空塔技术在焦炉气脱硫中的应用

1基本概况
我公司有2x724.3m捣固焦炉,配套的备煤、筛焦、煤气净化及公辅设施均按100万吨/年焦炭的规模建设的。现在有96万吨捣固焦、10万吨甲醇、160万吨重介洗煤的生产能力,是集炼焦、煤化工为一体的大型企业。脱硫系统采用后置脱硫,建在脱笨以后,以纯碱为吸收剂。脱硫系统的整套设计由我公司承揽,并在空塔喷淋设备、气液分布装置、硫回收设备、再生槽部件、脱硫催化剂等方面采用了我公司的技术和产品。装置自201012月开车以来,经过调整优化,达到了原设计目的,现把该技术的主要特点介绍如下。
2工艺参数
焦炉煤气流量:      45000Nm微型压力传感器芯片3/h
焦炉煤气进塔温度:      40
焦炉煤气进塔压力:    29KPa
焦炉煤气中H2S  12.5 g/Nm3
净化气H2S        20 mg/Nm3
3工艺流程
自前工段来的焦炉煤气(压力小于调节板29KPa,温度小于40)串联进入三个脱硫塔底部,自下而上流动,与上部喷淋下的脱硫液逆流接触,煤气中大部分文具盒生产过程H2S被吸收后由塔顶引出,塔顶出来的净化气(H2S20mg/m3)送下工序。
三脱硫塔底部引出的富液分别进入富液槽,经富液泵加压至0.6 MPa经富液泵出口总管送到两再生槽喷射器。富液高速通过喷射器喷嘴时,喷射器吸气室形成负压自动吸入空气,富液与空气两相并流经喷射器喉管、扩散管由尾管排出并由再生槽底部并流向上流动。此时,富液中的悬浮硫颗粒被空气浮选形成泡沫飘浮在再生槽上部。清液与泡沫分离后经液位调节阀、贫液槽送贫液泵入口总管。贫液泵加压至0.6 MPa并联送到脱硫塔。(喷淋空塔单独配再生系统、 填料脱硫塔共用一个再生槽一个贫液槽,为了保证系统热量平衡,在贫液泵出口设置换热器,冬天加热,夏天降温)。再生槽上部分离出的硫泡沫流入泡沫槽、经泡沫泵分别送到泡沫过滤机,经压滤后,硫饼直接装袋出售,而滤液直接回系统。
过滤机的使用不仅大大降低了环境污染,而且也减少了副盐生成率和大量的蒸汽消耗。原始开车及补充软水在收集槽中完成。JDS脱硫催化剂补充按补充要求由贫液槽入口贫液管连续加入。
3主要设备选择
31脱硫塔
   可用作脱硫用的塔型有喷射塔、湍动塔、旋流板塔、筛板塔、喷淋塔、填料塔。由于填料塔气体净化度高,操作弹性大,运行稳定等优点,近年来几乎无一例外的选择填料塔。本工程由于处理硫化氢的量很大,须采用三塔串联操作,而三塔串联时系统阻力大,动力消耗高。故本设计采用空塔喷淋+填料塔的组合方式来解决这个问题。
   根据理论计算和实践经验,低压脱硫塔操作气速可达1m/s。考虑到脱硫溶液有强起泡性,加之焦炉气脱硫的特殊性,易产生硫堵和盐堵塔,经工程计算和我们长期售后服务经验,本工程采用三塔串联操作,第一级脱硫塔塔径取4.5米,采用高效雾化喷头,做为予脱硫塔,第二级、第三级脱硫塔采用填料塔,塔径取5.5,取三层填料,每层填料高度取5.5米。
填料塔填料总高度16.5m。段间设槽盘式液体分布器,最上段填料上方设初始液体分布器,为气液良好接触的传质设备。并用高效聚丙稀阶梯环代替瓷环。
3.2喷射再生槽
   此次设计我们取消了在焦化行业应用已久的高塔再生,用比较先进和成熟的氧化再生槽来取而代之,避免了高塔再生所带来的许多操作上的不便,同时取消了空气压缩机。
1)经工程计算,喷淋空塔配备的再生槽槽体直径定为8米,有效高度选5米,再生槽有效容积:V有效=0.785×82×5=251m3;溶液量:L=1000m3/h=16.6/min ;溶液停留时间t=251/16.6=15.1min。选择工业装置使用成熟的产品SPC- 30型喷射器(我公司生产),每支喷射器通过溶液量为50-55m3/•h,需要的喷射器数(n=1000/50=20支,取24支,余四支备用),因此该槽实际安装24支喷射器。
2)经工程计算,填料塔配备的再生槽体直径定为12米,有效高度选5米,再生槽有效容积:
V有效=0.785×122×5.5=621.7m3;溶液量:L=2500m3/h=41.6/min;溶液停留时间t=621.6/41.6=14.9min。选择工业装置使用成熟的产品SPC- 32型喷射器(我公司生产),每支喷射器通过溶液量为60-65m3/•h,需要的喷射器数(n=2500/60=43支,取46支,余三支备用),因此该槽实际安装46支喷射器。
4运行状况
    20101225日脱硫开车,1225日~124日脱硫仅开空塔系统,因焦炉还未建完,生产处于半负荷,生产焦炉煤气量约20000m3/h,空塔再生槽开18支喷射器,溶液循环量约900m3/h(溶液无流量表),溶液温度35-400C,溶液总碱度控制不是十分稳定,波动较大,波动范围在0.050.52mol/L,焦炉煤气出口H2S也随溶液总碱度和入口H2S的波动而变化,具体运行情况例表如下。

空塔系统脱硫运行统计表


投料机从运行统计表的趋势中可以看出,不论入口H2S怎么波动,只要溶液总碱度维持在有源带通滤波器0.2 mol/L以上,脱硫效率完全可以达到80%以上,溶液总碱度维持在0.10 mol/L以上,脱硫效率可以达到70%以上,溶液总碱度如果低于0.1 mol/L.,脱硫效率也明显降低,只能达到50%以上。某厂定有供气合同,焦炉气中H2S含量≤200mg/m3122日后开启了一个填料塔,仅两级串联,出口H2S就完全达到了供气指标要求,另一个填料塔闲置未开。
4装置特点
41先进的流程设计
填料塔在焦化厂脱硫使用几乎是清一的,无论一级或二级、三级脱硫全部都采用填料塔。串联流程的系统阻力本来就大,再加上焦炉气硫高,气质杂,所以阻力问题就更加突出。一些焦化厂无奈之下,运行中往往因系统阻力高而把原来的串联流程改为并联运行。并联运行虽然阻力小但出口神仙树学名叫双翅六道木H2S却又往往难达工艺指标,顾此而失彼,成为焦炉气湿法脱硫的一大难题。
而我公司为某厂脱硫系统所做的设计,在第一级采用了空塔喷淋来替代填料塔,就较好的解决了这个问题。即解决了脱硫系统阻力高的问题又能保证脱硫效率。当然,在一级脱硫中使用空塔喷淋,是有一定技术条件的。正是因为我公司在喷头的雾化效果、喷头的合理分布等方面进行了大量的实验和研究,才取得了空塔喷淋脱硫效率达到70%以上的优异效果。同时,第一级的空塔喷淋不仅能有效脱除H2S,而且能清洗掉一部分焦炉煤气中的杂质,延长二级、三级填料塔的堵塞速率。

本文发布于:2024-09-22 09:33:05,感谢您对本站的认可!

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