大型CFB锅炉风水联合冷渣器运行问题分析及改进

图1
1号锅炉冷渣器结构示意
Fig.1StructuraldiagramoftheashcoolerofNo.1
boiler
收稿日期:2005-09-12;修回日期:2005-10-08
:钱志永(1976-),男,天津人,硕士,从事火电厂锅炉优化运行方面的试验、
研究工作。E-mail:mysohuworld@sohu.com机组减负荷运行甚至停炉。因此,如何提高风水联合冷渣器运行可靠性是当前CFB锅炉技术的研究热点之一。
某电厂2×135MW机组技改工程采用2台东方锅炉厂生产的440t/hCFB锅炉,1号炉在投入商业运行1a多时间里,风水联合冷渣器出现了易堵渣、出渣温度高、风帽和内部耐磨料磨损严重等问题。为此,2号炉冷渣器在设计和调试阶段均采取了针对性改进措施,并取得了良好的实际应用效果。
11号炉冷渣器概况
1号锅炉为拥有自主知识产权的国产440t/h超
高压CFB锅炉,配置2台风水联合冷渣器,对称布置于锅炉两侧。每台冷渣器分为4个小仓,其上设有1个进渣口、1个排渣管和2个出气口。沿渣的走向,冷渣器的4个小仓分别为选择仓和之后的3级冷却仓。仓与仓之间用分割墙隔开,灰渣通过分割墙下部的过渣口绕墙流入下一个小仓。每个仓均有独立的合冷却到150℃以下后,经排渣管上的“米”型叶轮式旋转给料阀排出(见图1)。
冷渣器运行中存在的问题及分析
2.1
存在的问题
在1号锅炉调试阶段,冷渣器排渣管上的旋转
给料阀可靠性较差,叶轮总被硬渣料卡涩或损坏而
钱志永等:大型CFB锅炉风水联合冷渣器运行问题分析及改进
第4期发电技术
被迫拆除,只得安装简单的挡板锁气器来缓解出渣
口热烟气泄漏问题。锅炉在2003年12月投入商业
运行后,冷渣器运行情况一直不甚理想,主要存在
以下问题:
(1)选择仓和第1冷却仓易结焦,造成冷渣器
堵渣。据统计,2004年3-12月,锅炉共发生故障停
炉23次,其中因2台冷渣器同时严重堵渣直接导
致停炉4次。(2)排渣速度难控制,很难实现连续排
渣。旋转给料阀拆除后,排渣速度仅靠调整各仓(主
要是第2、3冷却仓)流化风量来控制,调节效果较
差。当流化风量较大时,出渣速度较快,热渣冷却时
间短,出渣温度很容易突破200℃;若风量控制偏
低,渣料不流化或移动,容易造成选择仓和第1冷
塑料拖把头却仓超温。在一定的进渣量下,如何控制排渣速度
是运行人员面临的一大难题。连续排渣也很难实
现。(3)局部耐磨内衬和风帽磨损严重。易磨损的风
帽主要位于渣料移动路线上,约3个月要大量更
换。耐磨内衬磨损严重的位置是在正对渣料移动方
向的区域。而第1、2冷却仓水冷管束与布风板的距
离过低,不便于耐磨内衬检修及风帽更换。(4)进渣
管易堵,进渣速度不好调节。进渣管设计倾角仅为
11°,锅炉本体向下热膨胀后,进渣管的倾角更小,若
遇渣料大颗粒集中,易出现进渣不畅的问题。
二硝基甲苯2.2原因分析
2.2.1入炉煤中粗大矸石颗粒过多
每次冷渣器选择仓和第1冷却仓堵渣都伴有
选择仓超温(大于800℃)、冷渣器流化风量下降、布
风板压力增大至与风室压力相差不多等现象。在冷
渣器停运后检查发现:选择仓和第1冷却仓进有大
量渣料,有时可淹过选择仓内的进渣管口;沿渣料
高度向下,在接近风帽高度附近大量结焦、结块,焦
块的组成颗粒偏粗、颜发白、含碳量很低、没有熔
融现象,属局部超温引起的低温结焦;在风帽底部
有粗大渣粒沉积,填满风帽间隙,无法被吹动,大部
分风帽喷口已被堵塞。这些沉积的粗大渣粒来自入
炉煤中未被粉碎的矸石,平均当量直径在20mm以
上,有的达到30~40mm(设计煤质的最大入炉粒径
为9mm)。
入炉煤中的粗大矸石颗粒在炉膛内很难被磨
损或破碎,在被排进冷渣器后,对冷渣器运行构成
如下危害:(1)大渣粒多数沉积在选择仓底部,小部
分进入其后的第1冷却仓,使渣料发生分层流化现
象。当沉积的大渣粒增多到一定程度,会堵塞风帽
喷口。若此时冷渣器大量进渣,床层被压死,造成选
择仓和第1冷却仓流化不良、流化风量下降和超
温。在高温和上层渣料的压力作用下,渣层底部未
燃尽热渣极易发生低温结焦。(2)大颗粒难以吹动,
也易堵住进渣管,使冷渣器进渣不畅。
2.2.2旋转给料阀拆除的负面影响大
旋转给料阀是流化床式冷渣器的关键设备,兼
有准确控制排渣量和防止冷渣器漏风、漏渣的作用。
为摸清旋转给料阀拆除采用简单的挡板锁气器代替
所造成的影响,进行了冷渣器冷态排渣试验。通过对
冷渣器冷态排渣的全过程(进渣-排渣-停止排渣)
进行观察发现:(1)首次进渣时,渣料在定向风帽吹
动下,以气力输送的形式从选择仓向其后的各仓移
动,并最终到达第3冷却仓。若第3冷却仓出渣口关
闭且各仓流化正常,冷渣器各仓渣料最终会达到相
同高度。(2)排渣时,锁气器无法调节排渣速度。在渣
料重力作用下,锁气器一旦开启,出渣速度很快。不
能按预想的要求调节排渣速度,第3冷却仓内的进
渣很快被排空,相通的第2冷却仓布风板上大部分
区域的渣料也被排空,而在第2与第1冷却仓分隔
墙下部过渣口区域的布风板上有大量渣料堆积,形
成明显的有渣、无渣分界线。第2冷却仓渣料在定向
风帽的吹动下以气力输送的形式快速向第3冷却仓
移动,直接冲击沿途风帽和正对渣料移动方向的耐
磨内衬。此时,冷渣器出渣速度也大大下降,而在选
择仓和第1冷却仓内还有大量渣料,2个仓内渣料
重型门
高度基本相同,渣位正常。若进渣管调节性能好,渣
位可通过控制进渣量基本维持正常,但进渣管对进
渣速度的控制较差,进渣量往往偏大。(3)停止排
渣时,锁气器动作不灵活,关闭不严,第3冷却仓漏
风和漏渣。渣料最终从冷渣器全部排空,下次排渣时
冷渣器内无法保证有一定的冷渣量。(4)进渣和出渣
速度都不好调节,冷渣器只能采取间断排渣的运行
方式。
以上试验结果说明,旋转给料阀拆除后对冷渣
器造成很大的负面影响,并解释了冷渣器运行中存
在的一些问题:(1)排渣速度过快,是出渣温度高的
主要原因。(2)进热渣前,冷渣器内没有一定的预留
冷渣吸热,易造成选择仓和第一冷却仓超温。(3)渣
料依靠风帽的气力输送进行移动是风帽和耐磨内衬
局部磨损严重的主要原因。
2.2.3运行操作不当
在选择仓风量和风压异常的情况下,进热渣量
过大,造成选择仓和第1冷却仓不流化和超温,是冷
渣器结焦的重要条件。
3改进措施及效果
3.1设计上的改进措施
针对1号炉冷渣器存在的问题,制造厂对2号
炉冷渣器在设计上进行了改进(见图2)。(1)适当减
小单台冷渣器尺寸,将冷渣器由2台增加到4台,锅
炉左、右侧各布置2台。同侧的2
第39卷
中国电力
发电技术
刮板输送机。(2)将冷渣器进渣管的倾斜角度增大至
30°。改进目的是减少进渣管堵渣,使进渣更顺畅。
(3)取消冷渣器选择仓,直接采用3冷却仓结构,冷
渣器内的细灰随热烟气一起从上部返回炉膛。水冷
管束只布置在第2、3冷却仓,并增加水冷管束和布
压力维持阀
风板之间的距离,留下了风帽检修的空间。布风板以
上约0.5m高度范围的内衬改用性能更好的耐磨可
塑料。内部隔墙之间的过渣口高度也有所增加,以使
渣料移动更通畅。(4)冷渣器风源由一次风机改为冷
渣器风机。改进目的是使冷却风量、风压便于调节,
不受锅炉一次风量和风压的限制。
以上对冷渣器数量、结构、风源等方面的改进增
大了冷渣器备用系数,增强了冷渣器的防堵渣功能。
但从前面的原因分析来看,上述改进不能从根本上
解决运行问题。而且2号炉冷渣器仍设计了可靠性
很低的旋转给料阀。在2号炉调试初期,旋转给料阀
it运维系统详细设计频繁卡涩;拆除旋转给料阀后出渣速度过快,排渣温
度过高(最高大于300℃),并对刮板输送机构成危
害。因此,要从根本上解决冷渣器运行问题,必须对
运行调整采取相应措施,并对旋转给料阀进行改造。
3.2调试阶段的改进措施
(1)加强碎煤机的调整,严格控制入炉煤粒度。
(2)运行中,加强对第1冷却仓床温和床压的监视,
防止超温。(3)去掉旋转给料阀,改为手动插板门;刮
板式输送机加装变频调速装置;在刮板输送机链条
下部,加装一长约750mm钢板(钢板宽度与刮板机
相同);排渣管内径不宜超过180mm,否则下渣过
多,阻力太大,刮板机易卡涩(见图3)。(4)进渣管、
冷却仓烟气出口分别安装插板式截止门,实现冷渣
器的不停炉检修。
3.3改进效果
2005年3月,2号锅炉顺利投产。在(72+24)h
试运行期间,维持1、2台冷渣器连续运行即可保证
锅炉满负荷出力。基本解决了排渣困难、排渣温度高
的问题,并实现了连续排渣。冷渣器各风室压力维持
在17kPa,各仓床层压力相同,床温形成明显梯度,
,排渣温度一
般控制在100℃以下。不排渣时,停对应侧的刮板输
送机或关闭手动插板门,可防止冷渣器内渣料排空。
从表1可见,2号炉冷渣器各仓床层压力相同
并且一般在8kPa以上,说明各仓都存有大量渣料、
料层厚度基本相同、流化良好。渣料通过各仓料层差
压的微小差异,实现从第1冷却仓到第3冷却仓的
自然流动,必然极大改善风帽和耐磨内衬的磨损状
况。第1冷却仓的温度一般在400~700℃,减少了超
温的可能性。
而1号炉冷渣器一般几小时排渣1次。排渣时
可明显看到热烟气经排渣管外漏。为防止超温,运行
人员采用间断进渣方式,各仓的床层压力不同,第3
冷却仓床层压力仅2~3kPa,基本已空床;选择仓床
层压力也只有4kPa,但温度基本在700~850℃。
另外,2号炉冷渣器设计上也有不足之处,主要
是进渣管角度偏大,热渣自流现象严重。事实上,在
对燃煤粒度严格控制后,1号炉冷渣器进渣管易堵
问题也得以改善,这说明,只要控制好入炉煤粒度和
炉膛流化风量保证不结焦,进渣管倾角在11°可满
足运行要求。
图22号炉冷渣器结构示意
Fig.2StructuraldiagramoftheashcoolerofNo.2boiler
1—炉膛;2—进渣管;3—冷却仓烟气出口;4—水冷管束;
5—布风板及г形风帽;6—旋转给料阀;7—风室
图32号炉冷渣器刮板机结构改进示意
Fig.3Structuraldiagramoftheamendedscraperconveyor
ofNO.2boiler
表11、2号炉冷渣器在相同煤粒度下运行参数对比
Tab.1ComparisonofoperationparametersbetweenNo.1
and2ashcoolerswiththesamegranularity
钱志永等:大型CFB锅炉风水联合冷渣器运行问题分析及改进
双层pcb板第4期发电技术
4结语
(1)冷渣器运行中存在的问题主要是由入炉煤
中粗大矸石颗粒过多、排渣管上的旋转给料阀拆除
和运行操作不当等原因引起的。
(2)在设计上,对冷渣器数量、结构、风源等方面
进行改进;调试阶段,又采取了严格控制入炉煤粒
度、改造刮板输送机和加装隔离门等措施可较好地
解决冷渣器运行问题,实现连续排渣。冷渣器综合性
能得到提高。
(3)进渣管倾角由11°增加到30°后,冷渣器热
渣自流现象严重,进渣量可控性更差。1号炉运行实
践表明,控制好入炉煤粒度和炉膛流化风量保证不
规模工业应用时间还不长,相关理论和应用技术的
研究还需不断深入。
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