球阀自激振动原因分析及解决方案

第41卷第3期 水电姑机电技术Vol.41 No.3
2018 年 3 月Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station Mar.2018
温度自动控制系统球阀自激振动原因分析及解决方案
拼装家具严天豪S陈勇S施一舟2
(1.国网新源控股华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江台州317200; 2.安德里茨(中国)有限公司,北京100004)
摘要:抽水蓄能电站的球阀是关系电站机组安全运行的关键部件,而球阀密封所产生的自激振荡已严重威胁球阀 的运行安全。本文以某抽水蓄能电站的球阀为例,通过对球阀工作密封结构以及工作原理的分析,研究密封漏水导 致球阀产生自激振荡的发生机理,并给出解决球阀漏水的具体处理措施,供相关问题研究作为参考。
关键词:抽水蓄能电站;球阐;工作密封;自激振荡局部镀锡
中图分类号:TV732.7 文献标识码:B 文章编号= 1672-5387(2018)03-0052-03
D01:10.13599/jki.ll-5130.2018.03.014
1引言
抽水蓄能电站通常在电力系统中承担调峰、调 频、调相以及事故备用等任务,因此,抽水蓄能电站 的水轮发电机组较常规机组运行工况更为复杂,工 况转换也更加频繁。进水球阀作为抽水蓄能机组实 现动水关闭的关键部件,对抽水蓄能机组的安全运 行起到至关重要的作用。
近年来,部分抽水蓄能电站在运行过程中出现 了球阀密封自激振动现象,个别事故还对球阀密封 本体造成了巨大损伤,严重威胁电站机组的运行安 全。从后期的事故分析来看,产生水力自激振动的原 因大多为球阀密封漏水。本文以某抽水蓄能电站球 阀结构为视角,通过球阀密封投人及退出过程工作 原理分析,探讨由于球阀漏水产生自激振动的原因,并提出相应的抑制措施,供相关运行管理人员以及 科研人员参考。
2球阀结构
机组球阀通常安装于水泵水轮机蜗壳前,作为 水泵水轮机截流装置和紧急关闭装置。为此,当发生 紧急情况时,球阀应该能够在不关闭导叶的前提下 满流量关闭,以保证机组的安全。
球阀阀体由两部分组成,允许装配阀芯和枢轴。上游侧阀体设有阀芯轴承孔,通过螺栓与压力钢管 法兰连接;下游侧阀体焊有两块支撑板,并装有伸缩 节,允许阀体有少量位移。该阀体设计通过上游侧
法兰连接传递轴向力给压力钢管。球阀阀体的上、下游 两部分通过液压拉伸螺栓连接在一起,并通过基础 螺栓防止阀体上抬,还在基础板与阀体底脚之间装 设有助于平滑滑动的铜板,允许阀体有少量轴向位 移。此外,为了便于冲洗和排水,在阀体底部装有排 水管和排水阀。
球阀阀芯通过双油压接力器进行操作,球阀的 开启和关闭所需油源由压力油罐来保证。在正常情 况下,阀门只在阀芯两侧平压后才能开启;在特殊情 况下,阀门也可以在非平压条件下开启,但最大不平 衡水压压力为静水头的30%。球阀装有两套活动密 封系统,均由压力钢管水压操作。在机组停机状态 下,阀体下游侧的工作密封处于关闭位置。
3球阀工作密封投退工作原理
工作密封由固定在阀芯上的不镑钢固定环以及 下游阀体内可移动的活动密封环组成,具体结构如 图1所示。在阀门关闭位置,密封是通过取自上游侧 压力钢管的水压来实现的。只有在阀芯处于关闭位 置时才可能投入工作密封。退出工作密封时,由控制 阀将工作密封投入腔内的压力水释放,通过作用在 活动密封环上的阀体内的水压,密封退出。一旦阀芯 离开关闭位置,控制阀将通过凸和位于阀门右 侧的杠杆进行机械锁紧,以确保工作密封不会动作。
收稿日期:2017-09-30
作者简介:严天豪(1991-),男,助理工程师,从事抽水蓄能机组运维检修工作。
第3期严天豪,等:球阀自激振动原因分析及解决方案53
工作密封活动环的位置由下游侧阀体法兰上的机械 指示器显示。
球阀工作密封的具体投退过程如下。当球阀关 闭,阀芯处于关闭位置,通过打开工作密封投人腔供 水管阀门,使压力水进人密封投人腔,推动工作密封 活动环向阀芯方向移动,最终到达投入位置,使工作 密封活动环和固定环紧密贴合,封闭阀芯与阀体之 间的缝隙,从而达到密封的作用。若要使工作密封退 出,只需切断工作密封投人腔压力水,作用于工作密 封活动环上的阀体内压力水将推动活动环向图1中密封退出所指示的方向移动,最终将活动环推离投 入位置,密封退出。
4球阀自激振动过程分析
4.1自激振动发生过程
某日,01 : 06 : 29,1号球阀工作密封下发“释 放”命令,之后工作密封频繁动作,伴随有金属敲击 声音。1号球阀在01 : 06 : 52因工作密封行程开关 感应片松动偏转,释放信号消失。但现场工作密封仍 在持续频繁在“释放”与“投人”状态之间动作,整个 动作周期大约在360 ~ 400 ms之间,其中从“释放”到“投人”之间的动作时间大约为100 ~ 120 ms,从 “投人”到“释放”之间的动作时间大约为250 ~ 270 m s。2号机主进水阀工作密封于01 : 06 : 37开始“释放 /投退'之后也开始频繁在“释放”与“投人”状态之 间动作,动作周期和现象与1号球阀类似。
现场运行人员于01 : 11关闭1号球阀工作密 封投入进水阀,因阀门偏紧未将其关闭。此时观察到 1号机球阀工作密封油水切换阀MB40-AA001机构 连杆未动作。现场运行人员于01 : 13关闭2号球阀 工作密封投人进水阀,动作期间也发现2号机球阀 工作密封油水切换阀MB40-AA001机构连杆未动作。
2号机主进水阀工作密封于01 : 18停止投退, 在此之后,1号、2号机主进水阀振动以及工作密封 频繁投退现象于01 : 18 : 30消失,整个球阀自激振 动过程停止。
4.2自激振动产生原因分析
由于机组上游侧球阀密封压力引自其上游侧近 处的管道。当球阀渗漏时,如果有一个微小的扰动,引起球阀的渗漏面积减小,由水击的理论可知这将 导致上游管道压力的增大;由于球阀密封压力与球 阀上游管道近处的水压力同步,因此上游管道处的 压力增大将进一步导致球阀密封压力的增大和渗漏 面积的减小,于是又导致管道压力的增大。此过程相 当于控制系统中的正反馈,管道中的水压力振幅将 不断增大,整个管道系统发生自激振动。也可说此时 阀门渗漏处呈现柔性阀门特性,这种特性将导致振 动迅速发展。
从图1可以看出,正常情况下,球阀工作密封活 动环上的密封会将工作密封投入腔与退出腔、退出 腔与阀体内压力水之间的水路联系完全隔离。然而,当球阀工作密封运行多年后,密封材料老化导致渗 水甚至漏水后,从阀体内压力水或者工作密封投人 腔中的水渗漏到退出腔,将会导致原来活动环投人
和退出过程中的水压平衡被打破,形成球阀自激振 动的激发条件。以下针对图1中密封一和密封二漏 可能产生的自激振动进行具体分析。
(1)投人腔与退出腔之间密封(密封一)
正常情况下,投人腔的压力水取自上游侧压力 钢管,当投入腔供水管阀门打开后,由于上游侧压力 钢管中的压力水进入投入腔,活动环退出腔内没有 压力,因此活动环向退出腔侧移动。若此时密封一旦 发生漏水,则投入腔内的水便会流向退出腔,使得活 动环在投入过程中所受到退出腔侧的水压越来越 大,并逐渐使腔体内水压和退出腔水压之和与投人 腔侧水压相当,在最终大于投入腔侧水压后,将推动 活动环向投入腔移动,从而中断活动环的投入过程; 而退出腔内由于密封漏水所产生的水压在活动环向 投入腔侧移动过程中会逐步减小,当腔体内水压和 退出腔水压之和小于投入腔水压后,活动环便又会 向退出腔侧移动,再次开始工作密封投人过程,开始 下一轮的反复。因此可见,当密封一漏水后,工作密
封的活动环可能会在投入过程中在投入动作和退出
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无碳小车动作之间反复交替,从而产生振动,导致球阀自激振 动的发生。
(2)退出腔与阀体内压力水之间密封(密封二)
正常情况下,工作密封投人后,活动环应该封住 球阀阀芯和球阀阀体之间的缝隙,将阀体内的压力 7JC封闭在阀体内,不会流至下游管道中。若此时密封 二发生漏水,便会使阀体内的压力水渗漏到密封退 出腔中,使活动环退出腔侧的水压逐渐增大,最终导 致腔体内水压和退出腔水压之和超过投入腔侧的水 压,推动活动环向投入腔侧移动,使工作密封进人退 出过程。在工作密封退出过程中,退出腔内水压逐步 减小,当水压小于投入腔水压后,活动环又开始向退 出腔侧移动,重新进人投人过程,开始下一轮的反 复。因此可见,当密封二漏水后,工作密封的活动环 也会在投人过程中在投人动作和退出动作之间反复 交替,从而产生振动,导致球阀自激振动的发生。
从上面的分析可以看出,球阀可能因为工作密 封活动环上密封老化或密封面损伤导致的漏水,在 执行投人操作过程中,由于密封投入腔和退出腔水 压的交替变化,导致活动环在投入和退出的行程中 往复交替,进而形成振动,并引起球阀内管路中水压 振动,形成球阀自激振动。
5工作密封漏水的处理措施
球阀密封漏水是管路系统发生自激振动的扰动 源,是球阀产生自激振动的根本原因。因此,要根本 解决该抽水蓄能电站球阀自激振动问题,就需要解 决球阀密封漏水问题,对球阀的密封进行全面修复,其主要的工作断面示意图如图2所示。
图2球阀工作密封漏水处理工作断面示意图
首先需要更换新的球阀密封,为延长更换后密 封的使用年限,考虑到聚氨基甲酸酯(polyurethane,简称PU)作为一种新型的高分子材料,比聚四氟乙 婦(Polytetrafluoroethylene,简称 PTFE)材料的性能更 为优良,因此考虑将原来采用PTFE材料制作的密 封改为采用PU材料的密封。
此外,需要在下右侧阀体上重新堆焊和加工密 封面。阀体原有密封面为铝青铜S-ALBZ8材料,具 有良好的减磨性,且在大气、淡水和海水中抗蚀性比 较好。但是,由于铝青铜与钢的熔点、热导率、线膨胀 系数以及力学性能都有很大的差别,焊接时,低熔点 的铝青铜先焙化,而高熔点的钢仍处在固体加热状 态,二者难以熔合。焊接过程中接头处会产生较大的 热应力,增大裂纹倾向。而铝青铜在焊接过程中容易 造成材料中铝的氧化,生成致密而难熔的三氧化二 铝薄膜,覆盖在熔滴和熔池表面,进而在焊缝中产生 夹渣、气孔和未熔合等缺陷。因此,为保证重新堆焊 后球阀密封面的机械性能,X#球阀密封面堆焊的现 场实施提出了较高的技术条件,操作难度较大。考虑 采用与球阀本体材
料相近,并与铝青铜耐磨性能相 当的马氏体不锈钢(13%Cr,4%Ni)作为密封面堆焊 材料,以降低球阀密封面现场堆焊的技术要求,减小 现场实施的操作难度。
6结论
通过对某电站球阀结构以及球阀工作密封漏水 导致球阀自激振动发生机理的研究分析,认为导致 球阀产生自激振动的主要原因是球阀密封漏水。提 出通过更换密封,并重新堆焊密封面的方法彻底解 决球阀密封漏水问题。考虑到现场实施因素,建议球 阀密封面采用马氏体不锈钢(13%Cr,4%Ni)作为密 封面堆焊材料。
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