一、列车制动后不减速:故障现象:列车在运行中由于线路限速、慢行地段限速、进站停车前需要调速时,制动管减压后,列车速度不降。 | |
原因(电力):1、均衡风缸、列车管压力只有初减压量; 2、均衡风缸、列车管压力不减压。 3、中继阀故障 | 原因(内燃):1、制动管折角塞门被关; 2、机车制动机中继阀故障 |
检查处理(电力): 1、、制动减压排风时间短为制动管折角塞门被关时, a、立即将电空制动控制器手把置中立位同时拉下列车紧急制动阀,使用电阻制动(注意与空气制动机配合,保证其可靠作用),无守列车按压列尾控制盒紧急放风按钮放风,有运转车长(车辆乘务员)值乘的列车,立即通知运转车长(车辆乘务员)采取措施,同时用列车无线调度电话通知前方站和列车调度员。 b、本务机车次位挂有补机时,本务机车司机立即通知补机司机拉紧急放风阀放风。补机挂于列车头部,但未解除原本务机车与尾部主机的“一对一”关系,仍由原本务机车操纵尾部主机时,如遇需操纵尾部主机排风的情况,由补机司机通知原本务机车操纵尾部主机排风。 c、停车后对列车采取防溜措施,学习司机立即往后逐辆检查,经处理后可继续运行时,应进行制动机试验,如不能继续运行时,按规定防护。机车自动制动机故障时,须处理良好后方可继续运行,处理无效时,应请求救援。 d、站停列车,处理良好方可开车,严禁在非操纵端继续操纵列车。 e、单机运行制动失效时,除按第一点要求采取措施外,机车乘务员还应拧紧两端司机室手制动机并采取止轮措施。 2、转空气位操作:将电空转换开关拨至“空气位”,153#转换阀置空气位,同时将53或54号调压阀调到定压。 3、进行制动机机能试验后重新打开列车管塞门,缓解列车制动。 4、中继阀故障时,可利用最大减压量后,再移至运转位,使其中继阀膜板两侧产生较大的压力差或用检查锤敲击中继阀体,然后再进行制动。 | 检查处理(内燃): 1、制动减压排风时间短为制动管折角塞门被关时, a、立即将自阀手柄移至非常制动位,同时拉下列车紧急制动阀,使用电阻制动(注意与空气制动机配合,保证其可靠作用),无守列车按压列尾控制盒紧急放风按钮放风,有运转车长(车辆乘务员)值乘的列车,立即通知运转车长(车辆乘务员)采取措施,同时用列车无线调度电话通知前方站和列车调度员。 b、本务机车次位挂有补机时,本务机车司机立即通知补机司机拉紧急放风阀放风。补机挂于列车头部,但未解除原本务机车与尾部主机的“一对一”关系,仍由原本务机车操纵尾部主机时,如遇需操纵尾部主机排风的情况,由补机司机通知原本务机车操纵尾部主机排风。 c、停车后对列车采取防溜措施,学习司机立即往后逐辆检查,经处理后可继续运行时,应进行制动机试验,如不能继续运行时,按规定防护。机车自动制动机故障时,须处理良好后方可继续运行,处理无效时,应请求救援。 d、站停列车,处理良好方可开车,严禁在非操纵端继续操纵列车。 e、单机运行制动失效时,除按第一点要求采取措施外,机车乘务员还应拧紧两端司机室手制动机并采取止轮措施。 2、中继阀故障时,可利用最大减压量位后,在移至运转位,使其中继阀膜板两侧产生较大的压力差或用检查锤敲击中继阀体,然后在进行制动。 |
2. 紧急制动不减压。故障现象: 紧急制动不起作用,列车没有减速的迹象, | |
检查处理: 乘务员立即采取如下措施桃园采集1、拉手动放风阀、按压紧急停车按钮、监控放风。2、有运转车长值乘的列车呼叫运转车长紧急排风。有列尾装置的列车使用列尾控制盒放风。3、呼叫前方站说明制动失灵。 | |
3.单元制动器故障的检查处理: (1)中间站发现单元制动器不制动时,且有超过8mm 以上间隙时,可不处理; (2)途中发现单元制动器不缓解时,应在前方站停车,设法使其缓解, 将制动缸行程调至最大,卸下闸瓦,并将闸缸的来风管卸下垫上胶片或硬币装回,堵住来风风路。 | |
4、运行中列车管产生过量供给。故障现象:均衡风缸、列车管压力与总风缸压力一致。 | |
检查处理(电力): 1、运行中除长大下坡道运行情况须停车外,多用强泵保持总风压力在850—900 kpa防止产生自然制动,维持运行至前方站停车。关闭157#塞门,转空气位,调压阀压力调至与列车管压力一致;2、按“减二加一”的方法消除过量供给,其方法为:每次施行约200kpa的减压,将调压阀调整至大于均衡风缸减压后的压力值100kpa后充风缓解,如此施行数次,直到最后一次调压阀调整至均衡风缸的规定压力为止。 | |
5、空压机不运转。故障现象:总风缸压低于750Kpa,空气压缩机不运转。 | |
检查处理(电力): 根据行车环境采取停车措施,威胁到运行安全时立即紧急制动。停车后保持列车制动力。 (1)一台空压机故障时,可用故障隔离开关切除该电机,用另一台维持运行,但应注意运行中尽量减低风压损耗,降低空压机的启动频率(如牵引双管供风列车,同时还应申请停止双风管供风的调度命令,得到命令后再关闭列车供风总管塞门)。 (2)如果为压力控制器故障,则关闭空压机扳钮,用强泵风扳钮控制打风。 (3)如果空压机启动后,相应的YQF未释放而造成总风上升缓慢或根本不上升时,可轻敲YQF上部手动部分使其恢复。 | 检查处理(内燃): 根据行车环境采取停车措施,威胁到运行安全时立即紧急制动。停车后保持列车制动力。 (1)、YK故障时,用手动打风。 (2)、熔断器烧损时更换熔断器。 |
6、列车运行中自动产生紧急制动。故障现象: 1、运行中列车自动产生紧急制动。 2、运行中常用制动时产生紧急制动。 3、(电力)单机运行中小闸制动时产生紧急制动。 | |
检查处理(电力): 1、立即将电空制动控制器手杷置“中立”位,调速手柄置“0”位,使列车停车。 2、若为监控装置误输出紧急制动信号,可不处理维持运行。 3、如为现象1、2时,按以下步骤处理: ①停车后将机后第一位车辆前端折角塞门关闭,然后将电空制动控制器手把置“运转”位向列车管充风,判断是机车原因还是车辆原因造成产生紧急制动。 ②若为车辆原因,多为列车分离或制动软管破裂,应依次向后进行检查处理; ③若为机车原因,检查确认机车制动系统无破损大漏,将气阀柜自动停车开关SB464断开维持运行;若故障现象仍未消除,关闭紧急阀116#塞门及电动放风阀117#塞门维持运行。此时,若需紧急制动,可将大闸手柄置于中立位,使用手动放风阀施行紧急制动。 4、如为现象3,停车保压后取出制动屏总风管39#滤网即可。 | 检查处理(内燃): 1、机车制动机故障时,应及时处理,打开均衡风缸排水阀进行排水,增加均衡风缸的空气容积。风管泄漏时,消出泄漏处所。 2、车辆三通阀故障或车辆制动支管破损时,用无线列调电话通知车站值勤班员,会同处理,关闭制动支管的截断塞门,使其成为关门车,开车前按规定进行制动机能试验。 3、车辆制动主管破损时,应根据《技规》201条要求计算列车闸瓦压力,限速运行至前方站,若闸瓦压力达不到规定要求,则就地请求救援,按规定进行防护。 |
7、列车管漏泄。故障现象:常用制动后的中立位,列车管压力继续下降 | |
检查处理(电力):仿生机器人 需要追加减压时,减压量必须要减去漏泄量。如初制动时为50Kpa,等需要追加减压时已漏到70Kpa,此时减压量必须是90Kpa以上否则达不到追加减压的目的。 | |
8、运行中重联机车制动后不缓解。故障现象:双机重联时,本务机车减压制动后缓解时,重联机车制动缸有压力,将小闸置缓解位,机车制动缸仍缓解不到零。 | |
检查处理(电力):检查重联阀是否在本机位,如位置错误立即将重联阀转回补机位。 | |
9、列车自然缓解。 故障现象(电力):使用空气位运行时,可能会出现该现象。原因是在空气位运行,中立电空阀不得电,总风遮断阀未参与工作,不能关闭总风通列车管的通路。如果中继阀充气阀口关闭不严的话,就会出现列车制动后自然缓解现象。 | |
检查处理(电力):使用紧急制动停车后,用检点锺轻轻打击中继阀体,(或将大闸手把在常用制动位大减压后回运转位来回几次)。 | |
10、空气干燥器排风不止。故障现象:空气干燥器排风不止,空压机一直连续工作,总风压力达不到定压。 | |
检查处理(电力): 1、立即采取停车措施。 2、关闭进风塞门,开放故障塞门(0100#以后及SS7C机车同时关闭两端进塞门,开放故障塞门); 3、若仍漏风不止,将干燥箱内排泄塞门关闭,若系排泄电空阀风管裂漏,将该铜管打扁,维持运行; 4、SS7A0100#以后及SS7C机车会出现总风压力达不到定压,而压缩机提早停止工作现象,可采用初时两台压缩机打风,待总风压力达到一定值(约800kpa)断开备用压缩机开关维持运行。 | 检查处理(内燃): 立即采取停车措施,关闭空气干燥器进、出塞门,打开旁通塞门。 |
11、机车制动缸压力缓解不到零。故障现象:制动缸表针显示“零”以上,分配阀排风口排风不止。 | |
检查处理(电力): 1、运行中将123#塞门关闭,维持运行至前方站停车后,将123#塞门逐渐开放至分配阀排风口有排风声,并用空气制动阀在“制动—缓解”位多次试验,使机车既能保证制动又能彻底缓解即可。 2、由于123#塞门通路变小,机车上闸慢,要掌握好制动时机。 | 检查处理(内燃): 1、自阀或单阀调整阀供气阀或排气阀卡滞时,将调整阀手轮调高接近总风缸压力,然后进行制动和缓解,利用压力差将杂物吹走。在有条件的情况下,将调整手轮全松,拆下调整盒四螺丝,取出调整阀进行清扫。 2、常用限压阀弹簧折损或作用阀故障,需要缓解时,可松开作用风缸管接头或松开前、后制动缸管接头各一个,需要制动时将接头拧紧。 |
12、列车管无法充风。故障现象:均衡风缸充风正常,列车管无法充风。 | |
检查处理(电力): 1、 手动按压中立电空阀YV253芯杆不释放时,关闭157#塞门,松开YV253管接头,转“空气位”操作; 2、 转“空气位”后列车管仍无法充风时,轻击阀体,若仍不复位,抽出遮断阀阀芯,维持运行。 | 检查处理(内燃): (可信的密封黏胶条1)、检查机车管系泄漏处所时,消除泄漏处所。 (2)、排污阀是否关严时,关闭排污阀前端的塞门,途中停车时,加强打开总风缸排水阀进行排水。 (3)、空气干燥器故障时,关闭空气干燥器进、出塞门,打开旁通塞门。 (4)、发现非操纵端自阀下方排风口排风不止时,交自阀手柄重新摆放手柄取把位。 |
牵引20辆 | 充、排风时间均为参考值,实际运用中应结合制动机试验时的充、排风时间确定,并做到心中有数。 | ||
减压量 | 排风时间 | 充风时间 | |
减压50KPa | 6秒 | 26秒 | |
减压60KPa | 8秒 | 46秒 | |
减压100KPa | 12秒 | 56秒 | |
减压140KPa | 18秒 | 65秒 | |
p612 |
排风时间 | 牵引20辆 | 牵引30辆 | 牵引40辆 | 牵引50辆 | 牵引60辆 | 牵引70辆 |
减压50 KPa | 6秒 | 9秒 | 12秒 | 15秒 | 18秒 | 22秒 |
减压60KPa | 8秒 | 11秒 | 15秒 | 19秒 | 22秒 | 26秒 |
减压100 KPa | 12秒 | 18秒 | 24秒 | 30秒 | 36秒 | 42秒 |
减压140 KPa | 18秒 | 27秒 | 34秒 | 42秒 | 52秒 真空磁悬浮列车 | 68秒 |
充风时间 | 牵引20辆 | 牵引30辆 | 牵引40辆 | 牵引50辆 | 牵引60辆 | 牵引70辆 |
减压50 KPa | 22秒 | 29秒 | 38秒 | 52秒 | 70秒 | 油砂84秒 |
减压100KPa | 34秒 | 55秒 | 72秒 | 93秒 | 120秒 | 145秒 |
减压120 KPa | 48秒 | 65秒 | 88秒 | 116秒 | 147秒 | 180秒 |
减压140 KPa | 60秒 | 82秒 | 110秒 | 140秒 | 174秒 | 212秒 |
本文发布于:2024-09-22 10:37:58,感谢您对本站的认可!
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