭小。
二、目前情况
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随着精矿中杂质含量的变化,其MER(金属杂质含量)由10-12%下降至7-9%,主要体现在Al2O3含量的下降,其MgOFe2O3基本稳定。针对此杂质组成,经过摸索磷酸二铵装置工艺控制指标,现1#2#DAP装置产品结晶感有且较稳定,但无通透性,非晶型磷酸盐结晶3#DAP结晶感强但不圆润。整体来说,与用云贵矿生产的磷酸二铵相比要差,与其它用宜昌矿的厂家生产的要好。
三、存在问题
针对现1#手机镜片太阳能浴室2#DAP装置的生产状况,提高产品结晶感所面临的问题有:
1、原矿中有利于产品外观的杂质含量组成不稳定,一直呈下降趋势,特别是花果树精矿在生产中用量越来越大。
2、装置生产能力不断提升,造粒机内反应热增大,磷铵装置抽风有限,造成造粒温度高,成粒状况下降。
3、现有库存的磷矿生产磷铵,磷铵装置控制指标范围较窄,操作难度大,指标稍有偏离,粒子状况就变差,造成产品质量难以稳定。
四、控制措施
针对以上状况,在现阶段采取的措施如下:
1、提高料浆喷洒压力,改善料浆喷洒状况,提高造粒成球率。
2、成立攻关小组,对提高1#2#磷铵装置管式反应器生产负荷,减小预中和负荷,提高产品结晶感状况进行攻关。
3、精心配矿,确保精矿中杂质含量组成。
                                      磷复肥事业部
                                        〇〇八年十一月五日

本文发布于:2024-09-23 17:24:36,感谢您对本站的认可!

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