铁水扒渣工艺的原理和应用

铁水扒渣工艺的原理和应用
杜金喜(河北钢铁集团承德钢铁集团有限公司自动化管控中心,河北,承德,067002)
摘  要本文通过铁水高效捞渣工艺原理现状分析,简述炉渣对转炉工艺的影响,结合生产实际,总结扒渣设备的工艺控制,实现扒渣控制自动化,有利保障铁水脱硫和转炉生产。铁水扒渣技术成熟设备经济,对钢铁生产的顺行和提质降耗非常重要,铁水扒渣工艺越来越受到重视
关键词扒渣机  渣耙  仿生学
0.综述
2009年中国的钢铁产量5.6780亿吨,已占世界总产量的46%以上。随着铁矿石价格的大幅上涨,随着新增产能的不断释放以及国内外钢铁市场竞争的日益加剧,中国钢铁业单纯靠以量取胜的时代即将过去,靠质量、成本和品种创新取胜的时代已经到来。铁水预处理脱硫对于优化钢铁冶金工艺、提高钢的质量、发展优质钢种、提高钢铁冶金综合效益起着重要作用。2005年铁水预处理比例达到40%,到2009年达到了60%。脱硫渣地扒除是铁水预处理脱硫
的重要环节。 高炉铁水在进入混铁炉、炼钢炉前的清渣,对钢铁生产的顺行和提质降耗非常重要,铁水扒渣工艺越来越受到重视。 
1.铁水扒渣工艺的原理及现状分析
1.1 扒渣机工艺的原理
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依据铁水的比重是渣子的三倍,渣子主要漂浮在铁水表面。扒渣机利用的是仿生学原理,相当于机械手在铁水表面扒渣,是用渣扒靠速度将漂浮在铁水表面的渣子扒出。最新的扒渣机采用两只手捞渣。两只机械手(渣耙)伸入铁水中一定深度,并以一定的速度,分别向相反的方向旋转180度后合拢,将漂浮在铁水表面的渣子驱赶到一起,夹住,再提升捞出,通过一个回转周期两个渣耙扫过铁水表面75—80%的面积,一次既可捞去40一60%的渣子。
1.2 炉渣对转炉冶炼的影响
铁水包内入炉铁水大量带渣会对转炉冶炼造成不利影响。具体为①终点渣碱度低,影响了转炉冶炼效果,常常需要额外添加石灰来提高碱度。②高硫渣影响冶炼,进入转炉的炉渣
含硫量通常会高于铁水,这样转炉除硫效果差,需要多次补吹来降硫,会造成钢水氧化高,增加了冶炼时间。因此,增加必要铁水扒渣机,直接扒除转炉冶炼前铁水包表面浮渣。
1.3 铁水扒渣方案优劣
铁水包扒渣设备系统采取的方案,可以通过采用已有的过跨车加渣盘来盛放扒渣机扒下的浮渣,然后移至渣盘车上移走的设计完成扒渣处理;还可以通过直接用渣坑盛放扒渣机扒下的浮渣,然后用装载机移走的设计完成扒渣处理。二者区别是前者采用了专用渣车运输铁渣,后者采用装载机运输铁渣。前者的弊端是用专用渣车出渣需要占用已有的过跨车车道,渣车与过跨车共有一个车道,不便于组织生产,且添加的渣盘车和渣盘,增加了成本,适用性不如后者。
后者在实际实践时:在转炉加料跨增加铁水扒渣工位,对转炉入炉铁水进行扒渣。采用行车进行铁水包倾翻扒渣,扒渣平台下设有渣坑,渣满后由装载机分批运出,有利扭转了扒渣不利的局面,冶炼质量显著提高,且节约了大量的石灰添加,不用反复补吹,延长了转炉寿命.
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2.铁水扒渣设备及控制的技术探究
由于捞渣机是机电液一体化的大型设备,作为钢铁生产的关键设备,又是在1300—1500℃的高温辐射下工作(轴承、液压与润滑系统的最高工作温度要求小于70℃),因而,要求设备在有高度的可靠性的同时,还需要很好的冷却条件相配合。渣耙作为扒渣机的重要设备,使用寿命非常关键,采用专用耐火防粘渣涂料,渣耙在使用50—100包次时。控制动作采用纵向轨道和立体升降控制,渣机冷却采用三种工艺方案,扎耙优选耐高温材料并外涂耐火防粘涂料,实现微机画面全自动化控制。
2.1 纵向轨道和立体升降控制
针对脱硫扒渣的现场应用工艺特点,依据扒渣的工艺布局来研究捞渣机设计方案,采取捞渣系统安装在小车上,小车在轨道中行走的结构,另外,又增加了捞渣系统升降、回转动作,不仅满足了捞渣机的工作要求,还创造了回转放渣,赋予捞渣机占地小、布置灵活,铁水包不倾翻的特点。
2.2 渣机冷却采用三种工艺方案
针对铁水的特点,以及捞渣机的工作要求,我们设计了水冷、风冷和水冷风冷相结合的三种方式,依据实际模拟实验测试,选择不同的介质流量,确定采用不同的冷却方案。
2.3 优选渣耙材料
在1450—1500℃铁水温度条件,使用工频感应电炉做实验,选取钢板焊接结构与铸铁件两种材料,得出结论:铸钢渣耙寿命长、易补焊;铸铁渣耙焊补困难。
2.4 纸张阻燃剂渣耙耐火防粘涂料优选
耐火防粘涂料使用铸造石墨涂料,该涂料与渣耙和渣子黏结力均较强,能够提高渣耙寿命,粘渣后不宜清理。通过试验,确定了一种与渣耙结合力不强,一敲震即可随渣子一起脱落的配方,并采用渣耙浸入涂料池中的浸涂方法,操作方便、效率高、效果好。
2.5 自动化控制系统
采用计算机远距离遥控控制与手动控制台控制相结合的方式,实现中央控制室集中控制和人机对话,故障报警,画面监控及操作功能,对各项控制建立分析曲线,实现画面报警和现场报警相结合,工艺控制全自动化。
3.铁水扒渣工艺几个难点
铁水包越大,渣耙也越长,一次捞渣量也越大,捞渣效率也越高,在扒渣处理过程中有需要解决以下4个难点:
plc一体机(1) 铁水包挂渣问题:铁水包挂渣后,在包口形成渣圈,影响捞渣率,严重时根本不能捞渣。目前我们解决的办法一是及时捞渣,包包捞渣,少留残渣,这样,挂渣速度大大降低;二是及时清渣。
(2) 渣滓的黏度波动较大,有时松散,有时黏。松散时捞渣较容易,效率高、不粘渣耙;较黏时粘渣耙厉害,需每包用风镐清理。
(3) 在捞渣过程中流出渣耙的铁水,带出一部分渣子,满足捞渣3—5次、捞渣时间3—5分钟和捞渣率90%的要求。
⑷ 对于特别松散细小和液体的渣子和捞渣后期渣子较少时,由人工或专门设计的装置加入固渣剂,将渣子粘住或固化,然后用捞渣机可一次捞去90%以上的渣子,效果更佳。
4.结语
通过上文,如果不经过扒渣工序,大量的高炉渣随铁水进入转炉,致使转炉炼钢石灰消耗量大,而且由于入炉渣量大喷渣严重,转炉出钢硫过高。捞渣后,转炉石灰消耗量减小,捞渣后,转炉石灰消耗量减小,转炉喷渣现象也大大减少。加上减少氧气消耗、铁耗、缩短冶炼时间,以及炼钢回硫减少。经脱硫、捞渣后的铁水,转炉成品回硫不多,减少了LF炉精练数量,节省了进一步脱硫的费用,稳定了生产节奏。由于捞渣成本的提高大大低于转炉炼钢综合成本的下降,因而使铁水不脱硫也进行捞渣成为可能,从而对减少普通钢种的炼钢消耗产生划时代的影响。    mbr污水处理设备博鼎包达标
参考文献
[1] 钢铁冶金,炼铁部分[M],北京:冶金工业出版社,2000。
[2] 涂植英、朱麟章,过程控制系统.[M],北京:机械过程出版社,1987。
[3] 程常桂,铁水预处理.[M],化学工业出版社,2009。

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