起重机司机工作总结范文

起重机司机工作总结范文
1度起重机操作员小我工作总结
本年以来,在带领准确指导下,在列位同事们的撑持帮忙下,颠末本身的不懈尽力,工功课务能力都有了较着的提高,为此后的工作和进修打下了杰出的根本。总结这一年多来的工作,发现本身的工作仍存在良多问题和不足,在工作方式和技巧上有待于向其他同事进修,来岁本身打算必然要在工作中得掉的根本上取长补短。首要有一下几点:
1、平安进修,对峙当真进修起重十不吊和三不危险,用理论常识来武装本身的脑筋,不竭增强自身人生不雅和价值不雅的革新,提高自身的理论程度和工作能力。当真进修深刻体会每日班前会和周五平安大会的精力,在现实工作中当真加以贯彻,经由过程扎实的理论和现实操作的进修,为本身工作中供给了壮大的平安兵器,在尽力做到在工作中进修,在进修中工作,不断改进,不竭摸索,使本身加倍胜任本职工作。
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2、操作要求。。规范操作,在操作中该当手势准确。严禁违章操作,当真做好5s(整理,整顿。清扫。清扫。素养)工作。
3、加强本身的专业常识、技术常识和理论常识,提高自身的综合的本质。
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总之,一年来,我在工作上取得了必然成就,理论程度、工作能力和自身涵养有了必然提高。但距带领和师傅们的要求还有不少
的差距:
一是理论进修还不敷,特殊是具体对本身在理论提高方面要求的尺度不敷高;
二是工作中有时有暴躁情感,工作体例方式有时不太细,需要进一步改良。
三是若何在岗亭工作中对峙与时俱进、斗胆立异做的有欠缺,意识还不敷强。
在此后的工作中,我将发扬成就,降服不足,以对工作、对事业高度负责的精力,踏踏实实,谨小慎微,尽职尽责地做好各项工作。2吊车司机小我工作手艺总结
我是广深项目一标的一名吊车司机,我的首要使命是从事50T履带吊吊装等使命。在项目工作两年时代,没有呈现一次操作变乱和设备变乱,圆满完成了上级带领交给的各项工作使命。
在工作时代,能严酷要求本身,好学多问,虚心进修、就教,遇事能自力思虑,经由过程理论与实践的不竭连系,使本身的手艺程度大幅度提高,完万能胜任本身的本职工作。在营业上,因为本人持久在出产一线工作,可以或许和维修人员一路解决出产中的手艺难题,加入了履带式起重机的日常维修和治理工作,在日常维修和实践中堆集了丰硕的经验,把握处置各类故障的根基技术。
起首以吊车电脑为例,吊车电脑是起重机上主要的平安装配,但因为它采用了复杂的电子元器件,使得很多利用者对它望而却步,
因而一旦稍有故障,便将其束之高阁。现实上良多时候吊车电脑并无太大故障,只要略加调整即可恢复正常利用。以下从道理入手,谈一谈吊车电脑简单故障的诊断与解除。
吊车电脑所发生的故障总的来说不过乎,个部位:传感器、增益电路、中心处置与存贮、显示和执行机构。一般来说,中心处置与存贮和显示部门发生故障的概率不大,而一旦出了故障也只能向厂商乞助了,除此之外其它部门则都是可以进行补缀的。
1、传感器
角度检测、臂长检测和方位检测传感器一般采用的是电位计。它常见的故障现象是显示器上显示值跳变、不变或乱变。因为这三个传感器只是一种简单的机械装配,检修简单,是以故障诊断凡是要从这里举行。查抄方式是用万用表检测传感器
输出旌旗灯号是否持续,或拆下传感器,用手匀速动弹,经由过程万用表查抄其输出端电阻转变环境及总电阻是否与标定值相符,若有异常,则申明传感器有问题,将其改换即可。这三个传感器均可用不异规格的国产物取代,但角度检测器和方位检测器的安装位置则十分主要,在拆卸时应做出恰当的标识表记标帜,安装时要谨严从事。
力矩检测或重量检测传感器一般是应变仪构成的电桥。判定一台起重机所装的是力矩检测传感器仍是重量检测传感器,有一个十分简单的判别方式,即看吊车电脑设按时是否要求输入起重钢丝绳倍率,如需要,则是重量检测传感器,反之,则是力矩检测传
感器。常见的重量检测传感器是三滑轮式的,也有一些履带式起重机将其安装在门形架滑轮上。力矩检测传感器最常见的是装在变幅液压缸的毗连销处。一般来说,这两种传感器坏了是不克不及修复的,只能原出产厂家或专业厂家来解决问题。因为这两种传感器是电桥,是以电位程度低,并且很敏感,故经常采用屏障线,并且一旦屏障层或接头有所损坏,经常对检测成果有较大影响,是以在改换电缆时必然要用整根无缺无损的屏障线,并要求焊点滑腻靠得住,接头处也要留意防水。
2、放大电路
放大电路是在主板上的模拟电路,首要用来增益电位程度低的力矩或重量旌旗灯号。常见故障也是显示不正常或无显示,在解除传感器故障的可能性后,即可查抄此部门。此刻常用的吊车电脑放大电路大多采用集成电路,是以可以用替代法来进行查抄。
在放大电路中有两个调整点,一个是零位调整(ZEROADJUST),一个是放大倍数调整(SPANADJUST)。有些吊车电脑甚到直接将这两个调整点引出来,做成旋钮以供调整,在显示禁绝确时可以调整这两个旋钮。但在调整前要弄清到底应该调哪一
个。以起重量为例,用一组重量已知的重物为砝码,逐次吊起,将显示值记实下来,比力显示值与真实值的差,假如每组差值不变,则应调零,如每组差值随吊重量增添而增添,则应调整放大倍数。
3、执行机构
执行机构凡是是电磁阀。其故障现象是显示一切正常,吊车电脑
arm7开发板也报警,但应该主动住手的操作依然可以或许操作。这时可以查抄响应的电磁阀线圈是否正常,以及在起重机处于应该住手状况时是否有电旌旗灯号到该电磁阀,由此判定故障是出在电磁阀上仍是出在线路上。
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吊车电脑现实上是单片机在工业上运用的一个简单例子,它自己的电路并不太复杂,只要具有必然的应用电子手艺根本,懂得了它的根基道理后,补缀是不难的。在整个力矩限制器中,现实上价值最高的是,,,里存贮的数据。是以,在对主板补缀时必然要规范操作,防止,,,里所存贮的数据被损毁。
其次因为我项目起重机械班年青人较多,我就对他们上行下效,给他们讲解履带式起重机的液压系统以及电器系统的根基道理和各项手艺参数,对他们提出的问题实时解答,使他们确实做到应知、应会,连系我本人多年的操作经验,对操作起重机械我总结出以下几个字:柔、稳、准。
柔:对初学起重机械人员,操作时要慢,越温柔越好。
稳:进修谙练后,操作时不单快,并且要稳。
准:落钩放置吊物要准,提高工作效率。
经由过程不厌其烦地给门徒们讲解操作技术和维护常识,使他们很快就把握了操作技术和一般故障解除,见效很大。
多年来我可以或许吃苦钻研营业手艺,对峙不懈地进修新手艺,作为一名吊车技师,可以或许履行本身的岗亭职责,完成公司交给的各项工作使命,现代科技迅猛成长,不进修就会后进,跟不
刮刮卡制作上手艺的成长,那就不克不及胜任本身的本职工作,所以说要不竭地接收新常识,把握新手艺,做一名名副其实的手艺工人,以现实步履为我国路桥事业的成长做出进献。3吊车司机小我工作总结玩具车漂移
我是原料供给部加工车间抓钢机班一名吊车司机,我的首要使命是从事中八货一组料的接卸、收料、铺料、供出料等使命。一年来,在我功课的工作场地共接卸一组料8.7万多吨,供出8.4万多吨,我所承包的Z—04#抓钢机,没有呈现一次操作变乱和设备变乱,圆满完成了上级带领交给的各项工作使命。
在工作时代,能严酷要求本身,好学多问,虚心向师傅进修、就教,遇事能自力思虑,经由过程理论与实践的不竭连系,使本身的手艺程度大幅度提高,完万能胜任本身的本职工作。在营业上,因为本
人持久在出产一线工作,可以或许和维修人员一路解决出产中的手艺难题,先后加入了履带式坦克吊和液压抓钢机的日常维修和治理工作,在日常维修和实践中堆集了丰硕的经验,把握处置各类故障的根基技术。
WZY42-5液压抓钢机采用全功率变量的高压双泵双回路液压系统,最大工作压力27.5mpa,最大流量2×210L/min,主液压泵从封锁的预压油箱进行吸油,油液颠末吸油滤清器和截止阀门进入油泵。液压抓钢机,在适用过程中,时常呈现一些液压元件和管路各类故障,严重制约了设备正常运行,影响出产顺遂进行。20XX 年6月,Z—01#抓钢机在操作中呈现履带向左走偏现象,我就按
照日常平凡操作和维护经验,对故障实施解除,先测左、右、主阀压力,所测成果是摆布主阀压力相等,主压力故障解除,然后我就按照操作经验,对左泵所感化的液压系统进行操作,发现其动作迟缓、无力,是以判定出,左、右主泵流量不等,左泵变量机构损坏,实时改换左主泵,包管了出产正常进行。
因为抓钢机液压系统组织复杂,在工作一段活动举办时间后,因为各类原因,液压油中会有铁屑、水分、塑料、纤维等杂物的呈现,如许就会对液压系统堵塞,

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