17CrNiMo6高纯净钢锭生产工艺优化

总第302期
2021年第2期HEBEI METALLURGY
Total No. 302 2021 , Number 2
17CrNiMo6高纯净钢锭生产工艺优化
郑福生,付强,何新,戴栋
(唐山钢铁集团重机装备有限公司,河北唐山063306)
摘要:介绍了唐钢重机公司采用E A F-L F-V D冶炼流程,通过全流程综合工艺控制以及双V D工艺优 化生产17C N iM〇6的过程。经检验,所生产的17C rN iM〇6钢锭P、S和氢氧含量达到了高纯净钢的控制 要求,非金属夹杂物D S类评级$1.5,满足了下游用户锻造需求。
关键词:17C rN iM o6 ;E A F- L F- V D工艺;双V D优化;非金属夹杂物
中图分类号:TG142.41 文献标识码:B 文章编号:1006 -5008(2021)02-0061-03
d o i:10. 13630/j. cnki. 13 -1172.2021.0213
PRODUCTION PROCESS
OPTIMIZATION OF 17CrNiMo6 HIGH PURITY INGOT
Z h e n g F u s h e n g,F u Q ia n g,H e X i n,D a i D o n g
(Tangsteel Group Heavy M achinery Equipm ent C o.,L t d.,Tangshan,H e b e i,063306)
A bstract:The EA F -LF-V D smelting process adopted by Tangsteel Heavy M achinery is introduced. The production process o f 17C rN iM o6 is optim ized by comprehensive process control and double V D process. The results show that the P,S , hydrogen and oxygen contents o f 17C rN iM o6 ingot meet the control require­ments o f high p urity steel,and the DS grade o f non -m etallic inclusion is less than or equal to 1.5, w hich meets the forging requirements o f downstream users.
Key W ords : 17C rN iM o6 ;EA F - L F- V D process ;double V D optim ization ;non m etallic inclusions
水封井0引言
伴随着科学技术和机械装备制造产业的不断进步与升级,市场对钢锭产品的质量级别要求越来越高。
为获得优异的综合机械性能,下游锻造工序客户要求钢锭产品须满足低P、低S、低氢氧含量且非金属夹杂物评级小于1.5的技术要求。利用唐山钢铁集团重机装备有限公司现有的40t电弧炉、45 t L F炉和45 t V D冶炼生产高纯净度钢锭,工艺过程控制存在一定难度。参考低氮氧含量钢种的冶炼经验[1-3],采用E A F-L F-V D流程,进行双V D工艺优化,冶炼生产的17C r N iM〇6钢种质量满足了下游用要。
1成分要求及工艺设计
11成分要求
针对17C r N iM o6钢种下游锻造工序客户提出
收稿日期:2020 -09-30
作者简介:郑福生(1983 -),男,硕士,2019年毕业于重庆大学冶金 工程专业,现在唐山钢铁集团重机装备有限公司主要从事生产组织 管理、品种钢冶炼和开发工作,E - mail: zhengfushengl2@126. com 的主要化学成分及气体含量要求,设计的内控和目标成分见表1。同时客户要求钢中非金属夹杂物A 类、B类、C类、D类评级小于1.5。
表117C rN iM o6钢的化学成分机控网
Tab. 1Chemical composition of 17CrNiMo6 steel
i亊
化学成分/%
兀1系
C Mn S P Si C
内控0.17 〜0.190.65 -0.90彡0010$0.010$0.30  1.60-1.80目标0.17 〜0.180.65 -0.70$0.006$0.006 0.18-0.23  1.60-1.65
化学成分/%气体含量/ppm 兀系
Ni Mo Cu Al H〇N 内控  1.50 〜1.700.28 -0.35$0.150.015 -0.040$1.2$15$70标  1.50 〜1.550.28 -0.29$0100.020 - 0.025$1.2$15$70 12设备与冶炼工艺设计
产线冶炼设备概况见表2。
考虑实际生产操作和产品性能要求,拟定17C r N iM〇6高纯净钢锭的生产工艺流程为:全废钢E A F
冶炼—L F精炼—双V D脱气—模铸。
61
总第302期HEBEI METALLURGY
表2冶炼设备及参数
Tab. 2 Smelting equipment and parameters
设备名称主要参数
E B T炉容量40 t,平均出钢量45 t,功率16 000 k W,电极O 450 mm
L F炉容量45 t,变压器功率9 000 k W,电极O 350 mm
VD 0  5 000 m m,高度5 900 m m,抽气能力言81 000 m3/h,工作真空度67 Pa
生产过程工艺操作秉持全流程综合工艺控制,明确每道工序主要冶炼任务的同时,积极采取措施 为终端产品质量控制创造有利条件。通过电弧炉冶 炼,控制钢水磷含量,注重过程操作,控制夹杂物和 气体含量,得到易于处理的粗钢水;L F对钢水进行 成分调整、温度控制外,重点进行脱硫脱氧操作;
优 化V D处理工艺,进行双V D钢水真空处理,保证气 体含量及夹杂物控制满足设计要求。
2[P]+5[F e O]+3[C a O]=影响脱磷反应的有利条件是高氧化性、高碱度 和低温(A H<0)和大渣量操作。电弧炉脱磷工艺 较为成熟,但要特别注意脱磷反应过程是可逆的,在 冶炼后期温度升高过程中有回磷现象。在实际操作 过程中采取多次扒渣操作,确保脱磷效果。从生产 情况来看,至L F精炼工序,磷含量能够稳定控制在 0.005%左右。
电弧炉熔炼过程进行强氧化脱碳去气操作,工 艺要求脱碳量保持在0.50%~ 0.65%的较高水平,有效去除熔化钢水中的夹杂物和气体。冶炼过程保 持良好的泡沫渣操作,避免钢液裸露吸氮现象,最大 限度控制钢液吸气,出钢前1m i n进行吹氧脱碳,钢液沸腾去除气体夹杂物,冶炼全过程注意留渣操 作过程 制。
出钢所使合金料烘烤至600°C以上,合金表面 变方可投人使用。电弧炉出钢前做好锰沸腾[5],电弧炉终点碳含量大于0. 08%,吹氩5 m i n以上方 可出钢,钢水中锰含量大于0.1%,形成沉淀脱氧 条件,去除电弧炉氧化钢水中的氧,出钢过程严禁下 渣。出钢过程不采用铝脱氧,避免固氮[6]。出钢过 程全程进行钢包底吹氩气操作,防止空气与钢液接 触造成增氮。
2.2L F工艺控制
控制钢中硫含量既是客户对成分的要求,也是 后续保持良好脱气效果的关键因素,能够有效控制 非金属夹杂物含量。在V D处理过程中,钢液中的 氧、硫式表面活性物质的含量影响V D工序脱氮。
L F精炼过程脱硫反应式[7]:2生产过程控制
2.1电弧炉工艺控制
工艺流程中没有其他的脱磷手段,只能通过电弧炉氧化去磷,且电弧炉熔炼过程采用全废钢冶炼,配料选用清洁废钢,降低工艺流程中脱磷冶炼压力,同时为后期钢中含量制造利。
电弧炉脱磷过程主要在渣-钢界面进行,反应过程为[4]:
(3C a o• P2O5) +5[F e],A H<0
3[C a O]+2[A1]+3[S]=3(C a S)+(A l2O3) -A T
通过上述反应式可知,L F精炼过程升温快有利
于脱硫反应正向进行,保持渣的还原性,实现快速脱
硫,造高碱度高A12O3渣系[8]。
精炼用石灰需要筛选后再使用,所用还原剂、增
碳剂等必须干燥,防止带人气体杂质,控制好渣的流
动性和碱度[6]。L F精炼过程另一个重要任务是脱
氧处理,也是工艺流程中的主要脱氧环节,L F精炼
过程快速成渣,且白渣保持时间长久,如渣反复变
化,表明钢液脱氧不良[9]。生产实际中,L F精炼采
吊炕
用复合铝脱氧工艺进行扩散脱氧,将钢水中氧含量
控制在较低水平,同时控制夹杂物上浮进人渣中。
L F精炼操作全过程要控制熔渣效果,保持电极
电弧埋弧效果,控制钢水增氮。精炼过程做好氩气
使用控制,改善高温钢水熔炼动力学条件,精炼全程
氩气压力控制在0.5~ 0.35M P a。做好氩气的使
用和控制,有利于增强脱氧脱氮效果。
2.3 双V D工艺控制
V D真空过程是工艺流程中脱氢脱氮的主要控
制手段,同时考虑17C r N iM〇6钢种非金属夹杂物控
制要求,优化流程工艺,进行双V D工艺控制。工艺
要求V D操作进泵时间控制在10m i n以内,一次真
空保压时间1m i n,二次真空保压时间15 m i n,真空
度小于67P a[10]。真空保压期间氩气压力0. 1 ~
0.3M P a,控制钢水裸露直径在300m m左右。V D
汽化炉真空完毕需至浇注前全过程钢水渣液覆盖,避免钢
液与空气接触吸气。二次真空破空之后进行氩气软
吹静置1m i n后吊包浇注。真空后渣中F e O及
M n O含量小于0. 5%,保持包内白渣精炼效果62
河北冶金2021年第2期
良好
自动抄表水表2.4钢锭模铸工艺控制
钢锭模铸采用氩气保护浇注,浇注前钢包充分预热,经过真空处理的钢液温降速度矣0.5 °C/m i n。锭模、底板和绝热板温度控制在60~ 80°C。底板保持水平,硇底板用砖和中注管砖需干燥处理,并清理掉毛刺,确保浇注过程外来夹杂物的控制。
3 检测结果
采用拟定的工艺流程冶炼17C r N iM〇6钢锭12 支,单支钢锭重量3.6t,终点成分控制见表3。
表3 17C rN iM o6钢终点成分
Tab. 3 Endpoint composition of 17CrNiMo6 steel
化学成分/%气体含量/ppm
C Mn S P Si Cr Ni Mo Cu A l H 0N
0.120 7950 00500060.2141709  1.5470 2950.040022  1.0 14 55
对17C r N iM〇6钢锭进行锻造加工,对每支产品践表明通过工艺优化及过程控制,17C r N iM〇6钢锭
取样进行钢中非金属夹杂物测定,结果见表4。钢达到较高的洁净度水平。
中未发现尺寸超过1.5级的各类非金属夹杂物,实
表4 17C rN iM o6钢非金属夹杂物级别
Tab. 4 Grade of non - metallic inclusions in 17CrNiMo6 steel
dst指数
A类/级B类/级C类/级D类/级指标--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D S类矣1.5细系矣1.5 粗系矣1.5 细系矣1.5 粗
系矣1.5 细系矣1.5 粗系矣1.5 细系矣1.5 粗系矣1.5
最大值  1.0    1.5    1.0    1.5 0.5 0.5    1.5    1.5    1.5 0100100010100
4结语
(1)采用E A F- L F-V D流程并进行双V D工艺优化生产17C r N iM〇6高纯净钢锭是可行的,终点
钢水成分P^0. 010%、s^0. 010%、H^1. 2p p m、
N矣70p p m、0矣15 p p m;17C r N iM o6钢锭非金属夹
杂物D S类控制评级矣1.5。
(2)贯彻全流程综合工艺控制理念,有利于高纯净度钢锭生产控制,满足下游用户需求。
参考文献
[1]宋留成,孙文泽,李军业.LF + V D精炼工艺对轴承钢氧含量的
控制[J].黑龙江冶金,2004,(1) :6〜18.
[]芮学飞.EAF + L F/V D工艺钢中控制全氧含量工艺探讨[J].安徽冶金科技职业学院学报,2007,( S1) :27 ~ 29.
[3]耿继双,李万象,赵素华,等.L F精炼及后道工序钢中氮、氧含量
控制技术研究[].鞍钢技术,2004,(3) :8〜30.
[4]阎立懿.现代电炉炼钢工艺及装备[M].北京:冶金工业出版
社,2011.
[5]刘义,黄明,肖连华.30Cr2Ni4M〇V大型钢锭质量控制[].河北
冶金,2020,(10) :7〜79.
[6]郑福生,戴栋,肖连.E A F-L F-V D流程低氮氧含量控制工艺
探讨与实践[].工业加热,2013,(2) :42〜43.
[7]赵沛.炉外精炼及铁水预处理实用技术手册[M].北京:冶金工
业出版社,2004.
[8]郝鑫,白雪莹,安海玉,等.高品质中厚板低硫钢冶炼工艺优化
[].河北冶金,2019,(3) :41 〜42.
[9]邱绍岐,祝桂华.电炉炼钢原理及工艺[M].北京:冶金工业出版
社,2006.
[0]朱苗勇.现代冶金学(钢铁冶金卷)[M].北京:冶金工业出版
社,2005.
63

本文发布于:2024-09-23 02:21:44,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/272837.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:控制   工艺   过程   冶炼
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议