电镀铜阳极钝化原因

电镀阳极钝化原因
作者:***受电弓检测仪
来源:《西部论丛》2020年第10期
        摘 要:研究生产中电镀槽故障现象,并分别对磷铜板性能、溶液中氯离子浓度和阳极铜板在不同氯离子浓度镀液中的搁置对比,从这三方面进行试验分析。研究结果表明故障现象排除了前两种因素。结合第三种试验结果,得出结论:由于镀液中氯离子含量过高,导致铜板表面生产CuCl厚膜,导致电镀不能正常进行,解决措施为连续电镀5min内,电流值合格,电压基本恢复正常。
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        关键词:电镀铜;阳极钝化原因;分析
        一、电镀槽故障现象
        1.1每天生产结束后,阳极铜板在槽液中浸泡至第二天,开班生产时电压达上限、电流远低于要求值;
光固化打印机        1.2在生产中会出现槽压上升、电流下降,尤其是槽液使用周期的后期;
        1.3阳极铜板不消耗,需添加硫酸铜保持槽液中硫酸铜的饱和状态。
        通过对生产阳极的观察,认为阳极表面的黑膜是导致以上现象的原因,试验主要针对黑膜的产生进行分析和试验。
        二、原因分析和验证
推杆锁        电镀过程中阳极表面生产灰膜,用手擦拭灰膜,可以发现膜层较厚且难以被清除掉,说明该膜致密而牢固。由于该膜层的存在,影响了正常电镀中磷铜板的阳极表面形成导电的黑Cu3P膜,黑膜用手擦拭可露出铜本身,而生产中磷铜板表面膜层的过厚,分析其可能产生的原因有:磷铜板杂质含量过高或磷含量过高;电解液中氯离子含量过高。
        2.1; 磷铜板性能验证
        对磷铜板的磷含量做理化分析,磷含量0.02%~0.03%,符合酸性电镀的要求。考虑杂质和磷含量分布的均匀性影响,进行实效验证试验。
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        取生产配制的初始电镀液,在试验槽内按工艺电流密度进行电镀,以正极毛坯为阴极。阳极铜板表面未有牢固黑膜生成。
        2.2; 氯离子浓度的影响验证

本文发布于:2024-09-21 22:06:35,感谢您对本站的认可!

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标签:电镀   阳极   铜板
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