电阻误判原因分析

刚性电引火电阻误判原因分析及解决措施
一、任务由来:
目前,我车间304-1刚性电引火头生产线焊桥工序的桥丝电阻工艺规定值为(1.301.60)Ω,在实际生产过程中,该工序采用人工抽测的方法反馈、控制桥丝电阻,桥丝电阻执行的内控范围为(1.351.55)Ω,焊接好的桥丝蘸制完引火药进入对焊工序后,电引火头块与脚线电极塞对焊前,需100%进行电阻检测,电阻检测装置设定的范围为(1.251.60)Ω,电阻检测符合上述要求后才予以对焊。按照上述环节及前后设定的电阻范围宽窄,即使由于稍微的电阻测量误差,按理论推断,对焊前剔除的电引火头块绝大部分应为电阻不合格品(少部分因外观原因桥丝断裂而被剔除),即大、小电阻废品及断桥废品。但是,在实际生产过程中车间发现,在剪切掉的电引火头块中存在相当一部分的电阻合格品(30%左右),也就是说电阻检测装置出现了检测不准确的现象,即电阻“误判”的现象。
以往以来,车间对对焊机电阻误判的原因也有一定的认识,但由于对焊设备多,生产过程中该问题时隐时现,又受工装、半成品料带及操作人员等诸多因素的影响,对电阻误判的原因在认识上一直比较零散、模糊,没有形成清晰的认识,未能到直接有效的改进措施。为此,
车间本月在刚性两个生产班组固定了两台对焊机,对其电引火头切块废品进行了电阻抽测,并在电阻抽测的过程中对对焊机进行状态分析,以求使电阻误判的原因更加清晰明确,从根本上大幅减少电引火头电阻误判的现象,提高电引火头的电阻良品率。
二、原因分析及解决措施:
经过一个月的电阻块电阻抽测,以及电阻检测装置的研究分析,车间大致分析出了电引火头电阻误判的原因,其主要原因有:
1)电阻测量装置电极块上端面结构设计不合理,接线卡子接触面积过小,导致卡子根部伴随电极块上下冲切运动时极易受力疲劳,时常不易察觉地松动或断裂,卡子松动时检测到的电引火头就会为成为大电阻废品,具体对焊机显示的阻值为大于1.60Ω, 95215232卡子根部断裂时检测到的电引火头即形成断路废品,具体对焊机显示的阻值一直为10.19Ω。上述两种现象,对焊操作者若发现不及时,就使合格品的电引火头被误切。
48日,技术员对A14号机进行电阻块跟踪抽测过程中,发现对焊机频繁地剪切电引火头,并且机显电阻值多为(1.61.9) Ω,将剪切下来的电引火头实时测量后发现,相当一部
分为电阻合格品(表1),停机检查检测装置时发现,接线卡子松动,将卡子及时接好后,检测装置恢复正常,剔除的电引火头均为电阻废品(表2)。具体数据见表1,表2
1(卡子松动时)
抽测数量/
30
电阻值
1.42
1.38
1.67
1.60
1.63
2.06
1.43
1.69
1.67
1.43
1.69
1.67
1.43
1.63
1.47
1.63
1.45
1.72
1.75
1.58
1.71
1.46
1.59
1.62
1.70
1.44
1.62
1.60
1.71
合格数量/
12
误判率%
40%
2(卡子接好后)
抽测数量/
30
电阻值
2.02
2.01
1.97
2.01
1.75
1.97
1.82
1.80
1.84
1.89
1.83
1.69
1.69
2.92
1.83
1.80
1.62
1.89
1.93
1.67
1.84
1.82
1.80
1.88
1.88
2.02
1.90
1.80
1.86
合格数量/芯模
0
误判率%
0%
解决措施:① 车间针对此种情况,重新设计了电极块形状,增大了其上端的面积,相当于增加了接线卡的接触面积,减少了线卡运动过程中的磨损,明显减少了线卡松动和断裂的次数。② 一周一次,定期检修接线卡。③ 对操作者进行责任意识教育,对焊过程中实时注意对焊机状态,机显频繁出现大电阻及对焊机频繁剪切电引火头时,要停机检测剔除的电引火头,测量其真实电阻,若为误判现象,需检测测电阻装置,及时排查原因,排除故障。
2)电阻测量装置电极块上方压簧断裂,有时甚至断成几节,造成电极块检测电阻时不稳定,时好时坏,有时机显检测电阻均为大电阻(大于1.60Ω),而实际剪切下来的电引火头却为合格品。
410日,技术员对B8号机进行电阻块跟踪抽测过程中,发现对焊机频繁地剪切电引火头,并且机显电阻值多为(1.62.2) Ω,将剪切下来的电引火头实时测量后发现,相当一部分为电阻合格品(表3),停机检查检测装置时发现,其中一个电极块上方的压簧断成两节,将压簧重新更换后,检测装置恢复正常,剔除的电引火头均为电阻废品(表4)。具体数据见表3,表4
3(压簧断裂)
储值卡系统voip网关
抽测数量/
30
电阻值
1.42
1.74
1.82
1.44
1.73
1.72
1.52
1.71
1.42
1.69
1.44
2.35
1.69
1.91
1.43
1.97
1.67
1.57
1.82
防鼠器
1.49
1.73
1.83
2.31
2.17
1.78
1.74
1.49
2.58
合格数量/
9
误判率%
30%
4(更换压簧)
抽测数量/
30
电阻值
1.62
1.68
1.67
1.60
1.63
2.06展示柜制作
1.73
1.69
1.77
1.90
1.67
1.73
1.63
1.83
1.95
1.72
1.75
1.68
1.71
1.46
1.59
1.62
1.70
1.84
1.63
1.71
合格数量/
0
误判率%
0%
解决措施:① 一周一次,定期检修压簧。② 对操作者进行责任意识教育,对焊过程中实时注意对焊机状态,机显频繁出现大电阻及对焊机频繁剪切电引火头时,要停机检测剔除的电引火头,测量其真实电阻,若为误判现象,需检测测电阻装置,及时排查原因,排除故障。
3)测电阻装置两个电极块短路,造成机显检测电阻为(0.050.08)Ω,而实际剪切下来的电引火头块为电阻合格品。造成短路现象的原因有几类:电极块带有磁性,两个电极臂间沾有铁屑;两个电极中间或背面夹有的塑料绝缘片掉落;电极块冲切时前后晃动,与冲刀前端接触短路。
4)梳齿带平整性不佳,有皱褶,机显大、小电阻均有,实际检测电引火头块为合格品。解决措施:严格控制对焊前工序中料带的平整性,如梳齿冲制,加强快注塑过程中料带的断头要少,焊桥丝过程中缠绕料带要及时等。
三、小结:
通过上述原因分析,我们到了刚性电引火头对焊时电阻误判的主要原因,发现其多为测
电阻装置出现了不易察觉的机械故障,导致测电阻时不稳定,车间对装置的结构进行了部分改进,又制定了定期检修的制度,同时还对对焊操作者进行了质量意识培训,并要求技术人员在工序监督时,若发现误判现象存在,而操作人员不及时停机检修的现象,将按车间质量管理办法进行相应考核。上述措施,车间将予以固化,纳入对焊工序的质量控制措施中,以求使对焊时电阻误判的现象降到最低。
根据统计结果误切比率小的操作者进行奖励
304车间
2010428

本文发布于:2024-09-24 15:21:58,感谢您对本站的认可!

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