燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化

燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化
  摘要:针对600 MW亚临界燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。结果表明,高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。高加系统常见的缺陷包括阀门、法兰泄漏,高加水位测点故障,阀门机务卡涩、手轮或支架故障,外部保温缺失和电动阀故障。高加端差偏大的原因包括受热面结垢、积存空气、高加水位实际过高或过低、高加管束有效换热面积下降、保温不足、汽水外漏、事故疏水阀内漏、疏水回路不通畅或通流截面积不够。降低高加端差的优化措施包括高加汽侧管束化学碱清洗、系统排气、控制合理的高加水位,更换水位测量仪表,加强巡检和排查高加保温不足、汽水泄漏和恢复部分被封堵的管束。
  关键词:燃煤火力发电机组;高压加热器;疏水端差;事故放水水位;降低端差
 
 
  1.引言
  高压加热器(简称高加)为燃煤火力发电机组回热系统的主要设备,高加疏水端差大不仅
导致热经济性降低,同时还会引起疏水管道振动增高,威胁汽轮机系统的安全运行[1-5]。因此,有必要对高压加热器的系统工作原理和故障原因进行分析,研究降低疏水端差和管道振动的处理方法,优化运行。
  本研究拟针对燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。本文的分析有助于了解高加疏水端差偏大的原因,提出运行优化措施和设备缺陷技改方案,提高高加设备的运行安全性和经济性。
  2.高加系统的结构和工作原理
  以北仑电厂600 MW亚临界湿冷燃煤火力发电机组2号机为例进行分析。抽汽回热系统设有3台表面式、U型管高压加热器,全部为卧式结构,分别布置在汽机房19.8 m层、13.7 m层和6.1 m层,均由法国阿尔斯通公司设计制造。
同轴电缆接头  高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。过热蒸汽冷却段利用加热蒸汽的过热度,对加热器出口侧的给水进行加热,释放热量,以提高高加出水温度。加热蒸汽温度降至接近饱和温度,然后进入蒸汽相变释放潜热的冷凝段。
  高加端差包括上端差和下端差,上端差为高加进汽压力下的饱和温度与出水温度的差值;下端差,也称为疏水端差,为加热器正常疏水温度与进水温度的差值。
中医管理系统  疏水冷却段利用疏水与加热器进口侧给水之间的温差,对进入冷凝段前的给水进行预热,以提高其温度。同时,疏水出口温度降低,正常情况下采用逐级、自流式疏水方式,疏水流至下一级压力较低的高加或除氧器,以维持本加热器内疏水的正常工作水位。疏水温度不能太高,否则会排挤下一级加热器的抽汽蒸汽,不利于提升高加整体热效率。
  高压加热器的水侧和汽侧均装有放气管接头,以便在机组启动时,排空高加内部的空气。水侧空气通过相应的管道、阀门排至大气;汽侧空气通过相应的管道、阀门和节流孔板经除氧器,排入冷凝器。
  高加汽侧装有充氮气的管接头,以便在机组大修时,给高加的汽侧进行充氮保护。高加汽侧和水侧还分别装有放水阀,以便在机组启动或停机时,当汽侧疏水和水侧给水的水质不合格时,通过相应的手动阀,将疏水和给水直接排入污水池。
  3.高加水位控制策略
 
   表1示出当高加内的疏水水位上升至事故放水水位后,延时3 s,开启事故疏水阀,将该
加热器内的疏水直接排入冷凝器,并关闭去该高压加热器的抽汽管道上的逆止阀。
  表1示出当高加水位达到高-高水位值时,保护动作如下:
  (1)全关去该高加抽汽管道上的电动隔离阀,闭锁其逆止阀,并打开该抽汽管道上的疏水阀;
  (2)全开该高加的事故疏水阀,并关闭来自上一级加热器的正常疏水阀;
  (3)打开该高加的给水旁路电动阀,关闭其进、出水电动隔离阀,使该高加撤出运行。
  当机组负荷≤10%额定负荷时,关闭1号高加的抽汽逆止阀和电动隔离阀。当汽机跳闸时,关闭1和3号高加的抽汽逆止阀。2号高加维持运行,限制给水温度的下降。
  4.高加系统问题和缺陷分析
  高加系统常见的缺陷包括:
  (1)阀门、法兰泄漏,数量占高加系统总故障数48%。阀门、法兰漏水漏汽导致高加端差增大,经济性和安全性降低。
  (2)高加水位测点故障,占24%。高加水位测点不准、两个测点之间偏差较大。
  (3)阀门机务卡涩、手轮或支架故障,占12%。
  (4)外部保温缺失,占5%。
  (5)电动阀故障,占11%。电动阀故障包括漏油。
  5.高加端差偏大的原因分析及优化措施
钢骨架塑料复合管  高加端差偏大的原因包括:
  (1)受热面结垢。结垢导致传热恶化,增大了换热管束内外温差。
  (2)积存空气。附在管束表面形成空气层,阻碍了蒸汽的凝结放热,增大了热阻。
  (3)高加水位实际过高或过低。实际运行中,水位测点的准确性极大影响了水位的控制情况。
  (4)高加管束有效换热面积下降。高加泄漏后,进行堵漏处理,导致有效换热面积下降。
  (5)保温不足。
  (6)汽水外漏。
  (7)事故疏水阀内漏。
  (8)疏水回路不通畅或通流截面积不够。
  降低高加端差的优化措施包括:
  (1)高加汽侧管束化学碱清洗。高加管束表面可能有一定结垢,水侧由于运行中高pH值
的给水大流量高速流过,相对结垢较少,汽侧结垢相对较多。在每一冲洗流程,先进行清水冲洗,再加药进行化学碱清洗。
  (2)系统排气。针对高加内部可能积存空气的情况,在系统注水、给水系统投运时,均进行充分放气。
短址  (3)控制合理的高加水位。水位升高,会使高加有效换热面积减小,上端差增大。水位降低,会使疏水淹没管道面积减小,蒸汽进入疏水冷却段,下端差增大。保持在合理的水位才能降低总的端差。通过高加水位调整试验,寻最佳控制水位。水位调试试验表明,负荷300~600 MW时,1号高加最佳经济水位约55~66 mm。
  (4)更换水位测量仪表。针对水位测点不准的情况,更换水位测量仪表。
  (5)加强巡检和排查保温不足、汽水泄漏。
  (6)恢复部分被封堵的管束。对于管束被封堵较多的高加,趁机组检修,进行漏点盘查和处理,恢复部分管束正常状态运行。
  6.结论
  针对600 MW亚临界燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。结果表明:
  (1)高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。
  (2)当高加内的疏水水位上升至事故放水水位后,延时3 s开启事故疏水阀。当高加水位达到高-高水位值时,全关抽汽管道上的电动隔离阀,全开事故疏水阀,打开给水旁路电动阀,关闭进、出水电动隔离阀,使该高加撤出运行。
  (3)高加系统常见的缺陷包括阀门、法兰泄漏,高加水位测点故障,阀门机务卡涩、手轮或支架故障,外部保温缺失和电动阀故障。
  (4)高加端差偏大的原因包括受热面结垢、积存空气、高加水位实际过高或过低、高加管束有效换热面积下降、保温不足、汽水外漏、事故疏水阀内漏、疏水回路不通畅或通流截面积不够。降低高加端差的优化措施包括高加汽侧管束化学碱清洗,系统排气,控制合理的高加水位和更换水位测量仪表,加强巡检和排查高加保温不足、汽水泄漏,恢复部分被封堵的管束。
  参考文献:
  [1]温翔宇, 王宁国, 李洪山, 陈盛磊, 雷俊容, 赵俊杰. 1000 MW汽轮机高加水位调整试验与端差优化[J]. 电力设备, 2017, (14): 199-200.
  [2]兰俊生, 张二祥, 马俊峰, 胡江, 陈龙斌, 赵俊杰. 330 MW火电机组高压加热器泄漏分析及防范研究[J]. 电力设备, 2017, (26): 111.
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  [4]温翔宇, 胡开杰, 朱小军, 王宁国, 俞路军, 赵俊杰. 超超临界汽轮机回热抽汽与高加水位节能优化[J]. 电力设备, 2017, (15): 191-192.
风力摆  [5]任海峰, 胡剑刚, 瞿炜峰, 王锐, 赵俊杰. 有机朗肯循环发电乏气回热系统热效率分析[J]. 工程技术, 2017, 18(4): 374-376.

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