关于减少模具修边毛刺问题原因分析及改善提案

关于减少模具修边毛刺问题原因分析及改善提案总结
提案背景分析:汽车覆盖件修边毛刺问题是所有模具企业面临的疑难问题,国外一些现进模具企业如丰田修边毛刺的一次通过率在90%左右,国内的大部分企业一次通过率仅仅60-70%之间。由此造成的返工返修不仅限制了生产效率,更提高了成本,降低了企业的竞争力。造成修边毛刺原因有很多,工艺缺陷、设计不合理、加工精度不够、装配不规范、钳工基本操作不规范这几方面的因素是造成修边毛刺的主要原因。现从工艺设计、结构设计、数控加工、钳工装配各个环节进行分析,对造成修边毛刺的主要问题分析总结,提出改善措施供大家参考。
一、工艺设计
1、原因:①、目前修边序修边线,公司内部均由Autoform软
件反算出来的,整体修边线可能在公差范围内,但局部位
置存在微观不平的锯齿形状,波峰与波谷的高低差在
0.2mm左右,加工误差大,同时钳工克口完成后,抛光人
员不注意很容易就会把波峰抛掉造成局部间隙过大。另一
方面在修边线转角处曲线不规则有尖角是造成后期转角毛
刺的一个原因。
②、修边冲裁角度也是影响修边毛刺的重要因素。工艺设
计时由于产品工艺性差,局部修边冲裁角度,钝角修边会
大于30°或锐角修边可能会大于15°冲裁角度过大或冲
裁角度过小均会造成修边毛刺。
2、改善:①、修边线反算完成后,由工艺设计者结合产品关
键特征形状及产品转角处圆角进行手工修正,保证产品圆
滑过渡,转角处尽量保证是圆弧曲线(圆角要在R3以上,
保证能加工),要避免转角处出现尖角。
②、如因产品工艺性差,造成局部修边角度脱离设计规范时,如
不增加模具应提出风险报告,以便验收时更好的沟通。
二、结构设计:
1、原因:①、韧带过长,设计时凸凹模韧带过长,不按设计规
范执行。这给加工和钳工克口造成了很大困难。
ggtv5②、修边时存在侧向力,没有设计合理的抵消侧向力措施,也是
造成最终无法完全消除的一个重要因素。
2、改善:①、韧带长度按下图设计,加工制作均按此执行。
②要求所有刀块后面必须加挡墙;立切位置沿立切法向正方向要考虑防侧措施;镶块的宽高比要合理按下面图示设计;
三、数控加工谐振隧穿器件
1、原因:加工减小过大或过小,钳工进行补救,容易产生毛刺;空刀加工不到位,韧带过长,加大了后期研垂直的工作量
pe附着力促进剂
三、数控加工
移相电路原因:加工间隙过大或过小,钳工后期调整弥补容易产生毛刺;空刀加工不到位,加大研刃口垂直的工作量;角部清角不到位,钳工后期调整容易产生毛刺。
措施:
1、对不同材质的修边镶块,加工参数及刃口留量进行区分对待。(见附表)
2、精加工完后检测点数增加,直接体现在程序单上。
3、检测时不允许采用寻边器,必须用百分表,加大对自检表真实性的考核力度。
4、正常镶块空刀加不到位,不允许转序,如特急不到位的地方机加部负责打磨。(因刀具问题导致的除外)
四、钳工装配
钳工装配是最重要的一个环节,由于此工序产生毛刺的原因也很多,主要有以下几方面原因:
1、克口工序,间隙不合理是产生毛刺最主要的原因。
2、刃口不垂直,基准没做好,反复冲压或更换机床后间隙变
大会产生毛刺。
3、刀块底面装配时,不干净有异物,重新拆装后导致刃口不
垂直会产生毛刺。
4、定位销较松,重新拆装后间隙不合理,会产生毛刺。
5、淬火硬度不够,反复冲压会产生毛刺。
措施:糖浆罐
1、明确不同料厚的克口间隙,班长带头进行学习并严格执
行。间隙选取原则:落料尺寸取决于凹模尺寸(基准侧),
间隙取在凸模上;冲孔尺寸取决于凸模尺寸(基准侧),间
隙取在凹模上。
1.1. 间隙值的选取 板厚t 间隙
C C/t
板厚
t 间隙
C C/t
板厚
t 间隙
C
C/t
0.6 0.030 5%    1.6 0.100    6.2%    3.2 0.221    6.9% 0.7 0.035 5%    1.8 0.113    6.3%    4 0.320 8% 0.8 0.040 5%    2 0.130    6.5%    4.5 0.400 8.9% 0.9 0.045 5%    2.2 0.143    6.5%    5 0.460
9.2%
1.0 0.050 5%
2.5 0.163    6.5%    6 0.600 10.0% 1.2 0.070 6%    2.6 0.169    6.5% 7 0.700 10.0% 1.4 0.080 6%    2.9 0.200    6.9% 8 0.800 10.0% 1.5
0.090
6%智能抄表
3
0.207
6.9%
10
1.000 10.0%
1.2. 钝角修边
30°以下钝角修边,间隙取常规的1/2。
30-60°倾角修边,钝角刃口作出局部平台,一般为3倍料厚,但不超过5mm ,间隙趋于0。

本文发布于:2024-09-21 14:47:04,感谢您对本站的认可!

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标签:毛刺   修边   加工   造成
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