真空预压下软土地基的固结特性和沉降计算方法

真空预压下软土地基的固结特性和沉降计算方法
摘要:在在真空预压条件下,地基将会出现负的孔隙水压,而实际的沉降则是以膜下的真空度为等效荷载,采用堆载预沉法进行。因此,在负孔隙水压作用下,必须对其进行三维数值模拟,并对其进行数值模拟。通过三方压实与标准压实实验,比较了典型的负孔压饱和软粘土的力学性能。根据排水砂床与竖向砂井的边界条件,建立了一种预压型真空排水固结微分方程。本文从应力所决定的固结度出发,对一种新的固结沉降量进行了分析。
关键词:真空预压;软土地基;固结特性;沉降计算
引言大蒜破瓣机
真空排水预压法是一种常用的施工方法,但它的整体沉降及固结沉降均以堆载预压固结理论为基础。通过实例证明,采用这种方法进行整体沉降及固结度计算时,在满足总沉降和固结度控制指标(U,≥90%)后,地基的沉降速度仍然很高,很难满足停泵要求,因此,本文提出了一种新的方法。在真空预压作用下,地基土的整体应力保持不变(Ao=0),孔隙水在竖向排水管道中发生渗透,造成土壤孔隙水压力逐渐降低,有效应力逐渐增大,从而引起土体体积的减少,并引起沉陷。
一、负孔隙水压力下土体固结特性
(一)试验方案
第一,三向固结试验。使用密度1.86g/cm³、32.4%水分的土壤制成三轴饱和再塑土样,其直径39.1mm,高80mm,样品中央留出一个直径5 mm的小孔,并用细沙填充小孔,以形成竖向排水槽。
采用真空预压方法进行分段加压,其放大效果最佳。在三轴试验机上,采用三轴试验装置,对不同的压力、围压进行了模拟,并对其进行了模拟。在地应力稳定土体变形后,采用真空度60,75,90 kPa的压实实验,测定了不同时期的渗透流量。实验分为三组,每一组的轴向压力和围压分别为:
第1类:轴压 o和围压 o都是0,并对地面土壤的应力状况进行了仿真:
第2类:具有91 kPa的轴向压力 o、50 kPa的围压,对5 m以下土壤样品的应力状况进行了仿真:
第3类:在10米以下的土壤中,对土壤的应力状况进行了模拟,其中,轴向压力 o为l82kPa。
第二,标准的固结性测试。制备饱和重塑土壤样品,样品底部30mm,高20mm。将样品同环刀放置在一个固化容器中,在60,75和90 kPa的压力下,测试样品的高度随着时间的推移而改变。
(二)试验结果分析
第一,在负压状态下,试件的固结变形特征及固结系数。在三向固结实验中,在负压作用下,样品发生了均匀的收缩,其应变为三倍的轴向应变;利用标准固结实验中的方根法,对3组土壤进行了实测,得出了在不同的应力条件下,在不同的真空度条件下的土壤固结系数[31
第1组样品在90 kPa的情况下,由于样品自身和设备的因素,使样品的高度发生了异常的变化,而固结系数很低。在相同的应力条件下,随外加真空作用的增加,土体的固结程度逐渐降低。在相同的真空度下,固结系数随埋入深度的增大而降低。
第二,在超静压作用下,试件的固结系数。在标准固结实验中,土壤样品的孔隙水压是正向的。同样地,在超静水压力消失时,用时间方根法求出了其固结系数。
在荷载作用下,土壤的致密程度逐步提高,渗透率下降;随压力递增,混凝土的固结系数逐渐降低。
第三,比较了不同水压下的固结系数。三向固结实验结果表明,在地面原位应力条件下,其固结系数约为标准固结法的40倍。三向固结实验采用了一个真空度,使土壤承受等向压力,并在纵向和横向上形成多向渗流,并使其在纵向和横向上发生固结。因此,采用三轴固结实验得到的固结系数要大于侧限压缩试验结果。
二、考虑三向变形的固结沉降计算
旗杆模型在真空排水预压力作用下,计算了U(r、t)和垂直固结微分方程u(z、t),并根据应力定义了平均固结度,由此得出三向变形时的固结度和沉降计算公式。
建立和求解三维固结微分方程。在此基础上,根据不同的空间位置,通过垂直和径向的空间传播,形成了等向压缩固结,并在砂井的中心位置上形成了轴向的轴向压缩固结模型。
在线预约系统三、室内模型试验和沉降修正系数
(一)试验方案
在进行模型实验时,采用1:20的相似比值,对现场进行了真空预压桩的加固。模型测试设备由模型箱、真空泵、沉降仪等部分构成.模盒的大小是80cm×40cm×50cm(长×宽×高);该系统包括一个沉降计和一个百分仪。实验用的土壤是一种含水分32.4%、密度1.86g/cm的饱和粉状粘土,土样的充填高度为30厘米,在充填过程中,在模盒中心10、20、30cm处放置沉降仪,测量表层、表层10cm、20cm的沉降量;在两个平面上分别设置了两个沉降台,测量了模型箱体的表面沉陷情况[2]
在充填过程中,留出一条沙槽,该沙槽的直径为2.5cm,间隔15cm,呈矩形,并在预留的孔洞内用中粗沙充填,以形成竖向排水的通道。在土壤上层用2厘米厚的沙垫层,并将抽水装置与真空泵连接。最后,将塑料薄膜覆盖于表面,将薄膜的边缘嵌入土壤,并用粘土进行密封。
(二)实验结果分析
在实验期间,膜下的吸水率约为87 kPa,而在连续抽真空94小时后,沉降标点的沉降值分别为35.319、31.288、29.087 mm;在地表10cm处,20cm处的沉降量为20.261mm,而在地表20cm处则为14.560mm。通过实测发现,由于部分砂井制造过程中的一些问题,以及泵站的位置等原因,导致了表面不均匀沉降,而中心区域的沉降比周围区域要小,而最靠近抽水管道处的真空度最大,与实际施工过程中出现的不均匀沉降情况是一致的。
通过“三点法”计算,得出了地表沉降率为35.319、29.218、31.509mm,在地表10cm、20cm处的最后沉降量分别为20.458mm和14.732mm。
在三向固结试验中,由于在90 kPa的情况下,由于试件自身的缺陷和设备的作用,导致了土壤的固结系数较低,故采用75 kPa的垂直固结系数 C为3.93×103 cm²/s;假定土壤各向同性,在各方向上的孔隙水压力都是相同的, C,=3.93x103 cm/s,可以得到由应力所确定的理论强度。
转基因鸡在相同的条件下,地基的固结度在10 cm以下最大,而在地面上的固结度最低,表明地基是最早的。表面应力下的理论固结度约为90%,约为25小时,大于按沉降定义的强度,需要进行修正。
(三)理论修正
通过对土壤表面沉降的测量,得出了土壤孔隙比为0.93、孔隙比为0.737的沉降曲线。实测的真空度为87 kPa,土壤厚度=0.3 m。一次的理论沉降量为30.01mm[3]
在真空预压实验中,土体发生垂直下沉和横向收缩,在土体自重和大气压力的作用下,土体发生横向膨胀,在实验中出现了横向紧靠模型箱内壁的现象。为了解决这个问题,我们使用了司开普顿—比伦的半经验式: S′= CpS, S′是考虑了横向变形的固结沉降, S是单向固结变形;Cp是一个比率因子, Cp= a+ a (1- A).A是以0.8表示的孔内应力系数;模具的 H/B是0.5,而 a的数值是0.53,所以 C=0.906。结果表明,在横向变形情况下,固结沉降 S′为27.189 mm。
第一,理论上的沉降修正系数 n=0.98、1.08、1.18,与观测点的沉降资料吻合良好,说明在三向变形条件下,固结沉降的计算结果是比较精确的,并且在0.98-1.18之间。
第二,在实验前期(即0-10小时),其沉降修正因子 n可以是1.18,以使得理论沉降值与实测值相近;试验中期,即10-55小时,其沉降修正系数 n为0.98;在试验后期(>55小时),其沉降修正系数为1.08,固结强度为100%;
结语
三向固结实验中,固结因子多为3x10=3cm2/s-4x10=3cm2/s,大约为40cm2/s,这是因为在三向固结实验中,真空通过竖向排水管道向周围传导,形成多向渗透,并在横向和纵向上都形成了固结,固结系数比标准固结试验高。通过模拟实验,结果显示,在40小时左右,表层固结度达到90%,而理论上的应力强度约在25小时内可达90%,这意味着实际的负孔压因真空度的下降而逐渐消散。利用模型实验资料对理论沉降公式进行了修正,得到了在0.98—1.18之间的修正系数 n。而在试验前期,其沉降修正因子 n为1.18;在实验的中期, n为0.98;到了后期,地基的固结已接近尾声,其理论解与实测结果基本一致, n为1.08。
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参考文献:
[1] 王思刘,张冬琪,陈纪胜,等. 真空预压下软土地基的固结特性和沉降计算方法[J]. 铁道科学与工程学报,2022,19(3):674-682.
[2] 刘运涛. 真空堆载联合预压加固软土地基的固结特性研究[D]. 江苏:南京大学,2008.
[3] 吴剑. 软土地基固结沉降的数值模拟研究[D]. 中国地质大学(武汉),2003.

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