减少钢中酸溶铝烧损的措施及效果

减少钢中酸溶铝烧损的措施及效果
李勇强;徐立山;高建国
【摘 要】钢中的铝不仅可以有效降低钢中的氧还能细化晶粒,改善钢的韧性,使钢具有较好的延展性能,同时还有防止时效性的作用,有相关资料指出,钢中氮化铝含量增加,钢的晶粒度变细,当钢中酸溶铝含量超过0.065%时,晶粒度反而重新粗大化,因此,准确控制钢中的酸溶铝含量在合适的范围内,才能保证钢材的性能.本文主要对钢中酸溶铝烧损的原因进行了分析,并提出了解决的具体措施.
【期刊名称】《河南冶金》
【年(卷),期】2013(021)002
【总页数】4页(P39-41,53)
【关键词】酸溶铝;控制;烧损;研究;精炼
【作 者】李勇强;徐立山;高建国
光盘封套
【作者单位】承德钢铁集团有限公司;承德钢铁集团有限公司;承德钢铁集团有限公司开放式基金预测
【正文语种】中 文
0 前言
承钢因钒钛磁铁矿冶炼的特点,高炉炉温控制较难,高炉铁水硫含量较高,因资源特点炼钢采用提钒-炼钢双联工艺,特殊的炼钢工艺受到半钢热量不足、渣系单一、化渣困难、转炉脱硫效率低的影响,会造成钢水氧化性强、硫含量高,下渣量大。所以承钢炼钢工序控制钢中酸溶铝烧损的研究尤为重要。另外,从市场行情看,随着近几年市场经济及热轧卷板市场的发展,含铝的卷板市场需求越来越大,所以研究控制钢中酸溶铝烧损是提高产品质量,降低生产成本,提高产品竞争力的一项重要手段。
衣架制作承钢提钒钢轧二厂自2009年投产以来,生产的钢种多为含铝钢,初期生产含铝钢时,钢中酸溶铝内控成分合格率仅为86.3%,严重影响了钢材质量和生产的稳定。为此,针对控制钢中的酸溶铝技术进行分析研究,通过采取措施,经过精炼处理的含铝钢中酸溶铝含量可稳定控制在目标值±0.004%以内,为提高产品质量、品种钢开发及降低生产成本奠定了基础。
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1 主要装备及生产工艺流程
承钢提钒钢轧二厂150 t炼钢系统现有3座吨顶底复吹转炉(其中1座用于提钒),2座LF炉、2座RH炉和2台二机二流直弧形板坯连铸机,具有稳定控制钢中酸溶铝能力的工艺设备基础。
倒悬牵引床根据所生产含铝钢种的性能要求,采用的工艺路线为:铁水预处理→(提钒转炉)→炼钢转炉→LF炉→(RH炉)→板坯连铸机。
2 影响钢中酸溶铝烧损的主要因素
在炼钢生产中,铝是强脱氧元素,大部分钢种均采用铝或含铝的复合脱氧剂进行脱氧,加入钢中的铝部分形成Al2O3或铝的各种夹杂物,部分溶解到钢中,之后随加热和冷却条件的不同,或者在固态下形成弥散的AlN,或者继续保留在固溶体(奥氏体、铁素体)中,通常将固溶体中的铝(包括随后析出的AlN)称作酸溶铝,而氧化铝则以大小不等的颗粒状夹杂形态存在于钢中,称作酸不溶铝。
由于铝是强脱氧元素,铝的收得率相比并不稳定,所以钢中的酸溶铝量也不稳定。影响钢
中酸溶铝烧损的因素是复杂多样的,对于生产中钢中酸溶铝烧损,主要与转炉下渣量、LF炉渣脱氧效果、LF炉底吹氩流量、钢包自动开浇情况、连铸全程保护等因素有关。根据实际生产情况,对影响钢中酸溶铝烧损的因素进行分析,并采取相应的控制措施。
3 减少钢中酸溶铝烧损的措施及效果
3.1 根据转炉下渣量情况调整LF炉渣料的加入配比
2010年1~5月转炉挡渣成功率平均为87.3%,有12.7%的炉次挡渣失败(下渣量>100 mm),这些炉次钢中酸溶铝最低只有1.0×10-6,转炉下渣均为高氧化铁的氧化渣,在炉渣和钢液接触的条件下,钢中的酸溶铝主要被渣中SiO2、MnO、FeO、Cr2O3以及大气氧化,造成在吹氩站喂入的铝损耗严重、收得率低。因此提高转炉的挡渣成功率,可有效提高铝的收得率。
由于转炉出钢过程中下渣不可避免,但转炉下渣量的多少决定着该炉钢精炼渣料的加入方式。生产实践发现,对于下渣量大的炉次研究,通过延长精炼的处理周期8 min~20 min,适量增加萤石、精炼渣的用量,同时适度增加铝粉加入量,可降低炉渣的氧化性,稳定合金的收得率,稳定炉渣的碱度,可达到降低钢中酸溶铝烧损的效果。
3.2 调整LF炉的增铝时机
白渣是LF炉精炼中常造的一种高碱性渣,具有良好的脱氧和脱硫的能力,白渣的碱度在4.5~5.5左右,氧化钙在50%左右,渣中W(FeO+MnO)<1.0%,白渣极易与钢水分离而上浮,较少玷污钢水。在精炼白渣下向钢水中喂入铝线可有效的降低铝的烧损,提高铝的收得率。LF炉根据对转炉下渣量的测量来确定LF炉渣料的加入量,在处理过程中通过调整底吹氩气流量,同时配合加入脱氧剂脱除钢水、炉渣中的氧,可进行快速造白渣。加料顺序调整后,LF炉增铝前炉渣成分情况见表1。
表1 LF炉增铝前炉渣成分情况 %序号 CaO SiO2 MnO Al2O3 Fe2O3MgO 1 48.7 5.3 0.24 21.6 0.73 6.31 2 46.3 5.9 0.28 21.4 0.65 6.65 3 45.5 6.3 0.17 25.4 0.35 7.53 4 51.4 5.1 0.16 21.2 0.60 4.57 5 52.9 5.9 0.15 19.5 0.98 5.29
在LF炉白渣的基础上,向钢包内喂入铝线,部分铝进一步脱除钢中的氧,脱氧后剩余的铝即为酸溶铝。实际生产中增铝操作有两种操作方法:一是在LF炉造渣时一次性加入铝,部分铝不完全脱氧即为酸溶铝;二是在LF炉造渣时加入适量的铝,仅供脱氧造白渣需要,等到炉内白渣已形成,炉渣已发泡,这说明此时渣中的氧已基本被去除,增铝剂加入后不易被
二次氧化,此时再根据钢种酸溶铝成分加入适量的铝,可降低酸溶铝的烧损,提高铝的收得率。根据实际取样分析发现,第二种方式增铝,酸溶铝的烧损约可降低27.5%。
3.3 量化控制LF炉各环节底吹氩气流量
在白渣形成后要保持白渣效果,需保证LF炉内的还原性气氛,在LF处理过程中间歇性加入铝质脱氧剂到顶渣上,避免炉渣被大气中的氧氧化,同时需保证LF炉内的微正压环境,以减少大气中的氧进入LF炉内。根据生产实践数据,承钢提钒钢轧二厂对LF炉各阶段底吹氩供气流量进行了量化控制。LF底吹氩供气流量见表2。
表2 LF底吹氩供气流量600~1200测温、取样 50~100加热 100~300合金化 500~1000钙处理/弱吹氩/NL/min预吹氩搅拌项目 单管氩气流量50~100
通过对LF炉内还原性气氛的控制,稳定了还原性炉渣的保持时间,降低了精炼处理过程中钢中酸溶铝的烧损。电子煎药壶
3.4 LF炉进行钙处理和弱吹氩控制
用铝脱氧后产物为Al2O3,在液态钢中呈固态,在浇注过程中很容易在中间包水口处聚集,影响钢水的浇注质量,且钢中的Al2O3在轧制过程中会被破碎,沿轧制方向连续分布,造成严重的缺陷。在保证钢水铝含量不降低的情况下如何减少铝的脱氧产物,使之在钢液中呈液态上浮,保证钢水在浇注时不产生絮流,保证连续生产顺利进行,是稳定控制钢中酸溶铝的关键问题。

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