发电机碳刷冒火的原因及防止措施

发电机碳刷冒火的 原因及防止措施
[摘要]苏制210MW发电机碳刷冒火是机组投产以来经常发生的问题。碳刷冒火,维护处理工作量增大,严重制约着安全文明生产和机组稳定运行。为避免事故的发生,针对引起碳刷冒火的各种因素,提出改进措施,防止停机及火灾事故,保证机组安全运行。
[关键词] 碳刷 原因分析 冒火 实施措施
引言:
苏制210MW发电机组,每台发电机(包括同轴励磁机)共装型号:NCC634-32×25×64mm碳刷76块。因碳刷冒火,发电机烧坏刷架护板及滑环,已造成两次停机事故,处理时间共计253小时,少发电量4300万千瓦时。因主励磁机碳刷频繁发热冒火,引起励磁系统异常,限负荷事件时有发生,严重制约着安全文明生产和机组稳定运行。
1.碳刷历年冒火次数、更换数量及限制无功负荷
2011—2020年碳刷冒火情况统计如下
展频原理湿法炼锌
年 份
2011
2012
电子点烟器
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
碳刷冒火(次)
81
75
72
67
65
61
50
47
35
11
2011—2020年更换碳刷情况统计如下
印刷制版机
年 份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
碳刷更换(块)
740
732
717
725
715
695
680
675
660
615
2011—2020年碳刷冒火无功限出力次数如下
年 份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
影响无功(次)
14
12
11
金属化膜10
9
7
7
5
3
2
2.碳刷冒火原因分析
2.1负极滑环金属铜电腐蚀游离剥蚀现象长期运行情况严重,停运期间也没有得到有效处理,使电刷接触不良;
2.2滑环及碳刷刷架部件接触不良,接触电阻大,滑环和碳刷表面不清洁,值班人员未及时清理,滑环表面不光滑;
2.3碳刷压力不均匀,压力过小、过大,弹簧质量不好,不符合要求,电刷回路中接触电阻大,使负荷分配不均匀;
2.4刷握对滑环间隙不一致,刷握在刷架上固定不牢,使电刷在刷框中摇摆或动作滞涩有松动现象;
2.5整流子表面氧化膜未很好建立,或外部护网不严跌入硬质材料,或碳刷过短裸露的铁质部件破坏滑环表面的氧化膜;
2.6碳刷质量不符合要求,磨损过快,碳粉污染严重,碳刷质量不好,时有掉块现象,碳刷磨短未及时更换;
2.6机组振动异常、大轴中心有偏差,电刷在刷架中摇摆或动作滞涩,或在刷架内不能上下自由活动等问题。
3.改进措施
3.1减小负极滑环金属铜电腐蚀速度
3.1.1通过分析、测量,判断负极滑环轴径比正极滑环轴径少5.5mm。检修期间实施了对转子进行“倒极”,即将来自发电机整流柜的直流电源正、负极电缆在接线板处进行互换,使得原来的正极滑环变为负极、负极滑环变为正极,延缓了滑环在负极自由电子长期侵蚀之下电腐蚀速度。
3.1.2倒极后,运行平稳,再未发生冒火现象。同时对其它也进行了“倒极”,取得同样效果。
3.1.3以制度的形式,确定每两年对发电机转子“倒极”一次,避免因电腐蚀原因导致负极碳刷冒火现象的发生。
3.2降低碳刷与滑环的接触电阻
3.2.1经常清扫。对刷握、刷架、滑环表面与刷握内的碳粉、滑环周围的粉尘、油污,用压缩空气吹扫和干净帆布清擦。使刷架、滑环、碳刷经常保持清洁。
3.2.2滑环在运行中由于发热冒火会使滑环表面产生麻点,利用停机检修机会进行抛光处理;碳刷架部件接触不良还进行了镀银处理。使滑环及碳刷架部件的接触电阻大大降低。
3.2.3做好防止轴瓦摔油,使大量油污染滑环和碳刷架,增加滑环与碳刷接触电阻的安全运行措施。
3.2.4碳刷的研磨只能用水砂纸或玻璃砂纸,禁止使用金钢砂纸。保证碳刷磨面与滑环表面相吻合。
3.2.5当碳刷磨损达到整个高度2/3时就及时进行更换。
3.3保证碳刷压力均匀
3.3.1提拉每个碳刷,检查碳刷有无卡涩及异常的振动。当出现碳刷火花时,要合理地进行调整,保持刷握和滑环间距5-8mm,碳刷和刷握间隙0.1-0.2mm,刷握间距1-3mm。
3.3.2用弹簧秤检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应一般为200-300g/cm2),特别注意使各电刷的压力均匀,其差别不应超过5% 。
3.3.3调整碳刷与压紧弹簧之间的压力。各碳刷所受压力应均匀稳定,其单位压力通常在1.1-2.5kg之间,各碳刷之间的不均压力差应在5%以内。
3.3.4压簧使用前应检查其压力均匀,卡口卡入刷握内应牢固、无弹出、无断裂现象。
3.3.5碳刷磨损过多应及时更换,以免造成碳刷压力不足。
3.4利用大修机会在滑环表面车螺旋状沟槽
在滑环表面车上螺旋状的沟槽,一方面是为了增加散热面积,加强冷却,另一方面是为了改善同碳刷的接触,而且也容易让碳刷的粉末沿螺旋状沟槽排出。
3.5使碳刷在刷框内能上下自由活动
3.5.1检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动,更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1-0.2mm的间隙。
3.5.2对刷握的内表面进行修磨,使刷握内孔精细、光滑平整,无毛刺,保证碳刷在刷握内自由滑动。
3.5.3经常清扫,防止轴瓦摔油,污染刷架,使碳刷受油泥的影响在刷握内串动不灵活。
3.5.4定期检查碳刷在刷握内是否有卡阻现象,刷握的自跟踪恒压弹簧是否疲劳,滑环及碳刷架部件是否脏污。
3.6建立行之有效的规章制度
3.6.1设立碳刷运行维护专责小组。
3.6.2进行预防性试验,具体到滑环和碳刷架部件主要是绝缘电阻检查(小修时做)和交流耐压试验(大修时做)。
3.6.3对滑环表面产生的麻点进行抛光处理;碳刷架部件接触不良镀银处理。
3.6.4保证流经每个碳刷的电流相等,并设法改进通风系统,降低温度。
3.6.5加强日常维护,保证“一个加强、一个经常、一个定期、三个及时”等六个方面内容。
支的结构
3.6.6对刷握、刷架、滑环周围的粉尘、油污,用压缩空气吹扫,和干净帆布清擦。使刷架
、滑环、碳刷经常保持清洁。规定每周吹扫不少于二次,每周至少应取下4组检查清理,遇有停机备用时必须彻底对装置清洗一次。
6.6.7对过短及其它不符合要求的碳刷要及时更换。
凡遇有以下情况之一均进行更换。
6.6.7.1碳刷过短,碳刷长度低于全长的1/2,最短也不能使铆钉和刷辫外露。

本文发布于:2024-09-22 10:28:24,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/285810.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:碳刷   滑环   冒火
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议