改性MCM_41分子筛的制备及加氢催化性能研究

文章编号:PE-013
改性MCM-41分子筛的制备及加氢催化性能研究
张文成a*,申宝剑b,赵野a,b,田然a,b,刘文勇a
(a中国石油大庆化工研究中心,大庆 163714;b中国石油大学(北京),北京 102249)
关键词:MCM-41分子筛,改性,柴油,加氢,脱硫
在MCM-41分子筛合成过程中进行铝、钴、钼等元素的改性研究。将改性的MCM-41分子电热恒温鼓风干燥机
筛负载不同活性金属体系制备成催化剂,以大庆催化轻柴油为原料进行加氢评价试验,考察催化
剂加氢催化性能,结果表明采用改性MCM-41分子筛制备的催化剂具有优良的加氢脱硫性能。
1.试验过程
(1)分子筛合成:全部合成工作均采用晶态水热晶化法合成。压力为所选温度下的自生压力。
将十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)溶解后加入水玻璃和铝酸钠溶液,再加入Co(CH3COO)2.4H2O
或(NH4)6Mo7O24·4H2O,搅匀后装入100ml内衬聚四氟乙烯套的不锈钢耐压反应釜中晶化96小时,
后过滤干燥。取生成粉体焙烧后得到纯MCM-41分子筛和杂原子改性的MCM-41分子筛。
(2)催化剂载体制备:含杂原子的分子筛和优选的γ-Al2O3过200目筛,各分子筛分别与拟
薄水铝石以1:1比例混合均匀加入适量助挤剂、粘合剂等挤条成D1.5mm三叶草型。120℃烘干4
小时,550℃焙烧4小时,自然冷却放入干燥器,备用。
(3)催化剂制备:配制不同浓度的Mo-Ni-P金属浸渍液备用。配制共浸液中加入有机酸等
内孔撑圆涨紧夹具
物质,使溶液中金属分布更均匀、稳定,从而达到提高金属分散度的作用。用所配制的金属共浸
液对载体浸渍,称取20g载体及14ml金属共浸液,浸渍1小时,100℃烘干4小时,450℃~550℃
焙烧4小时,冷却放入干燥器,备用。
(4)催化剂加氢评价:使用15ml加氢装置评价,评价原料为大庆催化裂化轻柴油,加氢生
成油检测总硫、总氮及芳烃、烯烃含量等指标。
表1  催化剂15ml加氢评价工艺条件
工艺条件压力,Mpa 温度,℃空速,h-1氢油比,v/v
指标8.0 340~360    1.0 500:1
2.试验结果与讨论
对合成的分子筛进行金属组分的定量分析,结果见下表:
表2  杂原子分子筛的金属定量分析
分子筛SiO2 w% Al2O3 w% MoO3 w% Co2O3 w% NiO w% P2O5 w%
87.1 0.4 0 6.7 0 0 Co-MCM-41
Mo-MCM-41 95.0 0.8 0.7 0 0 0 将未经改性的纯MCM-41进行处理制备催化剂,作为对照样品D-0。配制不同浓度的Mo-Ni-P
金属浸渍液分别对不同载体进行处理制备了催化剂。催化剂金属负载量见下表。智能手机解锁
合成的分子筛样品XRD衍射结果表明,MCM-41分子筛样品合成比较成功。
*通讯联系人,张文成:zhangwch@126
500
1000150020002500
30003500
i n t e n s i t y
2t h e t a
500
1000150020002500
钽酸锂晶体
30003500
i n t e n s i t y
2t h e t a
图1  Co-MCM-41的XRD 衍射图            图2  Mo-MCM-41的XRD 衍射图
表3  催化剂活性组分含量分析
催化剂 Co 2O 3,w% MoO 3,w% NiO ,w% P 2O 5,w%
D-0 0 19.4 2.0 3.0 D-1 2.9 18.7 1.8 2.8 D-2 0 20.4 2.0 3.1
表4  所研制催化剂的孔结构分析
比表面积,m 2 / g
总孔容积,ml / g
平均孔半径nm
D-0 300 0.43 2.9 D-1 229 0.21 3.3 D-2 314 0.33 2.5
采用催化柴油对研制的催化剂进行加氢评价,评价数据见下表。
表5  催化剂加氢评价结果对比
总硫含量  µg/g
催化剂
340℃ 350℃ 360℃
原料
D-0
44.3 25.1 15.4
D-1 36.8 14.8 7.3 D-2 13.4 6.6 1.9
电子档案袋1052.4 由评价结果可知,采用钼改性MCM-41分子筛制备的加氢催化剂与钴改性MCM-41及纯MCM-41制备的催化剂相比具有更高的加氢脱硫活性,能够满足生产硫含量小于10µg/g 清洁柴油的技术需求。
4 结论
(1)采用晶态水热晶化法合成纯MCM-41分子筛和杂原子改性的MCM-41分子筛; (2)采用钼改性MCM-41分子筛成功制备柴油加氢催化剂,催化剂比表面积为314 m 2 / g ,孔容积为ml / g ,平均孔半径为2.5nm ;
(3)D-2催化剂在8.0MPa 、360℃、空速1.0h -1、氢油比500:1的加氢工艺条件下,生成油硫含量可以降低至1.9µg/g ,能够满足生产超低硫清洁柴油的技术需求。
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