高背压供热机组利用低压旁路供热的分析研究

Advances in Energy and Power Engineering 电力与能源进展, 2020, 8(4), 77-84
Published Online August 2020 in Hans. /journal/aepe
/10.12677/aepe.2020.84009
Analysis and Research of High Back
Pressure Heating Unit Using Low中药提取
Pressure Bypass for Heating
Yong Zhou1, Hongli Li2, Qinpeng Zhang1, Feng Li1, Xuedong Wang3
1Huadian Zhangqiu Power Generation Co. Ltd., Ji’nan Shandong
2Shandong Company of Huadian Group Co. Ltd., Ji’nan Shandong
3Huadian Electric Power Research Institute Co. Ltd., Hangzhou Zhejiang
Received: Jul. 20th, 2020; accepted: Aug. 3rd, 2020; published: Aug. 10th, 2020
Abstract
The heating method and system design using low pressure bypass of a 135 MW high back pressure heating unit are introduced. Based on the performance test of the unit after retrofit of high back pressure, the performance indexes of each condition during heating period at high back pressure are obtained, which can be used as the basis of analyzing heating performance of low pressure bypass. Under three typical test conditions of 123 MW, 110 MW and 77 MW, the low pressure by-pass is used for heating. The thermalized power generation rate decreases by 28%~31.2%. The heat supply of condenser increases by 51%~58%, and the heating safety coefficient increasing by
7.2%~10.4% compared with its original value. The minimum electric load decreases from 77.36
MW to 60.03 MW. The reduced minimum power load is about 44.47% of the rated power output before retrofit, which is less than the lowest stable combustion load of the boiler at pure condens-ing
state. After the low pressure bypass reformed, heating capacity of the unit has increased. The lowest electric load is reduced. The peak regulating interval of the unit has enlarged, improving the flexibility of low electric load dispatching.
Keywords
Cogeneration, High Back Pressure Heating, Low Pressure Bypass, Heating Capacity, Power Output Capacity
背压供热机组利用低压旁路供热的分析研究
耳机转接器
周勇1,李红利2,张钦鹏1,李峰1,王学栋3
1华电章丘发电有限公司,山东济南
2华电集团有限公司山东公司,山东济南
周勇 等
3
华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州
压铆螺钉
收稿日期:2020年7月20日;录用日期:2020年8月3日;发布日期:2020年8月10日
介绍了某135 MW 等级高背压供热机组利用低压旁路供热的方法和系统设计,由机组高背压改造后的性能试验,得到机组高背压供热状态下各工况运行的性能指标,作为低压旁路供热性能分析的依据。在123 MW 、110 MW 、77 MW 三个典型试验工况下,机组利用低压旁路供热,热化发电率降低28%~31.2%,凝汽器供热量增加51%~58%,全厂供热安全系数提高7.2%~10.4%;机组最低电负荷
由77.36 MW 降低到60.03 MW ,约为高背压改造前额定功率的44.47%,小于纯凝状态锅炉的最低稳燃负荷。机组实施低压旁路供热改造后,供热能力增加,最低电负荷降低,机组调峰区间扩大,提高了低电负荷调度的灵活性。方波信号发生器
关键词
热电联产,高背压供热,低压旁路,供热能力,调峰能力
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1. 引言
居民供热作为民生工程,为满足热用户的采暖需求,热电联产企业需要按照热网最大热负荷运行。近10年,随着国家节能减排形势的发展,以及城市居民供热量的快速增长,北方城市出现了许多大容量高温循环水供热机组。华能烟台电厂于2009年首次在150 MW 机组上完成了提高凝汽器背压的技术改造,为超高压135 MW~150 MW 等级机组的高背压循环水供热改造进行了有益的探索[1] [2] [3] [4];2011年华电国际十里泉发电厂首次在135 MW 机组上进行了“双背压双转子互换”的供热改造[5] [6] [7]。
据不完全统计,目前在全国范围内已有近30台135 MW 、200 MW 、300 MW 等级的机组实施了双背压双转子互换循环水供热技术改造[8] [9] [10] [11]。
机组高背压循环水供热将原来从冷却塔排入自然界的热量回收利用,节约供热用蒸汽,提升了供热能力,提高了汽轮机组的经济效益[12] [13]。抽凝机组、纯凝机组高背压供热改造后,供热能力达到较高的水平,但实行“以热定电”的运行方式,运行方式和调节方式单一,如135 MW 等级的纯凝机组高背压供热改造后,采暖季节,机组负荷变化区间为90 MW~125 MW ,机组运行的灵活性和调峰能力降低。“三北”地区,供热机组的台数和装机容量都占有相当大的比例,导致采暖季节热电负荷矛盾,为了保证居民采暖需要,近几年北方区域普遍存在弃风现象。高背压循环水供热机组的调峰区间更小,大量高背压循环水供热机组的出现加剧了电热负荷矛盾,因此迫切需要解决其供热工况下灵活性和调峰能力差的问题。
利用机组高、低压旁路供热,能够提高机组的供热量,降低机组供热工况下的电负荷,提高机组低负荷下的调峰能力。某发电企业以超临界350 MW 抽凝机组为研究对象,对比分析了典型汽轮机旁路供
周勇等
热方案的技术特点,研究了汽轮机高低旁路联合供热方案对供热机组热电解耦特性及供热能力和电负荷调峰能力的影响[14]。对于135 MW等级高背压供热机组,由于其容量小、供热能力较高,企业一般
不再考虑提升其供热能力的方法。本文对135 MW高背压循环水供热机组热力系统进行改造,利用低压旁路供热,提高了凝汽器供热量和机组的调峰能力。
2. 机组本体和旁路技术规范
2.1. 机组技术规范
某发电公司一期建有2台135 MW纯凝机组,于2012年、2015年改造为高背压循环水供热机组。采暖季节,1号机组高背压纯凝运行,2号机组高背压抽凝运行,两台机组都承担基本热负荷,调峰能力有限。1号汽轮机组改造后高背压纯凝工况技术规范如表1所示。
Table 1. Technical specification of unit 1 after high back pressure reform
表1. 1号机组高背压改造后技术规范
项目单位参数项目单位参数
型号/ N123-13.24/535/535 额定功率MW 122.372 主汽压力MPa 13.24 主汽温度℃535
额定进汽量t/h 435 再热蒸汽压力MPa    2.44 再热蒸汽温度℃535 排汽压力kPa 49.3
循环水流量t/h 7700 循环水进水温度℃55 循环水出水温度℃78 热耗率kJ/kW∙h 3638.55 2.2. 低压旁路及减温减压装置技术参数
机组设置30%的低压旁路,旁路减温水来自于凝泵出口的凝结水。进入低压旁路的再热蒸汽经过减温减压后进入凝汽器。低压旁路与减温减压装置设计参数如表2所示。
Table 2. Design parameters of low pressure bypass and temperature and pressure reducing device
表2. 低压旁路与减温减压装置设计参数
项目节流前后压力
MPa
减温前后温度
蒸汽流量
t/h
减温水量
t/h
低压旁路  2.295/0.588 535/160 120 20
减温减压装置0.588/0.294 160/70 220 15.5
3. 汽轮机低压旁路供热方案研究
3.1. 低压旁路供热方案选择
发电企业内一、二期供热系统如图1所示。一期两台135 MW机组利用高温循环水供热,承担基本热负荷,供热量较大,热网循环水经过1号、2号机组凝汽器加热以后,少量进入一期机组的供热首站,经2号机组中低压缸连通管抽汽加热后,与大部分热网循环水混合,进入厂内的热网首站,经过3号、4号300 MW等级机组抽汽二次加热后,供给外部供热管网。
周勇等
1、1号高背压供机组;
2、2号高背压供热机组;
3、2号机组采暖抽汽管道;
4、高背压供热机组凝汽器;
5、一期机组首站
换热器;6、300MW等级抽凝机组;7、抽凝机组采暖抽汽管道;8、抽凝机组凝汽器;9、热网首站换热器;10、外部热网
回水管道;11、外部热网供水管道
马蹄清洗机
Figure 1. Schematic diagram of heating system in the power plant
图1. 厂内供热系统示意图
一期两台135 MW机组利用高温循环水供热,供热量较大,缺点是调峰灵活性降低,调峰区间变小。
但基于机组主要承担基本热负荷,调峰的灵活性要求低,而且2号机组已经有中低压缸连通管抽汽,具有一定的调节热负荷和电负荷的能力,因此只进行1号机组低压旁路供热改造设计。低压旁路供热有两种方案可供选择,第一种方案是低压旁路直接排汽到机组凝汽器:机组低压缸喷水系统进行改造,按照低压旁路的最大通流量设计喷水流量,扩大凝结水泵出口到凝汽器喉部喷水管道管径,机组再热蒸汽经减温减压后直接排到凝汽器,与低压缸排汽共同加循环水,扩大凝汽器供热量。第
二种方案是对低压旁路进行改造,低压旁路外供蒸汽至1号、2号机组供热首站:低压旁路门后抽出的蒸汽经减温减压后的参数与2号机组中压缸排汽相同,供汽到1号、2号机组的供热首站加热两台机组的凝汽器出水,扩大机组抽汽供热量。
以上两种低压旁路改造方案中的低压旁路供蒸汽方案,需要从低压旁路阀后加装蒸汽管道和有关阀门到1号、2号机组的供热首站,系统改造工作量和投资较大,优点是加热温度较高的凝汽器出水,能量的梯级利用效率比直接加热低温的凝汽器进水高。低压旁路直接排汽到凝汽器方案,需要对低压缸喷水系统进行改造,扩大喷水管道管径,增加凝泵出口到低压缸的喷水量,直接对原设计的喷水系统进行改造,投资较小,系统简单。因此采用低压旁路排汽到凝汽器方案对机组进行改造,扩大凝汽器供热量。
3.2. 低压旁路供热系统设计
机组设计低压旁路及减温减压系统如图2所示。再热蒸汽经过低压旁路门后,与旁路减温水混合后减温减压进入凝汽器,旁路减温水来自于凝泵出口凝结水;混合蒸汽进入凝汽器后,经过减温水二次减温减压,排到凝汽器喉部。
周勇 等
1、主蒸汽管;
2、高压缸;
3、再热蒸汽管;
4、中压缸;
5、中低压缸连通管;
6、低压缸;
7、减温减压装置;
8、凝汽器;
9、低压旁路;10、低压旁路调整门;11、凝结水。
Figure 2. Low pressure bypass and temperature and pressure reducing system diagram  图2. 低压旁路及减温减压系统图
4. 机组高背压供热和低压旁路供热性能指标
4.1. 机组高背压供热性能指标
电子鱼竿机组高背压供热改造后,为了验证机组性能并与设计数据进行比较,进行了1号机组高背压供热期的性能试验。性能试验依据标准GB/T 8117.1《汽轮机热力性能验收试验规程》,机组在单元制下运行,试验时稳定机组电负荷和机炉运行参数,测量发电机功率,进出汽轮机本体和辅机、热力系统的工质压力、温度、流量,进出锅炉的工质压力、温度、流量,由试验数据计算机组热耗率、缸效率、循环水供热量。参考汽轮机热力计算书,确定机组试验负荷为123 MW 、110 MW 和77 MW 三个工况,
试验结果与设计数据进行比较,并作为机组日常运行性能分析的依据。机组部分性能试验结果如表3所示。
Table 3. Performance test results of unit 1 during high back pressure heating period 表3. 1号机组高背压供热期的性能试验结果
名称 单位 123 MW 工况 110 MW 工况 77 MW 工况 发电机有功功率 kW 123,405 110,434 77,357 主汽压力 MPa 13.154 12.870 10.729 主汽温度 ℃ 530.14 533.20 513.38 主汽流量 t/h 433.689 382.754 282.525 再热蒸汽压力 MPa    2.592    2.271    1.619 再热蒸汽温度 ℃ 536.72 534.99 484.06 再热蒸汽流量 t/h 354.485 306.280 220.158 中排蒸汽压力 MPa 0.314 0.277 0.200 中排蒸汽温度 ℃ 253.31 252.18 219.67 低压缸排汽压力
kPa
44.54
38.12
27.34

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