动车组铝合金厚板薄板搭接MIG焊接工艺研究

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W el di ng T echn ol ogy V01.42N o.2Feb.2013工艺与新技术23文章编号:1002—025X(2013)02-0023-03
动车组铝合金厚板薄板搭接M I G焊接工艺研究
尹德猛,王立夫,唐衡郴,程浩,杨建华
(唐山轨道客车有限责任公司制造技术中心,河北唐山063035)
摘要:在对高速动车组铝合金车体薄板进行M I G焊时容易产生焊塌、焊穿缺陷,严重影响了车体的焊接质量。文中分析了铝合金薄板厚板搭接焊缝出现焊穿、焊塌等问题的原因,通过研究发现:采用合理的焊接电流、正确的焊接方向、适当的预热温度和合适的操作方法.可以有效防止薄板与厚板搭接M I G角焊缝焊穿、焊塌等缺陷的产生,提高了产品焊接质量,降低了生产成本。
关键词:铝合金;焊塌;焊穿;M I G焊;工艺参数
中图分类号:TG444.77文献标志码:B
O引言
晶闸管调压器
铝合金具有自身质量小、比强度高、加工性能好、美观且耐腐蚀的特点,在航空航天、轨道车辆,尤其是高速客车中得到了广泛的应用。近年来,随着高速铁路事业的快速发展.对高铁列车的制造提出了更高要求。为实现我国新一代高速列车节能的目标,在满足车体强度的前提下,越来越多的车体结构使用铝合金薄板或薄板型材,而使车体制造中经常遇到薄板焊接。由于铝合金热导率大,比热高,局部加热困难,焊接时需要能量集中、功率大的设备.因此.薄板焊接时容易产生焊塌、焊穿缺陷,严重影响了焊接质量.成为铝合金车体制造的难题。本文主要结合高速铝合金车体M I G焊接薄板与厚板搭接焊接过程中出现的焊塌、焊穿缺陷,研究了产生焊塌、焊穿缺陷的影响因素与控制措施,对动车组铝合金车体制造技术的发展起到了促进作用。
滑水鞋1试验材料与方法
试验材料采用铝镁硅系6082一T6铝合金,板厚分别为3m m与10m m.焊丝选用A I M94.5M nZ r (E R5087),焊丝直径1.2m m,母材及焊丝化学成分见表1,保护气体为A卜H e—N:三元混合气体。
收稿日期:2012-07—02
基金项目:国家科技支撑计划资助项目(2009B A G l2A04一E01—1)
表1试验用铝合金及焊丝的化学成分(质量分数)(%蒸缸
陶瓷发簪
牌号Si Fe C u M n M g C r Z n T i Zr余量6082O.7~1.3O.500.10O.40~1.0O.6一1.20.250.200.10A l 5087O.250.400.050.7—1.14.5—5.2O.05—0.25O.250.15O.1—0.2A l 焊前从预热温度、预热部位,焊接中从操作手法、焊接方向.焊后从微观金相、表面观察等几方面研究防止焊塌、焊穿缺陷的合理工艺。
2试验结果与分析
2.1焊接电流数字式水表
厚板与薄板搭接焊缝,其他焊接条件相同,将焊接电流控制在150~170A时,焊接效果最好,未见焊塌、焊穿现象,且焊缝显微组织也较好,如图1所示。图1a为焊接电流为160—170A时的焊缝显微组织图.从图中可以清晰地看到,热影响区呈明显的柱状树枝晶组织分布,晶粒较为细小均匀,组织过渡较为平缓。而当焊接电流在180~200A时,虽然外观未见焊塌、焊穿,但从焊缝显微组织观察发现有少量的微裂纹.如图1b所示。在局部熔合线上产生了一定数量的微裂纹,而且热影响区内分布着较粗大的柱状树枝晶组织,这主要是因为:焊接电流过大,热输入较大,高温停留时间较久,晶粒生长时间也被延长,从而使柱状晶变得粗大,在后续的冷却过程中,一些低熔点化合物受冷却收缩应力的作用,使熔合线局部位置产生了晶间裂纹。

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