一、任务由来:
目前,我车间304-1刚性电引火头生产线焊桥工序的桥丝电阻工艺规定值为(1.30~1.60)Ω,在实际生产过程中,该工序采用人工抽测的方法反馈、控制桥丝电阻,桥丝电阻执行的内控范围为(1.35~1.55)Ω,焊接好的桥丝蘸制完引火药进入对焊工序后,电引火头块与脚线电极塞对焊前,需100%进行电阻检测,电阻检测装置设定的范围为(1.25~1.60)Ω,电阻检测符合上述要求后才予以对焊。按照上述环节及前后设定的电阻范围宽窄,即使由于稍微的电阻测量误差,按理论推断,对焊前剔除的电引火头块绝大部分应为电阻不合格品(少部分因外观原因桥丝断裂而被剔除),即大、小电阻废品及断桥废品。但是,在实际生产过程中车间发现,在剪切掉的电引火头块中存在相当一部分的电阻合格品(30%左右),也就是说电阻检测装置出现了检测不准确的现象,即电阻“误判”的现象。 以往以来,车间对对焊机电阻误判的原因也有一定的认识,但由于对焊设备多,生产过程中该问题时隐时现,又受工装、半成品料带及操作人员等诸多因素的影响,对电阻误判的原因在认识上一直比较零散、模糊,没有形成清晰的认识,未能到直接有效的改进措施。为此,
车间本月在刚性两个生产班组固定了两台对焊机,对其电引火头切块废品进行了电阻抽测,并在电阻抽测的过程中对对焊机进行状态分析,以求使电阻误判的原因更加清晰明确,从根本上大幅减少电引火头电阻误判的现象,提高电引火头的电阻良品率。
二、原因分析及解决措施:
经过一个月的电阻块电阻抽测,以及电阻检测装置的研究分析,车间大致分析出了电引火头电阻误判的原因,其主要原因有:
(1)电阻测量装置电极块上端面结构设计不合理,接线卡子接触面积过小,导致卡子根部伴随电极块上下冲切运动时极易受力疲劳,时常不易察觉地松动或断裂,卡子松动时检测到的电引火头就会为成为大电阻废品,具体对焊机显示的阻值为大于1.60Ω, 95215232卡子根部断裂时检测到的电引火头即形成断路废品,具体对焊机显示的阻值一直为10.19Ω。上述两种现象,对焊操作者若发现不及时,就使合格品的电引火头被误切。
4月8日,技术员对A班14号机进行电阻块跟踪抽测过程中,发现对焊机频繁地剪切电引火头,并且机显电阻值多为(1.6~1.9) Ω,将剪切下来的电引火头实时测量后发现,相当一部
分为电阻合格品(表1),停机检查检测装置时发现,接线卡子松动,将卡子及时接好后,检测装置恢复正常,剔除的电引火头均为电阻废品(表2)。具体数据见表1,表2。
表1(卡子松动时)
抽测数量/发 | 30发 |
电阻值 | 1.42 | 1.38 | 1.67 | 1.60 | 1.63 | 2.06 | 1.43 | 1.69 | 1.67 | 1.43 |
1.69 | 1.67 | 1.43 | 1.63 | 1.47 | 1.63 | 1.45 | 1.72 | 断 | 1.75 |
1.58 | 1.71 | 1.46 | 1.59 | 1.62 | 1.70 | 1.44 | 1.62 | 1.60 | 1.71 |
合格数量/发 | 12发 |
误判率% | 40% |
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表2(卡子接好后)
抽测数量/发 | 30发 |
电阻值 | 2.02 | 2.01 | 断 | 1.97 | 2.01 | 1.75 | 1.97 | 1.82 | 1.80 | 1.84 |
1.89 | 1.83 | 1.69 | 1.69 | 2.92 | 1.83 | 1.80 | 1.62 | 1.89 | 1.93 |
1.67 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.88 | 1.88 | 2.02 | 1.90 | 1.80 | 1.86 |
合格数量/芯模发 | 0 |
误判率% | 0% |
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解决措施:① 车间针对此种情况,重新设计了电极块形状,增大了其上端的面积,相当于增加了接线卡的接触面积,减少了线卡运动过程中的磨损,明显减少了线卡松动和断裂的次数。② 一周一次,定期检修接线卡。③ 对操作者进行责任意识教育,对焊过程中实时注意对焊机状态,机显频繁出现大电阻及对焊机频繁剪切电引火头时,要停机检测剔除的电引火头,测量其真实电阻,若为误判现象,需检测测电阻装置,及时排查原因,排除故障。
(2)电阻测量装置电极块上方压簧断裂,有时甚至断成几节,造成电极块检测电阻时不稳定,时好时坏,有时机显检测电阻均为大电阻(大于1.60Ω),而实际剪切下来的电引火头却为合格品。
4月10日,技术员对B班8号机进行电阻块跟踪抽测过程中,发现对焊机频繁地剪切电引火头,并且机显电阻值多为(1.6~2.2) Ω,将剪切下来的电引火头实时测量后发现,相当一部分为电阻合格品(表3),停机检查检测装置时发现,其中一个电极块上方的压簧断成两节,将压簧重新更换后,检测装置恢复正常,剔除的电引火头均为电阻废品(表4)。具体数据见表3,表4。
表3(压簧断裂)
储值卡系统抽测数量/发 | 30发 |
电阻值 | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 1.44 | 1.73 | 无 | 1.72 | 1.52 | 1.71 | 1.42 |
1.69 | 1.44 | 2.35 | 1.69 | 1.91 | 1.43 | 1.97 | 1.67 | 1.57 | 1.82 防鼠器 |
voip网关1.49 | 1.73 | 1.83 | 2.31 | 2.17 | 1.78 | 1.74 | 无 | 1.49 | 2.58 |
合格数量/发 | 9发 |
误判率% | 30% |
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表4(更换压簧)
抽测数量/发 | 30发 |
电阻值 | 1.62 | 1.68 | 1.67 | 1.60 | 1.63 | 2.06展示柜制作 | 1.73 | 1.69 | 1.77 | 1.90 |
断 | 1.67 | 1.73 | 1.63 | 断 | 1.83 | 1.95 | 1.72 | 断 | 1.75 |
1.68 | 1.71 | 1.46 | 1.59 | 1.62 | 1.70 | 1.84 | 断 | 1.63 | 1.71 |
合格数量/发 | 0 |
误判率% | 0% |
| | | | | | | | | | |
解决措施:① 一周一次,定期检修压簧。② 对操作者进行责任意识教育,对焊过程中实时注意对焊机状态,机显频繁出现大电阻及对焊机频繁剪切电引火头时,要停机检测剔除的电引火头,测量其真实电阻,若为误判现象,需检测测电阻装置,及时排查原因,排除故障。
(3)测电阻装置两个电极块短路,造成机显检测电阻为(0.05~0.08)Ω,而实际剪切下来的电引火头块为电阻合格品。造成短路现象的原因有几类:电极块带有磁性,两个电极臂间沾有铁屑;两个电极中间或背面夹有的塑料绝缘片掉落;电极块冲切时前后晃动,与冲刀前端接触短路。
(4)梳齿带平整性不佳,有皱褶,机显大、小电阻均有,实际检测电引火头块为合格品。解决措施:严格控制对焊前工序中料带的平整性,如梳齿冲制,加强快注塑过程中料带的断头要少,焊桥丝过程中缠绕料带要及时等。
三、小结:
通过上述原因分析,我们到了刚性电引火头对焊时电阻误判的主要原因,发现其多为测
电阻装置出现了不易察觉的机械故障,导致测电阻时不稳定,车间对装置的结构进行了部分改进,又制定了定期检修的制度,同时还对对焊操作者进行了质量意识培训,并要求技术人员在工序监督时,若发现误判现象存在,而操作人员不及时停机检修的现象,将按车间质量管理办法进行相应考核。上述措施,车间将予以固化,纳入对焊工序的质量控制措施中,以求使对焊时电阻误判的现象降到最低。
根据统计结果误切比率小的操作者进行奖励
304车间
2010年4月28日