硅业炉渣爆破清除

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摘要:采用控制爆破技术清除炼硅炉炉渣,针对炉渣高温特点,通过试验选择了适合高温条件下的起爆方式和网路设计,采用强制降温、药包隔热等技术措施,并通过合理的施工组织,减少药包在炮孔内时间,确保安全起爆,安全高效完成爆破清渣任务。
关键词:控制爆破;高温;炉体;爆破除渣
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中图分类号:o643.2+23 文献标识码:a 文章编号:
1.概述
万安硅业公司,1# 、2#炼硅炉停炉检修、技改,炼硅炉中部分硅矿石不能完全冶炼出炉,出现沉渣过厚已不能正常生产,(经测算炉渣平均厚1360mm)急需清理除渣。本炉体高4000mm,外部直径4600mm,内部直径3800mm,熔炉内深1700mm,炉体如图1所示。整个炉体位于车间厂房内,炉体东面4.5m为电气控制室,其他三面为运输设备与各种机具设施,上方管线交错,爆破部位正上方,有三个加热电极及降温水夹套,环境十分复杂。
图1 炉体结构示意图
对炉渣清除要求:(1)确保施工过程中施工人员和其他人员安全;(2)由于炉体温度较高,必须保证不发生早爆事故;(3)确保炉衬不受损害;(4)保证车间内其他设备安全、无损;(5)爆破块度以人工清渣为准;(6)为尽早恢复生产,工期三天。
2.施工方案确定
根据本工程特点,保证工期,确保安全施工,以及业主要求本工程决定采用分层定量控制爆破法清除炉渣。分层控制爆破能保证工期,定量爆破能有效控制减少单次操作时长。
防雨罩3.爆破设计和试验
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3.1起爆方式选择
该工程在高温条件下施工,首先选择起爆方式,常规的起爆方式有,电起爆、非电导爆管起爆,但是由于炉体中心温度超过600摄氏度,就连表面温度也在75摄氏度以上,电起爆,非电导爆管起爆在本工程中不宜使用。针对高温问题,为了选择适合高温条件下的起爆方式,爆破前做了以下5个试验:
把20g放入深400mm炮孔中,10min后,自燃;
把非电导爆管插入20g放入深400mm炮孔中,8min后,发生爆炸;翻罐笼

本文发布于:2024-09-22 18:32:15,感谢您对本站的认可!

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