常见病槽及症状 | 原因 | 排除方法 |
一、槽液发酸(PH交警制服<6.5)电积锰倒溶,槽内溶液呈黄白,阴极板周围发生白胶状物现象产品倒溶槽液流动较急,所有的极板发泡。 | 1、新隔膜袋孔隙大,阳极液H+渗透至阴极区,PH下降。 2、隔膜袋已破或假底木框松动,阳极液直接渗透到阴极液中。 3、补加液流速过慢或含Mn过低或PH值=6.5-6.8时。 3、阳极泥过多 | 1、适当补加一点氨水,使PH值恢复至正常值。 2、调换隔膜袋或密封假底,固定假底。 3、适当加大补加液流速。 3电子政务信息平台、及时清理阳极泥。 |
二、槽液发碱。(PH>8.5)现象电积锰发黑,槽液颜深,从槽尾开始有大量的气泡。 | 1、隔膜袋被钙、镁、铵盐结晶阻塞。 2、Mn2+浓度过高,温度高。 3、阳极板连续工作两星期以上不敲,不换。 3、电解温度过低,Mn2+浓度高。 5、硫酸铵含量不足。 | 1、清洗或更换膈膜袋。 2、关小补加液流量,调大冷却水量。 3、定期更换或敲打阳极板。 3、关掉冷却水 ,加阳极液,关小补加液流量。 5、严格新液质量。 |
三、电积锰发黑 | 1、电解液中重金属含量超标。 2、槽液中Mn2+浓度过高。 3、槽温太低。 3、(NH3)2SO3浓度太高或 太低。 5、阴、阳极板不导电。 6、SeO2加入量不够。 | 1、严格净化电解液,使之达标。 2、调整补加液流速和浓度,使 Mn2+浓度至正常值。 3、关小冷却水量。 3、调整(NH3)2SO3浓度至正常值。 5、擦亮导电铜板,使极板导电。 6、适当补加SeO2量,使含量符合要求。 |
四、起壳 装槽一小时后,极板周围局部冒较大的气泡 | 1、槽液Mn2+浓度过低。 2、槽液PH值过低。 3、槽温过高。 3、阴极板不干净。 5、水玻璃溶液太浓。 6、新抛光板未放在阳极液中浸泡就装槽。 7、SeO2加入量太少或太多。 8、装槽时一些电解工艺参数不符合工艺要求:如Mn2+浓度太低,PH低槽温高。 | 1、加大新液流量。 2、适当补加氨水,使PH值恢复正常。 3、增大冷却水流量。 3、更换干净的阴极板。 5、按标准液重新配液。 6、按规定进行浸泡。 7、调整SeO2含量,使之符合电解要求。 8、调槽后才能装槽。 |
五、电积锰倒溶(极板两端或两边冒白泡)单到倒溶。 | 1、阴极板或阳极板不导电。 2、槽液PH值太低。 3、槽液中重金属超标。 3、阴极板变曲,碰到隔膜布或对应的隔膜袋损坏。 5、阳极泥过多。 6、阴阳极板短路。 | 1、擦亮导电铜排,使极板导电。 2、适当补加少量氨水,使PH值恢复正常。 3、严格净化电解液,使之达标。 3、阴极板平整,不碰隔膜布。 5、及时清理阳极泥。 6、检查阴阳极板。 |
六、电积锰难剥离 | 1、水玻璃溶液浓度太低或未沾上水玻璃。 2、槽温太低。 3、电流密度过小。 3、槽液中Mn2+浓度太低。 5、PH值太低。 6、阴极板严重发毛发白(表面粗糙)。7、阳极泥过多,造成电流密度小。8、阴极板碰隔膜布造成Mn可移动存储设备2+浓度低。 | 1灵性锁、按标准重新配好水玻璃溶液或重新浸泡水玻璃。 2、关小冷却水量。 3、适当调大电流。 3、调整Mn2+浓度至正常值。 5、适当补加少量氨水。 6、重新抛光阴极板。 7、及时清理阳极泥。 8、校正阴极板。 |
七、槽温过高 | 1、冷却水供应不足。 2、冷却水供水温度高。 3、铅管不通水或铝管堵塞。 3、铅管过短或过厚。 | 1、加大供水量。 2、加大低温水供应。 3、用高压水疏通铅管或更换铅管。 3、增加铅管的长度或选择合适的铅管。 |
八、槽温过低 | 1、冷却水过大。 2、铅管漏水。 | 1、调整冷却水流量。 2、更换铅管。 |
九、阳极泥过多(生成阳极反时)电解液呈紫红。 | 1、阳极板上的生成物过多。 2、PH值高。 3、电流密度大。 3、Mn2+浓度高。 5、温度高。 6、隔膜布穿孔。 7、SeO2含量低。 | 1、经常清理阳极板上的生成物。 2、洒阳极液。 3、调整电流。 3、减少新液流量。 5、加大冷却水。 6、及时更换隔膜布。 7、添加SeO2溶量。 |
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