钢丝胶带斗式提升机跑偏原因分析及在线修复

钢丝胶带斗式提升机跑偏原因分析及在线修复萝卜切条机
作者:***
来源:《中国科技博览》2016年第26期
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        摘要:本文将从钢丝胶带跑偏原由解析入手,并阐述在线修复举措(包含头部传动轮在线修复、胶带接头矫正等等),以期了解胶带斗式提升机跑偏的情况,并观察修复后的胶带斗式提升机的运转效果。
        关键词:钢丝胶带;提升机;跑偏;原因;在线修复
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        【分类号】TQ172.63
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        某水泥企业水泥粉磨系统在2010年10月投入运行,使用两部Φ4.2m×13m闭路磨。输送作业机械是714立方米/小时的TGD1000×41钢丝胶带斗式提升机。这两部提升机从制造完毕投入作业到2014年6月运转情况都比较稳定,然而二线钢丝胶带提升机从2014年6月下半月产生了跑偏难题,传动头轮上的胶带往一边跑偏,并且透过调节尾端配重张紧设备无法矫正
跑偏问题。而且,料斗刮蹭提升机机壳,提升机电流起伏大,液力耦合器由于过载致使油温偏高,导致熔塞熔化,让提升机终止工作,对粉磨系统水泥生产形成了极为恶劣的负效应。
        一、钢丝胶带跑偏原由解析
化工复合软管        (一)通过对提升机升段轴中心线以及水平位置的平行度的测量,测得数值是0.3/1000毫米,上下轴与垂面度的偏差是3毫米,头部传动轮和尾端从动轮与垂面的偏差是4毫米,都在各类公差允许的范畴内,同时形成跑偏。
        (二)提升机的机壳是由多类标准节构成,标准节法兰位置螺栓联接密封使用厚度是3毫米的石棉带。在装设设施的时候根据施工图实施装设,各重要部位的垂直度、水平度数据与相关要求相符,然而在带负荷运行一段时期后,各个标准法兰间的密封原料由于受到压迫,厚度产生不均衡的改变,进而使提升机头部传动轮中心线的水平度改变,并且从动轮中心线的水平度以及垂直度也产生改变。对提升机胶带接头实施水平测验,测得接头的水平边以及输送带中心线的垂直度偏差大于带宽的0.8%,输送带接头两边的错位超过4毫米。
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本文发布于:2024-09-22 03:39:19,感谢您对本站的认可!

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标签:提升机   胶带   中心线   修复   钢丝   斗式   传动   垂直
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