周深X1井钻井液技术(1)

周深X1井位于高邮凹陷吴堡断裂带宋家剁构造周深1断块高部位。井深4905m,井斜42°,水平位移为1004.76m,稳斜段长1700m。为大井斜、长水平位移、长稳斜段三靶点的高难度定向深井。且本井白垩系浦口组有近200m的含膏泥岩,给钻井施工增加了难度。本文采用复合金属离子聚合物聚磺钻井液,配合井眼净化和固、液体润滑剂防卡以及井壁稳定技术,保证了高难度定向井的钻井施工。(1)地层简述。周深X1井自上而下分别钻遇第四系、上第三系、下第三系、白垩系和志留系。第四系和上第三系地层以粘土、砂砾岩为主,其中盐城组夹玄武岩,易发生井漏;下第三系地层以泥岩、粉砂岩、泥岩与砾砂岩互层为主,其中泥岩易水化分散、造浆;白垩系自上而下划分为泰州组、赤山组和浦口组。浦口组为主要目的层,以棕泥岩、含膏泥岩夹膏质砂岩为主,下部以砾岩为主。
(2)工程简况。周深X1井一开前用Φ609.6mm钻头打导眼25m,下入Φ508mm导管22m。一开使用Φ444.5mm钻头钻至1280m,下入Φ339.7mm表层套管1278.36m;二开使用Φ311mm钻头钻至3268m,下入Φ244.5mm技术套管3264.33m;三开使用Φ215.9mm钻头钻至4905.58m,打水泥塞裸眼完井,探水泥塞面2136m。(1)井眼净化难度大。一开、二开井眼尺寸大,一开大井眼Φ444.5mm裸眼段长1280m,二开大井眼Φ311mm裸眼段长1988m。大井眼段岩屑浓度比例大,钻井液固相含量高,要求钻
井液具有较好的悬浮携带性能。钻井周期长,岩屑被研磨得很细,难以清除,易在大斜度井段堆积,形成岩屑床。稳斜段长1700m,水平位移长1004.76m,加之三靶点,井眼轨迹变化大。故井眼净化、润滑防卡是钻井液首要解决的技术难题。
(2)井壁易失稳。三垛组棕红泥岩易水化膨胀缩径。浦口组含膏泥岩,易缩径造成阻卡。钻井周期长,长裸眼段钻井液浸泡时间长,钻井液滤液进入井壁地层,引起地层中粘土矿物水化膨胀,导致井壁不稳定。井斜大,井眼轨迹变化大,狗腿度过大,100m狗腿度达到10°,易造成应力集中,加剧井塌的发生。
(3)抗钙污染能力。浦口组2900至3600m含大段泥膏岩,要求钻井液具有较好的抑制性能及抗较强的抗钙污染能力,维持钻井液性能稳定。
(4)高温稳定性。该区地温梯度高,预测井底温度达到150℃,钻井液应具有较好的高温稳定性。该井段岩性以粘土层和砂砾岩为主,地层胶结松散,且夹有玄武岩,易发生井漏、垮塌。此外,Φ444.5mm裸眼段长,该井段机械钻速快,加上井眼尺寸大,不利于井眼清洁。本文采用复合金属离子聚合物钻井液。其配方如下。
5%膨润土+水+0.3%NaCO+0.2%PMHA-II+0.5%Na-HPAN+0.1%Coater+3%QS-Ⅱ+2%KD-23
配制100m膨润土浆并预水化24h,根据设计加入处理剂,调整钻井液行能达到要求后开钻。针对该段地层特点,在砂砾岩及玄武岩发
育地层,加入2%单封KD-23和3%QS-Ⅱ防止地层渗漏。该井段井眼容积大,钻进速度快,加之地层渗透性强,钻井液消耗量大,为保证性能稳定,定期补充预水化膨润土浆,适当加入MV-CMC进行维护处理,保持大井眼段钻井液有较好的造壁性,有效防止地层垮塌。合理使用四级净化设备,控制含沙量小于0.5%,保持钻井液排量在50L/s,维持钻井液的动塑比在0.5Pa/mpas左右,增强钻井液的悬浮携带能力。
一开钻井液密度为1.06~1.12g/cm,滤失量为6~7.4ml,泥饼厚度为0.5~1mm,含沙量小于0.5%,静切力为(0.5~1)/(1.5~2)Pa/Pa,塑性粘度为12~17mpa・s,动塑比为0.4~0.6mpa・s。该井段钻井施工、下套管安全顺利。(1)钻井液配方。该井段大段泥岩地层易吸水膨胀,导致井壁失稳,起下钻阻卡;砂岩地层渗透性好,易形成虚厚泥饼;含有泥膏岩,易缩径;Φ244.5mm技术套管3264.33m,要求井眼规则,井壁稳定,钻井液具有良好的抑制性和润滑性能。
采用复合金属离子聚合物聚磺钻井液,其配方如下。
原浆+0.2%PMHA-II+0.1%Coater+0.5%NaHPAN+0.2%DS3
01+2%FT-388+2%SMP+1%PST+1%SP101+2%OSAM-K+2%QS-Ⅱ+0.2%~0.3%SF-I+2%KD-21C
(2)钻井液维护处理要点。①钻进过程中加入PMHA-Ⅱ、NaHPAN等处理剂,并配合使用Coater以增强钻井液的抑制性,抑制
泥岩水化分散。②在三垛组及时提密度到1.20g/cm,进入赤山组提密度到1.30g/cm,实现近平衡钻进。进入戴南组前加防塌剂2%FT388,并配合2%QS-Ⅱ,提高泥饼的致密性,保持井壁稳定。③进入赤山组(3000m)把钻井液体系转化为聚磺润滑防塌钻井液,在复合金属离子聚合物钻井液中逐步加入1%PST、2%SMP-II、2%OSAM-K,提高钻井液的防塌性能和高温稳定性。④定向成功后为增强钻井液润滑性,降低摩阻,混入乳化石蜡。深井段润滑剂以机油为主,配合使用固体润滑剂石墨,确保钻井液的润滑性能。⑤在赤山组与浦口组交界面(2890m)钻遇泥膏岩,加入纯碱、NHHPAN、SP101对钻井液进行预处理,同时加入NaOH提高钻井液的PH值,加入抗高温硅氟稀释剂1%SF-I调整钻井液流型,确保钻井液性能稳定。⑥定期使用离心机,及时清除有害固相。定期进行短期下钻,修正井眼,保持钻井液清洁,井眼畅通。钻完二开进尺之前及时调整好钻井液性能,大排量循环洗井,并配合短起下钻,起钻前泵入0.5%多功能塑料小球HZA102。二开井段井径扩大率为0.35%,井径规则,该井段短起下钻、起下钻均顺利。井眼清洁,下钻至井底无沉砂,电测和下技套均顺利。
(1)钻井液配方。本区储层物性为低、特低渗型,孔喉尺寸小且连通性差,胶结物含量高,而容易发生诸如粘土水化膨胀、微粒运和水锁等损害,即“水”的侵入造成的伤害。即控制钻井液滤液侵入量。针对本井段井壁稳定、润滑防卡、抗高温、油气层保护等钻井液技术难点。在该井段采用了超低低渗型复合金属离子1
地质工程简况
3d视频制作钻井液技术难点
分井段钻井液技术
3.1一开(25~1280m)
3.2二开(1280~3268m)
3.3三开(3268~4905.58m)
23433
3[1]
・表1二开钻井液性能
(转119页)
周深X1井钻井液技术
曾甘林 
(江苏油田分公司石油工程技术研究院)
摘要关键词周深X1井是一口重点区域探井。本井上部井段采用复合金属离子聚合物钻井液体系,下部采用复合金属离子聚合物聚磺钻井液体系,针对不同难点采取不同的技术措施。现场应用表明,该井钻井液性能稳定,抑制性强、悬浮携岩能力好,具有较好的高温稳定性,满足了该地区地层钻井的需要。
周深X1井深井抗高温润滑防卡石膏岩缩径
液态金属机器人
井壁稳定
(接110页)聚合物聚磺钻井液。其基本配方如下。
展示架制作
原浆+0.2%PMHA-II+0.1%Coater+0.5%NaHPAN+0.2%DS301+2%FT-388+2%SMP+1%PST+1%SP101+2%LYD+2%QS-4+0.2%~0.3%SF-I+2%机油(或KD-21C、RH102)+1%~1.5%LXJ-1
(2)钻井液维护处理。①油气层保护,三开井段为主要目的层,三开前补充低密度新浆,把钻井液密度从1.30g/cm降至1.25g/cm,满足低孔低渗型储层油层保护需要。及时补充抗高温降失水剂SP101,严格控制API失水和高温高压失水。进入储层前50m加入1.5%LX-1和3%QS-2,利用其成膜封堵作用进行储层保护。储层井段配加2%防塌剂,增强地层承压封堵能力,改善泥饼质量,阻止钻井液的滤液和固相颗粒侵入储层。②高温稳定性是本井段重点,为
防止出现高温稠化现象,及时向钻井液中补充SMP-II、PST,甲基硅油等,保持钻井液具有良好的流变性和高温稳定性。③随着井斜增大,井深增加,使用机油进行润滑,同时保持含油量在5% ̄7%之间。并辅以固体润滑剂石墨,改变钻具与井壁之间的润滑方式,提高钻井液的润滑效果。④长裸眼井段加入2%成膜防塌剂LYD,配合QS-Ⅱ、LXJ-1,加强钻井液封堵性能,控制较低的滤失量与高温高压滤失量,提高钻井液的封堵防塌能力。⑤钻遇石膏岩地层钻井液流变性能变差,粘切升高、失水增大、泥饼增厚。及时加入NaOH,将钻井液的PH值提高保持在9以上,同时加入1%SF-Ⅰ调节钻井液流变性能,充分循环处理,及时清除钙侵,同时加强短起下,修正井壁,确保钻井液性能满足井下要求,顺利钻穿石膏层。
(3)实施效果。①钻井液性能稳定,热稳定性好。②施工过程中井壁稳定、井眼畅通,井径较规则,在井深4522m处理断钻具事故中,落井钻具在井下静止90h,两次起下钻井下均正常,未发生粘附及沉砂卡钻。充分证明了周深X1井抗高温水基钻井液的抑制性、滤失造壁性、润滑性、沉降稳定性和高温稳定性非常优良。③应用“超
低渗透成膜封堵技术”钻井液API滤失量控制在5ml以下,高温高压滤失量控制在9~10ml,降低了钻井液液相侵入储层,有效的封固了
井壁,钻井液密度从1.30g/cm降至1.25g/cm,即保证了上部易垮塌井段的井壁稳定,又降低压差损害,有效的保护了储层。家谱管理系统
(1)该井各井段使用的钻井液较好地满足了周深X1井地层情况,悬浮携砂效果好,流变参数易于调整,能满足大井眼井段及深井井段井眼净化、润滑防卡的需要。
(2)复合金属离子聚合物聚磺钻井液体系维护处理简单,热稳定性好,具有良好的抑制性、滤失造壁性、润滑性、沉降稳定性,在长时间处理井下事故的过程中,性能仍然稳定。
(3)针对低渗、特低渗型储层,通过使用超低渗透钻井液添加剂LXJ-1,配合QS-4(细型)和架桥填充和快速成膜技术的综合应用,提高了泥饼的致密性,阻止液相、固相侵入,减少对储层的伤害。
333
表2三开钻井液性能
4结论
参考文献
电动开启天窗作者简介[1]鄢捷年主编.钻井液工艺学[M].山东:石油大学出版社,2001:381-382
曾甘林(1983-),助理工程师从事钻井液设计与研究工作。
(收稿日期:2011-08-12)
本科,,
方式。两台电机均可变频运行,但不能同时变频运行,用两段高压母线供电,通过双电源手动切换柜实现功能切换,运行方式十分灵活,每台泵既可以工频运行也可以变频运行,系统改造后的接线如图4。
新庄孜电厂两台凝泵共用
一台变频器,凝结水泵工频运行时,除氧器水位由凝结水调节门调节,若运行凝泵故障跳闸备用
而凝泵变频运行时,凝结水调节门是全开的,若此时运行凝泵跳闸备用泵联启(工频)对系统运行将产生较大的影响。因此,我
们在DCS上增设以下逻辑:①一
台泵变频运行,另一台工频备用,当运行泵跳闸时,除氧器水位调整电动门快关至30%,以便给运行人员留有一定的故障处理时间。②DCS根据机组负荷状况,设定程序实现对凝泵电机转速的自动控制,以保证除氧器水位的稳定。(1)下面是部分运行数据,对1#机组改造前后的电流做一个纵向比较。
从上表中可以看出,机组负荷越低,电流降得越多,节电效果越明显。
(2)我厂1#机组变频器自2011年3月9日开始投运,现以4月份的电能统计,做一个同类机组的横向比较结果。
(3)由以上数据可估算每年(按5500小时计算,上网电价按0.4元/KWH计算)仅此一台机组一年即可节约厂用电约44万千瓦时,折合人民币17.42万元,而一台变频器33万元,一年零九个月后可收回成本,从投用以来的实际情况来看,节能效果令人满意,运行比较可靠。
电机直接启动时的最大启动电流为额定电流的7倍;星角启动为4.5倍;电机软启动器也要达到2.5倍。观察变频器起动的负荷曲线,可以发现它启动时基本没有冲击,电流从零开始,仅是随着转速增加而上升,不管怎样都不会超过额定电流。因此凝泵变频运行解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动系统和主机的冲击应力,大大降低日常的维护保养费用。使用变频器可使电机转速变化沿凝泵的加减速特性曲线变化,没有应力负载作用于轴承上,延长了轴承的寿命。同时有关数据说明,机械寿命与转速的倒数成正比,降低凝泵转速可成倍地提高凝泵寿命,凝泵使用费用自然就降低了。凝结水泵改用变频后,降低水泵转速的同时,噪音也大幅度地下降,当转速降低50%后,噪音减少十几个绝对分贝。同时消除了停车和启动时的打滑和啸叫声,克服了由于调门线性度不好,调节品质差,引起管道锤击和共振,造成凝结水系统上水管强烈震动的缺陷,凝结
水泵变频运行后,噪音、振动都大为减小。凝泵使用变频器调速,使凝汽器水位实现了平滑稳定的调整,电机实现了软启动,电机的振动情况得到改善,降低了厂用电,经济效益十分显著,改造取得了预期效果。
变频改造后的效果
结语
5.1节约厂用电效果显著
5.2减少电机启动时的电流冲击
网版张力计
5.3延长设备寿命
5.4降低噪音
(收稿日期:2011-09-06)
图4
凝泵改造后的接线图

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